袁奉文,谷建可,王立斌,黃遠(yuǎn)輝,王定銀
我公司于2012年承建的某5 000t/d水泥熟料生產(chǎn)線,配套采用LM69.6立式輥磨粉磨原料。該磨機(jī)主電機(jī)功率為6 000kW,設(shè)計(jì)產(chǎn)量450t/h,配備有6個(gè)磨輥,每個(gè)磨輥下方連接2個(gè)液壓缸,屬雙缸系統(tǒng)。磨機(jī)運(yùn)行一年后,其中一個(gè)液壓缸出現(xiàn)密封漏油情況,兩年后,另一個(gè)液壓缸缸頭處出現(xiàn)斷裂。由于當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)沒有備件更換,該磨機(jī)僅使用4個(gè)磨輥按設(shè)計(jì)產(chǎn)量維持運(yùn)行了一年。在投產(chǎn)后的兩年時(shí)間里,該原料磨一直運(yùn)行不穩(wěn)定,且經(jīng)常出現(xiàn)加不上壓、不能保壓、振動(dòng)大的情況,停機(jī)時(shí)間長,檢修次數(shù)多,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。
此臺(tái)原料輥磨液壓系統(tǒng)由液壓缸、液壓油管、蓄能器、液壓控制柜等組成。蓄能器內(nèi)氮?dú)饽业木彌_作用使磨輥運(yùn)行更平穩(wěn);液壓控制柜內(nèi)加壓泵、截止閥、過濾器、單向電磁閥等元器件,與原料磨控制系統(tǒng)程序相結(jié)合,可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)泄壓及自動(dòng)抬輥、降輥;磨輥內(nèi)的軸承通過稀油站進(jìn)行潤滑和冷卻,每2個(gè)對(duì)稱的磨輥液壓缸共用1臺(tái)液壓油站,共3臺(tái)液壓油站。原料輥磨液壓系統(tǒng)示意見圖1。
圖1 原料輥磨液壓系統(tǒng)示意
在兩年內(nèi),同一臺(tái)原料輥磨的兩個(gè)液壓缸均出現(xiàn)了問題,而同一批次采購的另外兩臺(tái)水泥輥磨卻未出現(xiàn)過液壓缸斷裂的情況。根據(jù)生產(chǎn)情況分析,該原料輥磨液壓缸可能存在以下問題:
(1)產(chǎn)量問題
原料輥磨設(shè)計(jì)產(chǎn)量為450t/h,實(shí)際最大產(chǎn)量>630t/h。水泥熟料生產(chǎn)線正常生產(chǎn)時(shí),原料輥磨一般按照620t/h左右運(yùn)轉(zhuǎn),由于長期高產(chǎn)量運(yùn)行,負(fù)荷增加,導(dǎo)致液壓缸活塞桿疲勞斷裂。
(2)間隙問題
原料輥磨同一磨輥下連接了兩個(gè)液壓缸,液壓缸產(chǎn)生的拉力通過搖臂傳至磨輥,為保證磨輥穩(wěn)定運(yùn)行,兩個(gè)液壓缸的受力應(yīng)相同,即兩個(gè)液壓缸的缸桿與耳環(huán)端面的間隙應(yīng)一樣。而斷裂的這組液壓缸的間隙偏差0.01mm,而其他5組液壓缸的間隙一樣。由工作原理可知,兩個(gè)液壓缸的間隙不同,其所承受的拉力也不同,間隙小的液壓缸受力更大,當(dāng)其受力達(dá)到一定程度,活塞桿即疲勞斷裂。
(3)石灰石粒度問題
公司原料磨入磨粒度要求為:98%石灰石顆?!?00mm,100%石灰石顆粒≤120mm。實(shí)際生產(chǎn)時(shí),由于破碎機(jī)篦條經(jīng)常損壞,錘頭磨損,導(dǎo)致破碎后的石灰石顆粒偏大。較大粒度的石灰石入磨,研磨時(shí)磨輥液壓桿將會(huì)受力偏大且不均勻,長時(shí)間受力不均將導(dǎo)致活塞桿因疲勞而斷裂。
用新液壓缸替換存在斷裂問題的液壓缸。
