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        煤礦井下主排水自動化控制系統(tǒng)設計應用

        2022-10-13 09:53:02張鈺煜
        山東煤炭科技 2022年9期
        關鍵詞:故障信號功能

        張鈺煜

        (洛陽義安礦業(yè)有限公司,河南 新安 471800)

        煤礦井下主排水系統(tǒng)常規(guī)采用繼電器控制方法,主要依靠人工檢測控制,存在操作效率低、勞動強度大及故障率較高等缺點,且無法實現(xiàn)涌水量與排水量的自動匹配。礦井必須實現(xiàn)井下排水的自動化控制,是實現(xiàn)安全、高產(chǎn)、高效礦井的必然要求。近年來,國內(nèi)煤礦在水泵自動化控制研究方面主要集中在水泵選型、聯(lián)動及監(jiān)控等方面,為井下實現(xiàn)自動化排水奠定了基礎。洛陽義安礦業(yè)有限公司結(jié)合礦井主排水現(xiàn)狀,基于PLC 控制器對中央泵房集中控制系統(tǒng)進行設計及應用[1-5],實現(xiàn)主排水系統(tǒng)安全、高效、合理的運行目標。

        1 PLC 的礦井主排水控制系統(tǒng)設計

        1.1 主排水系統(tǒng)概況

        義安礦業(yè)公司主排水采用一級排水系統(tǒng),在副井底車場建立中央泵房,鋪設一趟Φ325 mm×16 mm、三趟Φ426 mm×20 mm 排水管路,將礦井涌水經(jīng)副井直接排到地面。排水泵房共有8 臺PJ200B×9 排水泵,每臺水泵額定流量420 m3/h,揚程為790.5 m,采用高壓軟啟動器一拖二控制啟動,其中1 臺工作、6 臺備用、1 臺檢修,綜合排水能力2413 m3/h。礦井主要水倉有2 個,外水倉容量2329 m3,內(nèi)水倉容量1089 m3,水倉總?cè)萘窟_3418 m3。目前,礦井日??傆克考s為205 m3/h,常規(guī)采用1 臺排水泵進行排水,滿足礦井排水需求。當?shù)V井涌水量增大時,隨之開啟備用排水泵,且每臺排水泵均有獨立的離心排水設備及電控系統(tǒng)。排水泵配套選用YB710S2-4 隔爆型電動機,額定電壓為6 kV,功率為1400 kW,轉(zhuǎn)速為1480 r/min。

        1.2 主排水控制系統(tǒng)設計

        控制系統(tǒng)是水泵排水自動化系統(tǒng)的一個核心組成部分,必須保證控制系統(tǒng)框架能滿足自動化整體設計的要求。系統(tǒng)主要具備以下4 個功能:(1)通訊監(jiān)控功能。采用通訊處理器建立點到點的通訊系統(tǒng),遠程控制配備移動高清攝像頭,實現(xiàn)地面對井下的調(diào)度指揮。(2)控制功能。通過集中控制器PLC 實現(xiàn)水泵房相關設備的實時控制及信號采集,達到自動化排水的目的。(3)參數(shù)監(jiān)控功能。通過井下主排水自動化系統(tǒng)上位機監(jiān)控排水管路流量、真空壓力、軸承溫度等參數(shù)。(4)故障診斷功能。通過壓力傳感器、流量傳感器、液位傳感器等對水泵出水口壓力、實時流量、水位等進行實時監(jiān)測,出現(xiàn)壓力、流量及水位超過限定值時,立即進行報警,避免事故的發(fā)生。

