王軍勝
(陜西陜煤蒲白礦業(yè)有限公司,陜西 渭南 715517)
近年來,蒲白礦業(yè)圍繞“創(chuàng)新、安全、高效、智能、綠色”五大發(fā)展理念,積極開展綜放智能開采工程實(shí)踐,聯(lián)合中國煤炭科工集團(tuán)、西安重工裝備制造集團(tuán)有限公司、寧夏天地奔牛實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、德國瑪珂公司(MARCO)等技術(shù)研發(fā)和裝備制造單位,共同攻關(guān),在引進(jìn)、吸收和消化智能開采技術(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ)上,將蒲白建新煤化公司4212工作面作為智能開采科研工作面,從2020年12月至2022年6月進(jìn)行工程建設(shè)與實(shí)踐應(yīng)用。將智能控制系統(tǒng)與機(jī)械化設(shè)備相結(jié)合,通過智能化控制系統(tǒng)全面感知、自學(xué)和決策,形成順槽和地面遠(yuǎn)程操控采煤模式,實(shí)現(xiàn)液壓支架、采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)等自主執(zhí)行功能,通過采煤機(jī)記憶割煤、液壓支架自主跟機(jī)移架、高清攝像頭視頻監(jiān)控等技術(shù)裝備,將工作面操作工變?yōu)檫h(yuǎn)程在線監(jiān)控員,實(shí)現(xiàn)無人跟機(jī)作業(yè),有人安全巡視,工作面操作工減少5人,實(shí)現(xiàn)工作面智能化開采階段性目標(biāo)。
智能開采工作面為建新煤化公司4212工作面,該工作面埋深+570~+648 m,煤厚7.2~8.46 m,煤層傾角2°~4°,自然地壓顯現(xiàn)明顯。工作面頂板以灰色中粒長石、石英砂巖為主,次為灰黑色、深灰色粉砂巖與細(xì)砂巖互層;底板以灰雜色炭質(zhì)泥巖為主、含少量灰白色泥質(zhì)砂巖。4212工作面切眼長度215 m,走向長度2 045 m,可采儲(chǔ)量457萬t,生產(chǎn)能力307萬t/a,服務(wù)年限17.8個(gè)月,與相鄰4210工作面采空區(qū)區(qū)段煤柱寬度為9 m。
4212工作面集成控制系統(tǒng)主要由4部分組成,即工作面綜采單機(jī)設(shè)備、順槽監(jiān)控中心、采煤機(jī)精確定位系統(tǒng)和支架電液控制系統(tǒng)。
綜采單機(jī)設(shè)備:包括支架電液控制系統(tǒng)、采煤機(jī)控制系統(tǒng)、三機(jī)通信控制系統(tǒng)、泵站控制系統(tǒng)、工業(yè)視頻系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、智能煤流控制系統(tǒng)。
順槽監(jiān)控中心:由操作室、工業(yè)計(jì)算機(jī)、本安顯示器、數(shù)據(jù)交換機(jī)、電液控主機(jī)組成,具備顯示4212智能綜采工作面狀態(tài)、智能子系統(tǒng)集控、工作面攝像頭、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測、工作面環(huán)境和人員狀態(tài),地面向工作面通話、工作面設(shè)備“一鍵啟?!钡裙δ?。
采煤機(jī)精確定位系統(tǒng)功能:采煤機(jī)慣導(dǎo)系統(tǒng)由高精度陀螺儀、紅外傳感器、特高射頻無線定位發(fā)射器組成,射頻發(fā)射裝置從陀螺儀傳感器獲取采煤機(jī)行走狀態(tài)數(shù)據(jù)、采煤機(jī)割煤曲線和運(yùn)輸機(jī)全長度位置曲線,通過精準(zhǔn)推移,實(shí)現(xiàn)工作面調(diào)直控制功能。
支架電液控制系統(tǒng)主要功能:支架電液控制系統(tǒng)由支架服務(wù)器、支架控制器、液壓換向閥、傳感器等設(shè)備線纜組成。顯示支架運(yùn)行狀態(tài)和傳感器信息,遠(yuǎn)程控制支架的動(dòng)作,具備支架單架動(dòng)作和自動(dòng)跟機(jī)功能,實(shí)現(xiàn)主動(dòng)操作單架、成組跟機(jī)移架動(dòng)作,推拉溜、護(hù)幫伸收、拉后溜、伸縮梁伸收等動(dòng)作,如圖1所示。
圖1 智能綜放工作面集成控制系統(tǒng)示意Fig.1 Schematic diagram of the integrated control system of the intelligent fully mechanized caving face
液壓支架跟機(jī)自動(dòng)拉移技術(shù)是指以采煤機(jī)位置為基準(zhǔn),結(jié)合礦井工作面頂板壓力、傾角、液壓支架姿態(tài)、采煤機(jī)運(yùn)行狀態(tài)等信息,確定適合的割煤工藝,自動(dòng)決策并控制液壓支架中部跟機(jī)、端頭清浮煤、轉(zhuǎn)載機(jī)自動(dòng)推進(jìn)等動(dòng)作,液壓支架實(shí)現(xiàn)跟機(jī)自動(dòng)化工藝,包括采煤機(jī)位置的確定、設(shè)備正常運(yùn)行、設(shè)置合理的液壓支架電液控制系統(tǒng)、合理的采煤機(jī)割煤速度,保證工作面平穩(wěn)推進(jìn),如圖2所示。
