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        城市廢棄物前置干燥炭化技術(shù)在污泥耦合發(fā)電中的大型化工業(yè)實施

        2022-08-31 00:57:40李帥英周虹光嚴萬軍牛國平張朋飛張國富唐如意秦昶順
        熱力發(fā)電 2022年8期
        關(guān)鍵詞:煙氣工藝系統(tǒng)

        李帥英,周虹光,嚴萬軍,牛國平,白 鵬,張朋飛,張 偉,張國富,唐如意,秦昶順

        (西安西熱鍋爐環(huán)保工程有限公司,陜西 西安 710054)

        隨著我國城鎮(zhèn)化進程快速推進及“無廢城市”建設(shè)等政策落地,城市污水處置作為水環(huán)境治理最重要的組成部分,規(guī)模不斷擴大。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)[1](圖1),我國近15年城市污水年處置能力逐年呈增加趨勢,年平均增長率約5.47%,截止2020年,年處置能力達745億m3。一般情況下,每萬立方米污水經(jīng)處理后可產(chǎn)生80%含水率的污泥5~10 t。因此,污泥產(chǎn)量將隨著污水處置量的增大而增大。

        圖1 污水處置能力變化情況Fig.1 Changes of sewage disposal capacity

        目前,發(fā)達國家污泥處置方式差異較大[2-7]。歐盟15國中除了荷蘭大量采用焚燒處置以外,其它國家多種污泥處置方式并存。荷蘭、比利時和德國焚燒處置占比超過50%,希臘焚燒技術(shù)發(fā)展迅速,占比超過33%;英國、西班牙和法國以農(nóng)業(yè)利用為主,其中英國和西班牙的占比超過50%。整體來看,歐洲地區(qū)污泥農(nóng)業(yè)利用比例26%,焚燒比例41.3%,填埋比例明顯下滑至9.3%。美國常用的污泥處置有土地利用、填埋和焚燒3種方式,其中土地利用占比約50%;日本受土地限制,以焚燒為主,占比高達49%??梢姡蟛糠职l(fā)達國家污泥處置以農(nóng)業(yè)利用及焚燒為主。

        我國污泥處置包括土地利用、填埋、焚燒以及建材利用等不同的方式[8-13]。劉瑩[14]研究指出目前我國污泥主要處理方式中填埋占65%,堆肥占15%,自然干化占6%,焚燒占3%。安葉等[15]研究指出根據(jù)2017年我國污泥處置項目統(tǒng)計,其中采用土地利用占48.5%,焚燒占32.7%,衛(wèi)生填埋占15.54%,建材利用占1.91%,其它方式占1.27%。薛重華等[16]根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部“城鎮(zhèn)水務(wù)管理信息系統(tǒng)”統(tǒng)計,我國2018年上半年產(chǎn)生的1 800萬t市政污泥(含水率80%)中土地利用占26.5%,焚燒利用占25%,衛(wèi)生填埋占24.1%,建材利用占14.4%,其它方式綜合處理占9.3%。由于學(xué)者們統(tǒng)計數(shù)據(jù)的口徑及時間不同,造成統(tǒng)計結(jié)果存在一定差異,但不難看出,目前我國污泥處置仍然以填埋和土地利用為主,容易造成“二次污染”。2020年住建部及發(fā)改委發(fā)布的《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補短板強弱項實施方案》明確提出,城市污泥無害化處置率和資源化利用率需進一步提高?!丁笆奈濉背擎?zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》提出,破解污泥處置難點,實現(xiàn)無害化推進資源化??梢姡勰嗟臒o害化及資源化是我國污泥處置未來發(fā)展的趨勢。

        燃煤耦合污泥發(fā)電作為污泥焚燒處置的一種新途徑[17-19],充分挖掘了已有火電基礎(chǔ)設(shè)施,有效節(jié)約社會資本及土地資源,備受國家及行業(yè)高度關(guān)注。國家能源局、環(huán)境保護部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于開展燃煤耦合生物質(zhì)發(fā)電技改試點工作的通知》指出,優(yōu)先選取熱電聯(lián)產(chǎn)煤電機組布局燃煤耦合垃圾及污泥發(fā)電技改試點項目?!?019—2020年全國碳排放權(quán)交易配額總量設(shè)定與分配實施方案(發(fā)電行業(yè))》指出,完整履約年度內(nèi),摻燒生物質(zhì)(含垃圾、污泥等)熱量年均占比超過10%且不高于50%的化石燃料機組暫不納入配額管理。

