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        基于Aspen Plus的柴油加氫裝置分餾系統(tǒng)的模擬與優(yōu)化

        2022-09-26 07:35:24隗小山余柳麗彭貴斌賈金鋒
        化工技術(shù)與開發(fā) 2022年9期
        關(guān)鍵詞:產(chǎn)量

        隗小山,余柳麗,趙 克,彭貴斌,吳 飛,羅 言,賈金鋒

        (湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南 岳陽 414000)

        在當(dāng)前碳達峰與碳中和戰(zhàn)略目標的背景下,我國成品油市場的改革也在不斷深入。為了減少碳排放,需要對一些劣質(zhì)原料油進行清潔處理,常用的途徑是進行柴油加氫處理[1]。柴油加氫裝置主要用于直餾柴油、焦化汽油、焦化柴油等混合油原料的加氫,以生產(chǎn)得到精制柴油和石腦油[2]。該裝置由反應(yīng)、分餾、氣體脫硫及公用工程設(shè)施等組成,其中分餾系統(tǒng)對柴油加氫裝置的產(chǎn)品質(zhì)量尤為重要。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,如何實現(xiàn)裝置的低能耗、高產(chǎn)出,成為極具研究性的課題[3-4]。本文利用Aspen Plus軟件,對柴油加氫裝置的分餾系統(tǒng)進行模擬計算,并研究了汽提蒸汽量、分餾塔進料溫度、回流比等控制參數(shù)的變化,對分餾系統(tǒng)的油品產(chǎn)量、質(zhì)量及能耗等方面的影響。

        1 柴油加氫裝置分餾系統(tǒng)的過程模擬

        1.1 分餾系統(tǒng)工藝流程簡介與模型建立

        采用某煉化公司2.40Mt·a-1柴油加氫裝置分餾系統(tǒng)的工藝原則流程圖,進行簡化的Aspen Plus模擬[5],模擬流程見圖1。該工藝采用雙塔汽提流程,包含脫H2S汽提塔(利用水蒸汽汽提)和產(chǎn)品分餾塔(利用塔底重沸爐供熱)。自柴油加氫反應(yīng)部分來的冷熱低分油與渣油加氫裝置來的不穩(wěn)定石腦油混合后,進入脫H2S汽提塔(T-201)塔頂,汽提蒸汽從塔底進入。T-201塔頂?shù)挠蜌饨?jīng)換熱冷卻后,進入塔頂回流罐(V-201),進行油、氣、水三相分離。其中油相作為塔頂回流液,氣相至干氣脫硫塔,液相為含硫污水出裝置。T-201的塔底油經(jīng)換熱器換熱后進入產(chǎn)品分餾塔(T-202)。T-202的塔頂油氣經(jīng)換熱冷卻后,進入產(chǎn)品分餾塔塔頂?shù)幕亓鞴蓿╒-202)進行油氣水分離。其中油相為石腦油,一部分作為塔頂回流液,另外一部分作為產(chǎn)品出裝置;氣相為燃料氣至火炬,液相為含油污水至注水罐。T-202塔底油的一部分經(jīng)重沸爐(F-201)加熱后返回產(chǎn)品分餾塔(T-202),另一部分經(jīng)換熱后作為精制柴油產(chǎn)品出裝置。

        圖1 分餾系統(tǒng)Aspen Plus工藝流程模擬圖Fig. 1 Aspen Plus process flow simulation diagram of fractionation system

        基于裝置現(xiàn)場穩(wěn)定運行的物料數(shù)據(jù)和相關(guān)操作參數(shù),使用Aspen Plus軟件,對柴油加氫裝置分餾系統(tǒng)進行了主工藝流程模型的建立和模擬數(shù)據(jù)的輸入,其中物性方法選擇了適用于石油煉制體系的PENG-ROB方法,模型中的脫H2S汽提塔(T-201)和產(chǎn)品分餾塔(T-202),采用了塔的嚴格計算模塊Rad Frac,換熱器采用Heater和Heat X兩種模塊,回流罐采用閃蒸Flash 3模塊。

        1.2 模型的可行性驗證

        對上述建立的柴油加氫裝置分餾系統(tǒng)流程進行模擬運行處理,模擬結(jié)果為收斂,可得到分餾系統(tǒng)相關(guān)的物料平衡、熱量平衡及相平衡數(shù)據(jù)等。將模擬結(jié)果與某煉化公司的標定數(shù)據(jù)進行比較,實際數(shù)據(jù)、模擬參數(shù)及誤差值見表1。由表1可知,模擬前后,各模塊的溫度、流量、壓力及油品產(chǎn)量值基本相符,表明本模型的準確性較高,能夠再現(xiàn)裝置的實際生產(chǎn)運行狀況。為了進一步驗證模型的可行性,分別對模擬前后產(chǎn)品精制柴油和石腦油的TBP曲線進行比較,結(jié)果見圖2。由圖2可知,模擬得到的精制柴油與石腦油的初餾點、終餾點及各餾程所對應(yīng)的溫度,基本與實際數(shù)值相符,再次證明該模型可較準確地反映實際的生產(chǎn)過程。

