向陽(yáng)春,郭豫寧 ,黃聰
(1.四川會(huì)理鉛鋅股份有限公司, 四川 會(huì)理市 615100;2.長(zhǎng)沙礦山研究院有限責(zé)任公司, 湖南 長(zhǎng)沙 410012;3.金屬礦山安全技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 湖南 長(zhǎng)沙 410012)
會(huì)理鉛鋅礦具有上百年的開采歷史,經(jīng)過(guò)多年開采,保有資源日漸減少,目前以殘采為主回收遺留資源?;夭蛇^(guò)程中,地壓活動(dòng)頻現(xiàn),巷道移動(dòng)變形顯著,支護(hù)結(jié)構(gòu)屢遭破壞。錨桿支護(hù)是會(huì)理鉛鋅礦常用的一種支護(hù)方式,但錨桿間距不合理、錨桿失效等問(wèn)題導(dǎo)致支護(hù)效果不達(dá)標(biāo),對(duì)礦井的安全高效生產(chǎn)造成影響。
多年來(lái),國(guó)內(nèi)外實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明,錨桿支護(hù)是經(jīng)濟(jì)、有效的支護(hù)技術(shù)。與棚式支架支護(hù)相比,錨桿支護(hù)顯著提高了巷道支護(hù)的效果,降低了支護(hù)的成本,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。錨桿支護(hù)是礦井實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)高效必不可少的關(guān)鍵技術(shù)。錨桿支護(hù)優(yōu)化主要是對(duì)增加錨桿強(qiáng)度、增加錨桿預(yù)緊力、錨桿與注漿等技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化。
相關(guān)技術(shù)人員在現(xiàn)場(chǎng)開展了大量調(diào)研工作,綜合應(yīng)用理論分析和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的方法,對(duì)錨桿質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn),分析影響錨桿強(qiáng)度的因素,提出增加錨桿拉拔力的工藝優(yōu)化。
會(huì)理鉛鋅礦礦床主要產(chǎn)于 Zbd2-3硅質(zhì)白云巖中,該巖層構(gòu)造裂隙發(fā)育。礦山巖體分為3個(gè)工程地質(zhì)巖組:輝綠巖、白云巖、礦體。經(jīng)巖體質(zhì)量評(píng)價(jià),白云巖為III級(jí)巖體,輝綠巖與礦體為IⅤ級(jí)巖體。
由于巖體條件、使用年限不同,會(huì)理鉛鋅礦巷道采用的支護(hù)方式也各不相同,其中斜坡道、沿脈巷道的支護(hù)方式普遍為錨網(wǎng)支護(hù),但由于錨桿支護(hù)效果不佳,巷道斷面收縮,發(fā)生較大移動(dòng)變形的情況時(shí)有發(fā)生。
為了了解會(huì)理鉛鋅礦錨桿支護(hù)的實(shí)際情況,通過(guò)錨桿抗拔力試驗(yàn),檢驗(yàn)了礦山錨桿支護(hù)效果,分析了影響錨桿支護(hù)質(zhì)量的因素,并對(duì)現(xiàn)有的錨桿支護(hù)工藝進(jìn)行了合理優(yōu)化。
根據(jù)礦山巖體分布狀態(tài)、地質(zhì)構(gòu)造與圍巖蝕變等情況,結(jié)合其巖石的物理力學(xué)指標(biāo),將礦體及圍巖按其建造和改造特性及組合規(guī)律進(jìn)行分組,每一巖組都能反映其特有的工程地質(zhì)特性,每個(gè)巖組可由一種巖石組成,也可由幾種巖石組成。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,將礦山巖體劃分為3個(gè)工程地質(zhì)巖組:輝綠巖、白云巖、礦體。據(jù)此,在3個(gè)不同的工程地質(zhì)巖組各選取1條巷道,分別設(shè)置3個(gè)測(cè)點(diǎn)對(duì)其進(jìn)行編號(hào),進(jìn)行錨桿抗拔力試驗(yàn)。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況選用YCW60B200穿心式千斤頂。