        1 污泥耦合發(fā)電工藝

        1.1 直摻工藝

        直摻工藝是將污水廠產(chǎn)生的含水率為60%~80%的污泥持續(xù)添加在輸煤皮帶的原煤層上,依次經(jīng)過輸煤系統(tǒng)、制粉系統(tǒng)及燃燒器后進入鍋爐爐膛焚燒處置(圖2)。該技術(shù)路線工藝簡單,投資費用小,但由于污泥混合不均勻等因素影響,容易造成原煤倉和給煤機堵塞問題,污泥摻燒量較小。

        圖2 直摻工藝Fig.2 The direct doping process

        1.2 “脫水+摻燒”工藝

        “脫水+摻燒”工藝是燃煤電廠首先對污水廠產(chǎn)生的污泥進行干化[20-25],使其含水率降至40%以下;然后通過電廠輸煤系統(tǒng)或制粉系統(tǒng)進行摻燒,提高了污泥利用綜合價值,避免了系統(tǒng)堵塞等問題,系統(tǒng)安全性高,污泥摻燒量大(圖3)。但該系統(tǒng)較復(fù)雜,污泥干化過程會產(chǎn)生臭味及有機臭水,需配套有機臭水處理系統(tǒng),占地大、投資大。

        圖3 “脫水+摻燒”工藝Fig.3 The “dehydration+mixed burning” process

        1.3 煙氣直接干化工藝

        煙氣直接干化工藝是利用鍋爐中低溫?zé)煔庠诟苫O(shè)備中以直接接觸的方式對污泥進行干燥,將污泥含水率降至30%左右;干化后的污泥經(jīng)中間儲倉及給料系統(tǒng)至鍋爐輸煤皮帶或制粉系統(tǒng)進行摻燒,干化設(shè)備出口含有機氣體的煙氣送至鍋爐尾部除塵器入口進行排放。該系統(tǒng)相對簡單,投資較少,但干化過程有臭味產(chǎn)生,且有機氣體對尾部環(huán)保設(shè)施存在二次污染或運行風(fēng)險,如脫硫塔漿液“起泡現(xiàn)象”(圖4)。

        圖4 煙氣直接干化工藝Fig.4 The flue gas direct drying process

        1.4 城市廢棄物前置干燥炭化工藝

        城市廢棄物前置干燥炭化工藝是利用煤粉鍋爐高溫?zé)煔庾鳛槎栊约訜峤橘|(zhì),在一體化處理機內(nèi)部對城市廢棄物進行干燥、炭化、粉碎及輸送的一體化處置,一體化處理機出口全組分產(chǎn)物經(jīng)密閉管道直接輸送至爐膛進行焚燒(圖5)。該系統(tǒng)簡捷、占地小、投資少,單套設(shè)備處置量大,處置過程無臭氣及有機臭水,能適應(yīng)污泥、生物質(zhì)、垃圾及廢水等各類廢棄物資源化及無害化處置。

        圖5 城市廢棄物前置干燥炭化工藝Fig.5 The pre-drying carbonization process of municipal waste

        2 污泥耦合發(fā)電工藝選擇

        表1綜合對比了污泥耦合發(fā)電工藝。為了更好地滿足火電廠對城市廢棄物耦合發(fā)電方面的綠色發(fā)展需求,某電廠超臨界變壓直流爐采用城市廢棄物前置干燥炭化技術(shù)路線,污泥處置過程無有機臭水及臭氣,且對其它城市廢棄物具有處置能力,處置對象適應(yīng)性強。

        表1 不同污泥耦合發(fā)電工藝對比Tab.1 Comparison of different sludge coupling power generation processes

        3 工程技術(shù)方案

        3.1 鍋爐概況

        國內(nèi)某電廠超臨界變壓直流爐(HG-1163/25.4-PM1),采用∏型布置、單爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu),燃燒系統(tǒng)采用低NOx旋流式煤粉燃燒器,前后墻對沖燃燒方式。鍋爐主要設(shè)計參數(shù)見表2。

        表2 鍋爐主要設(shè)計參數(shù)Tab.2 Main design parameters of the boiler

        鍋爐尾部配套了完善的污染物脫除系統(tǒng),使大氣污染物排放指標(biāo)達到超低排放水平。其中,氮氧化物采用低NOx旋流燃燒器技術(shù)及選擇性催化還原法(SCR)脫硝技術(shù),可實現(xiàn)NOx排放質(zhì)量濃度小于48 mg/m3,氨逃逸量小于2.28 mg/m3;SO2采用高效濕法脫硫技術(shù),可實現(xiàn)SO2排放質(zhì)量濃度小于35 mg/m3;煙塵采用低低溫電除塵器技術(shù)及煙道除霧器技術(shù),可實現(xiàn)煙塵排放質(zhì)量濃度小于5 mg/m3。

