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        一種自由裝填發(fā)動機熱匹配失效模式試驗方法研究

        2022-09-13 05:50:16曹熙煒王鵬飛孫勇強
        宇航總體技術(shù) 2022年4期
        關(guān)鍵詞:發(fā)動機測量

        曹熙煒,徐 韡,邵 超,王鵬飛,孫勇強

        (北京宇航系統(tǒng)工程研究所,北京 100076)

        0 引言

        自由裝填式固體發(fā)動機是一種較為常見的固體發(fā)動機構(gòu)型,國內(nèi)外專家學(xué)者對此種構(gòu)型發(fā)動機的流固耦合、點火應(yīng)力、藥柱完整性等進行了大量研究。目前很少有文獻對自由裝填式發(fā)動機工作過程中熱匹配性進行描述和分析,對于熱匹配失效模式的機理研究也較少。姜利等提出了一種熱匹配失效模式,并對該模式的衍生機理和影響規(guī)律進行了仿真分析。本文主要從地面試驗驗證方法研究入手,通過試驗方法的改進證實了熱匹配失效模式的合理性和正確性。

        1 失效機理描述

        自由裝填式發(fā)動機一般由殼體、襯墊、藥柱、噴管及點火器等組成。這種發(fā)動機采用不同的裝藥藥型,形成了單室單推力、雙室雙推力、單室雙推力等多種類型,其中藥柱由包覆套和推進劑組成,藥柱和殼體之間留有一定的間隙。自由裝填式發(fā)動機幾何結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

        圖1 自由裝填式發(fā)動機幾何結(jié)構(gòu)圖示意圖Fig.1 Geometric structure of free-standing engine

        針對自由裝填式發(fā)動機熱匹配設(shè)計,姜利等提出了一種可能的失效模型:當發(fā)動機點火工作一段時間后,包覆套脫離藥柱的部分受高溫燃氣加熱而發(fā)生熱膨脹,膨脹后的包覆套在徑向與發(fā)動機殼體內(nèi)壁接觸,之后沿內(nèi)壁向頭蓋膨脹,導(dǎo)致燃燒室與徑向間隙之間的流通面積減小甚至密封,使得徑向間隙內(nèi)氣體壓強的變化滯后于燃燒室壓強的變化,在燃燒室內(nèi)壓強爬升和脈動過程中,包覆套內(nèi)外形成壓強的差值(下文簡稱壓差),從而使藥劑和包覆套黏接界面受到額外應(yīng)力作用,當包覆套與藥劑黏接界面附近承受的應(yīng)力超過界面黏接強度時,藥劑與包覆套黏接界面將發(fā)生損傷甚至剝離,進而引起燃面動態(tài)擴展,燃燒室壓強隨之迅速升高直至發(fā)動機爆炸。壓差形成及界面剝離過程的示意圖如圖2所示。

        圖2 界面剝離過程示意圖Fig.2 Process of debonding

        而驗證熱匹配故障模式是否合理的關(guān)鍵是測量試驗過程中包覆套內(nèi)外是否有壓差。

        2 試驗方法研究

        2.1 傳統(tǒng)試驗方法

        傳統(tǒng)的試驗方法是采用殼體加厚的燃氣發(fā)生器作為試驗產(chǎn)品(如圖3所示),在燃氣發(fā)生器的殼體上加工幾個壓力測點,,,,如圖4所示。其中,表征燃燒室內(nèi)壓強;,,表征包覆套與殼體間隙內(nèi)壓強;用與,,的差值表征燃燒室壓強與間隙壓強的差值。

        圖3 燃氣發(fā)生器殼體示意圖Fig.3 Schematic of gas generator shell

        圖4 傳統(tǒng)試驗方法壓力測點Fig.4 Pressure measuring point of traditional test method

        由于測得的與,,的差值較小(約0.3 MPa),與壓力傳感器測量誤差相當,詳見2.3節(jié)分析。在前期的試驗結(jié)果分析中很容易被當作測量誤差來處理,因而長期以來都認為發(fā)動機工作過程中包覆套內(nèi)外不存在壓差。

        2.2 改進后試驗方法

        從熱匹配失效模式機理研究結(jié)果可知,在藥柱現(xiàn)有力學(xué)性能指標下,燃燒室壓強與間隙壓強的差值達到一定值時包覆套與藥柱就會出現(xiàn)剝離。如果藥柱力學(xué)性能偏下限或者低于下限,那么該故障模式出現(xiàn)所需的壓差就會更低。因此為了正確測出壓差,需要改進測量方法,盡量減小測量精度產(chǎn)生的影響。