管縫式錨桿是一種全長(zhǎng)錨固、主動(dòng)加固圍巖的新型錨桿,其立體部分是1根縱向開縫的高強(qiáng)度鋼管,當(dāng)安裝比管徑稍小的鉆孔時(shí),可立即在全長(zhǎng)范圍內(nèi)對(duì)孔壁施加徑向壓力和阻止圍巖下滑的摩擦力,加上錨桿托盤托板的承托力,從而使圍巖處于三向受力狀態(tài),并實(shí)現(xiàn)巖層穩(wěn)固。參照錨桿選型的基本原則,結(jié)合礦山目前采用的支護(hù)材料,并考慮到工人使用方便、操作熟練等方面,最終選定管縫式錨桿為試驗(yàn)錨桿,管縫式錨桿主要性能見表1。
錨桿張拉前對(duì)所要張拉的錨桿進(jìn)行編號(hào),并準(zhǔn)備好用于記錄的表格及錨桿的相關(guān)數(shù)據(jù),包括錨桿長(zhǎng)度、孔徑、施工日期等,并嚴(yán)格按照如下步驟進(jìn)行測(cè)試。
千斤頂安裝:確定好張拉錨桿后,先在千斤頂?shù)撞糠胖靡环戳︿摪?,并防止錨桿張拉時(shí)應(yīng)力集中對(duì)噴砼面的破壞;安裝好反力板后,將千斤頂安裝在錨桿上,并用油管將千斤頂及油泵連接,壓動(dòng)油泵將千斤頂活塞伸出約5 cm的行程;在錨桿頭部用Φ25 mm鋼筋頭與錨桿焊接,使錨頭大于千斤頂穿心孔徑。焊接時(shí)要保證鋼筋頭與千斤頂接觸部位在同一高度,防止千斤頂受力不均;焊接牢固,保證60 kN的張拉力不會(huì)破壞焊口,防止在張拉過(guò)程中鋼筋頭崩開。
錨桿拉拔:錨桿試驗(yàn)荷載按照設(shè)計(jì)荷載的 1.1倍進(jìn)行,拉拔分級(jí)加載,前三級(jí)按荷載值的20%增加,后面按10%增加。每級(jí)觀測(cè)時(shí)間5 min,達(dá)到試驗(yàn)荷載后觀測(cè)10 min,然后卸載至初始加載值(荷載值的 20%)。張拉至每級(jí)后用鋼尺測(cè)量錨頭位移量,每級(jí)測(cè)量3次,并做好記錄。
千斤頂拆卸:拆卸液壓千斤頂之前,應(yīng)使液壓回路泄壓。按順序拆卸,一般先放掉千斤頂兩腔的油液,然后拆卸缸蓋,最后拆卸活塞與活塞桿。拆卸時(shí)應(yīng)防止損傷活塞桿頂端螺紋、油口螺紋和活塞桿表面、缸套內(nèi)壁等。
張拉完成后,匯總整理現(xiàn)場(chǎng)錨桿抗拔力測(cè)試數(shù)據(jù),整理成果報(bào)表。錨桿抗拔力試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試流程如圖1所示。
圖1 錨桿抗拔力試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)
本次試驗(yàn)儀器采用YL-BPI型錨桿拉拔儀,試驗(yàn)對(duì)象為MF43/1600與MF43/1800型管縫式錨桿,
對(duì)鉛鋅礦體、輝綠巖及白云巖內(nèi)的管縫式錨桿分別進(jìn)行了錨桿拉拔力檢測(cè)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表2。
表2 管縫式錨桿主要性能
由表2可知,本次檢測(cè)的9根錨桿中,達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度23.4 kN的錨桿只有G8為合格錨桿,其余8根錨桿均未達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度,其中第一組平均抗拔力為設(shè)計(jì)強(qiáng)度的44%,第二組平均抗拔力為設(shè)計(jì)強(qiáng)度的32%,第三組平均抗拔力為設(shè)計(jì)強(qiáng)度的91%,第一組和第二組因采用直徑42 mm的鉆頭(一字形),鉆孔過(guò)大,拉拔力小,錨桿抗拉力未達(dá)到設(shè)計(jì)要求,均屬于不合格錨桿,總體錨桿拉拔力檢測(cè)的合格率僅有11.1%。錨桿支護(hù)效果差,處于失效狀態(tài),不能滿足礦井安全生產(chǎn)的要求。
表2 管縫式錨桿拉拔力測(cè)試結(jié)果
分析試驗(yàn)結(jié)果可知,錨桿的拉拔力達(dá)不到預(yù)期的使用要求,針對(duì)目前原巖區(qū)域的巖層情況,依據(jù)錨桿支護(hù)理論及現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn),對(duì)試驗(yàn)方案進(jìn)行如下改進(jìn)措施。
