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        “無人化”垃圾吊智能控制系統(tǒng)功能分析

        2022-09-06 02:52:12李文鵬
        今日自動化 2022年8期
        關鍵詞:檢測系統(tǒng)

        李文鵬

        (廣州環(huán)投從化環(huán)保能源有限公司,廣東廣州 510000)

        在垃圾焚燒發(fā)電廠中,經(jīng)生活垃圾轉運車運回的垃圾將進入鍋爐進行焚燒處理,生活垃圾燃燒產(chǎn)生的熱量通過汽輪機帶動發(fā)電機做功最終轉化為電能。在焚燒作業(yè)過程中,垃圾入廠多通過大型的橋式起重機以及液壓式抓斗完成投料、轉料、堆料、挖溝稱重和記錄等一系列工序,完成整個的投料作業(yè)。這些操作都將用到垃圾儲坑中的垃圾吊來進行操作,所以對垃圾吊的運行控制工作就貫穿了整個作業(yè)過程。

        廣州市某垃圾焚燒發(fā)電廠于2017年初建成投產(chǎn)。垃圾儲坑采用北京起重機研究院生產(chǎn)的垃圾吊系統(tǒng),配有兩臺垃圾吊,均為操作司機采用人工操作完成垃圾的轉料、堆料、投料等工作,操作過程繁瑣,占用人力成本較大。為緩解人力資源緊張的情況,為積極改善上述情況,提高垃圾吊自動化控制投入率,加強垃圾吊生產(chǎn)管理標準,運用現(xiàn)代控制理論與技術設計垃圾吊的自動控制系統(tǒng),可實現(xiàn)上述操作作業(yè)過程的自動運行、遠程控制,代替?zhèn)鹘y(tǒng)的人工手動操作,使運行過程更準確、穩(wěn)定,安全系數(shù)及效率更高,使得工人工作條件得到優(yōu)化改善,提高經(jīng)濟效益。

        1 “無人化”垃圾吊智能控制系統(tǒng)

        1.1 垃圾吊結構簡述

        在整個垃圾吊系統(tǒng)中,使用橋式高架起重機作為系統(tǒng)的執(zhí)行機構,由它帶動垃圾吊實現(xiàn)在廠房平面的移動以及升降動作。因此制定合適的起重機控制策略,是控制系統(tǒng)設計工作中的重點。起重機由小車(天車)、導軌、大車(橋)三部分構成。小車是用來起升負載的部件,它作直線運動;橋沿著與它垂直方向的固定導軌移動;導軌一般由兩條橫梁(橋)組成,一般與現(xiàn)場的固定構件相連接,如廠房墻壁。沿著橋的方向、導軌方向以及小車升降的垂直方向的3個自由度的結合使得負載可以到達三維工作空間內(nèi)的任何位置。

        1.2 “無人化”垃圾吊智能控制系統(tǒng)原理

        垃圾吊全自動系統(tǒng)分為4個子系統(tǒng):垃圾池堆料管理系統(tǒng)、垃圾池卸料門系統(tǒng)、垃圾池自動投料系統(tǒng)、遠程操作及監(jiān)視。利用垃圾池堆料管理系統(tǒng)、垃圾池卸料門系統(tǒng)、垃圾池自動投料系統(tǒng)3個子系統(tǒng)實現(xiàn)垃圾吊全自動控制。并在遠程操作及監(jiān)視系統(tǒng)配合下,在主控室設置垃圾吊遠程控制臺、建立垃圾吊全自動系統(tǒng)監(jiān)視畫面,實現(xiàn)垃圾池的堆料三維畫面顯示,卸料門的開啟狀態(tài)監(jiān)視,垃圾吊的運行數(shù)據(jù)監(jiān)視、計量報表、打印等功能。

        該系統(tǒng)主要通過三維數(shù)字建模、采集垃圾坑垃圾堆料情況,結合垃圾吊大小車編碼器,采用XYZ軸坐標方式,對垃圾池空間點進行智能數(shù)據(jù)化處理,從而得到垃圾池的三維空間數(shù)據(jù)模型。將垃圾池內(nèi)1#爐投料口、2#爐投料口,垃圾分區(qū)(進料區(qū),發(fā)酵區(qū),投料區(qū))、卸料門1-7#實現(xiàn)智能數(shù)字化管理。通過三維空間數(shù)據(jù)模型,自動分區(qū)統(tǒng)計垃圾容積、估算垃圾總量;自動計算垃圾發(fā)酵時間;自動計算各小區(qū)高度、頂部面斜率,為垃圾吊全自動控制提供準確、可靠的三維坐標數(shù)據(jù)。

