李松偉
(國家能源費(fèi)縣發(fā)電有限公司,山東 臨沂 273400)
國家能源費(fèi)縣發(fā)電有限公司#1、#2機(jī)組系上海電氣集團(tuán)生產(chǎn)的650MW超臨界汽輪發(fā)電機(jī)組。在#1、#2機(jī)組的正常運(yùn)行過程中,存在高中壓轉(zhuǎn)子振動波動劇烈、勵磁小軸振動偏大的問題?,F(xiàn)場通過軸承調(diào)整、現(xiàn)場動平衡試驗(yàn),有效消除了異常振動故障,使機(jī)組軸系振動均處于優(yōu)良水平運(yùn)行。
該文中機(jī)組系上海汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn)的N650-24.2/566/566型超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、凝汽式汽輪機(jī),發(fā)電機(jī)為西門子西屋公司和上海汽輪發(fā)電機(jī)有限公司聯(lián)合制造的THDF 118/56型三相交流隱極式同步汽輪發(fā)電機(jī),采用水氫氫冷卻方式,勵磁方式采用機(jī)端變靜止勵磁。
汽輪發(fā)電機(jī)組軸系由高中壓轉(zhuǎn)子、低壓1轉(zhuǎn)子、低壓2轉(zhuǎn)子、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、勵磁小軸以及9個(gè)支持軸承組成。汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子均采用雙支撐結(jié)構(gòu),勵磁小軸端部有一個(gè)穩(wěn)定軸承。
機(jī)組的軸系結(jié)構(gòu)示意如圖1所示。
圖1 軸系結(jié)構(gòu)簡圖
機(jī)組配備了菲利浦MMS-6000型汽輪機(jī)安全保護(hù)系統(tǒng)(TSI),監(jiān)測各軸承、方向相對軸振動及軸承座振動?,F(xiàn)場振動測試時(shí),從TSI系統(tǒng)的緩沖輸出端子(BUF)將軸振動信號及鍵相信號接入西安熱工研究院有限公司開發(fā)研制的 “NTP3000”型振動數(shù)據(jù)采集儀(編號:VDAS8-02-011),即可實(shí)現(xiàn)振動峰峰值的實(shí)時(shí)采集、頻譜分析及存儲。
1號機(jī)組軸系振動故障主要表現(xiàn)在兩方面,一是高中壓轉(zhuǎn)子振動波動;二是勵磁小軸振動偏大,其中9X軸振超過110μm。
1號機(jī)組高中壓轉(zhuǎn)子振動波動十分劇烈,查詢歷史數(shù)據(jù)也發(fā)現(xiàn)2號軸振在大負(fù)荷工況下常常波動至130μm。
為此,2020年04月03日~04日進(jìn)行振動測試,盡管最大負(fù)荷僅在500MW附近,但高中壓轉(zhuǎn)子仍會波動到120μm,爬升幅度超過60μm。
考慮到1號機(jī)組高中壓轉(zhuǎn)子振動波動主要以半頻振動為主,且與負(fù)荷或高調(diào)門開度關(guān)聯(lián)十分明顯,據(jù)此分析振動原因?yàn)楦咧袎恨D(zhuǎn)子的汽流激振。
對汽輪機(jī)來說,其汽流激振力主要包括以下三方面。1)密封激振力:由于轉(zhuǎn)子在汽缸中存在偏心,使汽封腔室中的蒸汽由于周向流動而產(chǎn)生不同的周向壓力分布(即在圓周方向上,蒸汽在汽封間隙小處壓力大、在汽封間隙大處壓力?。?,進(jìn)而合成了密封激振力,促使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生自激振動。2)葉頂間隙激振力:當(dāng)轉(zhuǎn)子處在汽缸的偏心位置時(shí),其圓周方向的葉頂間隙不同,使工質(zhì)在不同位置處的間隙泄漏量也不同,即在圓周方向上,蒸汽在葉頂間隙大處,泄漏大,對該處葉輪的圓周切向推力小,做功也小;反之,蒸汽在葉頂間隙小處,泄漏小,對該處葉輪的圓周切向推力大,做功也大。