胡華清 ,吳秋融,高志杰,陳細(xì)妹,陳弘,郝文靜
(1.天津市高潔環(huán)??萍加邢薰?,天津 300191;2.中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)水污染治理委員會(huì),天津 300191;3.廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司,廣東 汕頭 515000;4.天津市環(huán)境影響評(píng)價(jià)協(xié)會(huì),天津 300191)
廣東省汕頭市某制藥企業(yè)產(chǎn)品包括鹽酸多西、環(huán)磷腺苷、阿魏酸鈉、奧扎格雷鈉、泮托拉唑鈉、棓丙酯、左卡尼汀、奧美拉唑等。生產(chǎn)廢水主要是設(shè)備、車間的清洗廢水,其中含有原材料藥劑、甘油、乙醇等水溶性化學(xué)物質(zhì),以及微量淀粉、活性炭懸浮物。該企業(yè)已建設(shè)一座生產(chǎn)廢水處理站,但由于該廢水可生化性差,原廢水處理系統(tǒng)效果不穩(wěn)定,出水無法達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。為提高廢水處理站的處理能力,使廢水達(dá)標(biāo)排放,對(duì)廢水處理站進(jìn)行改造。
該企業(yè)生產(chǎn)藥品原材料分子量大,含苯環(huán)、苯并咪唑、苯酚基、醚基等,廢水中溶解的藥品原材料生物毒性大、難以生物降解、可生化性差。由于生產(chǎn)產(chǎn)品的調(diào)整,廢水水質(zhì)變化頻繁[1]。生產(chǎn)廢水排放量約為50m3/d,主要污染物指標(biāo)濃度見表1。
表1 廢水污染物指標(biāo)濃度
原有廢水處理工藝為“調(diào)節(jié)池+混凝反應(yīng)池+高效沉淀池+厭氧池+生物接觸氧化池+沉淀池+消毒池”。工藝流程見圖1。
圖1 原有廢水處理工藝流程圖
(1)原有廢水處理系統(tǒng)中,生物接觸氧化池雖有足夠的填料和曝氣量,但活性污泥缺失;生產(chǎn)藥品種類和產(chǎn)量經(jīng)常變化,排放至廢水處理站的生產(chǎn)廢水水質(zhì)變化頻繁,廢水中溶解的藥品原材料生物毒性大,可生化性差,導(dǎo)致系統(tǒng)受水質(zhì)沖擊,廢水中的有機(jī)物降解效率非常低,出水難以達(dá)標(biāo)。
(2)原有廢水處理系統(tǒng)中,在生物處理前端投加PAC 和PAM,并沒有起到去除污染物的作用,殘留的藥劑反而對(duì)后續(xù)的生物處理產(chǎn)生了抑制作用[2]。
臭氧是一種強(qiáng)氧化劑,但臭氧氧化具有選擇性,不能將廢水中的有機(jī)物完全礦化,而且臭氧利用率較低[3]。反應(yīng)過程中,加入臭氧催化劑可催化臭氧產(chǎn)生氧化能力更強(qiáng)、反應(yīng)速率更高的自由基(·OH)[4],使難降解有機(jī)物環(huán)狀分子部分環(huán)或長鏈分子斷裂,大分子物質(zhì)變成小分子物質(zhì),從而提高廢水的可生化性。
生物處理法是利用生物(細(xì)菌、霉菌或原生動(dòng)物)的代謝作用處理污水,可分為好氧處理和厭氧處理兩種[5]。其中,生物接觸氧化法耐沖擊負(fù)荷性強(qiáng),除碳脫氮效果良好[6]。在生物接觸氧化池內(nèi)裝填一定數(shù)量的填料,提供充分的氧氣后,大量附著在填料表面的生物膜可通過生物氧化作用將廢水中的有機(jī)物氧化分解,從而達(dá)到凈化目的。
為確定改造工程的廢水處理工藝、工藝設(shè)計(jì)的技術(shù)參數(shù),同時(shí)進(jìn)行3 項(xiàng)小試實(shí)驗(yàn):厭氧-好氧可生化性實(shí)驗(yàn)、好氧生物處理實(shí)驗(yàn)、臭氧催化氧化-好氧生物處理實(shí)驗(yàn)。
2.2.1 厭氧-好氧可生化性實(shí)驗(yàn)
