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        循環(huán)洗井工藝在延川南煤層氣田的應(yīng)用

        2022-08-31 09:16:36邵小平劉亞茹謝昕翰宋關(guān)偉任立昌徐杰華
        油氣藏評價與開發(fā) 2022年4期
        關(guān)鍵詞:工藝

        邵小平,崔 彬,劉亞茹,謝昕翰,宋關(guān)偉,任立昌,徐杰華

        (中國石化臨汾煤層氣分公司,山西臨汾041000)

        延川南煤層氣田是中國石化首個煤層氣田[1],截至2021年3月,延川南煤層氣田共有排采井921 口,經(jīng)過幾年的排采實踐,管式泵機抽工藝基本滿足排采的需要。目前氣井排水處于后期,平均單井日產(chǎn)液下降至0.54 m3,2018—2019年因煤粉沉積泵堵和卡泵造成的檢泵作業(yè)平均占比62%[2-4],氣井頻繁作業(yè),增加了作業(yè)成本,且作業(yè)過程中存在作業(yè)井控風(fēng)險,中斷生產(chǎn)對氣田產(chǎn)銷影響波動大。

        目前治理煤粉及壓裂砂沉積的主要方式為利用洗井車在短時間內(nèi)提高管式泵液量,但該方法造成了氣井的事實壓井,污染地層,同時也造成了氣井中斷生產(chǎn)影響產(chǎn)銷;洗井車洗井最少需要2名員工和一輛運維車輛配合操作,增加了維護成本;電流變化和卡泵洗井時,降低了處置的時效性,易躺井[5-6]。

        為了避免以上問題的發(fā)生,研制了循環(huán)洗井裝置,整個洗井過程為電力連鎖自動控制,實現(xiàn)了24 h連續(xù)洗井,并實現(xiàn)中控室遠(yuǎn)程停機報警,降低了員工的勞動強度和生產(chǎn)成本;同時,大幅降低了由煤粉和壓裂砂沉積引起的泵堵和卡泵造成的檢泵作業(yè)次數(shù)。

        1 泵堵及泵卡產(chǎn)生原因分析

        煤粉是在鉆井、壓裂工程及排采擾動作用下引起煤層失穩(wěn)破壞而產(chǎn)生的。按煤粉來源可分為鉆井殘留煤粉、井壁失穩(wěn)產(chǎn)生煤粉、煤基質(zhì)破裂產(chǎn)生煤粉[7-10]。

        煤粉的存在降低了氣井的產(chǎn)液量:煤粉落在排采管式泵的固定閥座上,會導(dǎo)致固定閥關(guān)不嚴(yán),造成泵漏失;部分井煤粉埋固定閥通道,造成進液通道堵塞;煤粉黏附在泵柱塞上,造成卡泵[11-14]。

        水力壓裂是煤層氣開采過程中有效的儲層改造工程[15-21],通過高壓驅(qū)動水流伴以石英砂等支撐劑,擠入儲層中原有的和新造的裂縫內(nèi),擴寬并伸展這些裂縫,進而在儲層中產(chǎn)生更多的次生裂縫,可產(chǎn)生有較高導(dǎo)流能力的通道,有效地連通井筒和儲層,提高煤層氣井的單井控制面積和產(chǎn)量。壓裂后,氣井在排水采氣過程中,隨著裂縫中水的排出,特別是在快速降低井底流壓時期,水中含有不同粒徑石英砂等支撐劑進入井筒和泵,砂進入泵筒后,砂落在排采管式泵的固定閥座上,會導(dǎo)致固定閥關(guān)不嚴(yán)而漏失;部分井砂和煤粉混合后會堵塞固定閥通道,造成進液通道堵塞。

