鄭 偉 高 超 姚舜禹 李 翔 程 龍
(1.國網(wǎng)河南省電力公司,河南 鄭州 450052;2.國網(wǎng)河南省電力公司電力科學研究院,河南 鄭州450052;3.國網(wǎng)河南省電力公司鄭州供電公司,河南 鄭州 450052;4.國網(wǎng)河南省電力公司焦作供電公司,河南 焦作 454000)
隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展,城市化水平在不斷提高,架空線路電纜化入地項目也在持續(xù)推進,電力電纜被廣泛應用于城市建設(shè)中。高壓電纜是電力傳輸?shù)闹匾O(shè)備之一,其安全穩(wěn)定運行對電網(wǎng)安全起著至關(guān)重要的作用[1-6]。隨著新建電纜工程的不斷增多,高壓電纜線路的故障頻發(fā),嚴重影響電網(wǎng)的安全可靠運行[7-9]。據(jù)不完全統(tǒng)計,電纜附件現(xiàn)場安裝工藝不符合施工要求是導致高壓電纜線路出現(xiàn)故障的主要原因。同時,在運行過程中,電纜附件受運行環(huán)境、機械損壞等因素的影響,導致電纜絕緣的可靠性逐漸降低,給電網(wǎng)的安全運行埋下重大隱患[10-15]。本研究通過對一起220 kV 高壓電纜終端接頭絕緣燒蝕故障進行分析,找出故障發(fā)生的原因,并提出運維建議。
該220 kV 架空電纜混合線路在某年2 月發(fā)生跳閘事件,選相A 相,重合不成功。經(jīng)現(xiàn)場排查發(fā)現(xiàn),31 號塔A 相電纜終端頭為此次事故的故障點,電纜終端頭下方的支架有明顯的燒傷痕跡,電纜尾管處出現(xiàn)炸裂現(xiàn)象(見圖1)。
圖1 故障電纜終端圖
故障桿塔為同塔三回布置,兩回220 kV 線路、一回110 kV 線路,故障電纜終端平臺高約30 m,周邊為綠化帶,現(xiàn)場無大型機械入場的痕跡。故障終端為TES1245-220 kV 戶外復合電纜終端,終端套管表面無鳥糞、無放電痕跡(見圖2)。故障發(fā)生時,天氣情況為多云、微風2級、溫度在2 ℃左右。
圖2 故障電纜終端平臺
更換故障所在的三相電纜終端,取下A 相故障電纜終端,發(fā)現(xiàn)電纜終端尾管處的電纜本體被嚴重燒蝕,尾管被燒蝕出直徑約5 cm 的孔洞,電纜外護套、金屬屏蔽層、主絕緣全部被燒蝕,距離平臺下方約20 cm處的電纜燒蝕最為嚴重,導體露出,部分銅芯被燒斷,通過觀察電纜燒蝕故障的痕跡,推測此處為故障的起始點(見圖3、圖4)。
圖3 拆卸下的故障電纜終端
圖4 故障電纜尾管處燒蝕情況
該故障電纜采用一端直接接地、一端保護接地的接地方式,發(fā)生故障的桿塔處直接接地,另一端保護接地?,F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)故障桿塔接地箱內(nèi)部、接地端子處均出現(xiàn)放電現(xiàn)象,另一端接地箱內(nèi)A 相電纜的護層保護器發(fā)生擊穿現(xiàn)象(見圖5、圖6)。
圖5 直接接地箱放電現(xiàn)象
圖6 保護接地箱放電現(xiàn)象
為了找到電纜終端發(fā)生故障的原因,對故障電纜終端進行解體(見圖7)。解體后發(fā)現(xiàn),電纜本體、應力錐及下方包繞的帶材完好,應力錐、半導體層等部位無明顯的放電痕跡,硅油色澤正常,從而判定故障的起因與套管內(nèi)部無關(guān)。
圖7 故障電纜終端(A相)解體后應力錐
對電纜尾管進行解剖后發(fā)現(xiàn),從法蘭下表面向下到金屬護套末端的電纜本體絕緣已被燒毀,并露出內(nèi)部的電纜線芯(見圖8)。故障點位于終端尾管處,并未延伸至終端接頭內(nèi)部,從而確定終端尾管為此次故障的故障點。
圖8 故障電纜終端故障點
對B、C兩相電纜終端尾管進行解剖(見圖9、圖10),發(fā)現(xiàn)B、C 相電纜終端尾管的封鉛處存在明顯的質(zhì)量問題:封鉛處存在明顯的裂紋、砂眼、脫焊現(xiàn)象,整體不平整且有毛刺;封鉛的厚度及范圍明顯不足,不符合《額定電壓66 kV~220 kV 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜接頭安裝規(guī)程》(DL/T 342—2010)中的相關(guān)規(guī)定;B 相電纜封鉛處出現(xiàn)了明顯的白色金屬鋁氧化粉末,說明水分已經(jīng)侵入內(nèi)部;C 相電纜封鉛處也存在著水分侵入痕跡。
圖9 B相電纜終端尾管解剖圖
圖10 C相電纜終端尾管解剖圖
通過對解剖進行分析,發(fā)現(xiàn)封鉛工藝質(zhì)量不合格是此次故障的主要原因。由于電纜終端使用的封鉛工藝質(zhì)量不合格,存在虛焊、開裂、毛刺等工藝缺陷,導致外界的水分透過熱縮護套進入封鉛處,并透過封鉛進一步侵入到電纜內(nèi)部半導體層,從而造成局部電場不均勻、電場畸變,導致局部發(fā)熱、絕緣劣化,且封鉛質(zhì)量不合格將會導致封鉛處的接觸電阻上升,造成局部懸浮點位、電場不均勻、絕緣劣化,進一步導致局部發(fā)熱,最終造成電纜發(fā)生燒蝕。
本研究通過對某220 kV 混合線路電纜終端故障進行分析,明確電纜終端封鉛工藝質(zhì)量不合格是故障產(chǎn)生的主要原因。封鉛工藝質(zhì)量不合格導致水分侵入、電場不均,從而引起局部發(fā)熱、絕緣劣化,最終造成電纜終端發(fā)生擊穿燒蝕故障。由于故障電纜終端平臺較高,終端下方的電纜本體彎曲,不滿足《電力電纜及通道運維規(guī)程》(Q/GDW 1512—2014)中有關(guān)電纜終端法蘭盤下應有不小于1 m的垂直段的要求,導致封鉛部位受力,從而加速封鉛的劣化。在設(shè)計階段,建議電纜終端平臺設(shè)計不宜過高。此外,電纜終端下方應加強固定,電纜終端下方應有不小于1 m 的垂直段;在安裝階段,應加強對電纜附件安裝質(zhì)量的管控,避免因工藝問題導致電纜出現(xiàn)故障;在運維階段,定期開展紅外測溫、接地環(huán)流等檢測工作,重點關(guān)注封鉛部位的溫升情況。