        表1 分餾系統(tǒng)模擬前后操作參數(shù)的對比表Table 1 Comparison of operating parameters before and after fractionation system simulation

        圖2 產(chǎn)品精制柴油和石腦油的餾程實際值與模擬值的對比(a) refined diesel oil; (b) product naphthaFig. 2 Comparison of actual and simulated distillation range value

        2 模型分析與優(yōu)化

        在上述建立的模型上,通過調(diào)節(jié)汽提蒸汽量、分餾塔進料溫度和分餾塔回流比等控制參數(shù),優(yōu)化汽提塔和分餾塔的操作工藝。分別研究了汽提蒸汽量對汽提塔塔頂蒸汽和塔底油中H2S含量的影響,分餾塔的進料溫度對塔頂冷凝器和塔底再沸器的熱負荷以及產(chǎn)品精制柴油和石腦油產(chǎn)量的影響,分餾塔塔頂?shù)幕亓鞅葘撇裼彤a(chǎn)量、石腦油產(chǎn)量、柴油閃點、石腦油干點及石腦油/柴油重疊度的影響。

        2.1 汽提蒸汽量的影響

        脫H2S汽提塔以1.0MPa的水蒸汽作為汽提蒸汽,水蒸汽的用量會影響脫H2S汽提塔(T-201)分離H2S的效果,進而影響塔底油的質(zhì)量[6]。本文分析了T-201塔底汽提蒸汽的輸入量,對T-201塔頂蒸汽和塔底油中H2S含量的影響,利用Aspen Plus軟件,模擬250~5500 kg·h-1不同的汽提蒸汽量對分離H2S的影響,結(jié)果見圖3。

        圖3 汽提蒸汽量對T-201分離H2S效果的影響Fig. 3 Effect of stripping steam volume on H2S separation effect of T-201

        由圖3可知,隨著T-201塔底汽提蒸汽的輸入量增大,T-201塔頂蒸汽中的H2S含量增加,塔底油中H2S的含量減小,說明隨著蒸汽量增大,汽提塔脫出H2S的效果越好,生產(chǎn)的油品的含硫量越低。從圖中2條曲線的趨勢可以看出,汽提蒸汽量小于2000kg·h-1時,塔頂蒸汽中H2S含量的增加速度較快,塔底油中H2S含量減小的速度較快;汽提蒸汽量大于2000 kg·h-1后,蒸汽中H2S的增加量趨于平緩,塔底油中H2S的含量趨于平緩。綜合分析可知,將汽提蒸汽量從2490kg·h-1調(diào)整到2000kg·h-1,塔底油中H2S的含量從0.158mg·h-1增加至0.289mg·h-1,硫化氫含量的增加幅度較小,而蒸汽用量減少了490kg·h-1。

        2.2 分餾塔進料溫度的影響

        按照單一變量原則,保持產(chǎn)品分餾塔(T-202)的塔頂溫度和回流量不變,改變T-202的進料溫度,分析T-202的進料溫度對塔頂冷凝器和塔底再沸器的熱負荷及產(chǎn)品精制柴油和石腦油產(chǎn)量的影響,結(jié)果見表2和圖4。

        表2 T-202進料溫度對塔負荷的影響Table 2 Effect of T-202 feed temperature on tower load

        由表2可知,當(dāng)T-202的進料溫度從220℃上升到250℃,分餾塔冷凝器的熱負荷從2.93MW增加到3.27MW,再沸器的熱負荷從25.25MW下降到17.01MW。隨著分餾塔的進料溫度升高,塔頂冷凝器的熱負荷會有少量增加,而塔底再沸器的熱負荷減少量則相對較大,總體而言,分餾塔的熱負荷在下降。進料溫度每升高5℃,塔內(nèi)負荷會減少1.256MW,因此,T-202的進料溫度可適當(dāng)升高,以減少重沸爐的燃料氣使用量,從而節(jié)省燃料,降低生產(chǎn)成本。由圖4可知,隨著T-202的進料溫度增加,產(chǎn)品精制柴油的產(chǎn)量從168.23t·h-1下降到167.48t·h-1,產(chǎn)品石腦油的產(chǎn)量則從12.99t·h-1上升到13.45t·h-1。

        圖4 T-202進料溫度對產(chǎn)品產(chǎn)量的影響Fig. 4 Effect of T-202 feed temperature on product output

