雷雙強,馮武宏,劉雨煙
1.中煤科工集團西安研究院有限公司,陜西西安,710077;2.中國石油測井有限公司,陜西西安,710077
北二采區(qū)設計主采3#煤層,根據礦井勘探資料及以往回采揭露顯示,桑樹坪煤礦在開采3#煤層時,充水水源主要有:大氣降水、地表水、頂板含水層水、采空區(qū)積水、小窯積水和奧灰含水層水;充水通道主要有:底板擾動裂隙帶、頂板導水裂隙帶、斷層構造及陷落柱、封閉不良鉆孔等,其中陷落柱是礦井潛在的導水通道。根據以往采掘揭露經驗,桑樹坪煤礦發(fā)生過多次奧灰出水和小窯積水出水,涌水量較大,對礦井造成較大威脅。在北二采區(qū)采掘范圍內,奧灰含水層水、小窯積水對采掘工作威脅較大。
通過在桑樹坪煤礦北二輔助運輸巷B鉆場施工定向長鉆孔,定向鉆孔水平段位于北二回風巷待掘巷道頂部,利用定向鉆孔對附近地層進行高壓注漿,封堵裂隙并加固破碎地層,為北二回風巷TBM高效掘進提供安全保障。
1.2.1 鉆孔設計原則
定向長鉆孔由開孔孔段、拐彎段和平行段組成,根據施工條件,鉆孔孔深設計為350m,鉆孔平面位置布置于巷道中心,剖面位置布置于巷道正上方0.5~1m。
B鉆場位于北二輔助運輸巷745m處,通過向南方向施工1個定向鉆孔,定向鉆孔水平段位于北二回風巷上部約0.5~1m,設計孔深約350m。
定向鉆孔設計示意圖如圖1所示,設計參數如表1。
本試驗設備分為三部分。第一部分主要有定向鉆機及泵車;第二部分為鉆具,主要有中心通纜式鉆桿、回轉鉆桿、鉆頭及螺桿馬達;第三部分為信號傳輸系統(tǒng),主要有防爆電腦及測量探管[1]。
本工程采用螺桿馬達定向鉆進結合復合鉆進工藝方法、清水排渣鉆進工藝成孔。螺桿馬達轉子帶動鉆頭回轉破碎巖石鉆進,實時調整螺桿馬達工具面向角,實現鉆孔軌跡拐彎定向的目的。正常定向鉆進時,原則上每3m或6m對鉆孔進行一次參數測定,根據測定的參數和已掌握的現場實際地質情況,及時調整軌跡,鉆孔按照設計目的和要求鉆進。設備配套見圖2所示。
定向鉆孔為兩級孔身結構,一級孔身主要為下孔口管、固孔、安裝孔口三通防噴裝置;二級孔身結構為定向孔段,目的是通過鉆桿彎曲造斜使鉆孔沿著設定軌跡到達目標層位。具體見表2、圖3所示。
按照要求開孔孔位偏差:±0.5m,傾角偏差:±2°,方位偏差:±2°。鉆孔深度0~350m,上下偏移1~3m,左右偏移2~4m。當遇到塌孔、縮頸、卡鉆、埋鉆等特殊地質條件時,經雙方協(xié)商確認可提前終孔,可采取從其他鉆孔補打分支鉆孔的方式達到設計目的。
(二)財務管理關鍵環(huán)節(jié)管控不到位。提高事業(yè)單位財務管理水平,在管理工作的具體開展實施過程中應該注重突出重點。目前事業(yè)單位財務管理關鍵環(huán)節(jié)中存在的問題主要表現為兩方面:一方面,預算管理不到位,一些事業(yè)單位預算編制不科學,預算的可操作性不強,預算執(zhí)行落實不到位,造成了預算未能發(fā)揮對財務活動的規(guī)劃約束作用。另一方面,資金管控不到位,在資金的使用管理中程序審批不嚴格,資金使用效率不高的問題相對較為突出。
本次定向鉆孔孔深約350m,注漿設備選用3NB-320/8-30型往復式泥漿泵,該泵屬電驅機械變量臥式三缸單作用往復柱塞泵,具有壓力高、泵量大的特點,如表3所示。
表3 3NB-320/8-30型泥漿泵主要技術參數
針對本次深孔注漿,加固材料選用單組分無機加固材料。該材料呈粉狀,凝固時間可調、早期強度大,主要用于煤礦井下破碎圍巖、冒頂、斷層、片幫、煤柱等方面的加固,配合中空注漿錨索、中空注漿錨桿使用效果更佳。如圖4所示。該材料具有初、終凝時間間隔短,凝固時間可調,早期強度高,不收縮等優(yōu)點。
