賈棟彭
(霍州煤電集團(tuán)河津騰暉煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 河津 043300)
騰暉煤業(yè)在整合前各礦均開采了2 號(hào)煤層,由于采煤工藝落后,對(duì)2 號(hào)煤層造成了嚴(yán)重的破壞。目前計(jì)劃在三采區(qū)進(jìn)行煤層復(fù)采。復(fù)采區(qū)巷道在掘進(jìn)過程中會(huì)與以往小井采空區(qū)出現(xiàn)交叉,巷道整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性差,傳統(tǒng)的錨網(wǎng)索聯(lián)合支護(hù)方案支護(hù)效率低下,難以滿足需求。
對(duì)于巷道穿越同層采空區(qū)的施工工藝,王凱等對(duì)太平礦六采區(qū)復(fù)采巷道掘進(jìn),提出了在掘進(jìn)工作面前方架設(shè)鋼棚,并配合超前鋼釬施工工藝對(duì)復(fù)采掘進(jìn)巷道進(jìn)行支護(hù),采用全斷面一次爆破的施工工藝進(jìn)行施工,取得了良好的效果。龍鳳魁針對(duì)老空區(qū)頂板大面積垮落的問題,提出了注漿充填采空區(qū)形成再生頂板的施工工藝,采用鋁基超高水泥漿進(jìn)行采空區(qū)充填,并測(cè)試了充填體力學(xué)性能,保障了工作面的安全。結(jié)合騰暉煤業(yè)的實(shí)際情況,本文提出了采用鋁基超高水泥漿進(jìn)行采空區(qū)充填+巷道支護(hù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的方案[1-7]。
鋁基高固水材料具有較高的流動(dòng)性,在巷道進(jìn)行注漿加固的時(shí)候,需要根據(jù)井下實(shí)際地質(zhì)情況選擇不同的注漿加固方案。根據(jù)三采區(qū)復(fù)采條件對(duì)多種鉆進(jìn)方案的分析,最終確定在已探測(cè)有空巷且已揭露的情況下采用鉆孔注漿加固方案,在已揭露空巷且采空區(qū)未垮落的位置采用開放式注漿。
開放式注漿加固,采空區(qū)空巷內(nèi)完全處于開放狀態(tài),注漿端部設(shè)置一個(gè)注漿閥,且其扎入沉渣不應(yīng)小于80 mm,在進(jìn)行充填時(shí)根據(jù)注漿液的狀態(tài)變化涵蓋了注漿液的初凝、注漿液的過渡、注漿液基本固化、注漿液完全固化四個(gè)階段。開放式注漿如圖1。
圖1 開放式注漿示意圖
在采用開放式注漿時(shí)需要根據(jù)注漿過程進(jìn)行注漿料配比的調(diào)整,初凝區(qū)和過渡區(qū)域的注漿料需要具有快速凝結(jié)的效果,提高注漿的可靠性。注漿充填時(shí)對(duì)于破碎較大的煤體,需要用封堵材料進(jìn)行封堵,避免注漿料從裂縫處滲漏。
鉆孔式注漿在空巷已揭露的情況下采用鉆孔注漿方式,將周圍的煤矸石、碎石、煤塊等形成一個(gè)穩(wěn)固的整體,提高圍巖的穩(wěn)定性和施工效率。根據(jù)井下的實(shí)際情況,將注漿孔設(shè)置在掘進(jìn)工作面的迎頭區(qū)域,距離老空區(qū)約為5 m。鉆孔注漿充填如圖2。
圖2 鉆孔充填示意圖
由圖2 可知,在進(jìn)行鉆孔注漿時(shí),當(dāng)掘進(jìn)到距離老空區(qū)約5 m 的位置時(shí)停止掘進(jìn),在迎頭的位置開始鉆注漿孔對(duì)老空區(qū)進(jìn)行注漿。在注漿的過程中對(duì)老空區(qū)的充填效果進(jìn)行監(jiān)測(cè),若存在盲區(qū)則需要補(bǔ)充注漿孔進(jìn)行補(bǔ)充注漿,直到將老空區(qū)全部充填完成為止。
在注漿時(shí)為了保證注漿的可靠性,需要將注漿孔設(shè)置在巷道頂板下側(cè)約1400 mm 處,注漿孔的數(shù)量需要根據(jù)巷道的寬度來確定。井下共設(shè)置3 個(gè)注漿孔,分布在巷道中間、左側(cè)25°、右側(cè)25°的位置,確保老空區(qū)及巷道兩幫向外約5 m 的區(qū)域能夠完全被覆蓋,提高注漿加固區(qū)的穩(wěn)定性。由于井下采空區(qū)較高,鉆孔時(shí)需要鉆到空巷位置,注漿管的埋入長(zhǎng)度不應(yīng)低于10 m,注漿孔的直徑為52 mm。
注漿的過程中采用多次循環(huán)注漿的工藝,首先在中孔內(nèi)注漿加固,待漿液初步固化后再分別對(duì)左側(cè)和右側(cè)的注漿孔注漿。
