馬 林,張星楠,劉景平,馬浩翔
(1.吉林石化公司動(dòng)力一廠,吉林吉林 132022;2.吉林石化公司倉(cāng)儲(chǔ)中心,吉林吉林 132022;3.吉林石化公司丙烯腈廠,吉林吉林 132022)
吉林石化公司丁二烯裝置采用瑞翁CPB 工藝,從乙烯裂解裝置的裂解C4 中抽提聚合級(jí)1,3-丁二烯。裝置原設(shè)計(jì)丁二烯產(chǎn)品純度為99.45%(質(zhì)量比),總?cè)矡N含量20 mg/kg。近年來(lái)市場(chǎng)對(duì)高端丁二烯產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高要求,即總?cè)矡N含量在5 mg/kg 以下,因此對(duì)丁二烯裝置精餾塔(C-108、C-109)進(jìn)行了改造,進(jìn)一步升級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量。
改造前,丁二烯第一精餾塔(C-108)共有70 層(精餾段為1#~10#層、提餾段為11#~70#)F1 浮閥塔板,每層36 個(gè)浮閥,塔徑為800 mm,降液管為弓形;第二精餾塔(C-109)共有85 層(精餾段為1#~29#、提餾段為30#~85#)F1 浮閥塔板,每層118 個(gè)浮閥,塔徑為1300 mm,降液管為弓形(圖1)。下文中第一精餾塔和第二精餾塔簡(jiǎn)稱兩塔。
圖1 精餾塔工藝流程
2019 年12 月對(duì)兩塔進(jìn)行標(biāo)定,標(biāo)定負(fù)荷為2630 kg/h。由表1 和表2 可以看出,兩塔負(fù)荷由原設(shè)計(jì)的1673 kg/h 提高到2624 kg/h 以后,出現(xiàn)以下4 個(gè)問(wèn)題:①兩塔壓差增大;②精餾塔已經(jīng)在極限負(fù)荷下操作,C-109 塔回流比已由原設(shè)計(jì)的4.7 提高到5.9,造成兩塔能耗增加較多;③C-109 塔釜排放量過(guò)大,導(dǎo)致丁二烯日損失量過(guò)大;④在目前負(fù)荷下無(wú)法生產(chǎn)市場(chǎng)急需的低炔丁二烯。
表1 第一精餾塔(C-108)工藝條件和改造前標(biāo)定結(jié)果
表2 第二精餾塔(C-109)工藝條件和改造前標(biāo)定結(jié)果
(1)導(dǎo)向浮閥上設(shè)置有大小適當(dāng)?shù)膶?dǎo)向孔,在操作中借助導(dǎo)向孔吹出的少量氣體推動(dòng)塔板上的液體流動(dòng),以減小甚至消除塔板上的液面梯度。
(2)導(dǎo)向浮閥為矩形,兩端設(shè)有閥腿,在操作中氣體從兩側(cè)吹出,氣液方向與塔板上的液流方向相互垂直,可減小塔板上的液體返混程度。而且氣體從閥孔出來(lái)后,通過(guò)浮閥邊緣的齒縫,被進(jìn)一步分散撕裂,從而大大提高氣體的分散度和傳質(zhì)效率。
(3)塔板上的梯形浮閥,適當(dāng)排布在塔板弓形區(qū),因從梯形浮閥兩側(cè)流出的氣體有向前的推力,從而消除塔板上的液體停滯區(qū)。
(4)導(dǎo)向浮閥操作時(shí)不轉(zhuǎn)動(dòng),不會(huì)出現(xiàn)像Fl 浮閥易磨損脫落現(xiàn)象,操作安全可靠。
保持兩塔的塔徑、塔板數(shù)、板間距均不變,利用原來(lái)的塔支撐圈及焊接件,降液管不作改動(dòng),將原F1 型塔盤(pán)全部更換成矩形/梯形齒形導(dǎo)向浮閥塔盤(pán),其中C-109 的塔盤(pán)在合適的位置加開(kāi)了篩孔,以提高開(kāi)孔率(表3)。
表3 組合導(dǎo)向浮閥塔板結(jié)構(gòu)參數(shù)