        綜上所述,T-202進料溫度的升高,不僅會使分餾塔的總體熱負荷下降,還會導(dǎo)致精制柴油的產(chǎn)量下降,石腦油的產(chǎn)量增加。表2和圖4的結(jié)果表明,適當(dāng)升高分餾塔的進料溫度,可以減小塔負荷,但溫度過高會降低精制柴油的產(chǎn)量。將柴油產(chǎn)量與石腦油產(chǎn)量的曲線交點240℃作為進料溫度,比優(yōu)化前的進料溫度235℃提高了5℃,分餾塔的熱負荷減小了1.256MW,精制柴油的產(chǎn)量減少了0.12t·h-1,石腦油的產(chǎn)量增加了0.07t·h-1,可見進料溫度取240℃,能耗減少的同時,精制柴油產(chǎn)量的減小量也較小。但精制柴油和石腦油的價格會隨市場的需求發(fā)生變化,考慮節(jié)能的同時,也要考慮油品的性價比,可適當(dāng)調(diào)整油品的產(chǎn)出比,以增加產(chǎn)品收益[7]。

        2.3 分餾塔回流比的影響

        在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,可以適當(dāng)調(diào)節(jié)分餾塔塔頂?shù)幕亓鞅?,以?yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量,提高經(jīng)濟效益。產(chǎn)品分餾塔(T-202)塔頂?shù)幕亓鞅葘Ξa(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量的影響,主要是影響精制柴油產(chǎn)量、石腦油產(chǎn)量、柴油閃點、石腦油干點及石腦油/柴油的重疊度(石腦油終餾點與精制柴油初餾點的差值)等參數(shù)[8],結(jié)果見表3、圖5和圖6。

        由表3、圖5和圖6可知,隨著T-202塔頂?shù)幕亓鞅仍龃螅撇裼偷漠a(chǎn)量升高,石腦油的產(chǎn)量下降,柴油的閃點下降,石腦油的干點及石腦油/柴油的重疊度增大,可見增大回流比,有利于柴油產(chǎn)量的增加和產(chǎn)品分離精度的提高。從圖6可知,回流比為0.91時,各曲線的變化幅度減小,繼續(xù)增加回流比,意義不大。優(yōu)化前,塔頂?shù)幕亓鞅葹?.86,回流比增加至0.91時,精制柴油的產(chǎn)量增加了1.67t·h-1,柴油閃點減小了0.8℃,石腦油/柴油的重疊度增加了0.56℃。

        表3 T-202回流比對油品產(chǎn)量和質(zhì)量的影響Table 3 Effect of T-202 reflux ratio on oil production and quality

        圖5 回流比對產(chǎn)品產(chǎn)量的影響Fig. 5 Effect of reflux ratio on product output

        圖6 回流比對產(chǎn)品質(zhì)量的影響Fig. 6 Effect of reflux ratio on product output

        2.4 優(yōu)化結(jié)果

        1)隨著汽提蒸汽量增大,汽提塔脫出H2S的效果越好,生產(chǎn)油品的含硫量越低,汽提蒸汽量大于2000kg·h-1后,塔底油中H2S的含量趨于平緩。優(yōu)化前的汽提蒸汽量為2490kg·h-1,優(yōu)化后為2000kg·h-1,蒸汽量減少了490kg·h-1,全年按8400h計算,可節(jié)省蒸汽4116t,全年可節(jié)約生產(chǎn)成本約57萬元人民幣(按蒸汽價格138元·t-1)。

        2)分餾塔的進料溫度升高,分餾塔的熱負荷下降,精制柴油的產(chǎn)量下降,石腦油的產(chǎn)量增加。選取進料溫度為240℃進行優(yōu)化,模擬結(jié)果表明,分餾塔熱負荷減小了1.256MW,精制柴油的產(chǎn)量減少了0.12t·h-1,石腦油產(chǎn)量增加了0.07t·h-1??筛鶕?jù)市場需求并考慮節(jié)能要求,適當(dāng)調(diào)整油品的產(chǎn)出比,以實現(xiàn)收益最大化。

        3)分餾塔塔頂?shù)幕亓鞅仍龃?,有利于柴油產(chǎn)量的增加和產(chǎn)品分離精度的提高。當(dāng)回流比增加至0.91,精制柴油的產(chǎn)量增加了1.67t·h-1,柴油閃點減小了0.8℃,石腦油/柴油的重疊度增加了0.56℃。

        3 結(jié)論

        使用Aspen Plus軟件,對某煉化公司2.40Mt·a-1柴油加氫裝置分餾系統(tǒng)進行了流程模擬,結(jié)果表明,模擬前后的各參數(shù)值基本相符,能夠再現(xiàn)裝置的實際生產(chǎn)狀況。對汽提塔和分餾塔工藝進行了優(yōu)化,汽提塔優(yōu)化后,全年可節(jié)省蒸汽4116t,可節(jié)約生產(chǎn)成本約57萬元人民幣。分餾塔優(yōu)化后,塔的熱負荷減小了1.256MW,精制柴油的產(chǎn)量增加了1.67t·h-1,柴油閃點減小了0.8℃,石腦油/柴油的重疊度增加了0.56℃。結(jié)果表明,可以根據(jù)市場及節(jié)能需求,調(diào)節(jié)分餾塔的進料溫度和回流比,從而適當(dāng)調(diào)整油品的產(chǎn)出比,以實現(xiàn)收益的最大化。

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