劉 健,賈維龍
(馬鞍山馬鋼華陽設(shè)備診斷有限公司,安徽馬鞍山 243000)
汽輪機(jī)在運(yùn)行中承受較大的離心力,工作環(huán)境惡劣,經(jīng)常會發(fā)生葉片斷裂和脫落等故障,汽輪機(jī)葉片損傷及導(dǎo)致二次損壞嚴(yán)重影響著發(fā)電機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行[1-2]。目前利用多種振動分析方法、結(jié)合汽輪機(jī)力學(xué)特性和監(jiān)控診斷經(jīng)驗(yàn)等,仍是判斷汽輪機(jī)葉片斷裂的主要方法。
中國寶武馬鋼集團(tuán)某鋼鐵廠1#汽輪發(fā)電機(jī)組,在運(yùn)行過程中機(jī)組振動多次突然增大,特別是汽輪機(jī)驅(qū)動側(cè)瓦。通過一個(gè)多月的跟蹤測試診斷,判斷機(jī)組狀態(tài)由“注意”發(fā)展到“危險(xiǎn)”狀態(tài),主要故障為汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子動平衡不良(檢修發(fā)現(xiàn)葉片斷裂)、發(fā)電機(jī)瓦存在缺陷。通過及時(shí)安排檢修,防止了故障繼續(xù)擴(kuò)大,確保機(jī)組安全。
設(shè)備由汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)組成,圖1 中1#、2#、3#和4#為瓦的編號。
圖1 汽輪發(fā)電機(jī)組傳動結(jié)構(gòu)
設(shè)備生產(chǎn)廠家為南京汽輪電機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,制造時(shí)間為2013 年,相關(guān)工作參數(shù)為:額定功率35 MW,轉(zhuǎn)速3000 r/min,額定電壓10.5 kV,額定電流2405 A,額定容量43.75 MV·A。
2020 年5 月12 日20:39,機(jī)組1#~4#瓦出現(xiàn)了明顯的振動上升。隨即將負(fù)荷降至5 MW,各瓦振動有一定程度下降并保持基本穩(wěn)定。5 月13 日3:09,將負(fù)荷升至7 MW,6:23,將負(fù)荷升至10 MW,此過程各瓦振動基本穩(wěn)定;7:17,將負(fù)荷升至15 MW,振動有所上升,穩(wěn)定負(fù)荷后,觀察振動變化情況。當(dāng)日上午,馬鋼華陽設(shè)備診斷公司技術(shù)人員到達(dá)現(xiàn)場,對機(jī)組1#~4#瓦以及基礎(chǔ)部位進(jìn)行振動測試,發(fā)現(xiàn)在各種負(fù)荷下汽輪機(jī)與發(fā)電機(jī)瓦的振動均偏大(表1)。
表1 5 月13 日機(jī)組振動速度有效值(2~1000 Hz)
從圖2 可以看出,汽輪機(jī)振動以50 Hz 為主,發(fā)電機(jī)振動以50 Hz、100 Hz 為主。根據(jù)以上信息結(jié)合診斷經(jīng)驗(yàn)初步判斷:①汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子平衡精度差;②發(fā)電機(jī)前后瓦存在瓦間隙不良;③軸承座地腳螺栓振動分布不均勻,某些地腳螺算緊力不足。
圖2 5 月13 日機(jī)組振動頻譜
現(xiàn)場考慮到機(jī)組振動值始終偏高,認(rèn)為滿負(fù)荷運(yùn)行存在安全隱患,于17:35 機(jī)組停機(jī)。
5 月14—17 日對機(jī)組進(jìn)行檢查和檢修,主要內(nèi)容有:對瓦面進(jìn)行修刮;汽輪機(jī)與發(fā)電機(jī)中心復(fù)測;緊固發(fā)電機(jī)地腳螺栓、3#、4#瓦軸承座進(jìn)。5 月19 日開機(jī)后,測試振動值見表2。將表1、表2 進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)機(jī)組振動無明顯改善跡象,說明隱患沒有真正消除。
表2 5 月19 日機(jī)組振動速度有效值(2~1000 Hz)
需要注意的是,5 月19 日汽輪機(jī)振動頻譜和波形沒有明顯變化,但是發(fā)電機(jī)頻譜除了50 Hz、100 Hz 振動較大,出現(xiàn)了間隔為12.5 Hz 的分頻振動,振動波形也與之前不同,出現(xiàn)了對應(yīng)轉(zhuǎn)頻以及12.5 Hz 的沖擊(圖3、圖4)。這說明發(fā)電機(jī)振動狀態(tài)出現(xiàn)了變化,推測可能是發(fā)電機(jī)瓦間隙不良或瓦損傷等。汽輪機(jī)瓦振動也可見分頻振動的特點(diǎn),但是其強(qiáng)度弱于發(fā)電機(jī)瓦,說明振動的變化主要來源于發(fā)動機(jī)一側(cè)。
圖3 5 月19 日機(jī)組振動頻譜
圖4 發(fā)電機(jī)驅(qū)動側(cè)瓦水平(3H)振動波形
