賀建平,袁 飛,劉 剛,高 琨,郝艷斌
(神華神東電力山西河曲發(fā)電有限公司,山西忻州 034000)
2號爐采用了先導(dǎo)式輸灰方式,對原輸灰系統(tǒng)進(jìn)行了全面的改造,解決了以下幾個問題:①解決了系統(tǒng)的能耗問題,機(jī)組在高負(fù)荷320 MW 時空壓機(jī)運(yùn)行數(shù)量降為6臺,停運(yùn)一臺空壓機(jī);②解決了整個輸灰系統(tǒng)磨損嚴(yán)重的問題;③提高了輸灰系統(tǒng)出力、增強(qiáng)了輸灰系統(tǒng)適應(yīng)性,改造后輸灰能力提高至110 t/h 以上。
河曲CFB 電廠建設(shè)規(guī)模為2×350 MW 凝汽式超臨界汽輪發(fā)電機(jī)組,冷卻方式采用表面式間接空冷,鍋爐采用循環(huán)流化床鍋爐,兩臺機(jī)組分別于2015年9月28日和11月13日投產(chǎn)。
原#2 爐輸灰系統(tǒng)設(shè)計:2 號爐均分為4 個輸灰單元,其中第一輸灰單元由電除塵A 側(cè)1、2號倉泵與空預(yù)器A 側(cè)1、2號倉泵串聯(lián)起來共用一條DN175輸灰管道至灰?guī)?,第二輸灰單元由電除塵B 側(cè)1、2號倉泵與空預(yù)器B 側(cè)1、2號倉泵串聯(lián)起來共用一條DN175輸灰管道至灰?guī)?,第三輸灰單元由布袋除塵器A 側(cè)1、2、3號倉泵串聯(lián)起來用一條DN175輸灰管道至灰?guī)欤谒妮敾覇卧刹即龎m器B 側(cè)1、2、3號倉泵串聯(lián)起來用一條DN175輸灰管道至灰?guī)臁?/p>
(1)本次研究范圍。#2機(jī)組預(yù)電除塵倉泵下氣化室至灰?guī)祉敳枯敾夜艿栏鼡Q及加裝先導(dǎo)閥及附件,并鋪設(shè)伴氣管道;空預(yù)器倉泵下氣化室至預(yù)電除塵并管處在原輸灰管道加裝先導(dǎo)閥及附件,并鋪設(shè)伴氣管道;布袋除塵器倉泵下氣化室至灰?guī)斓撞考友b先導(dǎo)閥及附件,并鋪設(shè)伴氣管道;系統(tǒng)改造為先導(dǎo)輸灰控制方式。
(2)改造后輸灰管線布置。①電除塵4臺倉泵串聯(lián)使用一根DN225輸灰管道至灰?guī)欤虎诳疹A(yù)器4臺倉泵串聯(lián)后并入電除塵輸灰管道至灰?guī)?;③袋區(qū)B 側(cè)倉泵下氣化室至灰?guī)斓撞枯敾夜艿乐粱規(guī)?;④袋區(qū)A側(cè)倉泵下氣化室輸灰管道至灰?guī)臁?/p>
(3)沿輸灰管道鋪設(shè)一條先導(dǎo)閥專用伴氣管道,給先導(dǎo)閥提供氣源,同時在伴氣管道末端安裝排污閥,相對低點(diǎn)安裝疏水系統(tǒng)。
(4)輸灰系統(tǒng)的配氣系統(tǒng)只保留原輸送系統(tǒng)的主進(jìn)氣,所有的二次氣、防堵助吹氣等全部取消。
(5)從專用伴氣管道上安裝先導(dǎo)閥組件,并與先導(dǎo)閥連接。
(6)#2爐輸灰用壓縮空氣氣管上安裝插入式流量計,以計量輸灰壓縮空氣用量。
(7)優(yōu)化控制邏輯以適應(yīng)系統(tǒng)運(yùn)行。
氣力輸灰是一門利用有壓管流輸送粉粒狀物體的輸送技術(shù),它具有生產(chǎn)率高,結(jié)構(gòu)簡單,可升可降,操作方便,長距離輸送不受地域影響的特點(diǎn),而且在輸送過程中可以進(jìn)行匯合、分流、混合、粉碎、分級、干燥、冷卻除塵等工藝操作,過程封閉既保證物品不受潮、污損或混入異物,又能滿足環(huán)境保護(hù)的要求。
氣力輸灰的形式分為濃相、稀相、正壓、微正壓、負(fù)壓等多種形式。目前來說,國內(nèi)使用較多的是濃相氣力輸灰。在濃相氣力輸灰系統(tǒng)中,堵管、遠(yuǎn)距離、磨損是相互制約和相互矛盾的,為了解決堵管,只有增加系統(tǒng)的用氣量,增加系統(tǒng)的磨損,反之,系統(tǒng)容易發(fā)生堵管,一旦發(fā)生堵管處理不及時,容易發(fā)生惡性循環(huán),從而造成一系列的嚴(yán)重后果,例如,除塵器放灰、機(jī)組降負(fù)荷、除塵器跳閘等。
(1)徹底解決了輸灰堵管現(xiàn)象(永不堵管)。提高輸灰系統(tǒng)的輸送效率,由于堵管現(xiàn)象的消除,相應(yīng)節(jié)省了處理堵管時間,一定程度上保證系統(tǒng)長時間連續(xù)運(yùn)行,使輸灰系統(tǒng)進(jìn)入良性循環(huán)狀態(tài)。
可適應(yīng)任何粉體物料的輸送系統(tǒng),安裝自動成栓閥后系統(tǒng)永遠(yuǎn)不會發(fā)生堵管,且可靠性非常高,即便想人為讓系統(tǒng)堵管幾乎都沒有可能。
