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        淺析硫酸系統(tǒng)大修后硫酸透明度較差的原因及對策

        2022-09-17 05:44:22毋海峰胡澤亞
        湖南有色金屬 2022年4期
        關鍵詞:透明度大修硫酸

        毋海峰,胡澤亞

        (株洲冶煉集團股份有限公司,湖南 衡陽 421513)

        某廠鋅項目于2018年12月順利投產,產能為30萬t鋅,550 kt 98%硫酸。主體工藝采用152 m2魯奇焙燒爐,配套硫酸系統(tǒng)采用二級動力波洗滌、絕熱蒸發(fā),干燥塔后經二氧化硫風機再進“3+1”段轉化,干吸塔配置三塔兩槽,一、二吸共用循環(huán)槽,煙氣經尾氣吸收塔后正常排空,尾吸塔采用雙氧水工藝。2021年硫酸二系統(tǒng)大修,時間約30 d,干吸循環(huán)酸復產前期透明度≤10 mm,后好轉約10~20 mm。其中干吸酸渾濁,顏色呈乳白色,透明度最差僅5 mm,且恢復時間極長約20 d,后透明度恢復至60 mm,共產生透明度較差(≤60 mm)的硫酸12 603.5 t,大大超過預期6 000 t,給外售帶來壓力,對公司效益和形象造成不良的影響。因此,探索系統(tǒng)大修后硫酸透明度較差的機理,對系統(tǒng)穩(wěn)定運行、公司效益和形象有積極意義。

        1 硫酸產品質量技術要求

        由硫鐵礦、硫磺、石膏、冶煉煙氣或其它含硫原料制取的硫酸品質要求應符合GB/T 534-2014《工業(yè)硫酸》的規(guī)定。具體見表1。

        從表1可知,硫酸品質要求中硫酸含量、灰分、鐵、砷、汞、鉛、透明度等參數(shù)都是定量指標,產品的價格和產品的質量息息相關,同一產品不同等級,價格差異較大。因此硫酸品質對很多冶煉企業(yè)越來越重要,而且還關系到能否銷售出去,更不用說能否產生更好的效益,以某廠為例,年產硫酸550 kt,優(yōu)等品和一等品的市場價格就相差30~50元/t,每年因價格差就減少1 650~2 750萬元的營業(yè)收入,可見提高硫酸品質質量勢在必行[1]。

        表1 濃硫酸產品質量技術要求

        2 硫酸二系統(tǒng)復產后硫酸透明度差的原因分析

        2.1 系統(tǒng)復產后硫酸透明度差的理論原因分析

        某廠已投產近3 a,硫酸品質一直處于較好水平,現(xiàn)截取部分硫酸品質數(shù)據(jù)做對比,硫酸品質統(tǒng)計臺賬見表2。

        從表2對比可知硫酸含量、灰分、砷、汞、鉛、色度均達優(yōu)等品的水平,可以排除對透明度的影響。重點分析硫酸產品中鐵對透明度的影響。

        表2 硫酸品質統(tǒng)計臺賬

        某廠硫酸二系統(tǒng)進行為期30 d的大修,同時硫酸一系統(tǒng)高效穩(wěn)定運行?,F(xiàn)將硫酸二系統(tǒng)大修后所產98%硫酸,與硫酸一系統(tǒng)所產硫酸進行化驗分析并對比(兩套硫酸系統(tǒng)的原料來自同一混合原料,制酸配置均相同,可以視為進制酸系統(tǒng)煙氣溫度、雜質成分相同)。硫酸一系統(tǒng)產酸、二系統(tǒng)復產硫酸主要化驗數(shù)據(jù)見表3。

        表3 硫酸一系統(tǒng)產酸、二系統(tǒng)復產硫酸主要化驗數(shù)據(jù)

