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        卸船機(jī)起升開閉減速箱稀油潤滑系統(tǒng)改造

        2022-09-27 06:14:12王杰
        設(shè)備管理與維修 2022年17期
        關(guān)鍵詞:螺桿泵系統(tǒng)

        王杰

        (滄州黃驊港礦石港務(wù)有限公司,河北滄州 061113)

        0 引言

        卸船機(jī)抓斗起升、開閉及小車行走采用四卷筒機(jī)械差動(dòng)機(jī)構(gòu)傳動(dòng)形式,抓斗的不同動(dòng)作均由機(jī)器房內(nèi)差動(dòng)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)。四卷筒機(jī)械差動(dòng)機(jī)構(gòu)的所有動(dòng)作由2 臺起升電機(jī)、2 臺開閉電機(jī)、1 臺小車電機(jī)和2 臺行星差動(dòng)減速機(jī)及相關(guān)制動(dòng)器按一定規(guī)律配合實(shí)現(xiàn)。在整個(gè)動(dòng)作過程中2 臺行星差動(dòng)減速機(jī)起核心作用,是卸船機(jī)最關(guān)鍵的部件之一。因此,要實(shí)現(xiàn)卸船機(jī)的正常高效運(yùn)轉(zhuǎn),減速機(jī)日常維護(hù)保養(yǎng)就顯得尤為重要。

        1 背景

        某港卸船機(jī)減速箱型號為TJ9225,工作級別為M8,載荷狀態(tài)為L4,工作強(qiáng)度大。所用潤滑油為L-CKC320。由于減速箱體積較大,每臺減速箱潤滑油池所需加油量為1900 L,單靠箱內(nèi)齒輪的轉(zhuǎn)動(dòng)形成的飛濺潤滑無法滿足箱內(nèi)各部位摩擦副的自動(dòng)潤滑要求,所以采用了均勻高效的噴射潤滑方式。每臺減速箱的稀油潤滑系統(tǒng)各配有一套外置稀油潤滑系統(tǒng),2 臺螺桿液壓泵(1 臺為主動(dòng)泵,1 臺為備用泵)通過系統(tǒng)油路從減速箱下部油池中吸取潤滑油,加壓后通過相應(yīng)管路及控制系統(tǒng)輸出到減速箱頂部的噴射油嘴將潤滑油噴灑到箱體內(nèi)部的各個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)摩擦副上形成油膜以減少相應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng)部位的磨損,延長減速箱的使用壽命。

        稀油潤滑系統(tǒng)在冬季運(yùn)行過程中問題不斷,壓力、流量等各項(xiàng)指標(biāo)參數(shù)均不符合相應(yīng)設(shè)計(jì)參數(shù),且由于運(yùn)行壓力超過設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),壓力表等各種輔助部件時(shí)常出現(xiàn)問題,且漏油情況時(shí)有發(fā)生,導(dǎo)致停機(jī)維修,大大降低了卸載效率,對稀油潤滑系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)勢在必行。

        2 存在問題

        2.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分析

        稀油潤滑系統(tǒng)工作原理如圖1 所示。通過吸油過濾器,螺桿泵從減速箱油池中吸取潤滑油,通過雙螺桿泵進(jìn)行加壓輸出(雙螺桿泵有2 臺,1 臺為主動(dòng)泵,1 臺為備用泵,當(dāng)輸出系統(tǒng)壓力過低時(shí),備用泵啟動(dòng),保障系統(tǒng)正常工作)。輸出的油液通過雙筒過濾器,再經(jīng)過2 個(gè)數(shù)顯溫度繼電器(1 個(gè)控制冷卻風(fēng)機(jī)的啟停,當(dāng)溫度高于60 ℃時(shí)冷卻風(fēng)機(jī)啟動(dòng),溫度低于50 ℃時(shí)冷卻風(fēng)機(jī)停止;1 個(gè)提供溫度報(bào)警信號,當(dāng)溫度高于80 ℃時(shí)高溫報(bào)警,溫度低于30 ℃時(shí)低溫報(bào)警)。1 個(gè)數(shù)顯壓力繼電器(控制備用泵的啟停,當(dāng)管路壓力小于0.15 MPa 時(shí)備用泵啟動(dòng),當(dāng)管路壓力大于0.2 MPa 時(shí)備用泵停止,當(dāng)管路壓力小于0.1 MPa 時(shí)低壓報(bào)警)。到達(dá)風(fēng)冷卻器,冷卻后通過膠管輸送到減速箱頂部的各個(gè)噴頭,潤滑減速箱內(nèi)零部件。其中,安全閥和膠管總成為溢流回路,當(dāng)螺桿泵輸出端壓力過大時(shí)對油液進(jìn)行溢流。

