趙東升(大慶油田有限責任公司第六采油廠)
喇二注水站于1974年7月投產(chǎn),現(xiàn)有4臺注水機組,1座1 000 m3污水罐、1座1 000 m3清水罐、2臺冷卻水泵、1座稀油站,7條出站管道,由喇二污水站提供普通污水,將原有一個1 000 m3污水罐改為1 000 m3清水罐,用作自然冷卻水罐。目前設(shè)計注水能力21 600 m3/d,現(xiàn)在實際處理量為19 063 m3/d,負荷率為88.25%[1-2]。
1.2.1 水罐系統(tǒng)
污水罐規(guī)格為1 000 m3,實際處理量為19 063 m3/d,經(jīng)計算其污水實際緩沖時間為1.01 h,不滿足4~6 h規(guī)范要求,污水罐緩沖時間不足;罐體壁板與罐頂結(jié)合處有泄漏,儲罐整體下沉,導致泄污孔低于地表面。經(jīng)宏觀檢查,罐體壁板有多處修補,且有多處出現(xiàn)凹陷的情況,另外,罐體整體下沉,導致泄污孔低于地表面[3-4],水罐現(xiàn)場圖見圖1。
圖1 水罐現(xiàn)場圖Fig.1 Pictures of water tanks
1.2.2 注水機組
該站共D300型注水機組4臺,運3備1,處理能力21 600 m3/d,實際處理量為19 063 m3/d,負荷率為88.25%,年總耗電量為5 184×104k Wh。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,1#、2#注水機組投產(chǎn)于2004年,3#注水機組投產(chǎn)于2019年,4#注水機組投產(chǎn)于2003年。運行年限長,泵體內(nèi)部元件結(jié)構(gòu)腐蝕、老化。其中1#注水機組存在電動機過熱、軸瓦磨損嚴重、損壞等問題;2#注水機組存在前瓦座與瓦蓋接合面變形、漏油,軸瓦溫度高、損壞等問題;4#注水機組存在機組振動劇烈、注水泵刺水、漏油等問題。據(jù)統(tǒng)計,2017—2018年,累計維修28次,嚴重影響生產(chǎn)運行[5-8]。
1.2.3 冷卻潤滑系統(tǒng)
該冷卻系統(tǒng)是依靠大罐與空氣對流自然換熱,對高溫水進行冷卻,夏季氣溫高時,換熱效果不佳,水溫高影響機泵運行,需定期更換罐內(nèi)清水,造成了清水的浪費。據(jù)統(tǒng)計,2016—2021年每年由于更換冷卻水消耗清水量為1.5×104m3左右,折合費用約8.33萬元/a。
1.2.4 高壓管道占壓
喇二注水站共7條出線,根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,2條向東出線經(jīng)過儲罐及罐間閥室底部,若管道腐蝕穿孔,高壓水流將破壞水罐基礎(chǔ),導致水罐傾斜、下沉、倒塌,存在安全隱患。
1.2.5 注水站整體地勢低洼
注水泵房建于1974年,為喇二聯(lián)合站地勢之最低點,其低于場地路面約0.5 m。泵房等處常年雨水倒灌,現(xiàn)場只能外接水泵排水。泵房內(nèi)有高壓電纜等用電設(shè)施,積水會導致短路、觸電、人員滑倒等風險。
通過布局優(yōu)化,實現(xiàn)注水站不停產(chǎn)改造。根據(jù)生產(chǎn)要求,注水站與變電站距離不宜超過100 m,距離過大會影響電力傳輸,導致電流過大,將使注水泵無法正產(chǎn)啟停,影響生產(chǎn),因此注水站選址應在變電站較近位置。喇二聯(lián)合站站外系統(tǒng)見圖2。
圖2 喇二聯(lián)合站站外系統(tǒng)Fig.2 System drawing outside La'er union station
站外情況:由站外系統(tǒng)圖可知,臨近變電所一側(cè),井、管道量大密集,在該區(qū)域新建注水站,遷建工作量大、對生產(chǎn)影響大。
站內(nèi)情況:經(jīng)現(xiàn)場勘查,注水站北側(cè)為空置場地,其尺寸為47 m×35 m,總面積約為1 645 m2,該區(qū)域南、西側(cè)臨路,東側(cè)為采暖泵房(防爆場所),北側(cè)為采暖管道。
1)罐區(qū)、注水區(qū)域分置合理利用站內(nèi)空間。罐區(qū)與注水區(qū)域隔路建設(shè),即利用北側(cè)現(xiàn)空置場地,新建注水站泵房,利用原注水站水罐附近新建罐區(qū)、冷卻系統(tǒng)設(shè)施。