預(yù)備容器,收集拆卸的螺栓和小配件,按零配件拆卸順序分大小堆放,方便后續(xù)安裝。
先通過手拉葫蘆固定舊液壓缸,再用吊車吊出舊液壓缸缸體,拆除液壓桿上連接的液壓油管。在拆除油管時(shí),首先將油管內(nèi)殘留液壓油全部放凈,然后用保鮮膜等材料密封管口,避免灰塵、水及其他油液等雜質(zhì)異物進(jìn)入油管內(nèi),保持油管內(nèi)清潔,將油管擺放在干凈且不易觸碰的地方。在安裝油管前再次檢查油管管壁是否有異物,用壓縮空氣將需要安裝的油管及小配件吹掃干凈,防止雜質(zhì)等進(jìn)入液壓管路系統(tǒng),尤其是防止鐵屑等異物進(jìn)入缸體。此外,不能使用碎布或破布清理缸體,防止抹布上的雜質(zhì)進(jìn)入液壓缸,從而損壞液壓缸。
首先,安裝新液壓缸下部銷子;其次,安裝活塞頭及連接板,其中,連接板為兩片式的螺紋結(jié)構(gòu);最后將新液壓缸吊裝到位。液壓缸更換現(xiàn)場(chǎng)照片見圖2,液壓缸活塞桿現(xiàn)場(chǎng)照片見圖3。
圖2 液壓缸更換現(xiàn)場(chǎng)照片
圖3 液壓缸活塞桿現(xiàn)場(chǎng)照片
在向上吊起液壓缸體時(shí),需不斷調(diào)整液壓缸體距離,以保證缸桿與耳環(huán)端面間隙符合要求。因調(diào)整新液壓缸位置是關(guān)鍵步驟,往往耗時(shí)較長,很難找準(zhǔn)合適位置。為節(jié)約安裝時(shí)間,保證調(diào)整質(zhì)量,設(shè)計(jì)制作了一款液壓缸間隙調(diào)整簡易輔助工具(見圖4、圖5)。
圖4 簡易輔助工具示意
圖5 簡易輔助工具照片
簡易輔助工具的制作步驟如下:
(1)根據(jù)液壓缸活塞桿的弧度制作一副兩側(cè)帶螺栓孔的夾具(兩片),將兩片夾具套在液壓缸活塞桿外;在活塞桿和夾具中間墊上膠帶,防止劃傷活塞桿表面;將螺栓穿入兩片夾具螺栓孔,擰緊螺栓,使夾具牢牢固定在液壓缸活塞桿上;打開液壓桿上下排氣閥門,通過調(diào)節(jié)倒鏈,使液壓缸活塞桿隨夾具一起移動(dòng)。
(2)在夾具兩側(cè)加焊兩個(gè)底座,每個(gè)底座上附一根通絲,將通絲下端固定在液壓缸缸體上,通絲上端穿在夾具中間,通過調(diào)節(jié)通絲上端的螺栓夾具上下移動(dòng)。更換液壓缸時(shí),如需液壓缸活塞頭向下移動(dòng),順時(shí)針旋轉(zhuǎn)該螺栓,即可使夾具和液壓桿活塞頭慢慢向下移動(dòng);如需液壓缸活塞頭向上移動(dòng),則逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)螺栓即可。通過該簡易工具,可實(shí)現(xiàn)液壓缸缸桿與耳環(huán)端面間隙的上下調(diào)整。
由于石灰石易磨性差、料層厚,石灰石粒度較大將會(huì)加大磨機(jī)的研磨壓力,造成磨輥壓力較高。大塊的石灰石還會(huì)將磨輥上頂,導(dǎo)致料層不實(shí)、中間空隙大,磨盤上不易形成好的研磨層。料層忽高忽低,易造成輥磨振動(dòng)大,加快磨輥及磨盤的磨損;同時(shí),磨輥長時(shí)間在高壓力下運(yùn)行,也易使液壓缸連接螺栓松動(dòng)、密封損壞、液壓缸漏油。因此,為確保石灰石原料粒度符合入磨要求,需保證石灰石破碎機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,經(jīng)常檢查破碎機(jī)篦條是否存在斷裂的情況,如果有篦條出現(xiàn)斷裂,應(yīng)及時(shí)修理更換;同時(shí),需定期更換磨損的破碎機(jī)錘頭。
