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        垃圾焚燒發(fā)電廠推料器速度控制探討

        2022-09-01 09:06:36馬高品
        環(huán)境衛(wèi)生工程 2022年4期
        關(guān)鍵詞:料器爐排閉環(huán)控制

        馬高品

        (上海康恒環(huán)境股份有限公司,上海 201703)

        1 引言

        在垃圾焚燒發(fā)電廠中,垃圾入爐量和垃圾層厚是決定爐膛燃燒狀況最重要的參數(shù),采用液壓驅(qū)動的推料器負(fù)責(zé)整個(gè)焚燒爐的垃圾供應(yīng),推料器的速度也是自動燃燒控制(Automatic Combustion Control,ACC)系統(tǒng)最重要的控制對象之一。垃圾焚燒發(fā)電廠推料器控制系統(tǒng)由集散控制系統(tǒng)(Distributed Control System,DCS)、爐排驅(qū)動控制柜、液壓缸、比例閥、位置傳感器等組成。推料器連接液壓缸,由液壓系統(tǒng)提供動力,爐排驅(qū)動控制柜和比例放大器通過調(diào)整比例閥閥芯開度,以控制液壓缸進(jìn)出油流量來調(diào)整推料器速度,行程開關(guān)和電磁換向閥用來控制推料器切換前進(jìn)/后退方向,推料器油缸上安裝拉繩式位置傳感器測量推料器位置。爐排驅(qū)動控制柜內(nèi)有可編程邏輯控制器(Programmable Logic Controller,PLC),DCS 與爐排驅(qū)動控制柜以PROFIBUS-DP 現(xiàn)場總線方式通訊,實(shí)現(xiàn)在中控室的全時(shí)監(jiān)控[1]。

        人工司爐時(shí),運(yùn)行人員按照爐膛狀況和經(jīng)驗(yàn)調(diào)整給料速度,此時(shí)沒有明確的垃圾層厚的概念,也無需推料速度與設(shè)定值嚴(yán)格一致,垃圾入爐量僅是統(tǒng)計(jì)垃圾吊累計(jì)抓取垃圾質(zhì)量的數(shù)據(jù)。但在ACC 系統(tǒng)中,垃圾層厚設(shè)定值是通過垃圾入爐量、垃圾密度、熱值等參數(shù)計(jì)算出理論值后再根據(jù)爐溫、蒸發(fā)量等實(shí)際燃燒狀況調(diào)整而計(jì)算出的確定數(shù)值。推料速度是調(diào)整垃圾層厚的手段,推料速度設(shè)定值確定后,即意味著推料速度和給料量已經(jīng)確定,必須保證推料器速度、給料量穩(wěn)定無偏差,否則垃圾層厚無法保證[2]。

        2 推料速度控制

        推料器控制系統(tǒng)如圖1 所示。目前垃圾焚燒發(fā)電廠中推料器速度有開環(huán)控制和閉環(huán)控制兩種方式。

        圖1 推料器控制系統(tǒng)示意Figure 1 Schematic of the feeder control system

        2.1 開環(huán)控制方式

        通過測量比例閥開度與推料速度之間的曲線,將推料器速度設(shè)定值SV 通過PLC 程序轉(zhuǎn)化為比例閥開度設(shè)定值KV,從而控制推料器速度(圖2)。該模式中位置傳感器信號僅具有指示作用(使DCS 監(jiān)控畫面中推料器位置可視化),未參與對推料器速度的控制。

        圖2 開環(huán)控制原理示意Figure 2 Schematic of open-loop control principal

        某項(xiàng)目3#爐2 臺推料器的比例閥開度與推料器速度的測量曲線如圖3 所示。

        圖3 推料器靜態(tài)特性曲線(開度/速度)Figure 3 Static characteristic curve of feeder(opening/speed)

        開環(huán)控制方式的特點(diǎn)如下:

        1)在正常推料速度范圍(10 m/h 以下),推料速度與比例閥開度有較好的線性關(guān)系。

        2)位置傳感器不參與速度控制,位置傳感器損壞或發(fā)生故障時(shí),正常推料不受影響。

        3)由于制造差異,每個(gè)比例閥的開度/速度曲線均不相同,調(diào)試時(shí)需要測量出每個(gè)比例閥的開度-速度靜態(tài)特性曲線,并在DCS 程序中進(jìn)行線性標(biāo)定。