2)采取冗余對策,設(shè)置多道防線,保證安全距離。一是改變常規(guī)布局,將配電室移至泵房北側(cè),與高壓閥組間平行,增加新建建筑物與已建泵房之間的距離為11 m;二是將臨近采暖泵房一側(cè)采用防火墻,增加其防爆、耐火能力。
3)采取循環(huán)冷卻系統(tǒng),減少清水消耗。通過循環(huán)冷卻系統(tǒng),替代大罐對流冷卻,新建冷卻塔、冷卻水罐各1座,采用新工藝后,可避免清水浪費,年可節(jié)約清水1.5×104m3。擬新建位置及平面布置情況見圖3。
圖3 擬新建位置及平面布置情況Fig.3 Location and layout of new water injection station
通過參數(shù)優(yōu)化,實現(xiàn)設(shè)備合理匹配。根據(jù)開發(fā)預測,喇二注水站未來十年注水量為19 180 m3/d,按照該站目前設(shè)備情況注水系統(tǒng):處理量為21 600 m3/d,運行負荷率為88.79%。污水系統(tǒng):水罐規(guī)格為1 000 m3,處理量為19 180 m3/d,經(jīng)計算其污水實際緩沖時間為1.01 h,不滿足4~6 h規(guī)范要求。冷卻水系統(tǒng):按照原設(shè)計能力,冷卻水量應為171.5 m3/d,目前其建設(shè)100 m3/h冷卻水泵2臺,系統(tǒng)負荷為171.5%,冷卻水量不足[9-10]。
1)優(yōu)化注水參數(shù),保證注水系統(tǒng)高負荷運行。針對預測水量為19 180 m3/d,確定新建注水站規(guī)模為19 200 m3/d,建設(shè)D400注水泵3臺,運2備1,負荷率為99.89%,負荷率提高了11%,同時還少啟1臺注水泵,年可節(jié)電約1 313×104k Wh。
2)優(yōu)化緩沖參數(shù),保證污水系統(tǒng)緩沖時間。鑒于喇二注水站僅注入1種水質(zhì),計劃設(shè)置2 000 m3緩沖水罐、污水罐2座,改造后,其緩沖時間可達到4 h,滿足規(guī)范要求,保證緩沖時間。
3)優(yōu)化冷卻參數(shù),保證注水統(tǒng)平穩(wěn)運行。鑒于未來運行2臺注水泵,重新設(shè)置冷卻系統(tǒng)運行參數(shù),設(shè)置冷卻水泵3臺,排量為100 m3/h,改造后冷卻水系統(tǒng)負荷為58.25%,能夠保證冷卻效果,保證系統(tǒng)平穩(wěn)運行。擬新建喇二注水站泵房布置情況見圖4。
圖4 擬新建喇二注水站泵房布置情況Fig.4 Layout drawing of pump house of new water injection station
4)通過環(huán)節(jié)優(yōu)化,實現(xiàn)改造的有序銜接。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,2條向東的出線經(jīng)過儲罐及罐間閥室底部,水罐及閥室拆除作業(yè)過程中,施工機械及地層變化可能對埋地管道造成擾動、破壞,導致管道局部沉降、隆起、破損穿孔,存在安全隱患。
由于場地限制,新建污水罐區(qū)域與已建污水罐區(qū)域必然有一定重疊,若不拆除已建罐區(qū),則新建罐區(qū)無法施工,而注水站不能停止運行。擬新建喇二注水站改造銜接示意圖見圖5。
圖5 擬新建喇二注水站改造銜接示意圖Fig.5 Drawing of transformation and connection of new water injection station
為保證喇二注水站的正常運行,實現(xiàn)注水站改造的順利、平穩(wěn)開展,采用連環(huán)替代法,將改造生產(chǎn)銜接對策分4步進行:
1)原注水站保持運行,新建注水泵房、注水泵、冷卻水罐、冷卻水塔、注水管道,之后臨時停產(chǎn),占壓管道遷建。
2)利用新建冷卻水系統(tǒng)代替清水罐對老站注水系統(tǒng)進行冷卻,拆除原冷卻用清水罐,在其原位置附近新建一座污水罐。
3)臨時停產(chǎn),管道連頭,利用新建污水罐給新建注水站供水,利用新建冷卻水系統(tǒng)給新建注水站冷卻,拆除老站污水罐及注水泵房,拆除臨時管道等。
4)新建第二座污水罐及罐間閥室,拆除原注水管道。
