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        增壓柴油發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管密封系統(tǒng)失效分析及優(yōu)化

        2022-09-27 03:17:48王曉東李磊陸樹(shù)一
        關(guān)鍵詞:雙頭螺柱缸蓋

        王曉東,李磊,陸樹(shù)一

        (1.上海汽車集團(tuán)股份有限公司商用車技術(shù)中心,上海 200438;2.上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司,上海 200438)

        0 前言

        隨著發(fā)動(dòng)機(jī)增壓系統(tǒng)的普及應(yīng)用,柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的功率不斷的提高,發(fā)動(dòng)機(jī)零部件承受的熱負(fù)荷越來(lái)越大,因此對(duì)于零部件使用要求也越來(lái)越苛刻,特別是對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管密封系統(tǒng)提出了更高的要求[1-2]。目前,發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管密封系統(tǒng)的密封介質(zhì)工作環(huán)境溫度最高達(dá)到了820 ℃左右,在如此高的溫度下,使得排氣歧管與缸蓋結(jié)合面的密封設(shè)計(jì)變得十分困難。如果排氣歧管與缸蓋結(jié)合面發(fā)生氣體泄漏,由于泄漏出來(lái)的氣體溫度很高,對(duì)周邊的零件容易造成損壞,進(jìn)而有可能會(huì)導(dǎo)致安全事故,對(duì)消費(fèi)者的用車體驗(yàn)造成不好的影響。

        影響發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管密封系統(tǒng)的因素有很多,如排氣歧管密封面變形,高溫下排氣歧管螺柱軸力變化,密封墊片的材料結(jié)構(gòu)改變等[3-4]。本文結(jié)合某2.0 L增壓柴油發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管密封失效案例,綜合各種因素,分析排氣歧管密封系統(tǒng)的失效原因,并提出解決辦法。

        1 漏氣問(wèn)題

        某2.0 L增壓柴油發(fā)動(dòng)機(jī)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段的耐久試驗(yàn)過(guò)程中,發(fā)生過(guò)多起排氣歧管與缸蓋結(jié)合面漏氣問(wèn)題,造成增壓壓力不足,影響了試驗(yàn)的正常進(jìn)行。其中漏氣痕跡的照片如圖1所示。

        圖1 缸蓋表面漏氣痕跡

        2臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)的漏氣位置均在第1缸和第4缸處。其中最嚴(yán)重的出現(xiàn)在第1缸。泄漏區(qū)域有明顯的炭煙泄漏痕跡,貫穿整個(gè)墊片密封凸筋的結(jié)合面。

        2 原因分析

        該發(fā)動(dòng)使用的排氣歧管墊片采用帶有凸筋結(jié)構(gòu)的金屬板。其密封原理是排氣歧管螺栓擰緊后,通過(guò)螺栓壓緊力作用到兩側(cè)的法蘭面上,凸筋受到兩側(cè)法蘭的壓力變形后,法蘭面與凸筋接觸的位置形成密封帶,阻止內(nèi)部介質(zhì)泄漏到外側(cè)。針對(duì)上述密封失效的問(wèn)題,主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分析。

        2.1 凸筋選型分析

        該排氣歧管墊片采用帶有凸筋結(jié)構(gòu)的金屬板,該設(shè)計(jì)目前被業(yè)內(nèi)普遍采用。凸筋的結(jié)構(gòu)形式有多種,包括半凸筋、全凸筋、雙半凸筋等,凸筋結(jié)構(gòu)形式的選用主要是根據(jù)不同的使用溫度條件、邊界空間,以及所需要的密封壓力決定。因?yàn)樵摪l(fā)動(dòng)機(jī)屬于帶有雙增壓系統(tǒng)的柴油機(jī),其排氣系統(tǒng)的氣體溫度和密封壓力較高,所以選用半凸筋結(jié)構(gòu)。相對(duì)于全凸筋結(jié)構(gòu),其回彈性較好,同時(shí)為兼顧密封壓力高的要求,該發(fā)動(dòng)機(jī)采用雙半凸筋結(jié)構(gòu),在每個(gè)密封面形成雙線密封形式來(lái)保證密封。凸筋的結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        圖2 排氣歧管墊片密封凸筋結(jié)構(gòu)

