陶 瑋,鄒新長(zhǎng),曹躍朋,段永輝
(岳陽(yáng)大陸激光技術(shù)有限公司,湖南岳陽(yáng) 414000)
短應(yīng)力線(xiàn)軋機(jī)是鋼鐵冶金行業(yè)棒、線(xiàn)材生產(chǎn)中大規(guī)模使用的最重要的機(jī)電一體化軋制設(shè)備,在工作過(guò)程中受到高溫環(huán)境下冷卻水與金屬氧化物粉塵的共同作用,產(chǎn)生不同程度的微動(dòng)磨損和腐蝕現(xiàn)象,隨著時(shí)間累積導(dǎo)致軋機(jī)系統(tǒng)在線(xiàn)軋制精度的降低和喪失。
我國(guó)的短應(yīng)力線(xiàn)軋機(jī)市場(chǎng)保有量在2016 年已超過(guò)6 萬(wàn)臺(tái),大多數(shù)鋼企為了深度挖掘短應(yīng)力線(xiàn)軋機(jī)潛力,會(huì)將軋制精度降低后的軋機(jī)從精軋架次向粗中軋架次調(diào)整,從新機(jī)上線(xiàn)服役直至用到完全沒(méi)有可用性后才下線(xiàn)。按照設(shè)計(jì)高精度使用壽命3 年、每年16%報(bào)廢淘汰率計(jì)算,粗中軋區(qū)積累了大批量已處于使用壽命邊緣的軋機(jī)。目前每年將有近1 萬(wàn)臺(tái)短應(yīng)力線(xiàn)軋機(jī)面臨報(bào)廢、技術(shù)性或功能性淘汰局面,損失的經(jīng)濟(jì)規(guī)模每年達(dá)到3 億元[1],造成了國(guó)家和鋼企巨大的資源浪費(fèi)和環(huán)境污染。
推動(dòng)鋼鐵行業(yè)盤(pán)活這些大量廢舊退伇的短應(yīng)力線(xiàn)軋機(jī),加快應(yīng)用廢舊短應(yīng)力線(xiàn)軋機(jī)提高并長(zhǎng)效保持在線(xiàn)軋制精度能力的整機(jī)再制造技術(shù),能從根本上解決軋機(jī)使用過(guò)程中的現(xiàn)存問(wèn)題,將為眾多棒、線(xiàn)材生產(chǎn)企業(yè)提供一個(gè)將廢舊短應(yīng)力線(xiàn)軋機(jī)變廢為寶的有益思路。
在高溫高濕的工況環(huán)境下,軋機(jī)核心部件的功能表面受微動(dòng)磨損影響,使得軋機(jī)工作面配合尺寸超出精度范圍,導(dǎo)致軋機(jī)部件失效降低壽命。在軋機(jī)密封效果不好且損壞后不能在線(xiàn)更換,粉塵異物黏著繼而造成軋機(jī)立柱、拉桿和平衡機(jī)構(gòu)的磨損、卡死、斷裂。
(1)對(duì)軋機(jī)的拉桿、立柱、輥箱、機(jī)座四大核心部件功能面進(jìn)行激光表面改性熔覆加工,以提高原基材的耐腐、耐磨性能。包括:①拉桿的密封軸頸;②立柱的配合面;③輥箱的配合面;④機(jī)座的配合面。
(2)對(duì)軋機(jī)拉桿密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,將橡膠密封更改為石墨盤(pán)根密封,密封效果更好,并可在線(xiàn)更換密封。
(3)對(duì)軋機(jī)外置平衡機(jī)構(gòu)及所采用的彈性阻尼體,改造成采用碟簧的內(nèi)置平衡裝置,以增加機(jī)構(gòu)工作的穩(wěn)定性和可靠性。
(4)加裝軋機(jī)軸向止推裝置,將原設(shè)計(jì)中使用頂塊方式改造成可調(diào)球面墊可調(diào)裝置,使改進(jìn)后的裝置調(diào)整更方便、滑動(dòng)更順暢;
解體時(shí)做好廢油的隔離清理,并對(duì)解體后的壓下箱體、輥箱、立柱、機(jī)座表面進(jìn)行吹砂,除配合面外的其他部位還應(yīng)再?lài)娝⒎冷P底漆。
對(duì)拉桿與立柱、輥箱配合的密封軸頸(圖1)、立柱與機(jī)座、輥箱的配合面(圖2)、輥箱的軸承安裝內(nèi)孔和兩側(cè)配合面(圖3)、機(jī)座的底板裝配面以及與立柱的配合面(圖4)。使用5 kW CO2氣體激光器進(jìn)行激光熔覆加工,熔覆參數(shù)設(shè)置為功率P=3000~4000 W,激光束直徑D=3 mm,掃描速度v=800 mm/min,搭接寬度1 mm,有效熔覆層厚度2 mm。熔覆用合金粉各元素含量見(jiàn)表1。激光熔覆前對(duì)熔覆區(qū)粗加工見(jiàn)光,作PT 檢測(cè)應(yīng)無(wú)裂紋等超標(biāo)缺陷。精加工到成形尺寸后,清理螺絲孔去邊角毛刺待組裝。
表1 熔覆用合金元素成份