通過結(jié)合喇十七模式,進行無人值守模式改造。2014年喇二聯(lián)合站整體改造后,站內(nèi)建有中心控制室一座。目前,除喇二注水站未進行集中控制改造以外,站內(nèi)其他崗位均已實現(xiàn)了中心控制室集中監(jiān)控,為適應公司數(shù)字化建設(shè)發(fā)展趨勢,結(jié)合公司中大型站庫的建設(shè)要求,對喇二注水站按照喇十七、喇400合建站注水系統(tǒng)控制模式,進行無人值守模式改造。
通過完善數(shù)據(jù)采集和過程控制,同時將信號上傳至喇二聯(lián)中心控制室。中心控制室對該站進行顯示、報警、控制、記錄,壓力、液位、電流等檢測儀表具有遠傳功能。
1)自控儀表系統(tǒng)改造。在系統(tǒng)中新增78個檢測點,通過對注水站生產(chǎn)過程中的溫度、壓力、流量、液位、機泵狀態(tài)等工藝參數(shù)的自動檢測、控制及超限報警,實現(xiàn)對生產(chǎn)運行的自動監(jiān)控,確保注水站安全平穩(wěn)運行。
2)視頻監(jiān)控系統(tǒng)改造。為使值班人員能夠及時發(fā)現(xiàn)、確認故障以及安全隱患,中心級監(jiān)控和本地級監(jiān)控系統(tǒng)均基于IP技術(shù)、采用以網(wǎng)絡硬盤錄像機為核心的網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng),在現(xiàn)場新增6個站場前端攝像機,實現(xiàn)對整個監(jiān)控系統(tǒng)的存儲、授權(quán)控制等功能,中心級監(jiān)控設(shè)置監(jiān)控管理終端。
3)數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)改造。按照“站場數(shù)字化”方式建設(shè),喇二注水站自控系統(tǒng)通過工業(yè)以太網(wǎng)交換機及光纜,與喇二聯(lián)合站中心控制室室內(nèi)PLC控制系統(tǒng)建立通信,并對喇二聯(lián)合站中心控制室內(nèi)PLC控制系統(tǒng)進行系統(tǒng)調(diào)試,實現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳。
喇二注水站實現(xiàn)無人值守后,施行中心控制室遠程監(jiān)控,巡檢維修。人員資源配置優(yōu)化完全實行集中監(jiān)控無人值守模式后,可減員5人,按每人每年成本15萬,年節(jié)約人工費用75萬元。
通過對喇二注水站優(yōu)化運行,實施注水站不停產(chǎn)改造、提高注水系統(tǒng)運行負荷率、提高冷卻效果、實施站庫無人值守,喇二注水站改造節(jié)能效果見表1。
表1 喇二注水站改造節(jié)能效果Tab.1 Energy-saving effect of the transformation of La'er water injection station
1)喇二注水站存在的諸多問題,代表了采油六廠運行年限長的注水站的現(xiàn)狀,該改造為有限空間內(nèi)進行的全面更新,為未來在類似情況下喇一注、喇Ⅱ-1注等嵌入式站庫改造,提供了一定技術(shù)支持。
2)在注水站改造過程中,通過應用諸多成熟節(jié)能措施,有效降低了注水系統(tǒng)的能耗,實現(xiàn)改造過程節(jié)能降耗,優(yōu)化注水系統(tǒng)參數(shù),核減注水泵1臺,應用循環(huán)冷卻系統(tǒng)等技術(shù),可節(jié)約清水浪費,實施無人值守,實現(xiàn)節(jié)約操作人工。
3)通過應用配電室后置、罐區(qū)與泵房分置等措施,可有效縮短注水泵房的長度,更加有效的利用站內(nèi)空間,保證改造安全距離,實現(xiàn)有限空間內(nèi)注水站的改造。
4)通過采用連環(huán)替代、臨時措施的有效銜接,可實現(xiàn)注水站的不停產(chǎn)改造,實現(xiàn)注水站更新的同時,保證注水系統(tǒng)的正常運行。
5)根據(jù)生產(chǎn)要求,未來注水系統(tǒng)將全面實行集中監(jiān)控、無人值守措施,此次改造通過儀表、監(jiān)控、傳輸系統(tǒng)的改造,將新建的注水站控制系統(tǒng)接入聯(lián)合站已建系統(tǒng),實現(xiàn)整個聯(lián)合站的無人值守改造,為今后的聯(lián)合站外接控制系統(tǒng)提供了技術(shù)保證。