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        海南瓊中抽水蓄能電站2號機組進水閥軸頸密封漏水缺陷分析及處理

        2022-09-08 12:28:12王志楠
        水電與抽水蓄能 2022年4期
        關(guān)鍵詞:樞軸丁腈橡膠水閥

        馮 煥,徐 明,王志楠

        (1.南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司檢修試驗分公司,廣東省廣州市 511400;2.海南蓄能發(fā)電有限公司,海南省??谑?570100)

        0 引言

        海南瓊中抽水蓄能電站(以下簡稱“海蓄”)于2018年7月全面投產(chǎn),裝設(shè)3臺200MW機組。海蓄3臺機組進水閥均為ALSTOM公司供貨,為臥軸雙密封球閥,公稱直徑為2350mm,設(shè)計壓力為5.38MPa。

        進水閥主要作用包括為機組檢修提供安全的工作條件、停機時減少機組漏水量和防止機組飛逸事故擴大等[1],是水輪發(fā)電機組的重要設(shè)備。軸頸密封作為進水閥的關(guān)鍵密封,對保證進水閥安全、高可靠性地運行有著重要影響,軸頸密封的可靠性直接影響進水閥乃至機組的可靠性指標(biāo)。目前進水閥密封故障分析對象主要是檢修密封[2]、工作密封[3]及其操作系統(tǒng),對軸頸密封分析研究較為罕見。

        1 進水閥軸頸密封失效分析

        國內(nèi)外大中型水泵水輪機主進水閥均采用球閥型式,其軸頸密封通常采用唇形密封圈。唇形密封是由來已久、用途廣泛的密封,按斷面形狀劃分主要有Y形、V形、蕾形、U形、L形、J形等。由于Y形圈與U形圈形狀較為相似,均靠兩唇工作,因此,在國外有時將Y形圈稱為U形圈[4]。哈電[5]采用防砂圈加主密封結(jié)構(gòu),在馬來西亞沐若水電站[6]使用U形密封;牛角灣三級電站[7]則使用V形夾布橡膠密封;彭建宏[8]、張清雙[9]介紹了采用U形填料與O形圈組合密封設(shè)計。目前國內(nèi)大型抽水蓄能機組進水閥軸頸密封主要有Y形(又稱U形)和V形兩種結(jié)構(gòu),其中,V形密封對軸的偏心載荷和偏心運動有較強的追隨能力,但摩擦助力較大;Y形密封則對偏心載荷和偏心運動的適應(yīng)性不高,而具有摩擦阻力小、結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便等優(yōu)點。

        海蓄機組進水閥的軸頸密封采用U形密封結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)主要包括了U形密封、密封壓蓋、軸頸3個部件,其中,軸頸與密封壓蓋組成裝配U形密封的溝槽,U形密封外唇邊與密封壓蓋內(nèi)壁為接觸靜密封,U形密封內(nèi)唇邊與軸頸外壁為接觸動密封,U形密封為丁腈橡膠材料。從結(jié)構(gòu)上分析,軸頸密封失效漏水包括軸頸漏水、U形密封本體漏水、密封壓環(huán)漏水及U形密封與溝槽配合不良等失效模式,具體分析見,表1。

        表1 U形密封失效分析Table 1 Failure analysis of U-shaped sealing ring

        在分析密封與溝槽配合不良引起泄漏時,需考慮橡膠材料密封失效機理。文獻[10]中提出了從最大應(yīng)力、接觸應(yīng)力和剪應(yīng)力三方面考慮橡膠密封失效模式和失效判據(jù)。其中,最大應(yīng)力超過橡膠材料屈服強度時,密封圈壓潰而失效;當(dāng)最大接觸應(yīng)力低于工作壓力時,密封圈泄漏;當(dāng)密封圈在槽口轉(zhuǎn)角處最大剪切應(yīng)力超過橡膠材料剪切強度時,密封圈將撕裂而失效。故在橡膠材料未發(fā)生破壞的情況下,產(chǎn)生密封泄漏的原因是接觸應(yīng)力低于密封工作壓力。