        從表3可知,二系統(tǒng)干吸循環(huán)酸含F(xiàn)e明顯高于一系統(tǒng)所產優(yōu)質成品酸。多處研究、資料以及我們以往的生產實踐表明工業(yè)硫酸呈現(xiàn)乳白色,絕大多數(shù)是由于FeSO4類溶解在酸中造成的[2],包括酸中的酸泥,分析其中的成分也以硫酸中鐵含量越高,硫酸透明度越差。當硫酸中含鐵量為9.5×10-6時,硫酸透明度已達到85 mm,為優(yōu)等品;但硫酸中鐵含量為170×10-6時,硫酸透明度為50 mm,為合格品。因此我們分析造成二系統(tǒng)循環(huán)酸透明度差的原因主要是酸中Fe含量超標導致。

        2.2 結合硫酸二系統(tǒng)大修實際情況,系統(tǒng)復產后硫酸透明度差的實際原因分析

        1.硫酸系統(tǒng)停車后,接觸濃酸介質的管道、煙道會吸收水分,形成稀酸腐蝕(破壞鈍化膜),停車時間越久腐蝕程度越大,產生的腐蝕產物(硫酸鹽類,其中主要是硫酸鐵類)在系統(tǒng)復產后重新進入干吸系統(tǒng)。再者干吸塔內填料層本身夾雜、附著的酸泥停車后出現(xiàn)硬化、結團,復產開車后也重新進入系統(tǒng),這其中還包括轉化觸媒裝填過程(人工裝填造成損耗)的粉化觸媒等,這些都會對干吸酸透明度造成影響,這在冶煉煙氣制酸行業(yè)已形成共識。

        2.本次硫酸系統(tǒng)檢修干吸、轉化涉及項目多,施工面積大,其中對系統(tǒng)影響較大的有:干燥塔分酸管整體更換;一吸塔纖維除霧器整體更換;二吸塔除霧器改造,由纖維除霧器改造更換為金屬絲網捕沫器;干吸新增脫吸塔改造;轉化一至四層觸媒篩分裝填,部分進行了換新;熱管鍋爐進、出口閥、短路閥全部換新;轉化一層煙氣出口大小頭整體更換等。

        3.這其中我們分析對此次干吸酸透明度恢復時間長影響最大的三部分:(1)干燥塔分酸管此次是整體更換,原分酸管腐蝕嚴重,尤其是支管≥90%腐蝕變薄、穿孔,拆除過程中還需動用氧割,檢修過程中大宗損件均已檢出,但或多或少有部分碎渣進入系統(tǒng),再加上新分酸器開車后重新預膜鈍化過程中也會增加雜質(Fe)進入系統(tǒng);(2)此次檢修新增干燥酸串吸收循環(huán)槽脫吸塔進行了搭接,進酸管、出酸管均采用316L不銹鋼材質,總長合計約50 m,進酸試車酸洗、管道預膜鈍化過程中也同樣增加了Fe質雜質及瓷質雜質(填料層填裝Φ76矩鞍環(huán)7.1 m3,Φ38矩鞍環(huán)0.5 m3)等進入系統(tǒng);(3)此次檢修二吸塔纖維除霧器改造為金屬絲網捕沫器,施工過程中需對原纖維除霧器花板進行氧割切除,切割過程中大宗切除件全部撿出,但部分切割碎渣全部落入填料層進入系統(tǒng),其中還包括新絲網除沫器塔頂整體焊接產生的部分焊渣。

        這三項產生的雜質(Fe)都比以往檢修存在絕對的增量。

        3 其他工藝條件可能存在的影響。

        1.一吸塔分酸器大修后存在堵塞現(xiàn)象,復產后上下塔酸溫溫差有26~28℃(檢修前正常生產溫差為20~23℃),進塔壓力240 kPa以上,出塔氣溫也略高于上塔酸溫,存在噴淋量降低或塔內分酸不均的跡象,疑似分酸孔眼被酸泥或碎瓷環(huán)堵塞所致,再者檢修期間為了以后檢修(檢查)分酸器方便,將部分小填料扒出后未進行回填,這兩方面原因造成一吸塔霧沫量增加,吸收效率不在最好水平。