        (1)檢測保護單元

        對水泵自動控制系統(tǒng)的檢測保護功能進行設計,檢測單元由投入式液位傳感器、壓力變送器、超聲波流量計、溫度傳感器等組成。利用投入式液位傳感器實時檢測水倉水位,水位信號經(jīng)轉(zhuǎn)換輸出成標準模擬量信號(4~20 MA)交由控制箱作為主要控制信號,實現(xiàn)高水位起泵低水位停泵。利用壓力變送器檢測水泵內(nèi)部的真空度及出水口壓力,真空度(壓力)信號、出水口壓力信號經(jīng)轉(zhuǎn)換輸出成標準模擬量信號發(fā)送至控制箱,若達不到標準時則停泵并報警。利用超聲波流量計實時檢測水管內(nèi)水流量,將檢測到的流量信號送至PLC 控制器,可實現(xiàn)低流量報警并停泵。利用電機的溫度傳感器對電機前后軸的溫度進行實時檢測,當溫度超限時實現(xiàn)報警。

        (2)控制系統(tǒng)

        井下主排水自動化控制系統(tǒng)由自動化控制系統(tǒng)、故障診斷系統(tǒng)、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及動態(tài)模擬顯示系統(tǒng)組成。系統(tǒng)通過安裝各類傳感器檢測得出管內(nèi)水流量、電機溫度、出水口壓力、水倉水位等數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)通過工業(yè)環(huán)網(wǎng)傳輸至PLC 控制箱,由PLC 運算、分析及判斷,之后發(fā)出對應控制信號。同時,水泵、其他設備工作狀態(tài)及相關的實時數(shù)據(jù)會在上位機的10 寸真彩觸摸屏進行顯示。若系統(tǒng)檢測出故障,在現(xiàn)場觸摸屏上會顯示故障信息并進行報警。當水泵運行時出現(xiàn)定子超溫、高壓開關故障、出水口壓力過低等異常情況,水泵將自動停止運行,同時能準確地顯示故障的位置、類型并發(fā)出聲光報警。井下主排水自動化控制系統(tǒng)硬件配置如圖1。

        如圖1 所示,可編程控制箱作為系統(tǒng)主站,內(nèi)置西門子S7 系列PLC,通過接收采集現(xiàn)場信號,實現(xiàn)對現(xiàn)場設備的控制??紤]泵房硐室內(nèi)設備布置狀況,采用I/O 的方式采集數(shù)據(jù)及實現(xiàn)控制,選用帶TCP/IP 的RJ45 接口的CPU 及西門子ET200M處理器。系統(tǒng)模塊化靈活性高,分為通訊、輸出、電源、輸入、模擬量采集等模塊。其中,通過數(shù)字量輸入模塊采集設備的運行狀態(tài),開關量由斷路器狀態(tài)、控制命令、球閥到位信號及閘閥到位信號等,在I/O 部分、PLC 控制器兩側(cè)分別配置32 路開關量輸入模塊1 塊、2 塊。建立R-F372、RS-232串聯(lián)通訊模塊,實現(xiàn)控制系統(tǒng)通訊功能。

        圖1 自動化控制系統(tǒng)硬件配置圖

        1.3 系統(tǒng)傳感器

        傳感器的主要功能為采集設備運行的技術(shù)參數(shù),主要檢測水倉水位、真空度、電機電壓、出水口壓力、流量等重要數(shù)據(jù)。傳感器選型時需考慮使用地點的溫度、電場、濕度及是否顫動等條件,即必須滿足使用地點的要求,挑選合適型號。系統(tǒng)傳感器根據(jù)其功能及使用要求分為兩類,一類是局部傳感器,具備自我診斷、檢測功能,建立不同階段的診斷數(shù)據(jù)庫,且自動生成數(shù)據(jù)曲線,通過分析數(shù)據(jù)曲線,當出現(xiàn)某一階段數(shù)據(jù)異常、波動幅度較大時,即表示設備運行狀態(tài)異常,則系統(tǒng)會立刻報警,保證系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性:另一類是全局傳感器,通過超聲液位儀對整個系統(tǒng)的參數(shù)進行檢查,輔助冗余雙傳感器,保證系統(tǒng)運行的精度。