為解決傳統(tǒng)錨網(wǎng)索聯(lián)合支護(hù)所存在的效率低、安全性差的不足,結(jié)合騰暉煤業(yè)井下的實(shí)際情況提出了臨時(shí)支護(hù)、錨網(wǎng)索+鋼棚永久支護(hù)相結(jié)合的巷道支護(hù)結(jié)構(gòu)方案。
在過空期間,為提高前探梁的完整性,采用了金屬前探梁臨時(shí)支護(hù)結(jié)構(gòu),利用“U”型卡把梁卡入棚梁上的卡槽處。為了提高固定強(qiáng)度,所使用的“U”型卡厚度不得小于30 mm。卡入“U”型卡后,需要在兩側(cè)設(shè)置緊固螺栓,保證“U”型卡在使用過程中不會(huì)脫出。其固定結(jié)構(gòu)如圖3。
圖3 前探梁臨時(shí)固定結(jié)構(gòu)示意圖(mm)
在進(jìn)行巷道掘進(jìn)作業(yè)過程中,為了避免在爆破時(shí)注漿加固區(qū)域的碎石脫落,影響鋼棚的穩(wěn)定性,需要在鋼棚的棚腿位置采用“U”型卡進(jìn)行加固。棚腿位置的“U”型卡呈三角狀分布,每隔三個(gè)棚腿進(jìn)行一次固定。所使用的“U”型卡應(yīng)具備更高的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,采用高強(qiáng)度不銹鋼制作,兩側(cè)分別燒焊一個(gè)直徑為22 mm 的圓盤并用規(guī)格為Φ20 mm×2000 mm的高強(qiáng)度左旋螺紋鋼錨桿進(jìn)行加固。整體固定結(jié)構(gòu)如圖4。
圖4 棚腿加固方案圖(mm)
在揭露老空區(qū)域前后各10 m 的區(qū)域內(nèi)利用錨網(wǎng)索+鋼棚進(jìn)行聯(lián)合支護(hù),為提高支護(hù)效率,在過老空期間,可以采用鋼棚支護(hù)。在老空區(qū)域前后側(cè)各20 m 的區(qū)域內(nèi),以高強(qiáng)度錨索為基礎(chǔ)按2-2-2 的方式進(jìn)行布置。根據(jù)地質(zhì)結(jié)構(gòu),在進(jìn)行永久支護(hù)時(shí)需要先打設(shè)錨索網(wǎng)支護(hù),再進(jìn)行鋼棚的支護(hù)。鋼棚的棚距不大于500 mm 且需要滯后錨網(wǎng)索永久支護(hù)一個(gè)排架的距離,在鋼棚的棚梁和棚腿位置各設(shè)置2 組拉桿,提高鋼棚的穩(wěn)定性。永久支護(hù)如圖5。
圖5 井下巷道永久支護(hù)結(jié)構(gòu)示意圖(mm)
在支護(hù)時(shí),頂板采用Φ20 mm×2000 mm 高強(qiáng)度錨桿配W 鋼帶支護(hù),錨桿間排距為1000 mm×900 mm,鋪設(shè)雙層菱形金屬護(hù)網(wǎng)。巷道兩幫采用Φ20 mm×2000 mm 的高強(qiáng)度錨桿配W 鋼帶支護(hù),錨桿間距和頂板錨桿支護(hù)間距一致。
對(duì)掘進(jìn)期間巷道圍巖變形情況結(jié)果如圖6。
圖6 新型支護(hù)方案下巷道變形量統(tǒng)計(jì)
采用新的過老空區(qū)支護(hù)方案后,巷道兩幫的移近量由最初的260 mm 降低到了目前的109 mm,變形量降低了58.1%;巷道頂板的下沉量由最初的227 mm 降低到了目前的91.6 mm,變形量降低了59.6%;巷道的底鼓量由最初的76.8 mm 降低到了目前的19.7 mm,底鼓量降低了74.3%。新的支護(hù)方案顯著提升了騰暉煤業(yè)井下過老空期間巷道掘進(jìn)的穩(wěn)定性。
針對(duì)騰暉煤業(yè)2#煤層復(fù)采區(qū)條件,提出了采用圍巖注漿充填加固+快速支護(hù)技術(shù),結(jié)果表明:
(1)在已探測(cè)有空巷且已揭露的情況下采用鉆孔注漿加固方案,在已揭露空巷且采空區(qū)未垮落的位置采用開放式注漿,能夠有效提升注漿的可靠性;
(2)臨時(shí)支護(hù)、錨網(wǎng)索+鋼棚永久支護(hù)相結(jié)合的巷道支護(hù)結(jié)構(gòu),能夠根據(jù)不同區(qū)域針對(duì)性地進(jìn)行支護(hù),在保證支護(hù)安全性的基礎(chǔ)上提高了支護(hù)效率;
(3)巷道兩幫的移近量比優(yōu)化前降低了58.1%,巷道頂板變形量比優(yōu)化前降低了59.6%,巷道底鼓量比優(yōu)化前降低了74.3%,巷道的掘進(jìn)效率由60~70 m/月提升至100 m/月以上,有效提升了騰暉煤業(yè)掘進(jìn)效率和安全性。