圖2 智能綜放工作面支架電液控制界面Fig.2 Electro-hydraulic control interface of intelligent fully mechanized caving working face support
采煤機(jī)記憶截割技術(shù)是指在實(shí)現(xiàn)液壓支架跟機(jī)自動(dòng)化的基礎(chǔ)上,結(jié)合支架跟機(jī)階段和象限空間轉(zhuǎn)換點(diǎn),將采煤機(jī)記憶割煤空間象限分割,按照示范刀所記錄的工作參數(shù)、姿態(tài)參數(shù)、滾筒高度軌跡,進(jìn)行智能化運(yùn)算,形成記憶截割模板,在自動(dòng)截割過程中不斷修正誤差,確保工作面液壓支架自動(dòng)化控制與采煤機(jī)記憶割煤切換的準(zhǔn)確匹配,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)高、臥底、加速和減速等功能,降低人工干預(yù)的頻率,提高工作面自動(dòng)化跟機(jī)生產(chǎn)效率。智能綜放工作面采煤機(jī)截割控制界面,如圖3所示。
圖3 智能綜放工作面采煤機(jī)截割控制界面Fig.3 The cutting control interface of the shearer in the intelligent fully mechanized caving face
遠(yuǎn)程集中監(jiān)控中心對三機(jī)(刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、膠帶輸送機(jī))、泵站和液壓支架等設(shè)備進(jìn)行集中監(jiān)測和控制,匯總?cè)龣C(jī)、泵站、開關(guān)、電液控主機(jī)和采煤機(jī)主機(jī)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),再將這些數(shù)據(jù)分發(fā)給各個(gè)主機(jī),如圖4所示。
圖4 智能綜放工作面三機(jī)控制界面Fig.4 The three-machine control interface of the intelligent fully mechanized caving face
液壓泵站由泵站控制器、就地控制箱、傳感器及通信電纜等組成。實(shí)時(shí)檢測泵站的運(yùn)行工況,即泵站溫度、壓力、乳化液配比濃度、液位流量等參數(shù),泵站具備運(yùn)行故障報(bào)警顯示功能,實(shí)現(xiàn)泵站智能遠(yuǎn)程控制啟停和智能運(yùn)行。
視頻監(jiān)測技術(shù)將人的視聽感官延伸到工作面,通過安裝在工作面支架上的攝像儀,實(shí)時(shí)跟蹤監(jiān)測采煤機(jī)、支架、刮板輸送機(jī)運(yùn)行狀態(tài),完成視頻跟機(jī)推送、紅外補(bǔ)光、存儲(chǔ)等功能,為工作面可視化遠(yuǎn)程監(jiān)控提供“身臨其境”的視覺感受,服務(wù)遠(yuǎn)程協(xié)調(diào)指導(dǎo)安全生產(chǎn)。
輸送機(jī)通信控制系統(tǒng)由控制器、本安電源、組合擴(kuò)音電話、皮帶保護(hù)、通訊拉力電纜和智能終端等組成,對刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、順槽皮帶運(yùn)行狀態(tài)實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)控功能,實(shí)現(xiàn)刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、順槽皮帶的集中控制。
通過煤量檢測儀掃描煤流量,控制系統(tǒng)根據(jù)煤流量大小、電機(jī)實(shí)時(shí)輸出功率及有效做功,實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)前后部刮板輸送機(jī)鏈條速度,保證刮板機(jī)運(yùn)輸效率最優(yōu),降低刮板輸送機(jī)磨損及功耗,延長使用壽命。
煤礦開采系統(tǒng)綜合復(fù)雜,點(diǎn)多、線長、面廣,主要作業(yè)場所動(dòng)態(tài)變化,因此智能化建設(shè)受到諸多因素制約,主要是采場條件,具體煤層地質(zhì)變化、礦壓顯現(xiàn)、災(zāi)害等。其次是生產(chǎn)布局、裝備可靠性、作業(yè)人員素質(zhì)等。根據(jù)中煤集團(tuán)、陜煤集團(tuán)等大型煤炭企業(yè)智能化開采技術(shù)探索成果與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),結(jié)合蒲白智能開采實(shí)踐,提出智能開采存在急需解決的問題。
智能綜采工作面裝備的可靠性、穩(wěn)定性有待提高,特別是高精度傳感、高清視頻傳感器等關(guān)鍵部件容易損壞。比如,國產(chǎn)采煤機(jī)、電液控制系統(tǒng)等故障率26%,自動(dòng)跟機(jī)拉架不能一次執(zhí)行到位,慣性導(dǎo)航、雷達(dá)等精確度不高,無法實(shí)現(xiàn)智能工作面開采常態(tài)化運(yùn)行,需人工周期性干預(yù)。