        從傳統(tǒng)的試驗方法中可知,燃燒室壓強與間隙壓強之間的差值不會太大,與壓力傳感器誤差相當。因此需要采用一種小量程的傳感器直接測量二者之間的差值,避免兩個大數(shù)相減產(chǎn)生的誤差。具體改進如下:

        在傳統(tǒng)測量方法的基礎(chǔ)上,從,,,引出一段測量管路,分別在與,與,與管路間增加壓差傳感器,直接測量壓差,如圖5所示。壓差傳感器的工作原理是被測壓差直接作用于傳感器的膜片上,使膜片產(chǎn)生與壓差成正比的位移,傳感器的電容值同時發(fā)生變化,并轉(zhuǎn)換輸出一個相對應(yīng)壓力的標準測量信號,從而減小了兩個大量程的壓力傳感器測量數(shù)據(jù)相減產(chǎn)生的誤差。

        圖5 改進后試驗方法壓力測點Fig.5 Pressure measuring point of improved test method

        2.3 測量精度對比分析

        (1)傳感器參數(shù)

        壓力傳感器和壓差傳感器參數(shù)如表1所示。

        表1 傳感器參數(shù)Tab.1 Sensor parameters

        (2)傳感器誤差

        實際測試時,由于壓力傳感器直接與殼體螺紋連接,殼體溫度會出現(xiàn)一定升高,對壓力傳感器的零位溫度漂移產(chǎn)生一定影響,根據(jù)以往試驗子樣,溫度上升約30℃,以此計算傳感器零位溫度漂移,壓力傳感器誤差為精度+零位溫度漂移,具體如下:

        絕對誤差:20 MPa×0.3%+0.02%/℃×20 MPa×30 ℃=0.18 MPa;

        相對誤差:0.18 MPa/20 MPa=0.9%。

        而壓差傳感器由導(dǎo)管引到一定距離后安裝,試驗過程溫度對壓差傳感器的影響很小,壓差傳感器誤差為精度誤差,具體如下:

        絕對誤差:2 MPa×0.5%=0.01 MPa。

        (3)系統(tǒng)綜合誤差

        根據(jù)誤差傳遞原理,壓力傳感器和壓差傳感器與測試系統(tǒng)(誤差為0.5%)的綜合誤差情況如下:

        壓力傳感器相對誤差:(1+0.9%)×(1+0.5%)-1=1.4%;

        壓力傳感器絕對誤差:20 MPa×1.4%=0.28 MPa;

        壓差傳感器相對誤差:(1+0.5%)×(1+0.5%)-1=1%;

        壓差傳感器絕對誤差:2 MPa×1%=0.02 MPa。

        假設(shè)發(fā)動機實際工作過程中,用傳統(tǒng)的試驗方法和改進后的試驗方法測出的壓差均為0.3 MPa,考慮到壓力傳感器和壓差傳感器的測量誤差,前者和后者表征的壓差分別為0.02~0.58 MPa和0.28~0.32 MPa。

        綜上,從測量精度上分析,用改進后的試驗方法更能證實壓差的存在。

        3 試驗驗證情況

        針對圖1所示的包覆套表面光滑的自由裝填式藥柱,利用圖3所示的燃氣發(fā)生器殼體,采用改進后的試驗測量方法開展地面試驗研究,試驗過程中壓差測量曲線如圖6所示,從圖中可以看出,發(fā)動機點火初始階段,壓差曲線基本在零位,表明燃燒室與徑向間隙之間等效面積足夠,不會產(chǎn)生壓差;隨著發(fā)動機工作,包覆套與殼體內(nèi)壁接觸情況加劇,燃燒室與徑向間隙之間等效面積減小甚至密封,燃燒室和徑向間隙之間出現(xiàn)了明顯壓差,最大壓差約0.17 MPa,在此時間段內(nèi)壓差變化與燃燒室壓強變化規(guī)律基本相同。熱試車結(jié)果直接證明了壓差的客觀存在,有力支撐了壓差形成機理的仿真結(jié)果。

        圖6 試驗過程中壓差測量曲線Fig.6 Differential pressure measurement curve during test

        4 結(jié)論

        本文針對一種自由裝填式固體發(fā)動機熱匹配失效模式進行了試驗驗證方法的改進研究,通過增加壓差傳感器,有效減小了傳統(tǒng)試驗方法測量精度產(chǎn)生的影響,證明了發(fā)動機工作過程中燃燒室與間隙之間壓差的存在,有力支撐了熱匹配失效模式機理研究結(jié)果。

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