5 月31 日,機(jī)組因發(fā)電機(jī)二極管故障停機(jī)處理。6 月1 日再次開機(jī)運(yùn)行,開機(jī)后機(jī)組振動逐步變大。6 月3 日上午,對機(jī)組進(jìn)行了全面的振動測試(表3)。6 月18 日晚,在線監(jiān)控顯示2#瓦、4#瓦振動突然增大,隨后降低機(jī)組負(fù)荷,振動略有下降。6 月19 日上午對機(jī)組進(jìn)行了全面的振動測試(表4)。
表3 6 月3 日機(jī)組振動速度有效值(2~1000 Hz)
表4 6 月19 日機(jī)組振動速度有效值(2~1000 Hz)
對比表1~表4 可知,進(jìn)入6 月份以后,整機(jī)振動明顯增大,說明機(jī)組狀態(tài)存在持續(xù)惡化的趨勢,振動逐步發(fā)展到嚴(yán)重超標(biāo)。汽輪機(jī)1#、2#瓦振動超過8 mm/s,發(fā)電機(jī)4#瓦軸向振動超過12 mm/s,機(jī)組處于“危險(xiǎn)”運(yùn)行狀態(tài)。
根據(jù)測試可知,5 月中旬機(jī)組振動增大后到6 月下旬一個(gè)多月來,整機(jī)振動出現(xiàn)逐步增大的趨勢;調(diào)整負(fù)荷,振動會發(fā)生變化;振動以50 Hz、100 Hz 為主,屬于普通強(qiáng)迫振動。5 月19日,發(fā)電機(jī)瓦振出現(xiàn)突然變化,沖擊振動明顯,存在大量分頻振動。特別是6 月18 日晚,汽輪機(jī)驅(qū)動側(cè)瓦振再次突然變大,同時(shí)發(fā)電機(jī)4#瓦振動也突然增大,機(jī)組振動波動大、無法滿負(fù)荷工作,最多只能上升到33 MW。
綜合分析認(rèn)為機(jī)組處于危險(xiǎn)狀態(tài)(“紅區(qū)”),存在重大隱患,判斷存在以下故障:
(1)汽輪機(jī):①轉(zhuǎn)子動平衡精度差,葉片可能有損傷或存在動靜摩擦;②軸瓦間隙不良,或瓦與瓦座配合不良。
(2)發(fā)電機(jī):①兩端軸瓦間隙不良,或瓦與瓦座配合不良;②非驅(qū)動側(cè)瓦基礎(chǔ)部位振動大,部分地腳螺栓緊力不足。
6 月23 日,某電科院對機(jī)組從啟動至滿負(fù)荷進(jìn)行了監(jiān)測,主要對機(jī)組啟動過程的軸振、瓦振數(shù)據(jù)進(jìn)行測試分析。此次停機(jī)時(shí)間較短,為熱態(tài)啟機(jī),最后負(fù)荷穩(wěn)定在30 MW。
根據(jù)測試數(shù)據(jù),在轉(zhuǎn)速3000 r/min 時(shí)發(fā)動機(jī)4#瓦軸振達(dá)到295 μm。負(fù)荷在30 MW 穩(wěn)定后,各瓦振動值均較大,3#和4#瓦振動值分別為180 μm、440 μm,振動嚴(yán)重超標(biāo)。因此,6 月24—25 日機(jī)組負(fù)荷只能維持在20 MW 以下。
綜合以上多種情況下的測試和一個(gè)月來的跟蹤診斷分析,認(rèn)為應(yīng)該盡快安排檢修,建議:
(1)檢查汽輪機(jī)末級葉片狀況,校正汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子平衡。
(2)檢查汽輪機(jī)軸瓦以及發(fā)電機(jī)軸瓦情況。
(3)檢查發(fā)電機(jī)非驅(qū)動側(cè)基礎(chǔ)螺栓緊力。
另外,6 月19 日至停機(jī)前,汽輪機(jī)瓦溫有升高現(xiàn)象。6 月26 日機(jī)組停機(jī),因電氣需要進(jìn)行匝間短路試驗(yàn),再次啟動時(shí),升速至3000 r/min 時(shí)振動嚴(yán)重超標(biāo),已經(jīng)超過軸振動探頭測量范圍,機(jī)組打閘停機(jī),轉(zhuǎn)入檢修狀態(tài)。
(1)汽輪機(jī)第16 級有142 根葉片,檢查發(fā)現(xiàn)有5 根斷裂,其中約7 點(diǎn)鐘位置斷裂兩根、11 點(diǎn)鐘位置斷裂3 根(圖5)。根據(jù)端口、成分等數(shù)據(jù)判斷,某葉片出現(xiàn)疲勞和突然斷裂后,撞擊其他葉片并導(dǎo)致發(fā)生脆性斷裂故障。
圖5 汽輪機(jī)第16 級葉片斷裂
(2)汽輪機(jī)1#、2#瓦墊鐵脫空(僅20%接觸),2#瓦局部脫落、瓦面有擦傷,1#瓦基本正常。
(3)發(fā)電機(jī)3#、4#瓦嚴(yán)重剝落損壞(圖6)。
圖6 發(fā)電機(jī)瓦損壞
葉片斷裂、脫落的典型特征是振動趨勢呈階躍式、無過渡過程,斷裂后的轉(zhuǎn)子動平衡精度破壞,振動特征表現(xiàn)為不平衡特征。通過在線振動趨勢并結(jié)合離線振動測試,可以看出振動突變基本是工頻能量的變化,葉片斷裂后繼而發(fā)生撞擊其他葉片,擴(kuò)大事故程度。通過故障分析判斷,準(zhǔn)確定位故障原因,避免事故繼續(xù)擴(kuò)大,縮短檢修工期。