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        斜軸泵推力軸承異常發(fā)熱原因分析和處理

        2022-10-09 10:09:48金棋武張?zhí)焐?/span>
        浙江水利科技 2022年5期
        關(guān)鍵詞:過盈冷卻水水泵

        尹 倩,金棋武,張?zhí)焐?/p>

        (1.浙江江能建設(shè)有限公司,浙江 杭州 310020;2.浙江省水利水電工程質(zhì)量與安全管理中心,浙江 杭州 310012;3.浙江廣川工程項目管理有限公司,浙江 杭州 310020)

        1 問題的提出

        推力軸承是軸流泵的關(guān)鍵部件,承擔(dān)了主機組的徑向載荷,其最主要的作用是支撐主軸,軸承的安裝精度直接影響主軸的安全運轉(zhuǎn)。推力軸承的安裝保證主軸只能在固定位置上轉(zhuǎn)動,防止發(fā)生軸向、徑向的位移。不僅如此,軸承轉(zhuǎn)動會發(fā)生勢能變化,機械能轉(zhuǎn)變?yōu)榇罅繜崮?。必須做好軸承的冷卻和潤滑,減少軸承內(nèi)外部摩擦及損耗,防止出現(xiàn)軸瓦燒粘,防止過熱導(dǎo)致自身老化,延長軸承使用壽命。綜上所述,推力軸承的科學(xué)安裝是極為關(guān)鍵的步驟,對機組是否能安全運行起到重要作用。

        2 故障情況說明

        某排澇工程泵站設(shè)計排澇流量200 m3/s,為大(Ⅰ)型泵站。泵站設(shè)軸流水泵4臺,水泵型號3560ZXQ50-3.65,斜30°布置,單機設(shè)計流量50 m3/s,配套電動機型號為TKS900-8,轉(zhuǎn)速為750 r/min。泵組設(shè)備2015年6月完成安裝并投入使用,安全運行了6個汛期,在城市防洪排澇方面發(fā)揮了巨大作用。

        2020年6月某日,4#機組完成大修后,在額定工況之下于14:48時進行試運行。期間發(fā)現(xiàn)推力軸承加油孔處有白煙冒出,推力軸承溫度升高明顯過快,運行20 min從21.1 ℃升至65.2 ℃,且沒有放緩跡象,緊急停機后,溫度繼續(xù)上升至75.0 ℃。從開始運行到正式停機,運行時間為22 min,期間溫度上升53.9 ℃,平均上升2.45 ℃/min,溫度記錄見表1,運行時間和溫度變化關(guān)系曲線見圖1。由圖1可見,溫度上升過快,如果機組繼續(xù)運行,預(yù)計后期可能會達到廠家設(shè)定的報警溫度85.0 ℃和緊急停機溫度95.0 ℃,所以在15:08時手動緊急停機,探究推力軸承異常發(fā)熱原因。

        表1 試運行溫度記錄表

        圖1 溫度與時間關(guān)系圖

        根據(jù)上述現(xiàn)象,安裝和運維單位聯(lián)合原廠家和設(shè)計方等專家立即著手分析產(chǎn)生故障的原因,制訂多項解決方案,逐項測試驗證。本文著重對此次異常發(fā)熱現(xiàn)象的原因和解決方法進行解析。

        3 故障診斷及處理

        3.1 確定故障方向

        根據(jù)現(xiàn)場專家組意見和水泵安裝經(jīng)驗,分析得出造成推力軸承異常發(fā)熱的原因有以下幾種可能:一是軸承安裝精度不足,需要檢查安裝記錄表并重新測量數(shù)據(jù),對重點部位重新安裝;二是潤滑油質(zhì)量和數(shù)量不滿足要求,需要對油質(zhì)進行檢測,再對軸承潤滑效果進行觀測,檢查油中是否有鐵屑等雜質(zhì),重新更換潤滑油;三是冷卻水供應(yīng)不足,需要檢查技術(shù)供水水壓和水量,必要時增開技術(shù)供水泵;四是軸承與軸承支座過盈配合,需要檢查軸承與端蓋間隙、軸承與哈呋面間隙,多次調(diào)整試驗,找到最適合的間隙,保障軸承安全運行。