        4)抗干擾能力差,當(dāng)液壓系統(tǒng)壓力變化或比例閥因長時(shí)間使用發(fā)生量程漂移或零點(diǎn)漂移時(shí),推料速度將不再準(zhǔn)確。

        由于開環(huán)控制抗干擾能力差,而推料器的液壓系統(tǒng)為整條焚燒線共用,當(dāng)推料器、干燥爐排、燃燒爐排、燃燼爐排、出渣機(jī)、料斗擋板等液壓缸頻繁動作,液壓系統(tǒng)壓力就會頻繁波動造成推料速度不穩(wěn),給料不均,垃圾層厚波動。

        2.2 閉環(huán)控制方式

        為解決開環(huán)控制抗干擾能力差的缺點(diǎn),閉環(huán)控制方式通過位置傳感器數(shù)據(jù)Pt計(jì)算出實(shí)際推料速度作為反饋值Vt,將推料器速度設(shè)定值SV 作為目標(biāo)值,通過PID 調(diào)節(jié)比例閥開度(圖4)。

        圖4 閉環(huán)控制原理示意Figure 4 Schematic of closed-loop control principal

        式中:Ptm和Ptn分別為PLC 程序中第m個(gè)和第n個(gè)掃描周期時(shí)采集的位移傳感器數(shù)值,mm;Tsc為PLC 的掃描周期。由于PLC 的AI(模擬量輸入)模塊和位置傳感器的分辨率和精度的限制,采集的Pt值會在誤差約±2 mm 的范圍內(nèi)不停跳變,掃描周期少時(shí)計(jì)算結(jié)果誤差較大,一般?。╩n)×Tsc為1 s 以上進(jìn)行計(jì)算(圖5)。

        圖5 位置傳感器數(shù)據(jù)讀取方式示意Figure 5 Schematic of reading mode of position sensor data

        某項(xiàng)目閉環(huán)控制方式測量的推料器速度Vt與速度設(shè)定值SV 的關(guān)系如圖6 所示。

        圖6 推料器速度設(shè)定值SV 與實(shí)際速度Vt對比Figure 6 Comparison between the set value SV and the actual speed Vt of feeder speed

        閉環(huán)控制方式抗干擾能力較強(qiáng),在PID 參數(shù)調(diào)整合理的情況下,推料器速度可以自動調(diào)整比例閥開度KV,將推料器速度快速調(diào)整至給定速度[3]。在液壓系統(tǒng)壓力波動和比例閥性能曲線改變時(shí),PID 模塊也能自動調(diào)整KV 值使推料器速度與設(shè)定值保持一致。

        3 控制方式優(yōu)化

        結(jié)合垃圾焚燒廠的實(shí)際使用環(huán)境及性能要求,上述以速度作為控制目標(biāo)的閉環(huán)控制(速度閉環(huán)控制)方式實(shí)際應(yīng)用時(shí)存在以下問題:

        1)拉繩式位移傳感器對安裝的要求很高,需要與推料器油缸完全平行,實(shí)際運(yùn)行中油缸活塞桿會有小幅轉(zhuǎn)動,容易導(dǎo)致拉繩磨損斷開,當(dāng)位置傳感器故障時(shí),推料器速度將失控。

        2)當(dāng)推料器投入ACC 運(yùn)行時(shí),推料器的速度設(shè)置值SV 是系統(tǒng)根據(jù)燃燒工況自動計(jì)算得出,隨著工況的不斷變化,SV 值會頻繁地變化。如圖6 所示,當(dāng)SV 值頻繁變化時(shí),推料器的實(shí)際推料量(Vt曲線與時(shí)間軸之間的面積)與給定目標(biāo)量(SV 與時(shí)間軸之間的面積)之間存在差別。

        3)如圖7 所示,速度閉環(huán)控制方式僅調(diào)整推料器速度Vt與設(shè)定值SV 保持一致(Pt與SP 的斜率一致),但推料器油缸是前進(jìn)/后退往復(fù)性運(yùn)動,當(dāng)油缸在切換前進(jìn)/后退運(yùn)動方向時(shí),因油路切換需要時(shí)間,會導(dǎo)致推料器實(shí)際推料量與給定目標(biāo)量偏差d越來越大。