        2 控制系統(tǒng)軟件設計

        軟件設計必須具備以下功能:(1)自動輪換功能。當PLC 控制器檢測到某設備故障信號時,系統(tǒng)依次進行聲光報警、屏幕顯示及記錄故障信息,同時停止運行故障泵或管路,其余各泵和管路按既定順序自動輪換工作。(2)手動一鍵控制功能。工作人員在操作臺上進行操作,人工手動控制單個設備的開啟、停止操作。(3)順序啟動。通過設定間隔時間按順序進行水泵的啟動和停止操作。(4)水位顯示。將水倉水位劃分為低、正常、高、上限、危險等五檔,通過水位傳感器確定水位檔次,并發(fā)出控制命令。(5)自動控制功能。當水位處于低位或不在低位而處于用電高峰時段時,則水泵自動停止運行;當水位處于高位或不在高位而處在用電低谷時段時,則水泵自動開啟。自動化控制系統(tǒng)軟件流程圖如圖2。

        圖2 系統(tǒng)化控制軟件流程圖

        系統(tǒng)開始運行時,首先進行自檢,若檢測出故障時,需人工手動操作、控制,僅當故障解決后或檢測無故障時,方可進入自動化流程。系統(tǒng)啟動后,如圖2 所示,首先需要與高壓柜建立通訊,啟動I/O 處理程序,通過分析確定自動、半自動及手動三種運行方式之一,工作人員查看控制顯示箱判斷當前運行模式。當選定自動化模式時,則系統(tǒng)進入自動化流程,若運行過程中出現(xiàn)問題時,系統(tǒng)將停止運行并進行報警;當選定為半自動模式時,通過人工操作確定泵號,之后進入自動模式;當選定為手動模式時,則PLC 不參與系統(tǒng)運行。

        3 應用效果

        基于PLC 的主排水泵控制系統(tǒng)確實達到“自動化減人”的目的,實現(xiàn)根據(jù)水倉水位起停水泵,同時能夠準確地進行故障識別與報警,保證了主排水系統(tǒng)運行的安全性,提高水泵運行效率,降低維護成本,每年可節(jié)省相關費用532.72 萬元。

        (1)實現(xiàn)自動化控制和視頻監(jiān)控功能。全天可以減少崗位工4 人,按每人工資5000 元算,每月可以節(jié)?。?×0.5=2 萬元,全年人工工資可節(jié)省24 萬元。

        (2)控制水泵輪流工作與適時啟動備用水泵。每月可節(jié)省電費:12 h×30 d×1400 kW×0.6 元(峰谷差價)=30.24 萬元,全年可節(jié)省電費362.88 萬元。

        (3)提高水泵排水效率,每天可節(jié)省水泵運行時間3 h。水泵單臺電機1400 kW,每月節(jié)約排水電費:3 h×30 d×1400 kW×0.7 元=8.82 萬元,全年可節(jié)省排水電費105.84 萬元。

        (4)降低后期維護成本。每年大修水泵2 臺和日常維修水泵8 臺,每年可節(jié)約維修成本費用40萬元。

        4 結(jié)論

        (1)洛陽義安礦業(yè)公司結(jié)合中央泵房主排水系統(tǒng)實際條件,依次設計系統(tǒng)硬件配置結(jié)構(gòu)及軟件流程,成功應用PLC 控制的自動化排水系統(tǒng),實現(xiàn)排水量與涌水量的自動匹配,結(jié)合水倉水位變化充分提高井下主排水系統(tǒng)效率,能夠準確地進行故障識別與報警,達到安全可靠、節(jié)能高效、經(jīng)濟合理的優(yōu)化運行。

        (2)主排水自動化控制系統(tǒng)投入運行后,極大提高水泵運行效率,降低維護成本,每年節(jié)省勞務費、節(jié)省電費及維護費532.72 萬元,經(jīng)濟效益顯著。

        (3)常規(guī)煤礦井下主排水系統(tǒng)均可經(jīng)改造后應用基于PLC 控制的自動化排水系統(tǒng),適用條件簡單,具有極大的推廣應用價值。

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