        為檢驗(yàn)實(shí)際產(chǎn)品密封設(shè)計(jì)是否滿足要求,使用20 MPa的面壓紙進(jìn)行面壓試驗(yàn),如圖3所示。結(jié)果顯示,密封帶為雙線密封,密封帶的顯色均勻連續(xù),整個(gè)密封帶無(wú)顯色異常的位置。通過(guò)顯示儀的讀數(shù)結(jié)果可知,密封帶的接觸壓力均超過(guò)20.0 MPa,滿足最小壓力值10.0 MPa的設(shè)計(jì)要求。

        圖3 排氣歧管墊件密封面壓試驗(yàn)結(jié)果

        借助計(jì)算機(jī)輔助工程(CAE)有限元分析工具ABAQUS軟件,在設(shè)計(jì)初期根據(jù)密封系統(tǒng)應(yīng)用的環(huán)境,對(duì)從初始裝配到耐久試驗(yàn)工況進(jìn)行分析。為降低的計(jì)算量,同時(shí)也為了保證模擬計(jì)算的準(zhǔn)確性,分析模型采用局部簡(jiǎn)化的方法進(jìn)行計(jì)算。其中,在排氣歧管墊片建模過(guò)程中,將墊片的凸筋模型采用簡(jiǎn)化的彈性單元,將排氣歧管墊片試驗(yàn)測(cè)得的壓縮回彈性能曲線輸入到彈性單元的屬性中,其他邊界模型采用常用的四面體網(wǎng)格。簡(jiǎn)化模型如圖4所示。

        圖4 簡(jiǎn)化模型及墊片的壓縮回彈曲線

        CAE計(jì)算結(jié)果如圖5所示。在模擬發(fā)動(dòng)機(jī)從冷態(tài)到熱態(tài)的過(guò)程中,密封的最小壓力為21.1 MPa,滿足最小壓力值10.0 MPa的設(shè)計(jì)要求。為檢驗(yàn)計(jì)算模型的有效性,對(duì)分析模型在初始裝配的密封接觸壓力進(jìn)行FUJI面壓試驗(yàn),將試驗(yàn)結(jié)果及計(jì)算結(jié)果進(jìn)行比對(duì)分析,F(xiàn)UJI面壓試驗(yàn)結(jié)果和計(jì)算結(jié)果基本吻合,可以判定該分析模型有效。通過(guò)上述分析,說(shuō)明凸筋結(jié)構(gòu)選型滿足使用要求,不是導(dǎo)致氣體泄漏的原因。

        圖5 CAE計(jì)算接觸應(yīng)力結(jié)果

        2.2 墊片結(jié)構(gòu)分析

        分析觀察耐久試驗(yàn)后的排氣歧管墊片,其中第1缸和第4缸與排氣歧管接觸的表面有比較明顯的摩擦劃痕,而與缸蓋接觸的表面未見(jiàn)明顯劃痕。而且部分失效墊片其中貼近排氣歧管側(cè)中間層的第1缸和第4缸的螺栓搭子破損,第2缸和第3缸的連接區(qū)域被拉斷;貼近缸蓋側(cè)的墊片第2缸和第3缸的連接區(qū)域完好。這說(shuō)明墊片受到排氣歧管熱變形的擠壓后,同時(shí)受到較大外力的撕扯,直至最終斷裂,如圖6所示。

        圖6 試驗(yàn)后的排氣歧管墊片

        排氣歧管墊片采用的是兩層金屬板結(jié)構(gòu),通過(guò)電焊將兩層墊片焊接在一起。其中上下兩層的凸筋通過(guò)電焊固定貼合,以保證密封作用。如圖7所示,失效的排氣歧管墊片上下表面有兩層錯(cuò)開(kāi)的痕跡,錯(cuò)開(kāi)后就會(huì)導(dǎo)致上下的凸筋壓空,高溫氣體從錯(cuò)開(kāi)的間隙之間泄漏出去,從而造成密封失效。

        圖7 墊片凸筋錯(cuò)開(kāi)

        2.3 螺栓殘余扭矩分析

        螺栓扭矩是影響密封效果的重要參數(shù)之一。該發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管螺栓初始裝配扭矩為35 N·m。耐久試驗(yàn)拆機(jī)過(guò)程中排氣歧管螺栓的殘余扭矩見(jiàn)表1,各個(gè)螺栓扭矩對(duì)應(yīng)的編號(hào)如圖8所示。

