馬海紅
(華陽新景公司,山西 陽泉 045000)
新景煤礦8128綜采工作面主采8號煤層,8號煤層賦存穩(wěn)定,結構較復雜,一般含2層夾石,下部夾石由南向北逐漸增厚,最厚處達0.61 m。煤層以鏡煤、亮煤為主,內生裂隙發(fā)育。煤層總厚2.34~3.54 m,平均厚度2.94 m,傾角2°~10°,平均傾角6°。煤層頂?shù)装寰唧w巖性情況見表1。
表1 煤層頂?shù)装褰Y構Table 1 Coal seam roof and floor structure
8128綜采工作面位于+525水平,地面標高850—1 042 m,工作面標高520—556 m,埋藏深度為336~506 m。工作面井下位于8號煤蘆南區(qū)北翼采區(qū),東為8127工作面(正掘),南為8號煤蘆南區(qū)北翼采區(qū)大巷,西為8129工作面(未掘),北為525水平中條帶大巷。
目前8128工作面正在掘進進風巷,巷道為矩形斷面,凈寬5 m,凈高2.8 m,走向長1 545 m,沿8號煤層頂?shù)装寰蜻M,采用“錨桿+錨索+W鋼帶+金屬菱形網”支護。由表1可知,巷道頂板為厚度較大的軟弱泥巖,在掘進過程中不易維護,巷道變形嚴重,甚至出現(xiàn)局部冒頂?shù)默F(xiàn)象。為此,需對特厚泥巖頂板條件下的巷道變形機理及圍巖控制技術展開研究。
在8128進風巷頂板鉆取泥巖并帶回實驗室,采用X射線衍射儀對其組成成分進行分析,測試后的衍射圖譜如圖1所示,頂板泥巖礦物分成見表2。
圖1 頂板泥巖X射線衍射圖譜Fig.1 X-ray diffraction pattern of roof mudstone
表2 頂板泥巖礦物成分Table 2 Mineral composition of roof mudstone
由圖1、表2可知,8128進風巷頂板泥巖中72.81%為黏土類礦物,其中高嶺石的含量最高,達到了38.42%,這使得泥巖頂板的強度較低,且遇水后極易軟化變形。
將泥巖試樣先進行浸泡飽水,后將其風干,共進行4個循環(huán)的飽水—風干測試,分析頂板泥巖遇水后的軟化崩解程度。如圖2所示,泥巖試樣在經過2個循環(huán)的飽水—風干測試后發(fā)生了斷裂,并出現(xiàn)了明顯的崩解現(xiàn)象,經過4個循環(huán)測試后,泥巖試樣已完全崩解成碎塊。
圖2 頂板泥巖飽水—風干測試Fig.2 Water saturation-air drying test of mudstone roof
采用掃描電鏡對對泥巖試樣的微觀結構進行分析,掃描結果如圖3所示??梢钥闯?,在泥巖表面,大量礦物碎屑雜亂分布,其中綠脫石主要為片狀或葉狀,伊利石呈絲縷狀,高嶺石呈四邊形板狀。各顆粒之間分界明顯,相互凝聚或無規(guī)則疊加,構成大量的孔隙(1~3 μm)。巷道開挖后,應力重新分布,使得裂隙進一步擴展發(fā)育,并逐漸貫通,為礦井水的流動提供了水力通道。
圖3 頂板泥巖電鏡掃描圖Fig.3 Scanning electron microscope of mudstone in roof
8128進風巷在掘進初期圍巖情況較好,在掘進3個月后頂板的下沉量急劇增大,局部區(qū)域甚至出現(xiàn)了冒頂,嚴重影響井下安全生產。現(xiàn)場原支護具體參數(shù)如下。
(1)頂板。頂錨桿采用直徑18 mm,長度2 000 mm的螺紋鋼錨桿,間排距為800 mm,每排布置6根,鐵托板長度、寬度為150 mm,厚度15 mm;頂錨索采用直徑16 mm,長度8 000 mm的高強度低松弛鋼絞線制成,間距為2 400 mm,排距為1 600 mm,每排布置2根,鐵托板長度、寬度為120 mm,厚度15 mm,每排錨索用3 000 mm的槽鋼連接在一起。頂板下方鋪設40 mm孔徑的金屬網。
(2)巷幫。巷幫采用圓鋼可回收錨桿進行支護,錨桿直徑18 mm,長度2 000 mm,間排距為800 mm,每排布置4根,鐵托板長度、寬度為120 mm,厚度10 mm;在煤柱幫補打錨索,錨索直徑16 mm,長度7 000 mm,間距為1 800 mm,排距為2 400 mm,采用2 200 mm長的槽鋼進行連接。兩幫鋪設塑鋼網護表。