        綜上所述,煤粉和砂是造成泵卡、泵堵、泵漏的主要原因,解決以上問題能有效延長泵免修期,節(jié)約作業(yè)費用,保證氣井生產(chǎn)的連續(xù)性。

        2 循環(huán)洗井原理

        目前,循環(huán)洗井工藝主要包括自動循環(huán)洗井[22]、空心桿自動洗井以及泵下洗井工藝。

        自動循環(huán)洗井是指通過機械隔膜泵將水升壓至0.2 MPa,高于井口套壓(氣流程外輸壓力),進而24 h均勻注入清水,保證氣井排量日產(chǎn)液不小于5.24 m3,達(dá)到提高油管內(nèi)的液流速度,從而將煤粉攜帶出地層至地面,井口產(chǎn)水經(jīng)過水池沉降過濾后被再次注入井底,建立循環(huán)(圖1)。機械隔膜泵為可調(diào)機械隔膜泵,通過調(diào)整排量,與管式泵排量相匹配,并控制井內(nèi)液面在合理范圍之內(nèi),避免造成水淹壓井,影響產(chǎn)氣。該洗井工藝可對中低產(chǎn)氣井24 h 連續(xù)洗井,攜帶煤粉,降低生產(chǎn)成本;但對高產(chǎn)氣井而言,該洗井工藝并不適用,主要原因是當(dāng)氣井瞬時氣量大于250 m3時,會發(fā)生氣頂現(xiàn)象,導(dǎo)致水流無法到達(dá)井下,進而無法進行洗井。

        圖1 自動循環(huán)洗井原理Fig.1 Principle of automatic circulation well flushing

        空心桿自動洗井是指在管式泵正常上下沖程工作時,在壓力差的作用下,地面將水吸入空心抽油桿,并通過空心抽油桿噴射器的導(dǎo)向通道對準(zhǔn)活塞上端面,一定壓力的水直接對活塞上表面沖洗,水帶著活塞以上的煤粉、砂與經(jīng)活塞排液通道進入油管和空心抽油桿之間環(huán)空的混合液混合,一定壓力和液流速度的混合液從環(huán)空排出,從而達(dá)到將活塞以上的煤粉和砂帶到地面(圖2)。該洗井工藝注入水量大,攜砂、攜煤粉能力強,注入水不會進入地層,不會影響氣井的生產(chǎn)連續(xù)性,但清洗位置具有一定的局限性,只對活塞以上環(huán)空進行清洗。

        圖2 空心桿自動洗井原理Fig.2 Principle of hollow rod automatic well flushing

        泵下洗井工藝是指將清水通過鋁塑管注入油管,當(dāng)活塞上行時,活塞上、下游動閥關(guān)閉,固定閥打開,地面注入水經(jīng)過鋁塑管、泵下洗井接頭,通過洗井接頭導(dǎo)向通道對準(zhǔn)固定閥,一定壓力的水直接對固定閥沖洗,水帶著周圍煤粉、砂與地層水匯合進入游動閥和固定閥的空腔;當(dāng)活塞下行時,游動閥打開,固定閥關(guān)閉,游動閥和固定閥的空腔混合液被壓縮后升壓,經(jīng)活塞排液通道進入油管和空心抽油桿的環(huán)空,一定壓力和液流速度的混合液從環(huán)空排出地面、井口,從而達(dá)到將泵桶、閥清洗出來的煤粉和砂帶到地面(圖3)。該洗井工藝在活塞上沖程可對固定閥、游動閥清洗,下沖程可對氣錨、氣錨吸入口等部位進行清洗。

        圖3 泵下洗井工藝原理Fig.3 Principle of well flushing process by pump

        目前,3 種洗井工藝的洗井制度為:正常使用自動循環(huán)洗井和空心桿自動洗井,定期使用泵下洗井工藝,3 種工藝相輔相成,保證泵和氣錨無煤粉和砂沉淀,提高管內(nèi)的液流速度,進而將煤層氣井采出水中的煤粉、細(xì)砂帶出井下至地面沉降池,達(dá)到煤層氣井機抽泵防卡的目的,有效延長氣井的檢泵周期。