        2 系統(tǒng)設計

        2.1 垃圾吊控制系統(tǒng)硬件平臺

        升級方案整體保留原垃圾吊系統(tǒng)功能,采用新增外掛垃圾吊PLC 控制器的方案,與原控制系統(tǒng)建立通訊接口,并實現(xiàn)所需數(shù)據(jù)的通訊交換??紤]升級后系統(tǒng)與原有的控制系統(tǒng)的兼容和相對獨立性,新添加的現(xiàn)場傳感器等設備均接入新增的垃圾吊PLC 控制器。新增的垃圾吊PLC控制器與原控制系統(tǒng)并列運行。遠程自動控制具備一鍵接管和異常切除自動功能。如圖1所示。

        圖1 優(yōu)化后系統(tǒng)拓撲圖

        2.2 激光堆料掃描系統(tǒng)

        采用激光堆料掃描系統(tǒng)(兩臺激光掃描裝置),分別安裝在兩臺垃圾吊上,對垃圾池進行實時地形掃描,以獲取垃圾池堆料實時數(shù)據(jù);通過采集1#、2#垃圾吊大小車編碼器數(shù)據(jù),實現(xiàn)1#、2#垃圾吊運行軌跡空間坐標及垃圾池可運行空間坐標。結合上述兩種數(shù)據(jù),利用專用軟件繪制垃圾池三維空間模型觀察垃圾吊投料情況,確定1#、2#爐投料口三維空間坐標情況。觀察卸料門位置,1#、2#垃圾吊轉料情況,確定1~7#卸料門三維空間坐標情況。垃圾分區(qū)可根據(jù)實際運行情況進行設定。計算效果及模型如圖2所示。

        圖2 計算效果及模型圖

        得到以上數(shù)據(jù)后,系統(tǒng)將垃圾池分為3個區(qū),實現(xiàn)垃圾池分區(qū)管理。分3個區(qū)堆放,一個進料區(qū),一個發(fā)酵區(qū),一個投料區(qū)。詳細統(tǒng)計各區(qū)、各層的大致發(fā)酵時間及堆放高度。每個區(qū)再分成3層,每層按堆放高度計算發(fā)酵時間,在投料時按上中下3層計算平均發(fā)酵時間。該系統(tǒng)通過監(jiān)視1~7#卸料門開啟狀態(tài),采用紅外或激光測量的方式監(jiān)視車輛卸料情況,實現(xiàn)卸料門自動、遠程控制的功能。

        采用二維激光掃描儀對垃圾池進行實時地形掃描(圖3),以獲取垃圾池垃圾三維實時數(shù)據(jù)。對掃描數(shù)據(jù)處理后,結合垃圾吊大車編碼器、小車編碼器,確定垃圾池三維坐標方式,對垃圾池空間點進行數(shù)據(jù)化處理,得到垃圾池的三維空間數(shù)據(jù)模型。根據(jù)三維模型,結合垃圾池運行管理模式,建立垃圾庫管理軟件。垃圾庫管理軟件與新垃圾吊控制系統(tǒng)結合,實現(xiàn)垃圾吊無人運行控制。最后將兩個坐標系轉換成每臺垃圾吊的三維坐標。

        圖3 實時掃描示意圖

        坐標系變換計算公式:

        2.3 在抓斗安裝無線傾角傳感器

        在抓斗合適位置增加傾角傳感器,增加無線傳輸裝置。由于北起垃圾吊抓斗無姿態(tài)檢測裝置,需增加傾角傳感器檢測抓斗運行姿態(tài),目前由于北起滑環(huán)觸點不夠且無法更換,更改為無線傳輸方式傳輸傾角傳感器信號至PLC。方案為:在中控室增加無線信號接收裝置,并引入PLC。

        2.4 垃圾池卸料門系統(tǒng)