通過大量的現(xiàn)場觀測分析,總結8128進風巷特厚泥巖頂板的破壞特征主要有以下方面。
3.2.1 初期變形量較大
由于頂板泥巖強度較低,巷道開挖后,在應力卸載的作用下,頂板變形量急劇增加,在開挖前10 d,頂板的平均變形速度達到了9 mm/d以上。
3.2.2 頂板發(fā)生塑性流變
在巷道掘進期間,對頂?shù)装遄冃吻闆r進行了持續(xù)觀測,觀測結果見表3??梢钥闯?,掘進前2個月內,變形情況不明顯;在第3個月后,頂?shù)装逡七M量大幅度增長。說明巷道圍巖自開挖后一直處于塑性流變狀態(tài),其變形趨于穩(wěn)定的周期達到150 d甚至更長,動壓顯現(xiàn)明顯且持久,不利于巷道維護。
表3 頂板變形監(jiān)測情況Table 3 Roof deformation monitoring
3.2.3 支護結構失效破壞
由于巷道變形量較大且變形持續(xù)時間較長,局部區(qū)域出現(xiàn)冒頂,頂板下沉導致頂板錨桿脫出,懸吊于泥巖頂板上,失去支護能力;大量錨索托盤存在外翻現(xiàn)象,且部分錨索拉斷,金屬網內兜矸較多,形成大量網包,嚴重威脅巷道安全生產。
3.2.4 頂板下位巖層破壞嚴重
對頂板進行鉆孔窺視,巷道直接頂下位泥巖層0~2 m裂隙發(fā)育程度高且已相互貫通;2~5 m的巖層裂隙發(fā)育程度有所緩和,但存在輕微離層;5~8 m的巖層完整性較好,但隨著時間的推移,淺部圍巖破壞冒落后,深部圍巖也會逐漸離層垮落。因此,需加強對下位巖層的支護強度,提高支護構件的剛度。
(1)巷道開挖后及時對圍巖表面進行混凝土噴漿,封閉圍巖表面,防止空氣中的水分弱化頂板泥巖,其中頂板噴層厚度不低于40 mm,巷幫上部500 mm內噴層厚度不低于20 mm。
(2)錨桿優(yōu)化。頂板采用直徑20 mm,長度2 200 mm的高強度螺紋鋼錨桿取代原支護錨桿,間距由800 mm調整至940 mm,排距由800 mm調整至900 mm;巷道兩幫依舊采用原規(guī)格圓鋼錨桿,將支護間距增大至850 mm,排距增大至900 mm;為阻止巖層水平滑移錯動,減緩幫角裂隙的發(fā)育程度,巷幫頂?shù)?排錨桿分別向上和向下傾斜20°施工。
(3)錨索優(yōu)化。頂板錨索長度由8 000 mm增加至10 300 mm,間排距不變,每排2根,原支護方案中頂錨索均垂直施工,為防止巖層出現(xiàn)拉伸破壞,優(yōu)化后頂錨索分別向巷幫兩側傾斜20°施工;巷道煤柱幫不再施工錨索。
對巷道支護方案進行優(yōu)化后,采用多點位移計對巷道掘進及回采期間的變形情況進行監(jiān)測。監(jiān)測結果如圖4所示。
圖4 巷道位移監(jiān)測曲線Fig.4 Roadway displacement monitoring curve
由圖4(a)可知,巷道在掘進期間,變形量增長主要集中在前20 d,在掘進40 d后逐漸趨于穩(wěn)定,其頂板最大下沉量為111.3 mm,兩幫最大移進量為72.8 mm,整體變形量較小,主要表現(xiàn)為頂板變形,遇構造時需及時補強支護。巷道穩(wěn)定后,對其頂板裂隙發(fā)育情況進行觀測,裂隙主要集中在巷道圍巖淺部0~0.7 m,且裂隙張開度均低于50 mm,圍巖整體完整性較好。
由圖4(b)可知,回采期間,巷道超前工作面40 m時圍巖變形開始明顯增大,超前工作面25 m時變形量急劇增加,在超前支承壓力的擾動下,巷道頂板的最大下沉量為374 mm,兩幫最大移進量為248 mm,均滿足工作面安全生產的要求。
通過現(xiàn)場觀測及試驗分析得出,引起新景煤礦8128進風巷變形破壞的主要原因為頂板泥巖強度低且厚度大,原支護參數(shù)不合理,下位巖層支護強度較低。針對巷道頂板變形破壞特征,對支護參數(shù)進行了優(yōu)化,現(xiàn)場實踐結果表明,巷道在掘進及回采期間的圍巖變形量較小,保證了礦井安全高效生產。