        3.2 原因分析和處理措施

        為確保本次故障妥善解決,檢修團隊按照專家組給出的故障排查方向逐一測試排查,并逐項按要求進行處理。

        3.2.1 軸承安裝精度偏差

        軸承安裝精度與軸承發(fā)熱密切相關(guān)。當(dāng)螺栓緊固后軸承壓蓋和軸承端面間隙值低于設(shè)計最小值或者軸套與軸內(nèi)襯預(yù)留間隙低于設(shè)計最小值時,水泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生摩擦?xí)?dǎo)致溫度上升過快;另外,當(dāng)分半軸承安裝間隙過緊、軸承座中心偏差過大、推力瓦研刮未達到標(biāo)準(zhǔn)等會導(dǎo)致軸與軸承間受力不均勻,從而導(dǎo)致運行時溫度超標(biāo)。

        檢查安裝質(zhì)量評定表(見表2)后,未發(fā)現(xiàn)明顯超出范圍值的數(shù)據(jù)。為了排除安裝測量的誤差,決定對重點部位拆除并重新安裝。采用更科學(xué)的監(jiān)控手段,運用專業(yè)計量器具測量各間隙,增強楔子板調(diào)節(jié)螺桿,將螺紋的牙距由粗改細,反復(fù)多次調(diào)整推力瓦受力均勻度,保證同心度和中心偏差滿足設(shè)計要求。推力軸承部件的密封件全部更換。復(fù)測的安裝記錄見表2。

        表2 安裝質(zhì)量評定表

        通過本次更科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)陌惭b,并經(jīng)過監(jiān)理和業(yè)主的聯(lián)合復(fù)測,確保軸承的安裝精度滿足設(shè)計要求。

        3.2.2 潤滑油質(zhì)量和數(shù)量檢查

        設(shè)計采用的是L-TSA46汽輪機油,檢查油品質(zhì)量非常關(guān)鍵。本次事件發(fā)生時水泵運轉(zhuǎn)聲音未出現(xiàn)異常,溫度卻上升較快,可能由以下原因?qū)е拢阂皇羌尤氲钠啓C油不夠時,潤滑過少導(dǎo)致摩擦力增大,溫度驟升;二是加入的汽輪機油過多時,空間過盈無法散熱,溫度也會升高;三是當(dāng)軸頸與軸承之間未形成動態(tài)油膜或是油膜過薄、過厚都會導(dǎo)致摩擦異常,軸承發(fā)熱。

        首先對油質(zhì)送檢,確保無變稀或液化現(xiàn)象,再化驗潤滑油在抗高溫性能上的表現(xiàn),即溫度超過70 ℃后油脂的黏度是否發(fā)生改變?;灲Y(jié)果顯示,油質(zhì)符合設(shè)計要求且未發(fā)現(xiàn)明顯結(jié)構(gòu)變化。與此同時,現(xiàn)場檢查潤滑油清潔無雜質(zhì),排除安裝后未清洗干凈軸承外表面的原因。重新加油,注油量滿足軸承室的1/2~2/3,控制在設(shè)計規(guī)定的范圍內(nèi)(見圖2),一邊加油一邊盤動軸承確保均勻性。靜置檢查,未發(fā)現(xiàn)漏油現(xiàn)象。經(jīng)過上述處理,可以將潤滑油問題導(dǎo)致故障這一因素排除。

        圖2 推力軸承油位和冷卻水示意圖

        3.2.3 冷卻水系統(tǒng)

        機組運轉(zhuǎn)過程中,需要按照設(shè)計規(guī)定不間斷供應(yīng)冷卻水。當(dāng)供水量較低、壓力不夠或者冷卻水系統(tǒng)管路堵塞或淤積時,都會導(dǎo)致供應(yīng)軸承的冷卻水量不夠,致使摩擦產(chǎn)生的熱量無法被傳遞,直接造成推力軸承溫度異常。

        排除冷卻水方面故障,首先檢查冷卻水進出水的配水架上所有閥門和管路。閥門全部按要求打開或關(guān)閉、閘板無損壞、閥門不漏水、水管無滲漏、反沖冷卻水系統(tǒng)管路通暢無堵塞,推力軸承上出廠時臨時封堵的4處絲堵(冷卻水進水口)已按要求拆除。檢查發(fā)現(xiàn)水管上示流信號器輸出信號正常,4#機組冷卻水流量大于280 L/min(出廠要求為260 L/min),2臺技術(shù)供水泵工作正常,重新調(diào)整閘閥確保冷卻水壓力保持在0.2~0.3 MPa,冷卻水進水處見圖2。冷卻水系統(tǒng)經(jīng)檢查測試后確認(rèn)無故障。