這就引發(fā)了轉(zhuǎn)子葉輪所承受的圓周切向力不對稱,形成了一個(gè)作用于葉輪中心的橫向合力,促使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生自激振動。3)不平衡汽流力:高、中壓缸非均勻進(jìn)汽時(shí),使高、中壓轉(zhuǎn)子承受著較大的不平衡汽流力,這一方面其可影響軸頸在軸承中的位置,改變了支承軸承的載荷,使軸承的動力學(xué)特性發(fā)生了變化而引發(fā)振動失穩(wěn);另一方面使轉(zhuǎn)子在汽缸中的徑向位置發(fā)生變化,引起通流部分間隙的變化,進(jìn)而影響密封激振力和葉頂間隙激振力。
針對1號機(jī)組的高中壓轉(zhuǎn)子汽流激振故障,檢修中主要通過調(diào)整通流間隙、 提高軸承穩(wěn)定性等手段對其進(jìn)行控制,考慮到機(jī)組實(shí)際,決定對軸承的安裝間隙、緊力進(jìn)行調(diào)整,從而提高軸承的穩(wěn)定性。1)把1、2號軸承間隙按照汽輪機(jī)軸承安裝標(biāo)準(zhǔn)值(0.51mm~0.59mm)的下限進(jìn)行安裝;2)把1、2號軸承瓦蓋緊力按照汽輪機(jī)軸承安裝標(biāo)準(zhǔn)值(0.02mm~0.08mm)的上限進(jìn)行安裝。3)修復(fù)瓦塊支點(diǎn)的柱銷接觸狀況,并增大了瓦塊與油檔卡槽間隙。
2020年06月10日,1號機(jī)組檢修后再次啟動、并網(wǎng),發(fā)現(xiàn)高中壓轉(zhuǎn)子振動十分平穩(wěn),汽流激振故障消失。
在1號機(jī)組的正常運(yùn)行過程中,勵磁小軸振動偏大,其中9X軸振超過110μm。分析振動原因?yàn)樵撔蜋C(jī)組發(fā)勵對輪的下張口標(biāo)準(zhǔn)不適應(yīng)實(shí)際軸系安裝狀況,現(xiàn)場一般需要采用更大的下張口,來增大9號軸承載荷。
隨后,在檢修中對9號軸承標(biāo)高進(jìn)行調(diào)整后,大幅降低了勵磁小軸振動,9X和9Y軸振分別降至40μm和25μm。
2020年1月18 日,2號機(jī)組調(diào)停檢修,并于2020年3月21日并網(wǎng),3月22日進(jìn)行了單閥切至順序閥,在切換過程中,1號和2號軸承振動均偏高,其中1X和2X軸振最大均達(dá)到140μm,在當(dāng)日17:05,1號和2號高調(diào)門全開,3號高調(diào)門全關(guān),4號高調(diào)門開度在3.5%~24%時(shí),#1X軸振最大波動超過150μm,2X軸振最大波動達(dá)195μm。
基于以上振動特征,分析2號機(jī)組高中壓轉(zhuǎn)子振動原因?yàn)槠骷ふ褚l(fā)了1號和2號軸振的大幅波動,主要表現(xiàn)為基頻振動波動,但相比于2號軸振,1號軸振還有更豐富的高頻振動成分。
汽流激振力主要包括密封激振力、葉頂間隙激振力和不平衡汽流力,考慮到2號機(jī)組高中壓轉(zhuǎn)子主要是基頻成分在大幅波動,這說明油膜剛度變化明顯,因此該機(jī)組主要是不平衡汽流力引發(fā)的汽流激振。
針對2號機(jī)組高中壓轉(zhuǎn)子振動故障,先后進(jìn)行了如下振動處理。二號機(jī)組高中壓轉(zhuǎn)子加重示意如圖2所示。1)通過加裝平衡塊的方式,抵消部分不平衡汽流力,具體方案為在高中壓轉(zhuǎn)子兩端各加重260g,即以鍵相槽的前沿作為基準(zhǔn),逆轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)向旋轉(zhuǎn)116°作為中心線,在高中壓轉(zhuǎn)子1號軸承側(cè)的末級葉輪上加重260g;然后,逆轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)向旋轉(zhuǎn)296°(或順轉(zhuǎn)64°)作為中心線,在高中壓轉(zhuǎn)子2號軸承側(cè)的末級葉輪上加重260g。2)提高軸承穩(wěn)定性,把1號和2號軸承頂部間隙按汽輪機(jī)軸承安裝標(biāo)準(zhǔn)值(0.51mm~0.59mm)的下限調(diào)整、瓦蓋緊力按輪機(jī)軸承安裝標(biāo)準(zhǔn)值(0.02mm~0.08mm)的上限調(diào)整。
