鄒笛,石巧晴,楊曄,柳德軍,萬(wàn)春煒,謝志軍
(維爾利環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司,江蘇 常州 213000)
生物脫氮是最為常見(jiàn)的污水脫氮技術(shù),現(xiàn)場(chǎng)工藝中主要包含硝化、反硝化兩個(gè)階段[1-3],將廢水中各種形態(tài)的氮轉(zhuǎn)化為氮?dú)獾葰怏w,從而使水體得到凈化。反硝化反應(yīng)是指在缺氧條件下異養(yǎng)菌將硝酸鹽氮轉(zhuǎn)化為氮?dú)獾倪^(guò)程。硝化和反硝化是兩個(gè)相互對(duì)立的過(guò)程,硝化反應(yīng)通過(guò)硝化菌在有氧條件下將氨氮最終轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮;反硝化則是依靠反硝化菌在無(wú)氧環(huán)境中將硝酸鹽經(jīng)過(guò)一系列中間產(chǎn)物如NO2-、NO等最終轉(zhuǎn)化為N2。反硝化菌多為異養(yǎng)厭氧化菌,在反硝化過(guò)程中需要有機(jī)碳源作為電子供體,并用于產(chǎn)能和細(xì)胞合成[4-8]。目前已有較多關(guān)于反硝化影響因素的研究報(bào)道,主要影響因素包括溫度、pH、碳源、溶解氧等[9-10]。其中,BOD/N是控制脫氮效果的一個(gè)重要因素,而生物脫氮對(duì)碳源的需求較大,一般認(rèn)為,當(dāng)污水中BOD/COD小于3~5時(shí),應(yīng)適當(dāng)補(bǔ)充碳源[11]。當(dāng)面對(duì)低COD、高硝氮的廢水時(shí),通常需要向廢水中投加甲醇、乙醛等可生化性好的物質(zhì)[12-13],這在一定程度上增加了廢水處理的成本[14-17]。
現(xiàn)有南通某化工企業(yè)水處理項(xiàng)目,待處理廢水源于硫酸和硝酸的中和過(guò)程,中和藥劑采用石灰,設(shè)計(jì)處理總水量為1 200 t/d。廢水主要含有鈣離子、硝酸根離子、少量氯離子,TDS約1%,有機(jī)物濃度較低。企業(yè)產(chǎn)生廢水主要污染物為硝酸鹽氮,設(shè)計(jì)采用反硝化工藝對(duì)其進(jìn)行處理。經(jīng)除硬軟化后,調(diào)節(jié)廢水pH至中性后進(jìn)入均衡池。由于反應(yīng)過(guò)程消耗碳源,而該廢水COD偏低,水體中C/N小于0.5,無(wú)法滿足反硝化需求。因此需要額外向均衡池內(nèi)投加碳源,調(diào)節(jié)至合適的碳氮比進(jìn)入反硝化池。根據(jù)原有設(shè)計(jì)方案,通過(guò)采購(gòu)甲醇作為外來(lái)碳源提供給反硝化反應(yīng)過(guò)程,但此舉大大增加了廢水處理成本,也不符合低碳的政策要求。為響應(yīng)政策,同時(shí)也應(yīng)業(yè)主要求,對(duì)方案進(jìn)行調(diào)整,盡可能減少外來(lái)碳源的投加,降低水處理成本。
經(jīng)調(diào)查,企業(yè)其他工藝過(guò)程產(chǎn)生兩股高COD廢水(將其分別命名為碳源1和碳源2),通常委外處置,費(fèi)用較高。因此,根據(jù)本項(xiàng)目的工藝特點(diǎn)嘗試?yán)眠@兩股高COD廢水作為碳源替代甲醇,減少委外處置量。
本文以企業(yè)酸中和廢水作為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,于實(shí)驗(yàn)室內(nèi)模擬反硝化處理工藝,探究本項(xiàng)目使用前置反硝化工藝對(duì)脫氮的有效性及高COD廢水作為碳源的可行性,達(dá)到廢水處理目的的同時(shí)降低運(yùn)營(yíng)成本,為工藝方案改進(jìn)提供理論依據(jù)。
棕色窄口瓶作為簡(jiǎn)易反應(yīng)器,通過(guò)恒溫磁力攪拌器對(duì)反應(yīng)溶液進(jìn)行攪拌并控制反應(yīng)溫度。實(shí)驗(yàn)時(shí)間為夏季,環(huán)境溫度與實(shí)驗(yàn)所需溫度接近,便于后期控制。