原料磨研磨壓力與產(chǎn)量一般成正比,原料磨研磨壓力越大,產(chǎn)量越高。而產(chǎn)量越高,料層越厚,原料磨做功越多,施加的研磨壓力則越大,研磨壓力有時(shí)會(huì)瞬間超出量程,導(dǎo)致液壓系統(tǒng)泄壓,保壓困難,液壓系統(tǒng)壓力、氮?dú)獍鼔毫Σ黄胶?,液壓缸的有效使用時(shí)間縮短。此臺(tái)原料輥磨設(shè)計(jì)產(chǎn)量為450t/h,從實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)來看,將輥磨產(chǎn)量控制在580t/h左右較為合適。
在生產(chǎn)過程中,料層厚度關(guān)系著原料磨運(yùn)行的穩(wěn)定性。如果料層太薄,可適當(dāng)降低研磨壓力,減小循環(huán)風(fēng)量,提高選粉機(jī)轉(zhuǎn)速,避免因磨內(nèi)風(fēng)量過大而無法形成有效料層;同時(shí),可適當(dāng)增加喂料量,緩慢增加料層厚度,使磨機(jī)運(yùn)行逐漸趨于穩(wěn)定。如果物料的研磨性較差且入磨物料的水分增加,可適當(dāng)提高出磨溫度,降低產(chǎn)量,提高磨機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性。如果喂料量過大且石灰石顆粒較大,料層增厚,增加研磨壓力后,物料仍達(dá)不到研磨細(xì)度,應(yīng)降低產(chǎn)量,增加循環(huán)風(fēng)量,將合格的粉料及時(shí)排出,避免料層將磨輥頂起過高,引起磨機(jī)振動(dòng)。
若遇到磨機(jī)無法加壓的情況,可以通過泄壓閥從現(xiàn)場(chǎng)液壓站手動(dòng)泄壓,若手動(dòng)泄壓后仍加不上壓,則需檢查液壓站電磁閥。首先,檢測(cè)電磁閥線圈情況,用螺絲刀靠近電磁閥,檢測(cè)電磁閥得電后是否有磁力,電磁閥有沒有吸合的聲音;其次,將電磁閥打開,判斷是否存在雜質(zhì)異物。如有,則用柴油清洗并清除雜物。如雜物卡在電磁閥里,將會(huì)使電磁閥閥芯一直處于常開的狀態(tài),液壓缸的液壓油將直接返回油箱,導(dǎo)致液壓缸內(nèi)沒有足夠的液壓油,磨機(jī)壓力就會(huì)加不上去。
另外,磨機(jī)加不上壓也可能是液壓管路有空氣進(jìn)入,在更換液壓缸和氮?dú)饽視r(shí),都會(huì)有空氣進(jìn)入液壓缸或液壓管路,一般可通過反復(fù)升輥、降輥使空氣回到油箱后排出解決。
液壓缸壓力波動(dòng)過大會(huì)造成氮?dú)饽移茡p漏油。若發(fā)現(xiàn)氮?dú)馄繅毫Σ徽;蛴新┯同F(xiàn)象,需及時(shí)更換氮?dú)饽?。平時(shí)應(yīng)定期檢查氮?dú)馄繅毫?,若發(fā)現(xiàn)氮?dú)馄繅毫χ档陀谡V?,?yīng)及時(shí)補(bǔ)充氮?dú)猓苊庖簤焊讐毫Σ蛔慊蚵┯汀?/p>
在處理液壓缸問題時(shí),通過制作液壓缸間隙調(diào)整簡易輔助工具,有效保證了液壓缸缸桿與耳環(huán)端面的間隙要求,使同一磨輥?zhàn)笥覂蓚?cè)連接的兩個(gè)液壓缸間隙相同。在更換新的液壓缸后,通過控制石灰石粒度、原料磨產(chǎn)量及料層厚度,檢修液壓系統(tǒng)、定期檢查氮?dú)馄繅毫Φ纫幌盗芯S護(hù)措施,確保了原料輥磨的穩(wěn)定運(yùn)行。自更換液壓缸后,未再出現(xiàn)過液壓缸漏油、活塞桿斷裂等情況,截至目前,新液壓缸已運(yùn)行5年時(shí)間,原料磨產(chǎn)量一直穩(wěn)定在580t/h左右,熟料年產(chǎn)量172萬噸。