廢水依次流經(jīng)厭氧池、好氧池,對(duì)厭氧池及好氧池出水進(jìn)行檢測,包括CODCr、NH3-N、TN、TP、SS、pH 值等指標(biāo),判斷廢水可生化性。實(shí)驗(yàn)過程中,生產(chǎn)單種藥品的廢水對(duì)厭氧池沖擊較小,厭氧池出水水質(zhì)較穩(wěn)定,但每次更換不同的藥品廢水后,厭氧池受毒性沖擊2—3 天內(nèi),出水污染物濃度上升,運(yùn)行3 天后厭氧池出水濃度逐漸恢復(fù)穩(wěn)定。整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程中好氧池保持較穩(wěn)定的狀態(tài),CODCr為30—80mg/L。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,厭氧池對(duì)不同產(chǎn)品的廢水處理效果穩(wěn)定性差,后續(xù)的好氧池對(duì)廢水的處理效果比較理想,但出水未達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.2.2 好氧生物處理實(shí)驗(yàn)
廢水直接在好氧曝氣筒內(nèi)進(jìn)行靜態(tài)好氧生物處理,投加處理生活污水的活性接種污泥,每天更換生產(chǎn)不同藥品的廢水,經(jīng)好氧曝氣生物處理約20h 后,靜置沉降2h,取上清液檢測CODCr,檢測數(shù)據(jù)顯示,CODCr為20—50mg/L。每次更換不同的藥品廢水后,污染物濃度檢測數(shù)據(jù)小幅上升,出現(xiàn)CODCr超過達(dá)標(biāo)排放標(biāo)準(zhǔn)限值的情況。
2.2.3 臭氧催化氧化-好氧生物處理實(shí)驗(yàn)
廢水經(jīng)臭氧催化氧化反應(yīng)柱處理約1h 后進(jìn)入好氧曝氣筒,經(jīng)好氧曝氣生物處理約20h 后,靜置沉降2h,取上清液檢測CODCr,檢測數(shù)據(jù)顯示,CODCr為10—20mg/L。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,臭氧催化氧化處理在一定程度上提高了廢水的可生化性,頻繁更換不同的藥品廢水,好氧池出水水質(zhì)穩(wěn)定,CODCr低于排放標(biāo)準(zhǔn)限值。
該制藥企業(yè)生產(chǎn)廢水經(jīng)治理后排放,出水納入市政管網(wǎng)。根據(jù)國家及地方有關(guān)水環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)要求,設(shè)計(jì)處理后出水執(zhí)行《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21908—2008)中新建企業(yè)的污染物排放標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)和受納污水的污水處理廠的進(jìn)水水質(zhì)要求,相關(guān)污染物排放限值如表2 所示。
表2 污染物排放限值
基于以上實(shí)驗(yàn)結(jié)果及該企業(yè)廢水處理站建設(shè)情況,最終確定整改工程的廢水處理工藝為“臭氧催化氧化+生物處理”工藝。工藝流程見圖2。
圖2 改造后廢水處理工藝流程圖
生產(chǎn)廢水收集在調(diào)節(jié)池內(nèi),經(jīng)潛污泵提升至臭氧催化反應(yīng)塔;由臭氧發(fā)生器向反應(yīng)塔內(nèi)提供臭氧氣體,廢水和臭氧在水射器內(nèi)混溶,強(qiáng)化臭氧傳質(zhì)[7];反應(yīng)過程中,廢水中有機(jī)物環(huán)狀分子的部分環(huán)或長鏈分子斷裂,大分子物質(zhì)變成小分子物質(zhì),廢水可生化性提高;尾氣經(jīng)尾氣破壞器分解后,再排入大氣。