本次實(shí)驗(yàn)待處理廢水與兩種潛在可替代碳源均取自項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),其水質(zhì)情況見(jiàn)表1。由表1可知,待處理廢水中COD及總氮含量分別為700 mg/L和1 400 mg/L,C/N的值為0.5,不滿足反硝化所需條件;原水pH偏中性,有利于反硝化菌的生存,因此無(wú)需對(duì)pH進(jìn)行較大的調(diào)整。碳源1與碳源2均為高COD、高總氮廢水:碳源1的pH呈現(xiàn)弱酸性,而碳源2則為強(qiáng)堿性;通過(guò)測(cè)量可知,兩者BOD范圍分別在60 000~160 000 mg/L與1 100~12 000 mg/L,BOD/COD均在30%以下,較難被生物利用;通過(guò)計(jì)算,若向反應(yīng)體系中投加10 000 mg/L的COD,則碳源1與碳源2分別需要帶入154.25 mg/L和202.02 mg/L的總氮。
表1 原水、碳源1、碳源2指標(biāo)
同時(shí)建立三個(gè)實(shí)驗(yàn)組,分別為實(shí)驗(yàn)組1、實(shí)驗(yàn)組2和實(shí)驗(yàn)組3,各個(gè)實(shí)驗(yàn)組進(jìn)水體積控制在0.5 L,污泥濃度為15 g/L。
此次實(shí)驗(yàn)污泥來(lái)自于某穩(wěn)定運(yùn)行項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的厭氧反硝化污泥,取樣后立即保存于4℃環(huán)境中待使用。由于污泥含水率為50%~60%,含水量偏高,因此使用前先將污泥進(jìn)行靜置,除去上層清液,而后利用濾紙?jiān)谥亓ψ饔孟逻M(jìn)行過(guò)濾,由此得到的污泥含水率約為10%。
COD、總氮:可見(jiàn)光分光光度法;含水率:重量法;pH值:使用梅特勒托利多測(cè)試儀進(jìn)行測(cè)量。度為30℃,pH為6.5~7.0,轉(zhuǎn)速為200 r/min,污泥投加量為37.5 g。各實(shí)驗(yàn)組的情況見(jiàn)表2。
表2 第一階段實(shí)驗(yàn)組設(shè)置及碳源投加情況
實(shí)驗(yàn)共進(jìn)行48 h,COD及總氮測(cè)試數(shù)據(jù)見(jiàn)表3所示。反硝化24 h后,三個(gè)實(shí)驗(yàn)組COD、總氮均出現(xiàn)不同程度降低。隨著原水濃度的提升,COD、總氮去除效率逐步降低。
表3 第二階段實(shí)驗(yàn)組COD、總氮含量
模擬反硝化過(guò)程驗(yàn)證該工藝對(duì)本項(xiàng)目廢水處置的有效性,探究原水對(duì)污泥活性的影響程度??傔M(jìn)水體積保持一致,設(shè)置三個(gè)不同的原水濃度,三個(gè)實(shí)驗(yàn)組原水比例分別為25%,50%,100%;向三個(gè)實(shí)驗(yàn)組分別投入足量甲醇,使得每個(gè)實(shí)驗(yàn)組內(nèi)C/N的比值達(dá)到5,甲醇投加量分別為0.7 mL,1.4 mL,2.7 mL;其他實(shí)驗(yàn)條件:溫
數(shù)據(jù)表明,反應(yīng)時(shí)間為24 h時(shí),總氮去除率隨原水比例降低而升高,低濃度原水體系生物反硝化脫氮效果更好;當(dāng)反應(yīng)進(jìn)行48 h后,各實(shí)驗(yàn)組水體總氮含量均降至50 mg/L以下,取得了較好的效果,見(jiàn)圖1。雖然實(shí)驗(yàn)組1和2反應(yīng)時(shí)間比實(shí)驗(yàn)組3短,但主要受污泥的適應(yīng)性影響,當(dāng)污泥逐步適應(yīng)后可以提升反應(yīng)速率。因此原水對(duì)于污泥活性的干擾并不會(huì)造成根本性的影響,原水比例提升僅影響初始反應(yīng)所需停留時(shí)間。整體而言,反硝化工藝對(duì)該原水中的硝酸鹽氮有較好的處理效果,在碳源充足條件下反應(yīng)可使原水中總氮達(dá)標(biāo),因此采用反硝化的工藝方案可行。
圖1 COD、總氮濃度隨時(shí)間變化曲線
圍繞反硝化工藝路線,在第一階段實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上探究企業(yè)高COD廢水作為可替代碳源的可行性。對(duì)碳源1及碳源2進(jìn)行對(duì)比:首先,兩者的BOD/COD均小于30%,較難被生物降解;其次,當(dāng)投加相同數(shù)量的COD時(shí),碳源1帶入的N小于碳源2;最后,碳源2的pH過(guò)高,遠(yuǎn)超生化反應(yīng)的最適pH范圍,投加碳源2可能對(duì)罐中水質(zhì)狀況造成較大波動(dòng)而影響污泥活性。綜上,選擇碳源1作為此次實(shí)驗(yàn)的外加碳源。此外,由于碳源1可降解性較弱,故將碳源1與傳統(tǒng)碳源甲醇按不同比例混合作為實(shí)驗(yàn)用組合碳源,探究最適碳源組合的比例。