        圖1 稀油潤滑系統(tǒng)原理

        2.2 系統(tǒng)主要問題

        (1)由于冬季機(jī)器房內(nèi)溫度較低,而潤滑油的黏度隨溫度降低急劇增大(黏溫曲線),系統(tǒng)在冬季作業(yè)初期油溫較低的一段時(shí)間內(nèi),減速箱上部油液噴頭噴嘴較小,不能對潤滑油快速有效排出,降低潤滑效果的同時(shí)導(dǎo)致系統(tǒng)壓力增大,螺桿泵負(fù)載增大,出現(xiàn)螺桿泵電源空開頻繁跳閘的情況,嚴(yán)重影響作業(yè)效率;同時(shí),安全閥排量較小,不能對系統(tǒng)潤滑油快速有效排出,起不到降低系統(tǒng)壓力的作用。

        (2)稀油潤滑系統(tǒng)不能對管路潤滑油流量進(jìn)行準(zhǔn)確顯示,原稀油潤滑系統(tǒng)只有一個(gè)流油指示器,只能肉眼觀察是否有油液流動(dòng),不能判斷系統(tǒng)流量是否異常,是否能有效對減速箱內(nèi)齒輪進(jìn)行潤滑。

        3 技術(shù)改進(jìn)方案

        3.1 降低壓力增大流量

        為降低壓力增大流量,對系統(tǒng)進(jìn)行了如下改進(jìn)(所有計(jì)算均假設(shè)在40 ℃理想溫度,壓力為額定0.4 MPa,流量為90 L/min條件下)

        (1)在風(fēng)冷卻器處增加旁路,使之在冬季油溫較低無需啟動(dòng)風(fēng)冷的條件下,通過旁路風(fēng)冷卻器,降低油液通過風(fēng)冷卻器的壓力損失,加大系統(tǒng)末端噴嘴處的壓力,增大噴油流量。經(jīng)現(xiàn)場實(shí)際測定,在40 ℃時(shí),打開旁路后系統(tǒng)測定壓力減小0.04 MPa,即風(fēng)冷器的壓力損失為0.04 MPa。

        (2)將回油管路直徑增大,更換較大直徑的回油管路。橡膠管路沿程壓力損失表達(dá)式[1]為:

        原管路d=38 mm,l=4000 mm,根據(jù)式(1),可以得出其沿程壓力損失為:

        更換后的管路d=51 mm,l=4000 mm,根據(jù)式(1),其沿程壓力損失為:

        根據(jù)以上計(jì)算可得,更換管路后,管路壓降可減小:

        (3)減速箱上部噴油嘴原始設(shè)計(jì)噴孔直徑較小,不能將潤滑油快速、高效排出,導(dǎo)致系統(tǒng)工作壓力增大,降低內(nèi)部齒輪潤滑效果。本次技改將減速箱上部噴油嘴更換為較大噴口直徑的噴油嘴,由原來的1/4pz4760QZ2 更換為1/4pz5960QZ2,加大潤滑油排量,減少流動(dòng)阻力,從而對齒輪配合部位起到更好的潤滑作用[2]。

        其中,1/4pz5960QZ2 噴嘴直徑為2.5 mm,1/4pz4760QZ2 噴嘴直徑為2.3 mm,較之前噴嘴總面積增大18.46%。

        系統(tǒng)油嘴更換前后單個(gè)噴嘴流量可用下面公式近似計(jì)算:

        式中 c——對于確定的系統(tǒng)及溫度,可視為常數(shù)

        A——噴嘴截面積,m2

        ΔP——壓差,MPa

        ρ——油液密度,kg/m3

        由式(7)可知,更換噴嘴后流量可增大35%左右。綜上所述,管路壓力損失減小后可增大噴頭壓力ΔP,從而增大流量Q。

        (4)在增強(qiáng)噴油能力進(jìn)而降低壓力的同時(shí),系統(tǒng)安全閥也更換為更大排量的型號,從而在初始油溫較低階段保障系統(tǒng)壓力不會過高。

        安全閥要發(fā)揮其對所保護(hù)液壓系統(tǒng)的防超壓安全泄放作用,必須同時(shí)滿足以下條件:一是安全閥動(dòng)作及時(shí)可靠,二是排量必須足夠大。如果所選安全閥的排量過小,小于需求值,即使安全閥準(zhǔn)確動(dòng)作并及時(shí)排放,液壓系統(tǒng)內(nèi)壓力將依然上升,直至發(fā)生超壓破壞[3]。由于潤滑系統(tǒng)原始設(shè)計(jì)安全閥排量較小,不能將潤滑油高效快速排出,無法達(dá)到降低系統(tǒng)壓力的作用。本次技改對安全閥進(jìn)行了更換,由原有的AF-E32/0.5 更改為A21H-16C,增大潤滑系統(tǒng)溢流能力,防止?jié)櫥到y(tǒng)油壓過高而造成油路中密封連接處漏油等現(xiàn)象的發(fā)生。