        2 進水閥軸頸密封漏水原因分析及處理

        2.1 密封結(jié)構(gòu)簡介

        海蓄機組進水閥由左、右岸(面向下庫側(cè))共兩個油壓操作接力器驅(qū)動開關(guān),其中,右岸接力器拐臂處設(shè)置了機械鎖錠裝置。如圖1所示,進水閥拐臂分別通過銷釘與樞軸鋼套、樞軸連接,故拐臂樞軸鋼套隨樞軸轉(zhuǎn)動。進水閥樞軸銅套通過銷釘與進水閥閥殼連接,通過密封壓環(huán)固定螺栓固定于閥殼上。在樞軸銅套靠近閥芯處設(shè)置了一道丁腈橡膠+聚氨酯的組合密封,主要起防止雜質(zhì)進入軸套間隙的作用。進水閥軸頸密封為U形密封,安裝于密封壓環(huán)內(nèi),防止樞軸與銅套間隙漏水,該密封型號為PXL U150-XI,采用丁腈橡膠(NBR85)密封圈底部設(shè)置聚甲醛(POM)擋圈的結(jié)構(gòu),以防止U形密封底部在槽口間隙處發(fā)生擠出破壞。在密封壓環(huán)與樞軸銅套之間設(shè)置了O形密封,防止該端面漏水。

        圖1 進水閥局部剖視圖Figure 1 Inlet valve partial section view

        2.2 缺陷檢查情況

        2019年9月,海蓄2號機組小修后調(diào)試期間,右岸拐臂處軸頸密封漏水,啟閉進水閥7次,該軸頸密封在啟停過程中均有漏水。拆出該右岸拐臂處軸頸密封,外觀檢查無異常,檢查密封壓環(huán)、樞軸鋼套表面均無異常。使用新軸頸密封更換后進行調(diào)試,退出上游密封、進水閥閥芯建壓,右岸軸頸密封漏水約5min后無漏水;進行2次單步靜水開啟關(guān)閉進水閥試驗,進水閥全關(guān)時,下游密封投入后,右岸軸頸密封出現(xiàn)漏水;在機組帶負(fù)荷試驗后該軸頸密封無漏水。后續(xù)2號機組啟動后再次出現(xiàn)進水閥右岸軸頸密封漏水,停機后該密封持續(xù)漏水。

        2.3 缺陷原因分析

        因該軸頸密封在進水閥全開時無漏水,偶爾在進水閥全關(guān)時也不漏水,并且根據(jù)解體檢查的結(jié)果,排除U形密封、軸頸表面、密封壓環(huán)內(nèi)表面有缺陷導(dǎo)致漏水的可能性,確認(rèn)漏水是U形密封與溝槽配合不良引起的。分別從設(shè)計、制造、安裝及運行角度進行分析,討論導(dǎo)致該軸頸U形密封產(chǎn)生配合不佳的可能失效原因,結(jié)合該U形密封更換和調(diào)試工作,測量相關(guān)數(shù)據(jù)并檢查各部件,對全部可能的失效原因逐項進行排查,分析結(jié)果詳見表2。綜合分析可知,安裝、運行因素均已排除,設(shè)計、制造因素不能完全排除,其中,密封壓環(huán)內(nèi)徑略偏大(僅比超出上限值0.016mm)對導(dǎo)致密封漏水有影響,但不是主要影響因素,最終判斷U形密封的結(jié)構(gòu)設(shè)計和材料選用不能滿足使用要求是導(dǎo)致漏水的主要原因。

        表2 U形密封與溝槽配合不良原因分析Table 2 Analysis of causes of poor coordination between U-shaped seal ring and groove

