黃 誠(chéng),譚國(guó)樹,王 柱,王天雷
(1.江門馬丁電機(jī)科技有限公司,廣東江門 529000;2.五邑大學(xué)信息工程學(xué)院,廣東江門 529020)
隨著現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,微電機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出需求多元化、個(gè)性化等特點(diǎn),市場(chǎng)逐步實(shí)現(xiàn)由賣方市場(chǎng)向買方市場(chǎng)的轉(zhuǎn)化,企業(yè)由此進(jìn)入一場(chǎng)行業(yè)內(nèi)為生存而激烈競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代,能迅速制造滿足市場(chǎng)需求的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉產(chǎn)品是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。
精益生產(chǎn)是指運(yùn)用多種現(xiàn)代管理方法和手段,以充分發(fā)揮人的積極性為根本,有效配置和使用企業(yè)資源,以徹底消除無效勞動(dòng)和浪費(fèi)為目標(biāo),最大限度地為企業(yè)謀取經(jīng)濟(jì)效益的生產(chǎn)方式。其核心思想就是消除一切無效勞動(dòng)和浪費(fèi),通過不斷地降低成本、提高質(zhì)量、增強(qiáng)生產(chǎn)靈活性,把缺陷和浪費(fèi)及時(shí)地消滅在每一個(gè)崗位,使得企業(yè)具有更大的生產(chǎn)空間和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)[1-2]。
通過對(duì)生產(chǎn)流程的改善減少停滯和等待,避免大量人力資源的浪費(fèi),有效提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。同時(shí)可以減少大量的搬運(yùn)、移動(dòng),使物流順暢,從而直接或間接地提高生產(chǎn)效率[3-6]。
本文討論公司產(chǎn)品Z243 水泵電機(jī)的總裝配線,通過對(duì)現(xiàn)有的工藝、生產(chǎn)流程、作業(yè)方法等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察,運(yùn)用ECRS原則對(duì)不合理作業(yè)動(dòng)作和流程安排等經(jīng)濟(jì)的因素分析研究和改進(jìn),制定合理的工序結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)的工作方法,提高生產(chǎn)線平衡率,實(shí)現(xiàn)更高生產(chǎn)效率。
Z243 水泵電機(jī)生產(chǎn)過程分兩部份,前端蓋組裝和電機(jī)總裝,具體生產(chǎn)流程如圖1所示。
圖1 改善前Z243水泵電機(jī)裝配生產(chǎn)流程
裝配線生產(chǎn)線平衡可定義為:產(chǎn)品的裝配過程由一系列不可再進(jìn)一步細(xì)分的裝配作業(yè)元素構(gòu)成,每一作業(yè)元素均對(duì)應(yīng)于確定的作業(yè)時(shí)間(標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)),其中部分作業(yè)元素之間存在裝配順序上的先后約束關(guān)系,裝配生產(chǎn)線平衡問題是在滿足作業(yè)順序約束關(guān)系,并保證各裝配工位作業(yè)時(shí)間不超過給定生產(chǎn)節(jié)拍的條件下,將所有作業(yè)內(nèi)容經(jīng)適當(dāng)調(diào)整后分派到生產(chǎn)線各個(gè)工位,使需要的工位數(shù)最??;或在滿足作業(yè)順序約束關(guān)系的條件下,將所有作業(yè)元素經(jīng)適當(dāng)合并后分派到給定數(shù)目的工位,使裝配線生產(chǎn)的節(jié)拍時(shí)間最短[7-8],各工序達(dá)到能力平衡(作業(yè)時(shí)間盡可能相近)的技術(shù)手段與方法,最終消除各種等待浪費(fèi)現(xiàn)象,提高生產(chǎn)線的整體效率。