改造后精餾塔塔板效率提高15%左右,處理能力提高30%以上,塔板壓降減小20%左右,1,3-丁二烯產(chǎn)品中總?cè)矡N含量由原設(shè)計(jì)20 mg/kg 下降到低于5 mg/kg(表4、圖2、圖3)。
表4 雙塔相關(guān)設(shè)計(jì)參數(shù)及相應(yīng)層流體力學(xué)計(jì)算結(jié)果
從表4 可以看出,兩塔設(shè)計(jì)點(diǎn)均位于負(fù)荷性能圖的正常操作范圍內(nèi),能夠滿足改造要求(圖2~圖3)。
圖2 C108 塔10#~70#層負(fù)荷性能
圖3 C109 塔30#~85#層負(fù)荷性能
丁二烯裝置丁二烯精餾塔C-108/C-109 兩塔改造于2020 年9 月中旬裝置檢修期間進(jìn)行實(shí)施,僅用時(shí)2 d 原155 層F1 型浮閥塔盤(pán)全部一代一更換為矩形/梯形齒形導(dǎo)向浮閥塔盤(pán)。改造后裝置于9 月下旬投用,分離效率明顯提高:兩塔在開(kāi)車(chē)脫水、脫炔階段分離效果已明顯顯現(xiàn),從進(jìn)料到合格產(chǎn)出產(chǎn)品由原來(lái)的48 h 縮短到36 h;第二精餾塔C-109 塔頂1,3-丁二烯產(chǎn)品中總?cè)矡N含量,由原設(shè)計(jì)低于20 mg/kg 下降至低于5 mg/kg;兩塔壓差恒定為30 kPa/38 kPa,低于設(shè)計(jì)值50 kPa/60 kPa 和改造前值50 kPa/65 kPa;改造前曾多次發(fā)生過(guò)塔壓差波動(dòng),影響產(chǎn)品質(zhì)量,改造后未發(fā)生過(guò)壓差波動(dòng)現(xiàn)象,始終可以穩(wěn)定生產(chǎn)總?cè)矡N低于5 mg/kg 的丁二烯產(chǎn)品(表5、表6)。上述兩塔及再沸器到目前已運(yùn)行4 個(gè)月,未發(fā)現(xiàn)堵塞跡象。
表5 第一精餾塔(C-108)改造前后標(biāo)定結(jié)果比較
表6 第二精餾塔(C-109)改造前后標(biāo)定結(jié)果比較
10 月1 日—10 月7 日,在采樣點(diǎn)S122 每天采樣一次,標(biāo)定丁二烯產(chǎn)品總?cè)矡N含量,數(shù)據(jù)分別為5 mg/kg、2 mg/kg、4 mg/kg、5 mg/kg、3 mg/kg、4 mg/kg、3 mg/kg,平均值為4 mg/kg。
石化公司丁二烯裝置丁二烯精餾塔(C-108、C-109)兩塔改造,具有投資較少、見(jiàn)效快的特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)、裝置節(jié)能減排的目的。
(1)1,3-丁二烯產(chǎn)品中總?cè)矡N含量由原設(shè)計(jì)低于20 mg/kg下降至低于5 mg/kg,同時(shí)丁二烯產(chǎn)品由99.45% 提高到了99.85%,達(dá)到次改造目的。
(2)經(jīng)過(guò)改造,按照目前狀況每年(按每年有1/2 的時(shí)間生產(chǎn)高純低炔丁二烯)可減少C-109 塔釜排放丁二烯73.4×4000=293 600 kg。
(3)C-108 塔與C-109 塔的塔壓差由原來(lái)的55 kPa/65 kPa 降為30 kPa/38 kPa,提高塔的分離效率,降低塔的熱負(fù)荷,裝置的整體能耗降低。
(4)從目前塔的各參數(shù)分析,運(yùn)行4 個(gè)月來(lái),塔無(wú)堵塞跡象,預(yù)計(jì)兩塔的運(yùn)行周期將會(huì)延長(zhǎng)。
總之,石化公司丁二烯裝置丁二烯精餾塔C-108/C-109 的改造項(xiàng)目非常成功,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品升級(jí)的目的。