表1 鉆孔長設計參數表
表2 鉆孔孔深結構表
本單組分無機加固材料適用范圍為:
(1)采煤、掘進工作面過斷層、陷落柱、構造帶等異常區(qū);
(2)采煤、掘進工作面冒頂、片幫治理;
(3)軟弱破碎煤巖體加固;
(4)巷道、三角區(qū)、煤柱等區(qū)域加固;
(5)中空注漿錨索錨注支護加固。
單組分無機加固材料性能指標見表4所示。
以上指標為特定水灰比下的性能指標,本項目計劃測試不同水灰比下材料的強度及凝結時間,最終選用適合本項目的最佳材料配比。
注漿方式采用全孔一次性注漿,北二采區(qū)范圍內3#煤底面與奧灰含水層頂面的間距為65~135m,全部范圍內隔水層一般厚度為100m。奧灰頂界面水壓為0.6~2.8MPa,根據注漿終壓為靜水壓力2~3倍的原則,確定此次鉆探注漿改造工程的注漿終壓為8MPa。
(1)鉆孔注漿終壓為8MPa,注漿泵泵量為不超過50L/min。
(2)當孔口壓力達到注漿結束標準后,同時注漿泵量也滿足注漿結束標準時,維持30分鐘后,結束該段注漿。
2.5.1 前進式分段注漿法
前進式分段注漿是指采用鉆、注交替作業(yè)的一種注漿方式,也就是說在工作的時候,鉆一段之后立即注漿,然后停止再次鉆孔,然后再次注漿,不斷交替。依據約束發(fā)展思想,先處理外側的孔,然后再朝內部孔注漿,這樣做的優(yōu)點是能夠確保漿液逐漸壓密起到加固的作用、在空隙較小的部位滲透能力強,注漿的帷幕連續(xù)。缺點是完孔時間長[4]。
2.5.2 后退式分段注漿法
后退式分段注漿是指完孔后下入注漿管邊退邊注的一種注漿方式,該工藝的優(yōu)點是施工工期短,缺點是下注漿管工藝復雜、孔段較長難以確定是否下入孔底、成本較高且注漿管留置鉆孔內不能重復利用、鉆孔較深后退時易造成卡塞[5]。
(1)根據現場實際揭露鉆孔孔段,表明定向鉆孔已施工至設計層位,證實運用定向長鉆孔工藝技術,能夠達到精準命中靶區(qū)的目的。
(2)現場應用定向鉆孔注漿加固技術施工過程中,通過實時觀測鉆孔返渣情況、分析巷道圍巖節(jié)理發(fā)育情況,及時掌握頂板破碎帶巖層特征、巷道頂板圍巖破碎區(qū)域注漿段情況,合理配比單組分無機加固材料,注入5m3單組分無機加固材料后壓力達到8MPa,泵量50L/min以下,穩(wěn)壓30min后結束注漿,有效加速凝膠充填密實頂板裂隙,達到加固巷道頂板和封堵地層裂隙的目的。如圖5所示,孔內注漿明顯,證明空間被充填,漿液能夠到達孔底,在裂隙發(fā)育開度大、發(fā)育密集的區(qū)域仍有部分裂隙已被充填,對巷道頂板圍巖裂隙起到了一定的加固作用。
表4 單組分無機加固材料性能指標
地面做注漿材料固化試驗,0.4水灰比下,3天強度達到27MPa。如圖6所示。
(3)在本次試驗施工過程中,采用全孔段一次性注漿方式,因為定向孔深度較長,其各孔段裂隙構造發(fā)育差異明顯,導致部分孔段裂隙未完全填充,建議后期施工中通過改變施工及注漿工藝、調配合適的化學漿液比例成分、優(yōu)選高壓專用注漿泵等方式去解決。
(1)本次實驗屬于試驗性階段,依上文所述建議后期施行前進式分段注漿法,并配備專用高壓注漿泵快速注漿,泵壓由原來8MPa增加至16MPa,確保漿液逐漸壓密起到加固的作用。
(2)調配合適的化學漿液比例,配置更加適合桑樹坪煤礦地層的化學注漿材料。
(3)本次施工由于時間倉促,僅試驗完成1個定向鉆孔,建議后期對鉆孔數量及施工層位進行分析,確保注漿材料能對裂隙進行有效加固,使得注漿帷幕連續(xù)。