現(xiàn)有智能開采設(shè)備適合在簡單地質(zhì)條件下推廣應(yīng)用,對復(fù)雜地質(zhì)條件的適應(yīng)性較差,目前地質(zhì)條件的探測精度和透明化程度不高,成為制約智能開采技術(shù)的瓶頸問題。
智能開采裝備技術(shù)先進(jìn),具備煤炭開采、信息技術(shù)、管理知識(shí)的復(fù)合型人才缺乏,技術(shù)過硬、富有創(chuàng)新應(yīng)用精神的技能型人才不足,制約著智能開采技術(shù)發(fā)展進(jìn)步。
智能開采裝備設(shè)計(jì)制造人員對開采現(xiàn)場情況、應(yīng)用場景了解掌握不夠充分,使裝備適應(yīng)性、可靠性較差;使用人員對裝備結(jié)構(gòu)性能了解不夠熟悉,裝備機(jī)械化、信息化、智能化、自動(dòng)化功能不能充分發(fā)揮,裝備未達(dá)到預(yù)期效果。
智能開采系統(tǒng)裝備由4部分組成,即執(zhí)行層、感知層、控制層、分析決策層。執(zhí)行層包括采煤機(jī)、液壓支架、運(yùn)輸設(shè)備、泵站動(dòng)力源等綜采裝備。感知層包括裝備感知或環(huán)境感知,主要功能是監(jiān)測設(shè)備的壓力、行程、溫度、電流等工況參數(shù);環(huán)境感知層包括視頻、瓦斯、鉆孔、地質(zhì)勘探、掘進(jìn)數(shù)據(jù)等環(huán)境參數(shù)??刂茖影娨嚎刂啤⒉擅簷C(jī)控制、集成供液控制、供電控制系統(tǒng)等。分析決策層由綜采裝備工況數(shù)據(jù)倉庫組成的智能分析應(yīng)用以及實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)截割模板和支架全程自適應(yīng)跟機(jī)的智能決策應(yīng)用,將人工智能決策下發(fā)給綜采控制系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)測控制,實(shí)現(xiàn)感知、分析、決策、控制的閉環(huán)管理。
構(gòu)建基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的煤礦工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),推進(jìn)智能化建設(shè)發(fā)展。運(yùn)用5G+網(wǎng)絡(luò)將采煤機(jī)、液壓支架、泵站等設(shè)備數(shù)據(jù)集中采集,通過集控中心實(shí)現(xiàn)對工作面所有設(shè)備實(shí)時(shí)監(jiān)測與快速響應(yīng)控制。建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)服務(wù)接口、信息采集標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)格式、通信協(xié)議,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一集中管理、共享及智能聯(lián)動(dòng)控制,為安全生產(chǎn)、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、經(jīng)營決策等提供多維數(shù)據(jù)支持。
從設(shè)備前期管理、使用階段管理、后期管理3個(gè)方面來進(jìn)行,創(chuàng)新管理方式和內(nèi)容,提升設(shè)備全生命周期管理的實(shí)際效果,充分發(fā)揮設(shè)備效能。
從智能探測技術(shù)與裝備、地質(zhì)保障數(shù)據(jù)庫建設(shè)、高精度地質(zhì)模型構(gòu)建與應(yīng)用、采掘工作面地質(zhì)透明化等方面開展地質(zhì)保障平臺(tái)建設(shè),打破礦井各系統(tǒng)間信息壁壘,實(shí)現(xiàn)地質(zhì)信息數(shù)據(jù)的集中展示、數(shù)據(jù)共享。
傳統(tǒng)定位技術(shù)是平面定位,定位精度難以滿足智能開采需要。目前采煤機(jī)、液壓支架、刮板輸送機(jī)、液壓泵站等單個(gè)設(shè)備具有不同程度的智能化功能,但均是單機(jī)控制。需要清晰界定不同設(shè)備間智能聯(lián)動(dòng)控制功能邊界,實(shí)現(xiàn)多臺(tái)設(shè)備協(xié)同智能控制,通過三維高精度定位技術(shù),實(shí)現(xiàn)液壓支架群組自適應(yīng)調(diào)整與協(xié)同控制。
智能綜放工作面建設(shè)應(yīng)堅(jiān)持以職工為中心,切實(shí)把職工從重體力和危及生命健康的崗位上替換下來。同時(shí)需要在充分研究應(yīng)用場景的基礎(chǔ)上,有效整合社會(huì)資源,堅(jiān)持整體規(guī)劃、分步實(shí)施的思路,在做好頂層設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,在建設(shè)應(yīng)用的過程中,不斷應(yīng)用萬兆無線網(wǎng)、高端集控平臺(tái)、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù),持續(xù)推進(jìn)礦井智能化建設(shè),打造本質(zhì)安全綠色高效礦井。