        通過上述改進(jìn),增強(qiáng)了潤滑噴油嘴端的出油能力,有效降低了系統(tǒng)啟動(dòng)初期油黏度較大階段系統(tǒng)的壓力,保障減速箱的潤滑能夠高效持續(xù)運(yùn)行。

        3.2 更換數(shù)顯流量繼電器

        為準(zhǔn)確顯示系統(tǒng)流量,將流油指示器更換為數(shù)顯流量繼電器,如圖2 所示,流油指示器額定壓力為0.63 MPa,在稀油潤滑系統(tǒng)運(yùn)行初期,系統(tǒng)壓力持續(xù)過載,可視觀察窗口由于壓力過大爆裂漏油,后將其可視窗口用不銹鋼板代替,流油指示器已不能起到監(jiān)視油液流動(dòng)情況的作用。本次改造,將流油指示器更換為數(shù)顯流量繼電器,既能準(zhǔn)確實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)流量,還能通過設(shè)定相應(yīng)參數(shù)反饋給控制系統(tǒng),在流量過大或過小時(shí)發(fā)出報(bào)警信號,便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常情況并進(jìn)行處理。例如,當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)漏油等情況后,流量必然降低,這時(shí)就能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。

        圖2 流油指示器及數(shù)顯流量繼電器

        數(shù)顯流量繼電器采用NEXON 的帶有智能顯示控制單元的流量傳感器,它采用三線制4~20 mA 電流進(jìn)行流量信號的輸出,傳送至模擬量輸入模塊,進(jìn)而進(jìn)入PLC。以起升減速箱稀油潤滑系統(tǒng)為例,系統(tǒng)流量讀取的程序如圖3 所示。

        圖3 起升減速箱強(qiáng)制潤滑系統(tǒng)流量讀取

        在程序中,使用0 到27 648 的工程量來代表0~250 L/min的流量信號,工程量0 對應(yīng)流量0 L/min,工程量27 648 對應(yīng)流量250 L/min,系統(tǒng)實(shí)時(shí)讀取的工程量值PIW584 轉(zhuǎn)化為實(shí)際的流量值DB600.DBD792。當(dāng)系統(tǒng)讀取到的工程量值超出0 到27 648 的范圍時(shí),程序報(bào)出故障M179.0,這時(shí)數(shù)顯流量傳感器已經(jīng)發(fā)生零點(diǎn)漂移或者超載,需要校準(zhǔn)或更換。

        根據(jù)管徑、潤滑油黏性以及使用情況得出,當(dāng)系統(tǒng)流量低于40 L/min時(shí),減速箱齒輪得不到足夠潤滑,這時(shí)系統(tǒng)應(yīng)發(fā)出警報(bào)提醒司機(jī),以便對系統(tǒng)流量異常情況進(jìn)行處理,流量低報(bào)警程序如圖4 所示。在卸船機(jī)起升、開閉、小車機(jī)構(gòu)均無動(dòng)作時(shí),系統(tǒng)無論流量大小均不報(bào)警;當(dāng)起升、開閉、小車機(jī)構(gòu)中有一方動(dòng)作時(shí),系統(tǒng)流量低于40 L/min 超過5 s,系統(tǒng)就會報(bào)警,觸發(fā)司機(jī)室蜂鳴器。這里設(shè)置5 s 延時(shí),可以避免因系統(tǒng)流量瞬時(shí)過低造成的誤報(bào)警。

        圖4 起升減速箱強(qiáng)制潤滑系統(tǒng)流量低報(bào)警

        將系統(tǒng)流量低報(bào)警直接顯示在司機(jī)室觸摸屏上(圖5),再加上蜂鳴器的鳴響,可以幫助司機(jī)快速判斷故障,及時(shí)聯(lián)系技術(shù)員解決強(qiáng)制潤滑系統(tǒng)問題。

        圖5 流量低報(bào)警監(jiān)控畫面

        4 技改效果

        經(jīng)過一年多的實(shí)際使用,現(xiàn)基本滿足了系統(tǒng)的使用要求,系統(tǒng)流量穩(wěn)定在60~90 L/min,系統(tǒng)壓力保持在0.4 MPa 左右,滿足了各零部件的設(shè)計(jì)能力,損壞頻率明顯降低,系統(tǒng)漏油情況顯著減少。數(shù)顯流量繼電器接入到控制程序中后,系統(tǒng)漏油,螺桿泵異常等原因引起的流量變小都能及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)處理和改進(jìn)。本次改造使得卸船機(jī)起升開閉減速箱稀油潤滑系統(tǒng)在冬季運(yùn)行過程中故障次數(shù)和故障臺時(shí)明顯減少,卸船效率顯著提高,而且潤滑效果的改進(jìn)可以大幅度延長減速機(jī)的使用壽命,減少潤滑系統(tǒng)的維修頻率,減少相關(guān)備件的使用量。

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