(2)可以實(shí)現(xiàn)理想中的遠(yuǎn)距離輸送,想送多遠(yuǎn)送多遠(yuǎn)(遠(yuǎn)距離輸送)。目前成功案例中在國內(nèi)、外眾多輸送設(shè)備廠家中唯一可以實(shí)現(xiàn)真正的遠(yuǎn)距離(如2 000m 以上的)且可以穩(wěn)定運(yùn)行的,只有新型栓塞輸送系統(tǒng)。當(dāng)輸送距離超過800m 時,常規(guī)輸送系統(tǒng)必須通過合理的配氣、控制等進(jìn)行調(diào)節(jié),此時只能降低系統(tǒng)的灰氣比;當(dāng)輸送距離超過1 200m 時,常規(guī)輸送系統(tǒng)必須增加管路增壓器,以進(jìn)行對管道內(nèi)的物料二次流化,防止氣灰分層,又一次降低灰氣比、增加系統(tǒng)流速、增加管道磨損。
(3)實(shí)現(xiàn)節(jié)能效果(低能耗、效率高)。常規(guī)輸送系統(tǒng)輸送分為四個過程,進(jìn)料、加壓流化、輸送、管道吹掃;先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)只有三個過程,進(jìn)料、加壓輸送,省略了管道吹掃。管道吹掃的過程有以下幾個特點(diǎn),流速高、灰氣比小、浪費(fèi)大量壓縮空氣。先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)所有物料的滿管輸送,流速低,倉泵里面沒有灰時就可停止輸送,在管道內(nèi)的物料不會影響下一個過程的輸送,不會堵管。同等輸灰管徑輸送量是常規(guī)輸送系統(tǒng)的一倍以上,同等的系統(tǒng)配置,使用先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)后,輸送能力可提高一倍以上。
(4)本系統(tǒng)的用氣量單獨(dú)安裝流量計進(jìn)行計數(shù)(就地式)。對系統(tǒng)用氣量進(jìn)行考核,改造前先安裝流量計,對原系統(tǒng)用氣量進(jìn)行計量,雙方確認(rèn)用氣量結(jié)果后,再對改造后的用氣量進(jìn)行計量,前后對比節(jié)氣量效果達(dá)到50%~70%。
(5)延長管道使用壽命(磨損小)。先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)因?yàn)槭菨M管輸送,所以輸送流速低,流速和磨損成正比,對管道彎頭等的磨損比常規(guī)輸送系統(tǒng)低很多。輸送流速平均不超過5 m/s,灰?guī)於瞬怀^8 m/s。輸灰設(shè)備、管道同樣材質(zhì)的情況下先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)的使用壽命是傳統(tǒng)輸灰系統(tǒng)的2~3倍。
(6)系統(tǒng)做減法處理(簡配置、免維護(hù))。系統(tǒng)配置相當(dāng)簡單,沒有繁瑣的控制,沒有繁瑣的配氣,倉泵只有主進(jìn)氣一個進(jìn)氣點(diǎn),所有的倉泵流化、一次氣、二次氣都不需要,減少了系統(tǒng)的故障點(diǎn)、控制點(diǎn)。
本次改造方案采用先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)技術(shù),系統(tǒng)具備運(yùn)行穩(wěn)定,不堵管,磨損小,輸送效率高,無故障運(yùn)行,用氣小等特點(diǎn)。
在2號機(jī)組停運(yùn)前在輸灰母管處安裝智能渦街流量計,于2022年1月20日安裝完畢。該流量計出廠前已經(jīng)過校準(zhǔn)并調(diào)零,流量計示值準(zhǔn)確。經(jīng)試驗(yàn)各方認(rèn)可,可以作為試驗(yàn)數(shù)據(jù)的來源。分別在輸灰系統(tǒng)改造前后6天時間內(nèi),記錄2號機(jī)組流量計的空氣耗量累計值,計算各自的每天耗氣量并進(jìn)行節(jié)氣率對比。
輸灰系統(tǒng)全天耗氣量試驗(yàn)。2號機(jī)組先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)改造前耗氣量開始時間為:2022 年1 月21 日00:00:00,結(jié)束時間為2022 年1 月26 日01:00:00,試驗(yàn)階段保持先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)正常運(yùn)行。試驗(yàn)結(jié)果如下表1所示。
表1 2號機(jī)組先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)改造前壓縮空氣耗量