臭氧催化反應(yīng)塔出水流經(jīng)1#中間水池后依次排入?yún)捬醭亍⑷毖醭?、生物接觸氧化池,通過厭氧微生物、兼氧微生物、好氧微生物降解廢水中的小分子有機(jī)物;由回轉(zhuǎn)式鼓風(fēng)機(jī)向生物接觸氧化池供氣。
生物接觸氧化池出水排入平流沉淀池,以去除廢水中懸浮的老化污泥;設(shè)置自動(dòng)定時(shí)重力排泥,將污泥排入污泥池進(jìn)行厭氧消化處理。
平流沉淀池出水流經(jīng)2#中間水池、巴氏計(jì)量槽后,達(dá)標(biāo)排放。
根據(jù)污泥產(chǎn)量,定期用壓濾機(jī)處理污泥,將泥餅收集處理,濾液排入調(diào)節(jié)池。
3.3.1 廢水調(diào)節(jié)池
廢水調(diào)節(jié)池設(shè)計(jì)尺寸為3.5m×3.0m×3.2m,有效容積為28m3。原有廢水提升泵流量12m3/h、揚(yáng)程10m、功率0.75kW,已無法滿足現(xiàn)有進(jìn)水壓力要求。整改后更換廢水提升泵,流量15m3/h、揚(yáng)程20m、功率2.2kW。
3.3.2 臭氧催化氧化系統(tǒng)(新增)
臭氧催化氧化系統(tǒng)包括臭氧反應(yīng)塔本體,以及空壓機(jī)、臭氧發(fā)生器、臭氧濃度分析儀、水射器、臭氧尾氣破壞器等主設(shè)備。臭氧反應(yīng)塔本體設(shè)計(jì)尺寸為1.2m×7m,設(shè)計(jì)處理能力為5m3/h;臭氧發(fā)生器產(chǎn)氣量為200g/h,產(chǎn)氣濃度約為120g/m3;水射器吸氣流量約為80L/min,進(jìn)水壓力為0.14MPa,極限真空為-0.07MPa。
3.3.3 生物接觸氧化池
生物接觸氧化池共2 座,設(shè)計(jì)尺寸分別為3.5m×1.4m×4.7m(1#)、3.0m×5.1m×4.7m(2#),總有效容積為77m3。整改后使用原有的曝氣設(shè)備及填料,向池中投加某水質(zhì)凈化廠的壓濾脫水污泥,并在有足夠的溶解氧和營養(yǎng)物的前提下進(jìn)行污泥馴化,待污泥完全適應(yīng)該類制藥廢水后,保持設(shè)計(jì)日處理水量,穩(wěn)定運(yùn)行。
3.3.4 平流沉淀池
原沉淀池為半地上開放式水池,設(shè)計(jì)尺寸為1.5m×5.1m×4.7m,有效容積為23m3。在水質(zhì)突變,需應(yīng)急處理的情況下,向池內(nèi)加藥區(qū)投加PAC 和PAM 以去除廢水中的SS,降低出水SS 含量;設(shè)置自動(dòng)定時(shí)重力排泥,將污泥排入污泥池。
經(jīng)過調(diào)試運(yùn)行,廢水處理系統(tǒng)正常運(yùn)行,出水水質(zhì)穩(wěn)定,各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)于排放限值。運(yùn)行期間,廢水處理系統(tǒng)進(jìn)水CODCr為129—2041mg/L,出水CODCr為10—34mg/L,CODCr平均去除率達(dá)97.9%。
廢水處理站總投資為55 萬元。廢水直接處理成本為5.68 元/m3,其中人工費(fèi)0.67 元/m3、藥劑費(fèi)0.38 元/m3、催化劑損耗費(fèi)0.06 元/m3、電費(fèi)4.56元/m3、自來水費(fèi)0.01 元/m3。
針對(duì)制藥企業(yè)生產(chǎn)廢水生物毒性大、可生化性差的特點(diǎn),采用“臭氧催化氧化+生物處理”工藝,出水各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)于市政排放標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21908—2008)新建企業(yè)的污染物排放標(biāo)準(zhǔn),達(dá)標(biāo)出水納入市政污水管網(wǎng)。
廢水處理站設(shè)計(jì)規(guī)模為50m3/d,廢水直接處理成本為5.68 元/m3。