實(shí)驗(yàn)組均采用100%原水進(jìn)行實(shí)驗(yàn),各組間差別主要在于投加碳源組合不同,但無(wú)論組合情況如何,體系內(nèi)C/N的比例均控制在5∶1。實(shí)驗(yàn)組1:100%原水+組合碳源(80%甲醇+20%碳源1);實(shí)驗(yàn)組2:100%原水+組合碳源(50%甲醇+50%碳源1);實(shí)驗(yàn)組3:100%原水+100%碳源1。溫度控制在30℃,轉(zhuǎn)速為200 r/min,污泥投加量為37.5 g,由此得到實(shí)驗(yàn)組情況如表4。
表4 第二階段實(shí)驗(yàn)組設(shè)置及碳源投加情況
經(jīng)過(guò)24 h,實(shí)驗(yàn)組1,2,3中的總氮含量下降,其中實(shí)驗(yàn)組1和實(shí)驗(yàn)組2總氮去除率接近上一輪可行性實(shí)驗(yàn)中“100%原水+甲醇”實(shí)驗(yàn)組40%左右,表明24 h內(nèi)碳源1與甲醇組成的混合碳源與單一甲醇作為碳源所起到的效果接近;實(shí)驗(yàn)組3總氮去除率只有19%,明顯低于其余兩組,說(shuō)明在單一投加碳源1的體系中,碳源1的低可生化性影響了前24 h的反硝化效果。
反應(yīng)進(jìn)行48 h后,實(shí)驗(yàn)各組總氮繼續(xù)下降(見(jiàn)表5),單一投加碳源1體系的反硝化效果相較于混合碳源體系更差。
表5 第三階段實(shí)驗(yàn)組COD、總氮含量
當(dāng)100%原水中投加碳源為100%甲醇時(shí),實(shí)驗(yàn)組HRT在24 h與48 h的總氮去除率分別達(dá)到40%和90%,而將碳源1與甲醇混合后投加達(dá)到的效果與之接近,無(wú)顯著影響:HRT=24 h,實(shí)驗(yàn)組1和2的總氮去除率超過(guò)40%;HRT=48 h,實(shí)驗(yàn)組1和2總氮含量均降至50 mg/L,脫氮效果較好。當(dāng)投加100%碳源1時(shí),總氮去除效果較差,經(jīng)過(guò)48 h實(shí)驗(yàn)組3中總氮含量仍高于200 mg/L。按適當(dāng)比例將碳源1與甲醇進(jìn)行混合可以有效為反硝化工藝提供所需碳源,且不會(huì)影響反硝化的整體脫氮效果。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,能夠通過(guò)此類方式在一定程度上減少甲醇的購(gòu)買及使用量,且減少比例能夠達(dá)到20%~50%。
與此同時(shí),反應(yīng)結(jié)束后各體系中仍有較高濃度的COD,實(shí)驗(yàn)組1和2經(jīng)過(guò)48 h反應(yīng)后,體系內(nèi)COD含量達(dá)到2 000 mg/L,而實(shí)驗(yàn)組3投加100%碳源1,體系反應(yīng)后的COD超過(guò)4 000 mg/L,見(jiàn)圖2。碳源1與甲醇作為混合碳源雖然不影響反硝化效果,但使得出水COD較高,100%碳源1體系COD去除率約為14%,而100%甲醇體系則超過(guò)50%。因此在反硝化工藝后需要其他的脫碳工藝。
圖2 第二階段實(shí)驗(yàn)COD、總氮隨時(shí)間變化曲線
(1)以甲醇為碳源的反硝化實(shí)驗(yàn)表明,該企業(yè)廢水在有效碳源條件下,可通過(guò)反硝化有效降低廢水中的總氮,使出水總氮降至50 mg/L以下,因此這種前置反硝化工藝方案可行。
(2)碳源1本身可生化性較差,作為碳源影響反硝化效果,因而無(wú)法完全取代甲醇。但通過(guò)將甲醇與碳源1按比例混合作為組合碳源進(jìn)行投加,在不影響脫氮效果的前提下,可以減少甲醇的投加量。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,碳源1所占比例在20%~50%時(shí),反硝化過(guò)程未受到明顯影響。因此在實(shí)際工程中可混入20%~50%的碳源1,降低水處理工藝運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。
(3)由于碳源1可生化性較甲醇差,實(shí)驗(yàn)出水COD含量較高,因此在反硝化工藝后需要采用相應(yīng)的脫碳工藝來(lái)降低反硝化出水的COD。