        表1 排氣歧管螺栓拆解時(shí)的殘余扭矩

        圖8 排氣歧管螺栓位置編號(hào)

        通過(guò)拆機(jī)記錄的數(shù)據(jù)可知,2臺(tái)密封失效的排氣歧管的第4缸處的螺栓殘余扭矩低于設(shè)計(jì)要求。甚至1臺(tái)出現(xiàn)螺栓斷裂的情況,如圖9所示。螺栓扭矩的衰減會(huì)導(dǎo)致排氣歧管墊片的凸筋與結(jié)合面的接觸壓力不足,造成密封不嚴(yán),進(jìn)而導(dǎo)致高溫氣體的泄漏。

        圖9 斷裂的雙頭螺柱

        對(duì)殘余扭矩衰減的雙頭螺栓的材料分析,檢測(cè)結(jié)果顯示,雙頭螺栓材料滿足設(shè)計(jì)要求,并未發(fā)現(xiàn)異常。對(duì)于雙頭螺柱扭矩衰減判斷為發(fā)生塑性變形,導(dǎo)致在高溫下隨著歧管變形產(chǎn)生的拉力下,雙頭螺柱變形超過(guò)彈性區(qū)域。

        3 優(yōu)化方案

        通過(guò)上述的原因分析,可以確定該機(jī)型的排氣歧管密封失效是由以下2個(gè)方面造成的:① 排氣歧管墊片受力產(chǎn)生分層,導(dǎo)致氣體泄漏;② 螺栓扭矩的衰減造成密封接觸壓力不足,導(dǎo)致氣體泄漏。針對(duì)上述原因,確定從以下2方面改進(jìn)排氣歧管密封系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。

        3.1 降低排氣歧管墊片表面的摩擦系數(shù)

        由于排氣歧管與缸蓋材料不同,材料的熱膨脹量也不同,這必然導(dǎo)致在同樣的溫度條件下,兩者的變形量不一致。在螺栓軸力壓緊的情況下,兩層墊片由于摩擦力的作用,結(jié)合面兩側(cè)的變形量的不同而發(fā)生不同的位移量,造成兩層墊片錯(cuò)開(kāi)。為解決兩層墊片錯(cuò)開(kāi)的問(wèn)題,需要減小墊片結(jié)合面兩側(cè)的摩擦力。因此在改進(jìn)方案中,將排氣歧管墊片表面噴涂二硫化鉬材料,以達(dá)到減小摩擦的作用。

        3.2 提高雙頭螺柱的彈性變形量

        根據(jù)拆解排氣歧管雙頭螺栓殘余扭矩結(jié)果分析,雙頭螺柱的彈性變形量較小,不足以抵抗排氣歧管的熱變形。為提高螺栓的彈性變形量,在改進(jìn)方案中,將螺栓的長(zhǎng)度加長(zhǎng)28 mm,同時(shí)增加1個(gè)長(zhǎng)28 mm的墊塊,用于彌補(bǔ)變形量,如圖10所示。

        圖10 雙頭螺柱加長(zhǎng)

        3.3 優(yōu)化結(jié)果分析

        為了驗(yàn)證改進(jìn)方案是否有效,將改進(jìn)方案應(yīng)用于某2.0 L增壓柴油發(fā)動(dòng)機(jī),通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)耐久試驗(yàn)和熱沖擊試驗(yàn)驗(yàn)證,并對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行檢測(cè)分析。排氣歧管與缸蓋結(jié)合面未出現(xiàn)漏氣痕跡,螺栓殘余扭矩正常,排氣歧管墊片未再發(fā)生兩層錯(cuò)開(kāi)的情況。結(jié)果證明,改進(jìn)方案滿足設(shè)計(jì)要求,驗(yàn)證有效。

        4 結(jié)語(yǔ)

        本文從密封原理出發(fā),對(duì)排氣歧管密封系統(tǒng)進(jìn)行了失效分析。確定失效原因后通過(guò)在排氣歧管墊片表面噴涂二硫化鉬和加長(zhǎng)排氣歧管雙頭螺柱長(zhǎng)度的方法,最終改進(jìn)方案通過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,問(wèn)題得到了解決。在解決該問(wèn)題的過(guò)程中,本文借助了CAE有限元模擬的計(jì)算方法和面壓試驗(yàn)方法,極大地提高了問(wèn)題的解決效率。

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