        2.4.1 增加車輛檢測裝置

        在現(xiàn)有車輛檢測系統(tǒng)參與系統(tǒng)整體調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)各種非標垃圾車檢測存在漏檢、誤檢的情況,目前車輛檢測裝置無法達到100%的檢測率。為保證垃圾車輛安全,需一套車輛檢測裝置。方案如下:在每個卸料門增加一套光幕格柵檢測裝置,與原有光電檢測裝置共同檢測車輛進入卸料門黃線區(qū)域情況,防止車輛漏檢。

        2.4.2 優(yōu)化進料控制安全聯(lián)鎖

        增加PLC 安全控制閉鎖邏輯,即車輛或人員進入某一卸料門黃線區(qū)域后,正在轉料的垃圾吊會自動規(guī)避該卸料門,不轉料該門垃圾,直至車輛或人員退出該卸料門黃線區(qū)域后,再進行轉料操作。

        2.4.3 垃圾池自動投料

        通過垃圾池三維立體空間模型和卸料門控制系統(tǒng),結合原有垃圾吊控制系統(tǒng),實現(xiàn)1#、2#垃圾吊自動投料、自動堆料、自動攪拌功能,并在主控室實現(xiàn)功能操作及垃圾吊運行狀態(tài)監(jiān)視。采用兩臺二維激光掃描儀對垃圾池進行實時地形掃描,以獲取垃圾池垃圾三維實時數(shù)據(jù)。結合垃圾吊大車編碼器、小車編碼器、確定垃圾池三維坐標方式,對垃圾池空間點進行數(shù)據(jù)化處理,從而得到垃圾池的三維空間數(shù)據(jù)模型。數(shù)據(jù)化垃圾池及垃圾堆料信息,為垃圾池的智能控制提供數(shù)據(jù)基礎。

        2.4.4 垃圾池自動堆料

        當投入自動堆料功能,系統(tǒng)結合垃圾池三維立體模型、分區(qū)設置,自動實現(xiàn)堆料區(qū)的卸料門開啟/關閉,自動指示垃圾車進入卸料門卸料。例如:A 區(qū)為卸料區(qū),當1#卸料門正在卸料時,則進行轉料操作的垃圾吊不能在1#卸料門空間內(nèi)進行轉料工作,當該卸料門區(qū)域的料層達到預設轉料高度時,則1#卸料門關閉,燈光指示轉為紅色,2#卸料門開啟,燈光指示轉為綠色,垃圾車進入2#卸料門卸料,同時轉料操作的垃圾吊不能在2#卸料門空間內(nèi)進行轉料工作。依次類推。設置堆料區(qū)垃圾吊運行空間軌跡范圍,垃圾吊車將堆料區(qū)卸料門入口處的垃圾,根據(jù)堆料區(qū)各個料層厚度實現(xiàn)堆料的順序放置。設置堆料區(qū)料層高度限值,當堆料區(qū)全部堆料點高度均值高于料層高度限值時,系統(tǒng)提示報警、停止自動堆料并轉手動操作。設置卸料區(qū)高低位限制,高位則自動轉料;低位則自動停止。

        3 遠程操作及監(jiān)視

        在中控室增加一套遠程操作系統(tǒng),可以實現(xiàn)1#、2#垃圾吊人工操作和全自動操作功能。建立垃圾吊運行監(jiān)視人機界面,顯示垃圾池堆料平面圖、立體三維模型圖、卸料門運行狀態(tài)圖、1#、2#垃圾吊運行參數(shù)圖等,該系統(tǒng)上位機組態(tài)管理軟件擬采用工控軟件IFix。

        增加全景視頻監(jiān)視畫面,實現(xiàn)對垃圾實際控制的圖像監(jiān)視。全景監(jiān)控系統(tǒng)主要有全景攝像機,圖像合成軟件組成。形成垃圾坑全景顯示影像,安裝在垃圾坑內(nèi)攝像系統(tǒng)采用高清攝像機,采用網(wǎng)絡一體供電、傳輸,敷設線路采用防腐線管,盡可能減少線路腐蝕。

        4 結束語

        “無人化”垃圾吊智能控制系統(tǒng)的應用降低了垃圾吊投料的人工成本、設備維護成本、也降低了設備意外損壞的風險?!盁o人化”垃圾吊智能控制系統(tǒng)的應用符合垃圾吊自動化、智能化的趨勢,在今后“無人化”智能控制的應用將會越來越成熟,越來越廣泛。

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