        3 應(yīng)用效果分析

        3.1 自動循環(huán)洗井工藝

        2020年,自動循環(huán)洗井工藝已在延川南煤層氣田A班站56口煤層氣井應(yīng)用,從應(yīng)用效果來看,氣井的抽油機運行電流明顯下降,功圖顯示飽滿,管式泵工作狀態(tài)良好,氣量產(chǎn)量穩(wěn)定,且水質(zhì)明顯變清(圖4),洗井前后兩年比較,減少檢泵20 井次(表1),進而保證氣井生產(chǎn)連續(xù)性。

        圖4 洗井后水質(zhì)變化過程Fig.4 Water quality change process after well flushing

        表1 延川南煤層氣田A班站洗井前后檢泵次數(shù)統(tǒng)計Table 1 Statistics of pump inspection times before and after well flushing in station A of southern Yanchuan CBM Field

        目前,已在延川南煤層氣田推廣使用135 口煤層氣井,減少檢泵51 井次,減少作業(yè)影響產(chǎn)銷20.4×104m3,按單井作業(yè)費用5.81 萬元(含材料費),煤層氣售價1.6 元/m3,累計創(chuàng)效302萬元。

        3.2 空心桿自動洗井工藝

        2022年,空心桿自動洗井工藝在延川南煤層氣田A 班站3 口煤層氣井應(yīng)用。截至2022年5月31日,B1 井免修期延長至96 d(表2),B2 井免修期延長至79 d(表3),B3 井免修期延長至88 d(表4)。從應(yīng)用效果來看,該工藝可有效延長免修期,減少修井次數(shù),實現(xiàn)連續(xù)排采。

        表3 延川南煤層氣田A班站B2井安裝空心桿洗井工藝前歷次檢泵作業(yè)Table 3 Previous pump inspection before installing hollow rod well flushing process in Well-B2 of station A in southern Yanchuan CBM Field

        表4 延川南煤層氣田A班站B3井安裝空心桿洗井工藝前歷次檢泵作業(yè)Table 4 Previous pump inspection before installing hollow rod well flushing process in Well-B3 of station A in southern Yanchuan CBM Field

        3.3 泵下洗井工藝

        2022年,泵下洗井工藝在延川南煤層氣田A 班站B4 井試運行,目前,該井較安裝泵下洗井裝置前瞬時氣量增加80 m3(圖5),泵效提高約67.5 %(表5),且目前瞬時氣量穩(wěn)定在210 m3左右,為該井連續(xù)、穩(wěn)定排采奠定了基礎(chǔ)。

        圖5 延川南煤層氣田A班站B4井泵下洗井工藝安裝前后瞬時氣量變化情況Fig.5 Change of instantaneous gas volume before and after well flushing process by installation of pump in Well-B4 of station A in southern Yanchuan CBM Field

        表5 延川南煤層氣田A班站B4井安裝泵下洗井裝置前后基本參數(shù)Table 5 Basic parameters before and after well flushing by installation of pump in Well-B4 of station A in southern Yanchuan CBM Field

        4 結(jié)論

        1)3 種循環(huán)洗井方式,各有利弊。在現(xiàn)場實際應(yīng)用中,主要以自動循環(huán)洗井方式及空心桿洗井方式為主,以泵下洗井方式為輔。

        2)現(xiàn)場實際應(yīng)用表明,自動循環(huán)洗井工藝可減少檢泵作業(yè)頻次,空心桿自動循環(huán)洗井工藝可有效延長免修期,泵下洗井工藝可提高泵效,增加日產(chǎn)液,進而證實循環(huán)洗井工藝可有效降低頻繁修井導(dǎo)致的生產(chǎn)不連續(xù)現(xiàn)象的發(fā)生。

        3)循環(huán)洗井工藝在現(xiàn)場應(yīng)用過程中,減少了修井次數(shù),增加了氣井生產(chǎn)連續(xù)性,進而起到了降本增效的作用。

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