        3.2.4 軸承與軸承支座過盈配合

        過盈配合是機械設(shè)備在安裝過程中,零件間需要十分緊密配合,防止連接發(fā)生脫落或傳遞較大扭矩。但是如果推力軸承的軸瓦與端蓋之間配合得過緊,導(dǎo)致軸承和支承座一直處于受壓狀態(tài),在互相擠壓狀態(tài)下,軸承的徑向間隙變小,造成運轉(zhuǎn)時主軸與軸承之間摩擦力增大,可能會導(dǎo)致滾動軸承被端蓋摩擦,產(chǎn)生過盈配合,造成推力軸承異常發(fā)熱。更甚者注入的潤滑油會被壓迫流出,軸承與軸之間沒有間隙以至于不能產(chǎn)生油膜,摩擦系數(shù)增大,產(chǎn)生大量異常熱量。此次故障處理需要確保徑向軸承(球面滾子軸承)端軸承壓蓋與軸承端面間預(yù)留0.1~0.2 mm的間隙,確保轉(zhuǎn)子對中時軸套上端面與軸承內(nèi)襯間預(yù)留1.0~2.0 mm間隙。

        軸承與支座間配合面的承載能力和安裝產(chǎn)生的應(yīng)力對過盈技術(shù)很敏感,需要經(jīng)過反復(fù)試驗調(diào)試。根據(jù)現(xiàn)場專家的安裝經(jīng)驗,決定先排除軸承座分半端蓋處接觸過緊問題。稍微增大軸瓦間隙,將軸承套端蓋的緊固螺栓處增加0.5 mm青稞紙墊后開始試運行,機組運行12 min左右,溫度從38.4 ℃升至75.1 ℃且未有放緩跡象,試驗效果不理想。

        再考慮增加軸承蓋哈呋面間隙,在軸承蓋哈呋面處增加0.5 mm青稞紙,組織再次開機。機組運行28 min,溫度從23.5 ℃上升至76.8 ℃,溫度上升速度有一定的放緩,但溫度仍舊無法穩(wěn)定,故還需繼續(xù)增大間隙值,減少過盈量。

        最后削薄推力軸承上蓋的塞條(見圖3)減少過盈量,試驗時考慮以0.1 mm為變量。返廠經(jīng)車床一次性刨掉0.2 mm,安裝時先加墊0.1 mm紫銅皮,再測試40 min,溫度由25.3 ℃上升至78.6 ℃,平均上升1.3 ℃/min,溫升速度進一步放緩。取出紫銅片,再運行3 h,溫度從25.0 ℃上升至71.2 ℃,平均上升0.3 ℃/min,溫升速度放緩明顯,特別是隨著運行時間增加,溫度增加更加緩慢。通過試驗,最終達到理想效果。

        圖3 推力軸承塞條位置示意圖

        通過上述對推力軸承和支承座不同接觸面的加工并反復(fù)試驗運行(端蓋和哈呋面各自增加0.5 mm青稞紙墊、上蓋塞條車薄0.2 mm),減少各處的過盈間隙,找到滿足該軸承合適的過盈狀況,恰當(dāng)合理地消除推力軸承的過盈隱患,最終解決了推力軸承異常發(fā)熱的難題。

        圖4 過盈配合和公差帶示意圖

        4 結(jié) 語

        4#機組推力軸承異常發(fā)熱處理完成后,經(jīng)24 h不間斷試運行,各項數(shù)據(jù)正常。通過分析推力軸承測溫元件的記錄數(shù)據(jù),連續(xù)運行的溫升符合標(biāo)準(zhǔn),軸承最高穩(wěn)定溫度為70.0℃(室內(nèi)溫度28.0℃),完全符合技術(shù)要求。本次實踐證明,對斜軸泵的推力軸承異常發(fā)熱原因分析與處理是正確的,同時也對高效、精準(zhǔn)地解決大修后的運行故障提供了思路。

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