        通過橫向?qū)Ρ群P?、廣蓄、惠蓄、深蓄等多電廠的進水閥軸頸U形密封結(jié)構(gòu),其中,廣蓄與海蓄軸頸U形密封的溝槽尺寸均為25mm(徑向)×32mm(軸向),廣蓄采用聚氨酯U形密封,其設(shè)計過盈量范圍為4.19~5.39mm;海蓄采用丁腈橡膠U形密封,實測過盈量為2.51mm。且海蓄軸頸密封丁腈橡膠的硬度(邵氏硬度85)、彈性模量均低于廣蓄使用的聚氨酯密封(邵氏硬度95),故密封截面在相同過盈量下所產(chǎn)生的接觸壓力也遠(yuǎn)低于廣蓄所用產(chǎn)品。判斷海蓄進水閥軸頸U形密封的過盈量設(shè)計裕度偏小,同時丁腈橡膠材料偏軟,所產(chǎn)生的接觸壓力相對不高,在進水閥軸頸偏移時,會出現(xiàn)U形密封圈局部壓縮量進一步減小,當(dāng)該處的密封接觸壓力降低至低于外部水壓時則發(fā)生漏水。另外,由于海蓄2號進水閥右側(cè)軸頸外徑小、密封壓蓋內(nèi)徑大,導(dǎo)致密封溝槽徑向?qū)挾热≡O(shè)計最大值,在U形密封設(shè)計過盈量偏低的情況下,溝槽寬度偏大進一步降低了密封的接觸壓力,所以,短期內(nèi)僅2號進水閥右岸軸頸密封漏水。進水閥在長期運行后,考慮U形密封丁腈材料本身的老化及塑性變形,U形密封會出現(xiàn)應(yīng)力松弛,同時,U形密封在軸頸摩擦也存在磨損,將進一步降低U形密封接觸壓力,最終可能導(dǎo)致在密封外觀無明顯破損的情況下發(fā)生漏水。

        2.4 缺陷處理方案

        針對分析的原因,提出了兩種處理方案。方案一是在現(xiàn)有丁腈橡膠U形密封內(nèi)部增加密封繩,增大密封預(yù)壓縮量。結(jié)合以往處理U形密封漏水的經(jīng)驗,計劃在該U形密封唇口中點固4段φ8mm密封繩,并在每兩段密封繩間保留一定間隙。方案二是重新定制聚氨酯材料的U形密封,同時增加U形密封預(yù)壓縮量。經(jīng)比選后采用斯凱孚生產(chǎn)的GS03型號聚氨酯密封,該U形密封內(nèi)部設(shè)置有一條O形密封圈,以補償樞軸的偏心運動及偏心載荷,可提高密封的追隨性。

        2.5 缺陷處理結(jié)果

        由于方案一成本較低,首先應(yīng)用該處理方案更換軸頸密封后,該軸頸密封在進水閥處于啟閉過程及全開狀態(tài)下無漏水,在進水閥處于關(guān)閉狀態(tài)下有漏水,漏水量比更換密封前略小,未能有效解決該漏水缺陷。再應(yīng)用方案二,在更換新定制的聚氨酯U形密封(設(shè)計過盈量為3.01~3.81mm)后,在機組啟停各種工況下,該進水閥軸頸密封均無漏水,有效解決該漏水缺陷。說明海蓄2號進水閥右岸軸頸密封漏水原因分析正確,通過增大U形密封接觸壓力可以有效解決問題。此前對比多個抽水電站進水閥軸頸密封的運行情況,發(fā)現(xiàn)采用V形組合密封結(jié)構(gòu)的可靠性明顯高于U形密封。結(jié)合此次進水閥軸頸密封換型的經(jīng)驗,U形密封的壓縮量(過盈量)應(yīng)盡量取大,密封材料硬度應(yīng)盡量取高,以優(yōu)先保證密封性能;同時,聚氨酯材料的撕裂強度、耐磨性、彈性回復(fù)率等指標(biāo)均遠(yuǎn)優(yōu)于丁腈橡膠,建議優(yōu)先選用聚氨酯材料。

        3 結(jié)語

        大型水泵水輪機進水閥軸頸密封建議優(yōu)先選用V形密封結(jié)構(gòu),其隨動性優(yōu)于U形密封,可以較好地滿足進水閥工作的高可靠性要求;對于已采用U形密封結(jié)構(gòu)的進水閥,建議選用聚氨酯材料,且密封設(shè)計壓縮量不應(yīng)低于丁腈橡膠材料,以提高密封的接觸應(yīng)力,增強密封對軸頸偏心位移的適應(yīng)性。本次海蓄機組進水閥軸頸密封換型改造取得較好的效果,可為同類型進水閥軸頸密封的設(shè)計選型或技術(shù)改造工作提供較好的借鑒。

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