2號機(jī)組先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)改造后耗氣量開始時間為:2022年4月6日16:30:00,結(jié)束時間為2022年4月11日16:30:00,試驗(yàn)階段保持輸灰系統(tǒng)正常運(yùn)行。試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。
表2 2號機(jī)組輸灰系統(tǒng)改造后壓縮空氣耗量
根據(jù)以上結(jié)果可以看出,在保持輸灰系統(tǒng)日常運(yùn)行的狀態(tài)下,2 號機(jī)組改造前的每日平均耗氣量為84325.66 Nm3,2 號機(jī)組改造后的耗氣量為34988 Nm3,2號機(jī)組改造后相比于改造前節(jié)氣率為58.5%。
1號機(jī)組先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)最大出力試驗(yàn)從2022年4月10日18 ∶40開始,至2022年4月10日19:40結(jié)束,試驗(yàn)過程為:①將2號爐輸灰系統(tǒng)進(jìn)行灰料積攢過程(電場區(qū)持續(xù)落料190 s,空預(yù)器持續(xù)落料190 s,布袋區(qū)持續(xù)落料80 s);②將2號爐輸灰系統(tǒng)投入自動運(yùn)行,進(jìn)行最大出力試驗(yàn)。輸灰過程中,輸灰母管的總壓力為0.32~0.35 MPa。
現(xiàn)場試驗(yàn)過程中,2號爐落灰情況良好,管道輸運(yùn)穩(wěn)定,輸灰壓力曲線平穩(wěn)且規(guī)律性較強(qiáng)。
2號爐先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)最大出力試驗(yàn)總時長為1 h。試驗(yàn)過程中,主進(jìn)氣門開啟灰管壓力上升代表輸灰循環(huán)開始,下降至100 kPa 以下代表輸灰循環(huán)結(jié)束,電場區(qū)單個循環(huán)的平均時間為9 min,1 h 內(nèi)持續(xù)輸灰6個循環(huán),時間充足??疹A(yù)器單個循環(huán)的平均時間為7 min,1 h 內(nèi)持續(xù)輸灰8個循環(huán),時間充足。布袋區(qū)單個循環(huán)的平均時間為9 min,1 h內(nèi)持續(xù)輸灰6個循環(huán),時間充足。
#2 爐電場區(qū)先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)最大出力=6(1h 輸送次數(shù))×4(倉泵數(shù)量)×2.83(電場區(qū)倉泵容積)×1(倉泵充滿度)×1(灰堆積密度)=67.92 t/h;
#2 爐空預(yù)器先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)最大出力=8(1h 輸送次數(shù))×4(倉泵數(shù)量)×0.74(電場區(qū)倉泵容積)×0.8(倉泵充滿度)×1(灰堆積密度)=18.944 t/h;
#2 爐布袋區(qū)先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)最大出力=6(1h 輸送次數(shù))×6(倉泵數(shù)量)×2.47(電場區(qū)倉泵容積)×0.8(倉泵充滿度)×1(灰堆積密度)=71.136 t/h。
根據(jù)以上數(shù)據(jù)計算,2號爐先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)最大出力的試驗(yàn)結(jié)果為電場區(qū)每小時出力+空預(yù)器1h 出力+布袋區(qū)每小時出力,為158 t/h。
通過對改造前、后壓縮空氣用量對比氣耗效果,#2爐節(jié)氣比原系統(tǒng)超過50%,高負(fù)荷狀態(tài)下可停運(yùn)一臺空壓機(jī)。氣源減壓閥后輸送壓力為低壓輸送,不高于0.35 MPa,先導(dǎo)系統(tǒng)的動作壓力不高于0.3 MPa,解決堵灰的問題。低壓輸送,輸送流速降低至6~8 m/s,磨損速度降低至少2/3,管道及閥組的壽命延長至少2/3,解決因輸灰系統(tǒng)長時間運(yùn)行造成的設(shè)備磨損、故障等問題,減少維護(hù)工作,節(jié)約維護(hù)費(fèi)用。先導(dǎo)輸灰系統(tǒng)灰氣比由原來的20 ∶1提高至40 ∶1,2號爐滿罐滿管輸送能力提高到158 t/h,完全滿足鍋爐煤質(zhì)摻燒工況,對火電企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展,節(jié)能環(huán)保的貢獻(xiàn)非常大。