圖1 拉桿
圖2 立柱
圖3 輥箱
圖4 機(jī)座
3.3.1 拉桿密封結(jié)構(gòu)改造
原設(shè)計(jì)中的拉桿密封使用的是O 形圈橡膠密封,如要更換須將軋機(jī)本體拆分,損壞后如不及時(shí)更換會(huì)造成軋機(jī)在使用中進(jìn)水和粉塵,而拉桿的密封失效是造成軋機(jī)報(bào)廢的一個(gè)很重要的原因。改成石墨纖維的片狀疊層結(jié)構(gòu)的盤(pán)根密封后,既可以實(shí)現(xiàn)在更換軋輥時(shí)在線(xiàn)更換密封,又比橡膠密封提高了材料的抗老化性能(圖5)。
圖5 改造后的盤(pán)根密封
3.3.2 外置平衡機(jī)構(gòu)改造
原軋機(jī)采用外置平衡機(jī)構(gòu)如圖6。由于其所采用的彈性阻尼體機(jī)構(gòu)在工況條件下使用極易失效,導(dǎo)致軋機(jī)工作失穩(wěn)、彈跳超差,影響產(chǎn)品質(zhì)量。在再制造加工時(shí),改造成采用碟簧的內(nèi)置平衡裝置(圖7)。碟簧具有剛度大、緩沖吸震能力強(qiáng)、小變形可承受大載荷等優(yōu)點(diǎn)[2],以增加平衡裝置在軋制時(shí)工作的穩(wěn)定性和可靠性。
圖6 原外置平衡彈性阻尼體機(jī)構(gòu)
圖7 改造后的內(nèi)置平衡裝置
3.3.3 軸向止推裝置改造
將原設(shè)計(jì)中使用頂塊方式改造成球面墊可調(diào)裝置,使改進(jìn)后的裝置調(diào)整更方便、滑動(dòng)更順暢(圖8)。
圖8 改造后的軸向止推裝置
3.3.4 機(jī)座底部緩沖襯板改造
由原尼綸板材改為高強(qiáng)度鋁合金襯板,以增強(qiáng)在軋制過(guò)程中的抗振性和使用壽命(圖9)。
圖9 改造后使用鋁材襯板
對(duì)所有銅套、軸承、螺栓等易損部件;壓下裝置腔體內(nèi)蝸輪、蝸桿、齒輪;機(jī)座立柱定位鍵等進(jìn)行修復(fù)或更換標(biāo)準(zhǔn)新件、制造成品件(圖10)。整機(jī)組裝后進(jìn)行廠內(nèi)調(diào)試,確保其性能全面達(dá)到和超過(guò)原型新機(jī)設(shè)計(jì)指標(biāo)。
圖10 立柱、拉桿回裝
2019 年2 月至2020年5 月,應(yīng)用了整機(jī)再制造技術(shù)的POMINI400 型短應(yīng)力線(xiàn)軋機(jī),在湖南某鋼企高線(xiàn)廠盤(pán)卷線(xiàn)上線(xiàn)試用15 個(gè)月,上線(xiàn)軋制13 輪,期間未出現(xiàn)燒輥事故,未出現(xiàn)張力柱抱死等傳統(tǒng)機(jī)型故障。下線(xiàn)檢測(cè)軋機(jī)徑向彈跳<0.3 mm,軸向竄動(dòng)<0.2 mm。從現(xiàn)場(chǎng)使用情況看,整機(jī)再制造樣機(jī)使用性能穩(wěn)定、故障率低,符合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)要求,軋制的產(chǎn)品尺寸滿(mǎn)足工藝控制要求。
以傳統(tǒng)替換和簡(jiǎn)單維修恢復(fù)原軋機(jī),其性能指標(biāo)遠(yuǎn)低于新機(jī),其修復(fù)價(jià)值低只能報(bào)廢,不符合國(guó)家綠色經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策發(fā)展方向。如果直接購(gòu)置新機(jī),又無(wú)法回避原型軋機(jī)使用過(guò)程中現(xiàn)存的主要問(wèn)題。應(yīng)用整機(jī)再制造技術(shù),其費(fèi)用與新機(jī)采購(gòu)價(jià)接近,但核心部件經(jīng)過(guò)激光表面改性加工以及對(duì)原軋機(jī)設(shè)計(jì)上的缺陷進(jìn)行優(yōu)化創(chuàng)新改造后,能具有比原型新機(jī)提高5~10 倍的長(zhǎng)周期在線(xiàn)軋制精度保持能力,而其保持長(zhǎng)周期在線(xiàn)軋制精度能力的好壞,對(duì)軋鋼生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性有直接影響。經(jīng)整機(jī)再制造的軋機(jī)具有“高精度、高性?xún)r(jià)比、高綠色化率”的新一代軋機(jī)特點(diǎn)。