        圖7 速度閉環(huán)控制推料器行程Figure 7 Feeder stroke in speed closed-loop control

        速度閉環(huán)控制方式中實(shí)際給料量存在偏差的原因在于:①反饋速度以位置傳感器計(jì)算而來,采集周期需在1 s 以上,反饋數(shù)據(jù)有延遲;②控制目標(biāo)為推料器速度,僅能保證推料速度響應(yīng)設(shè)定值,未考慮累計(jì)行程(推料量),當(dāng)油缸換向推料器暫停時(shí)或推料速度因設(shè)定值變化而調(diào)整時(shí)就會導(dǎo)致實(shí)際推料行程與設(shè)定行程存在偏差。

        鑒于上述原因,推料器可以直接將其位置作為目標(biāo)進(jìn)行控制(位置閉環(huán)控制),PID 模塊以下一掃描周期的位置SP 為目標(biāo)值,直接以位置傳感器Pt為反饋值,進(jìn)行PID 控制比例閥開度(圖8)。此模式下PID 的目標(biāo)值是不斷變化的數(shù)值,PID 調(diào)控的目的是讓推料器的位置與目標(biāo)位置保持一致。

        圖8 位置閉環(huán)控制原理Figure 8 Principal of position closed-loop control

        推料器前進(jìn)時(shí)SP 的計(jì)算公式為:

        式中:SPt為第t個(gè)掃描周期時(shí)的SP 值;SPt-1為上個(gè)掃描周期的SP 值;Tsc為PLC 的掃描周期。

        當(dāng)油缸切換前進(jìn)/后退運(yùn)動方向后,位置閉環(huán)控制方式可以快速調(diào)整推料器速度,使Pt值與SP值保持一致,推料器實(shí)際推料量與給定目標(biāo)量沒有累積偏差,如圖9 所示。

        圖9 位置閉環(huán)控制推料器行程Figure 9 Feeder stroke in position closed-loop control

        以河南某垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目為例,該項(xiàng)目采用1×800 t/d 機(jī)械爐排爐+1×18 MW 汽輪發(fā)電機(jī)組,焚燒爐設(shè)置3 臺往復(fù)式運(yùn)動的推料器,行程為600 mm。將3 臺推料器解除連鎖,1#推料器采用開環(huán)控制方式,2#推料器采用速度閉環(huán)控制方式,3#推料器采用位置閉環(huán)控制方式,速度設(shè)定值SV相同,分別記錄推料1 h 和2 h 后各推料器的位置狀態(tài),如表1 所示。

        表1 推料器位置狀態(tài)Table 1 Status of feeder position

        設(shè)定值為10 m/h 運(yùn)行1 h 和2 h 后,推料器預(yù)期位置應(yīng)為前進(jìn)狀態(tài)400 mm 處和后退狀態(tài)400 mm 處(推料器為往復(fù)式前進(jìn)/后退,10 m/h 的速度運(yùn)行2 h 后,應(yīng)完成16 次往復(fù)運(yùn)動后再前進(jìn)600 mm 并后退200 mm,此時(shí)的推料器為后退狀態(tài),位置傳感器值為400 mm,累計(jì)行程為600 mm×2×16+600 mm+200 mm=20 000 mm),3 種模式下推料器的實(shí)際推料行程差值分別為:1#推料器(+171mm,+312 mm)、2#推料器(-95 mm,-193 mm)、3#推料器(-2 mm,-1 mm),位置反饋閉環(huán)控制推料準(zhǔn)確性最高,且沒有累積偏差。

        4 結(jié)論

        1)以液壓油缸為動力的往復(fù)式機(jī)械爐排爐和采用ACC 系統(tǒng)的焚燒爐,建議采用位置閉環(huán)控制模式,降低推料量偏差。

        2)位置傳感器是保證推料器正常工作的重要設(shè)備,除需保證安裝質(zhì)量外,也要在日常巡檢中注意檢查,當(dāng)油缸發(fā)生轉(zhuǎn)動或拉繩磨損時(shí)及時(shí)調(diào)整和保護(hù)。

        3)實(shí)際運(yùn)行中,以開環(huán)控制方式作為備用,可降低停爐風(fēng)險(xiǎn)。正常情況下采用位置閉環(huán)控制方式,可保證燃料的準(zhǔn)確供應(yīng);當(dāng)位置傳感器發(fā)生故障時(shí),推料器自動切換為開環(huán)控制并提示位置傳感器故障,能維持焚燒爐的正常給料,為故障檢修爭取時(shí)間,待故障消除后再切換為位置閉環(huán)控制方式。

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