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        提釩轉(zhuǎn)爐煤氣回收探索性試驗(yàn)

        2022-09-06 11:50:06姜遠(yuǎn)舸胥中平
        冶金動(dòng)力 2022年4期
        關(guān)鍵詞:爐次差壓煤氣

        呂 勇,張 劍,姜遠(yuǎn)舸,秦 勇,胥中平

        (攀鋼釩能源動(dòng)力分公司,四川攀枝花 617062)

        前言

        為加大攀枝花釩鈦磁鐵礦資源綜合利用力度,1996 年攀鋼在國內(nèi)外開發(fā)了獨(dú)具特色的低釩鐵水轉(zhuǎn)爐提釩工藝[1],從而產(chǎn)生了提釩轉(zhuǎn)爐煤氣。

        從1996 年到2012 年,攀鋼釩產(chǎn)生的提釩轉(zhuǎn)爐煤氣[2]由于發(fā)生頻繁、單爐煤氣發(fā)生時(shí)間短、發(fā)生量少、CO 含量低等原因,被行業(yè)普遍認(rèn)為沒有回收價(jià)值。

        不回收提釩轉(zhuǎn)爐煤氣的主要問題:提釩轉(zhuǎn)爐煤氣直接對(duì)空放散或者燃燒放散,環(huán)境污染嚴(yán)重;工序能耗高,不符合能耗和清潔生產(chǎn)國家標(biāo)準(zhǔn)要求[3];大氣中CO、粉塵超標(biāo)嚴(yán)重,安全風(fēng)險(xiǎn)巨大。

        1 提釩轉(zhuǎn)爐煤氣回收探索性試驗(yàn)

        2013 年經(jīng)過理論分析和計(jì)算,認(rèn)為提釩轉(zhuǎn)爐煤氣回收是有價(jià)值的,為此提出提釩轉(zhuǎn)爐煤氣回收探索性試驗(yàn)。

        1.1 試驗(yàn)?zāi)康?/h3>

        開展提釩煉鋼廠提釩轉(zhuǎn)爐煤氣回收試驗(yàn),以檢驗(yàn)在提釩轉(zhuǎn)爐冶煉過程回收轉(zhuǎn)爐煤氣的可行性和可靠性,為項(xiàng)目決策提供依據(jù)。

        1.2 試驗(yàn)步驟和試驗(yàn)方法

        1.2.1 試驗(yàn)步驟

        提釩煤氣回收試驗(yàn)分2種情況進(jìn)行:(1)轉(zhuǎn)爐活動(dòng)煙罩處于高位,簡(jiǎn)稱為不降罩運(yùn)行;(2)活動(dòng)煙罩落到最低位,簡(jiǎn)稱為降罩運(yùn)行。目前轉(zhuǎn)爐活動(dòng)煙罩也只能控制在這兩種狀態(tài)下運(yùn)行。

        1.2.2 試驗(yàn)方法

        由于4#、5#提釩轉(zhuǎn)爐沒有煤氣回收系統(tǒng),轉(zhuǎn)爐提釩煤氣回收試驗(yàn)安排在煉鋼轉(zhuǎn)爐承擔(dān)提釩任務(wù)的情況下進(jìn)行。

        1.2.3 試驗(yàn)時(shí)間

        分別在1#轉(zhuǎn)爐和6#、7#轉(zhuǎn)爐上進(jìn)行了3輪提釩冶煉過程轉(zhuǎn)爐煤氣回收試驗(yàn)。

        1.3 提釩工藝主要操作條件

        (1)煙罩高度按降罩和未降罩。未降罩時(shí),活動(dòng)煙罩處于最高位置;降罩時(shí),活動(dòng)煙罩落到最低位。

        (2)除塵器開度按現(xiàn)有工藝操作參數(shù)執(zhí)行。

        (3)煤氣回收條件:O2≤1%;1#轉(zhuǎn)爐CO≥25%,6#、7#轉(zhuǎn)爐CO≥20%且系統(tǒng)壓差≥0.25 kPa。

        (4)其余提釩操作工藝參數(shù)均不變動(dòng)。

        1.4 試驗(yàn)結(jié)果及分析

        1.4.1 試驗(yàn)基本概況

        第1輪試驗(yàn)2013年4月1日在6#轉(zhuǎn)爐上進(jìn)行,檢驗(yàn)未降煙罩情況下煤氣的回收時(shí)間及回收量;第2輪試驗(yàn)2013 年6 月13 日在7#轉(zhuǎn)爐上進(jìn)行,檢驗(yàn)降煙罩后煤氣的回收時(shí)間和回收量;第3 輪試驗(yàn)2013 年9月12日~18日分別在1#轉(zhuǎn)爐和6#轉(zhuǎn)爐上進(jìn)行,主要進(jìn)行回收率和回收時(shí)間的對(duì)比試驗(yàn)。各輪次試驗(yàn)情況見表1。

        表1 提釩轉(zhuǎn)爐煤氣回收試驗(yàn)情況

        從表1 看出,第3 輪試驗(yàn):1#爐試驗(yàn)回收120 爐,實(shí)際回收了112 爐;6#爐試驗(yàn)回收127 爐,實(shí)際回收了94爐。

        1.4.2 煙罩高度對(duì)煤氣回收效果的影響

        表2 為前2 輪試驗(yàn)提釩過程降罩與不降罩提釩試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比。從試驗(yàn)結(jié)果看,這2 輪試驗(yàn)顯示出活動(dòng)煙罩降落與否,對(duì)煤氣的回收時(shí)間、回收量及煤氣中CO含量有明顯影響。