1.2.1 作業(yè)時(shí)間和瓶頸工序調(diào)查與分析
生產(chǎn)線運(yùn)行的人力成本是產(chǎn)品成本。各工序是否存在用人過度或閑余,通常把一個(gè)流程中生產(chǎn)節(jié)拍最慢的環(huán)節(jié)叫做“瓶頸”(Bottleneck)。流程中存在的瓶頸不僅限制了一個(gè)流程的產(chǎn)出速度,而且影響了其他環(huán)節(jié)生產(chǎn)能力的發(fā)揮。
本文針對(duì)改善前的前端蓋組裝和電機(jī)總裝的生產(chǎn)流程,采用秒表對(duì)每一個(gè)工序作業(yè)內(nèi)容與工作時(shí)間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)與記錄,結(jié)果如表1、圖2所示。
表1 原裝配生產(chǎn)線工序時(shí)間測(cè)量值與作業(yè)人員數(shù)
圖2 原Z243水泵電機(jī)裝配生產(chǎn)線各工序時(shí)間
分析表1 與圖2 可知,原工序安排存在工作閑余的工序和瓶頸工序,現(xiàn)場(chǎng)考察發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線布局不夠合理,另外可新增設(shè)備/裝置減輕員工作業(yè)強(qiáng)度,提高生產(chǎn)效率。
(1)工作閑余的工序:①在前端蓋組裝生產(chǎn)中工序1,前蓋入軸承;②工序5,前蓋總成檢驗(yàn);③電機(jī)總裝生產(chǎn)的工序6,前蓋總成上彈簧;④工序10,鉚裝電機(jī)。
(2)瓶頸工序:工序6,前蓋總成上彈簧、彈簧入刷套、碳刷入刷套。該工序耗時(shí)16.8 s,制約了整條生產(chǎn)線的產(chǎn)能,須進(jìn)行改善。此外,工序2、工序3、工序4 與工序8 所需時(shí)間均超過14 s,也是耗時(shí)較多的工序,可以考慮合理的改善。
(3)可考慮采用氣動(dòng)壓機(jī)代替手動(dòng)壓機(jī),提高軸承裝配效率;采用噴碼機(jī)代替原油印機(jī),不再設(shè)置專人進(jìn)行油印操作。
(4)合理進(jìn)行生產(chǎn)線的布局,減少非增值的物料搬運(yùn)等工作內(nèi)容。
1.2.2 工序作業(yè)內(nèi)容分析
在生產(chǎn)過程中,對(duì)工序的作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行逐一統(tǒng)計(jì),找出導(dǎo)致工序工作量不足和工作量超標(biāo)的原因。工序作業(yè)內(nèi)容具體如表2 所示。通過工序作業(yè)內(nèi)容的統(tǒng)計(jì),為生產(chǎn)平衡率的計(jì)算以及改善提供了依據(jù)??s短瓶頸工位工作時(shí)間,提升流水線平衡性,提高產(chǎn)能。
表2 Z243水泵電機(jī)組裝工序作業(yè)內(nèi)容
裝配生產(chǎn)線平衡是衡量生產(chǎn)線工序水平的重要指標(biāo)之一,裝配生產(chǎn)平衡率越高,則生產(chǎn)線發(fā)揮的效能越大。生產(chǎn)線平衡率計(jì)算[7]如下:
式中:CT為生產(chǎn)線工序中最大標(biāo)準(zhǔn)工時(shí),即生產(chǎn)線節(jié)拍。
根據(jù)定義可以看出,生產(chǎn)線平衡需滿足以下兩個(gè)條件:(1)生產(chǎn)線節(jié)拍CT大于或等于工序時(shí)間;(2)Σ(生產(chǎn)線節(jié)拍-工序時(shí)間)最小。
通過計(jì)算生產(chǎn)線平衡率,可直觀地反映出產(chǎn)線的作業(yè)平衡的好壞,對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率的改善提供實(shí)際依據(jù)。將所有實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)代入式(1),計(jì)算得知,改善前的生產(chǎn)線平衡率僅為73.6%。