        2.硫酸二系統(tǒng)復產后停車較頻繁也對干吸酸透明度恢復有較大的影響,復產后一共停車4次,某次因處理二吸B泵問題連續(xù)倒泵兩次,都造成了干吸酸透明度的波動。原因是開停(泵)對循環(huán)槽底部沉積酸泥形成沖擊擾動而將酸泥重新帶入系統(tǒng)。

        3.酸中氮氧化物的存在對干吸酸透明度的影響也較大,當硫酸中含有氮氧化物時,先生成易溶于濃硫酸的紅色硫酸硝酸亞鐵復合鹽,會破壞鈍化保護膜,使反應不斷進行,該復合鹽不穩(wěn)定,會繼續(xù)與硫酸反應生成白色硫酸亞鐵鹽,氮氧化物在反應過程中起催化橋梁作用,最后產物為硫酸亞鐵鹽。當然這塊的影響還需進一步分析論證。

        4 硫酸系統(tǒng)大修后硫酸透明度提質對策

        4.1 檢修過程管控

        檢修工作的精細化要進一步加強,一些檢修項目的細節(jié)問題我們還需更精細化的管控。

        1.制酸干吸大型檢修作業(yè)(分酸器更換、除霧器或捕沫器更換、填料清洗更換、塔體大面積切割焊接等)涉及塔內、塔體的,產生的檢修廢料要采取有效的收集或清理措施,盡可能減少此類廢料進入系統(tǒng)。

        2.塔內填料清洗裝填、轉化器觸媒篩分裝填這類需人工進行的檢修項目,盡量采取鋪設跳板(木板)、搬運時輕拿輕放、減少檢修(施工)人員踩踏面積及時間等,減少填料、觸媒等人為破損率。

        3.大修復產升溫期間確保升溫時間(72 h),適當提高升溫期間干吸換酸量,目前硫酸系統(tǒng)大修后升溫期間干吸換酸量基本維持在120 t/班,可提高到150~180 t/班。

        4.大修復產期可通過兩套制酸互補的控制措施,可以適當分流部分進另一系統(tǒng),縮短干吸酸透明度恢復正常的時間,減少系統(tǒng)的殘酸產量,當然可能會對另一系統(tǒng)產生沖擊,具體分流量及操作可能性還需進一步論證。

        5.利用停車機會對一吸塔分酸器進行徹底疏通,并對填料進行補裝。

        6.擇機停車對干燥塔循環(huán)A泵進行吊出檢查維修,更換易損件。

        4.2 日常管控

        1.降低制酸原料含硫煙氣中的雜質含量[3],確保凈化效果(包括焙燒爐的電收塵效果),減少粉塵、F、Cl等有害雜質對系統(tǒng)的影響。

        2.盡可能的減少系統(tǒng)開停車,尤其是干吸泵的頻繁換車。

        3.控制煙氣中氮氧化物含量,減輕其對系統(tǒng)的影響。

        4.嚴格控制酸霧、水分指標,尤其是水分指標(≤0.1 g/m3)。

        5 結束語

        經過本次硫酸系統(tǒng)大修的前后過程,認真分析復產后硫酸透明度持續(xù)較差的原因,結合復產后硫酸系統(tǒng)故障頻發(fā)的實際情況。筆者認為硫酸系統(tǒng)大修和日常管控的精細化管理任重而道遠,還需改變傳統(tǒng)觀念。大修時務必做到精細化過程管控,減少雜質元素進入系統(tǒng);提前改變生產組織模式,在硫酸升溫階段加大換酸量,減少復產后所產透明度較差的硫酸;日常管控需緊盯系統(tǒng)指標,及時做出反應調整前段工藝控制,來提高硫酸品質,為公司提質增效做出貢獻。

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