        表2 提釩轉(zhuǎn)爐降罩與否煤氣回收試驗(yàn)效果

        表3為第一輪試驗(yàn)期間6#爐CO濃度值與第3輪試驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果比較。對(duì)比結(jié)果表明,未降罩時(shí),6#轉(zhuǎn)爐有40%的爐次CO 濃度未達(dá)回收條件(CO<20%);降罩后,沒有CO 濃度未達(dá)回收條件的爐次。由此可見,降罩與否,對(duì)提釩轉(zhuǎn)爐過程CO 濃度的影響是非常明顯的。

        表3 6#轉(zhuǎn)爐降罩與否CO濃度值統(tǒng)計(jì)結(jié)果對(duì)比

        1.4.3 煤氣回收時(shí)間對(duì)煤氣回收量的影響

        從煤氣回收量來看,單位時(shí)間煤氣回收量平均值處于相同水平,均為2 400 m3左右,而且所有試驗(yàn)爐次波動(dòng)范圍在2 347~2 500 m3之間,基本上是處于相同水平,說明煤氣回收量與回收時(shí)間成正比。各爐次煤氣總回收量與回收時(shí)間的關(guān)系見圖1。

        圖1 煤氣回收時(shí)間與煤氣回收量的關(guān)系

        1.4.4 提釩工藝運(yùn)行參數(shù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果及分析

        煤氣CO≥20%、CO≥15%和CO≥10%爐次的時(shí)間分布見圖2~圖4。對(duì)提釩轉(zhuǎn)爐煤氣CO 含量分析如下:

        圖2 CO≥20%時(shí)間分布

        圖3 CO≥15%時(shí)間分布

        圖4 CO≥10%時(shí)間分布

        (1)CO<20%占到統(tǒng)計(jì)爐次的約40%,CO≥20%的時(shí)間小于1 min 的合計(jì)約為27%,大于1 min 的為33.33%。CO≥25%回收條件回收煤氣,有60%以上爐次不能回收的;將回收條件降到CO≥20%,有40%的爐次不能回收,僅33.33%爐次回收時(shí)間大于1 min。

        (2)將回收條件降到CO≥15%,只有約17%的爐次達(dá)不到回收條件,回收時(shí)間≥1 min 的爐次接近70%,≥2 min的占40%;

        3)將回收條件降到CO≥10%,不能回收的爐次<3%,回收時(shí)間≥1 min 的爐次>85%;≥2 min 的>75%。

        1.4.5 回收時(shí)間

        第三輪試驗(yàn)期間提釩轉(zhuǎn)爐煤氣回收率及回收時(shí)間對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果列于表4。

        由表4 看出,1#提釩轉(zhuǎn)爐煤氣回收率為93%,回收時(shí)間為130 s;6#提釩轉(zhuǎn)爐煤氣回收率為74%,回收時(shí)間為74 s。綜合平均回收時(shí)間為104 s。

        表4 第三輪試驗(yàn)提釩轉(zhuǎn)爐煤氣回收時(shí)間

        1.5 試驗(yàn)結(jié)果

        通過上述試驗(yàn)及運(yùn)行參數(shù)的統(tǒng)計(jì)分析,提釩轉(zhuǎn)爐具有回收轉(zhuǎn)爐煤氣的可行性,主要結(jié)論:降罩情況下提釩轉(zhuǎn)爐吹煉過程煤氣中CO≥10%的爐次達(dá)95%以上,回收時(shí)間平均能達(dá)到1.7 min,提釩轉(zhuǎn)爐煤氣回收技術(shù)上是可行的。

        2 工藝路線驗(yàn)證試驗(yàn)

        2014年9~10月,為進(jìn)一步明確提釩轉(zhuǎn)爐煤氣回收工藝路線,開展了驗(yàn)證試驗(yàn)。

        2.1 工藝參數(shù)及對(duì)比

        表5 工藝參數(shù)及對(duì)比

        2.2 試驗(yàn)條件

        提釩轉(zhuǎn)爐回收參數(shù):CO≥20%、O2≤1%時(shí)開始回收,CO≤15%、O2≥1%時(shí)終止回收。

        提釩轉(zhuǎn)爐操作工藝保持不變,降罩,增加環(huán)縫調(diào)節(jié)操作,調(diào)整爐口差壓。

        2.3 試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析

        (1)6#提釩轉(zhuǎn)爐共175爐,回收煤氣154爐,回收率為88%,回收總時(shí)間為16 092 s,單爐平均回收時(shí)間為1.74 min/爐,增加0.51 min/爐。

        (2)未回收爐數(shù)原因:共計(jì)21爐未回收,其中12爐因差壓未回收、6爐因CO 含量低未回收、3爐因設(shè)備異常未回收。

        (3)回收差壓對(duì)煤氣回收影響較大,導(dǎo)致0.5 min回收時(shí)間損失。

        3 結(jié)論

        通過試驗(yàn)證明提釩轉(zhuǎn)爐煤氣可以回收,但回收工藝路線需進(jìn)一步優(yōu)化,主要是建立煤氣回收工藝模型,必須對(duì)降罩時(shí)間、爐口線性差壓、CO濃度同步進(jìn)行協(xié)同控制優(yōu)化。

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