ECRS 是工業(yè)工程學(xué)中的4 個(gè)原則,即取消(Eliminate)、合并(Combine)、調(diào)整順序(Rearrange)、簡(jiǎn)化(Simplify),用于優(yōu)化工序制定,實(shí)現(xiàn)更高生產(chǎn)效率[9-10]。本文運(yùn)用ECRS對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行分析與優(yōu)化,優(yōu)化后的生產(chǎn)流程如圖3 所示。經(jīng)過對(duì)一些工序的合并和分割,優(yōu)化后的生產(chǎn)流程由原來的13 道工序減少至11 道工序,節(jié)省了裝配時(shí)間,減少工人勞動(dòng)強(qiáng)度。
圖3 改善后Z243水泵電機(jī)裝配生產(chǎn)流程
根據(jù)以上分析中工序作業(yè)內(nèi)容,重新制定了工藝中所要求的作業(yè)內(nèi)容,即將每道工序的作業(yè)內(nèi)容全部控制在4 項(xiàng)以內(nèi),將工序6 的工作內(nèi)容全部轉(zhuǎn)移或合并到其他工序,修改后的工序如表3所示。
表3 對(duì)原工序作業(yè)內(nèi)容的修改
(1)在前蓋入軸承工序中,采用氣動(dòng)壓機(jī)與軸承壓入模具代替手動(dòng)壓機(jī),提高軸承裝配效率,減輕人員勞動(dòng)強(qiáng)度,保證了軸承安裝垂直度,提高前蓋裝配質(zhì)量,進(jìn)而電機(jī)整機(jī)質(zhì)量穩(wěn)定性。
(2)采用噴碼機(jī)代替原油印機(jī),在生產(chǎn)過程中不再設(shè)置專人操作,將這一作業(yè)內(nèi)容并入其他工序中,從而減少了1 名作業(yè)人員。
經(jīng)過布局的改善,使每個(gè)工序人員均可坐在工作區(qū)同一側(cè),通過傳送帶把物料送至相應(yīng)工位,改善相關(guān)工位的順序和布置,搬運(yùn)路線不再交叉,距離明顯減小,省去員工來回走動(dòng)等,生產(chǎn)流程縮短,工作區(qū)域減小。對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)布局進(jìn)行改善,把作業(yè)人員工作位置進(jìn)行了優(yōu)化,使得工作現(xiàn)場(chǎng)更加整齊,生產(chǎn)更加順暢,改善后的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)布局如圖4所示。
圖4 改善后現(xiàn)場(chǎng)布局
通過生產(chǎn)流程的改善,各工序間用時(shí)更加接近,產(chǎn)線更加平衡,改善前后作業(yè)時(shí)間如表4和圖5所示。
表4 作業(yè)工時(shí)對(duì)比表
圖5 作業(yè)工時(shí)對(duì)比
將改善后數(shù)據(jù)代入式(1),得生產(chǎn)線平衡率為90.9%,比較改善前的生產(chǎn)線平衡率66.7%,提高了24.2%。
經(jīng)過生產(chǎn)流程的改善后,用人數(shù)量由原來的8 人減少至6人,生產(chǎn)節(jié)拍由原來的16.8 s 降至12.6 s;班產(chǎn)量(按8 h 計(jì)算)由原來的1 700 臺(tái)/班提升至2 285 臺(tái)/班;生產(chǎn)周期(按10 000臺(tái)算)由原來的6天縮短至4.5天,具體如表5所示。
(1)采用精益生產(chǎn)技術(shù)的5W1H 和IE 方法對(duì)公司產(chǎn)品Z243水泵電機(jī)的裝配生產(chǎn)線作業(yè)流程進(jìn)行了分析,并對(duì)各工位作業(yè)時(shí)間進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,確定了影響整條生產(chǎn)線的瓶頸工序。
表5 改善前后效益對(duì)比表
(2)運(yùn)用ECRS 原則對(duì)原生產(chǎn)流程進(jìn)行了優(yōu)化,取消、合并、調(diào)整和簡(jiǎn)化了各工位的作業(yè)內(nèi)容,減少了不必要等待時(shí)間,修改了生產(chǎn)線布局。改善后的生產(chǎn)流程所需員工減少2人,生產(chǎn)節(jié)拍由原16.8 s減少到12.6 s,生產(chǎn)線平衡率由66.7%提高到90.9%,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
(3)本文的研究?jī)?nèi)容與分析方法對(duì)公司其他生產(chǎn)線的改善、生產(chǎn)流程的優(yōu)化具有一定的參考意義。