(1)針對(duì)原巖區(qū)域的巖層情況,采用合適的鉆頭以及1.8 m長(zhǎng)錨桿,以提高錨桿抗拉力。巖層強(qiáng)度較高的地段,較完整的白云巖采用直徑40 mm標(biāo)準(zhǔn)鉆頭。巖層強(qiáng)度低的地段,礦體和輝綠巖采用直徑38 mm標(biāo)準(zhǔn)鉆頭。
(2)將現(xiàn)有的一字形鉆頭全部更換為梅花形,以起到穩(wěn)定鉆桿的作用。
(3)因礦體、輝綠巖完整性較差,巷道圍巖塑性區(qū)大多超過(guò)1.5 m,而MF43/1600型管縫式錨桿長(zhǎng)度有限,無(wú)法完全穿透塑性區(qū),導(dǎo)致錨桿失效,推薦采用長(zhǎng)度1.8 m的MF43/1800型管縫式錨桿。
(4)按照相關(guān)安全規(guī)程及規(guī)范施工。管縫式錨桿鉆孔前,應(yīng)檢查鉆頭規(guī)格,確??讖椒显O(shè)計(jì)要求。向鉆孔內(nèi)推入錨桿桿體可使用風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)和專用連接器,錨桿桿體被推進(jìn)過(guò)程中應(yīng)使鑿巖機(jī)錨桿桿體和鉆孔中心線在同一軸線上。
在試驗(yàn)巷道附近選取情況相近的測(cè)點(diǎn),使用工藝優(yōu)化,再進(jìn)行改進(jìn)后的錨桿抗拔力對(duì)比試驗(yàn),改進(jìn)后的管縫式錨桿拉拔力測(cè)試結(jié)果見表3。
表3 改進(jìn)后的管縫式錨桿拉拔力測(cè)試結(jié)果
由表3可知,經(jīng)過(guò)管縫式錨桿支護(hù)工藝優(yōu)化后,錨桿的抗拔力顯著增強(qiáng)。重新測(cè)試的9根錨桿中,除G11錨桿外,其余8根檢測(cè)錨桿均達(dá)到了設(shè)計(jì)強(qiáng)度。其中位于礦體內(nèi)的第一組錨桿平均抗拔力達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的 100%,是改進(jìn)之前錨桿抗拔力的 2.27倍。位于輝綠巖中的第二組錨桿平均抗拔力達(dá)到設(shè)計(jì)所需強(qiáng)度的104%,是改進(jìn)之前錨桿抗拔力的3.26倍。第三組采用直徑40.5 mm的鉆頭(梅花形),鉆孔較合適,拉拔力皆大于 23.4 kN,錨桿抗拉力達(dá)到設(shè)計(jì)要求,第三組錨桿平均抗拔力達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的112%。
實(shí)施工藝優(yōu)化后的錨桿拉拔力檢測(cè)合格率達(dá)到88.8%。對(duì)比前后兩次的錨桿抗拔力試驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn):在實(shí)施工藝優(yōu)化后,在工程地質(zhì)情況幾乎相同的測(cè)試點(diǎn),檢測(cè)所得錨桿抗拔力顯著提高,錨桿拉拔力檢測(cè)的合格率比改進(jìn)之前提高了77.7%。礦體與輝綠巖中的錨桿抗拔力提升尤為明顯,是優(yōu)化之前的2~3倍。
通過(guò)對(duì)會(huì)理鉛鋅礦管縫式錨桿支護(hù)工藝的優(yōu)化,大大提升了錨桿的支護(hù)效果,使得錨桿能夠滿足礦井正常安全生產(chǎn)的要求。
本文針對(duì)會(huì)理鉛鋅礦生產(chǎn)中段礦體、圍巖內(nèi)錨桿進(jìn)行了抗拔力檢測(cè),并對(duì)錨桿施工工藝進(jìn)行了改進(jìn),得到以下結(jié)論。
(1)錨桿抗拔力試驗(yàn)表明優(yōu)化支護(hù)工藝前,大部分管縫式錨桿抗拔力未達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度,處于失效狀態(tài)。
(2)針對(duì)不同圍巖條件選用適當(dāng)尺寸的鉆頭可以大幅提高管縫式錨桿的支護(hù)效果。例如較為完整的白云巖,宜采用直徑40 mm標(biāo)準(zhǔn)鉆頭,巖體強(qiáng)度較低的礦體和輝綠巖宜采用直徑38 mm標(biāo)準(zhǔn)鉆頭。
(3)梅花形鉆頭打鉆時(shí)穩(wěn)定性較好,能有效遏制擴(kuò)孔現(xiàn)象的發(fā)生,可以較大幅度地提高錨桿抗拔力。
(4)巷道圍巖塑性區(qū)超過(guò)1.5 m的位置,推薦采用長(zhǎng)度1.8 m的MF43/1800型管縫式錨桿。