圖2 二號機(jī)組高中壓轉(zhuǎn)子加重示意
2020年11月06日,2號機(jī)組檢修后再次啟動、并網(wǎng),發(fā)現(xiàn)高中壓轉(zhuǎn)子振動十分平穩(wěn),汽流激振故障消失。
汽輪發(fā)電機(jī)組相對軸振的現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T11348.2-2012)規(guī)定,在每個(gè)軸承處測得的最大軸振數(shù)據(jù),參照表1對汽輪發(fā)電機(jī)組進(jìn)行軸振評價(jià)。
表1 各區(qū)域相對軸振位移界限值
汽輪發(fā)電機(jī)組瓦振的現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T6075.2-2012)規(guī)定,在每個(gè)軸承處測得的最大瓦振數(shù)據(jù),參照表2對汽輪發(fā)電機(jī)組進(jìn)行瓦振評價(jià)。
表2 各區(qū)域瓦振速度界限值
圖3、圖4分別給出了1號和2號機(jī)組軸系振動數(shù)據(jù),2臺汽輪發(fā)電機(jī)組軸系各相對軸振均在70μm以內(nèi)、各瓦振均在25μm以內(nèi),按照現(xiàn)行國標(biāo)規(guī)定(GB/T 11348.2-2012、GB/T 6075.2-2012),1號和2號機(jī)組軸系振動均處于振動A區(qū)運(yùn)行(即通常所說的優(yōu)良水平)。
圖3 在420MW工況下,1號機(jī)組軸系振動數(shù)據(jù)
圖4 在500MW工況下,2號機(jī)組軸系振動數(shù)據(jù)
按照汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組徑向振動國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 11348.2-2012,其4.2.4.3節(jié)規(guī)定,在1號機(jī)組在啟停機(jī)過程中,高中壓轉(zhuǎn)子過臨界轉(zhuǎn)速區(qū)域的最大軸振不超過50μm;低壓1轉(zhuǎn)子過臨界轉(zhuǎn)速區(qū)域的最大軸振不超過40μm;低壓2轉(zhuǎn)子過臨界轉(zhuǎn)速區(qū)域的最大軸振不超過50μm;發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子過臨界轉(zhuǎn)速區(qū)域的最大軸振不超過80μm。2號機(jī)組在啟停機(jī)過程中,高中壓轉(zhuǎn)子過臨界轉(zhuǎn)速區(qū)域的最大軸振不超過80μm;低壓1轉(zhuǎn)子過臨界轉(zhuǎn)速區(qū)域的最大軸振不超過50μm;低壓2轉(zhuǎn)子過臨界轉(zhuǎn)速區(qū)域的最大軸振不超過50μm;發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子過臨界轉(zhuǎn)速區(qū)域的最大軸振不超過60μm。綜上所述,1、2號機(jī)組軸系各測點(diǎn)過臨界轉(zhuǎn)速區(qū)域的振動均十分平穩(wěn),處于現(xiàn)行國標(biāo)(GB/T 11348.2-2012、GB/T 6075.2-2012)規(guī)定的合格水平。
1、2號機(jī)組因汽流激振,引發(fā)了高中壓轉(zhuǎn)子振動的大幅波動;1號機(jī)組因9號軸承載荷輕,引發(fā)了勵磁小軸振動偏大;2號機(jī)組因軸承自位不佳引發(fā)的偏載,導(dǎo)致了2號瓦溫超標(biāo)。通過軸承安裝調(diào)整、現(xiàn)場動平衡試驗(yàn),有效消除了1號和2號汽輪發(fā)電機(jī)組軸承異常振動和瓦溫問題。目前,1、2號機(jī)組軸系振動均處于A區(qū)運(yùn)行(即通常所說的優(yōu)良水平)。