        3.2 技術(shù)方案

        本項目規(guī)劃分兩期建設(shè),一期項目80%含水率污泥處置能力為1×250 t/d,采用“兩爐一機”配置方式;二期項目提升污泥處置能力至2×250 t/d;一期項目統(tǒng)一設(shè)計,預(yù)留二期項目設(shè)備布置空間。依據(jù)《煤的工業(yè)分析方法》(GB/T 212—2008)及《燃料元素的快速分析方法》(DL/T 568—2013)等標(biāo)準(zhǔn),對該鍋爐入爐煤及污泥進行了檢測,詳細數(shù)據(jù)詳見表3。城市廢棄物前置干燥炭化技術(shù)主要包含污泥儲存系統(tǒng)、一體機系統(tǒng)、爐煙系統(tǒng)及除臭系統(tǒng),具體方案如圖6所示。

        圖6 城市廢棄物前置干燥炭化技術(shù)方案Fig.6 Technical scheme of the municipal waste pre-drying carbonization technology

        表3 機組入爐煤及污泥參數(shù)Tab.3 Parameters of the coal and sludge into the unit

        1)污泥存儲系統(tǒng)

        考慮二期項目將提升污泥處置能力至500 t/d,本項目配置1套500 m3的污泥儲倉,滿足未來1天污泥處置量的存儲要求。污泥儲倉地下布置采用混凝土結(jié)構(gòu),底部設(shè)置污泥滑架及3組螺旋給料機,每組螺旋給料機配1臺柱塞泵,運行方式為兩運一備,污泥依次通過螺旋給料機及柱塞泵經(jīng)無縫管道輸送至一體化處理機中處置,系統(tǒng)輸送能力為11 t/h。其中,螺旋給料機采用變頻方式對污泥量進行調(diào)節(jié),污泥存儲系統(tǒng)占地約14.0 m×17.5 m。

        2)一體化處理機

        根據(jù)電廠需求,一、二期項目各配置1套一體化處理機,其中一期先實施建設(shè),二期預(yù)留布置空間。一體化處理機由回轉(zhuǎn)干燥段及粉碎輸送段組成,回轉(zhuǎn)干燥段功率650 kW,粉碎輸送段功率220 kW。單套一體化處理機污泥處置能力為250 t/d,占地面積為10 m×20 m。

        3)爐煙系統(tǒng)

        一期項目1號、2號鍋爐都具備抽取650 ℃和350 ℃左右煙氣的能力,2種不同溫度煙氣混合成550 ℃左右進入一體化處理機內(nèi)對污泥進行干燥及炭化。出口煙氣及產(chǎn)物溫度約180 ℃,通過密閉管道經(jīng)增壓風(fēng)機輸送至泥粉燃燒器,進入爐膛進行焚燒處置。增壓風(fēng)機功率500 kW,采用變頻電機。

        4)除臭系統(tǒng)

        除臭系統(tǒng)是對污泥倉及污泥卸料間采用微負壓措施,即在污泥倉及污泥卸料間布置抽氣系統(tǒng),使其通過母管與增壓風(fēng)機入口連接,利用增壓風(fēng)機運行時入口負壓對污泥倉及污泥卸料間進行抽氣,形成微負壓環(huán)境,防止污泥卸料及存儲過程中臭氣外逸,同時抽集的氣體借助一體化處理機出口的產(chǎn)物輸送管道經(jīng)泥粉燃燒器進入鍋爐爐膛進行焚燒。

        4 應(yīng)用效果

        項目投運后,第三方權(quán)威機構(gòu)依據(jù)《電站鍋爐性能試驗規(guī)程》(GB/T 10184—2015)對鍋爐摻燒污泥前后的燃燒性能測試結(jié)果見表4。由表4可見,機組負荷為262.5 MW時,鍋爐摻燒污泥后,飛灰含碳量上升0.160百分點,排煙溫度升高4.15 ℃,鍋爐效率降低0.298百分點,本工藝系統(tǒng)平均電耗為65.03 kW·h/t。試驗期間機組DCS運行數(shù)據(jù)見表5。由表5可見,鍋爐摻燒污泥后機組運行參數(shù)正常,無明顯變化。

        表4 鍋爐燃燒性能測試Tab.4 The boiler combustion performance test result

        表5 機組DCS運行數(shù)據(jù)Tab.5 The unit DCS operation data

        此外,第三方權(quán)威機構(gòu)依據(jù)《環(huán)境空氣及廢氣二噁英類的測定》(HJ 77.2—2008)對摻燒污泥后煙囪入口煙氣中二噁英排放質(zhì)量濃度進行了測試,測試結(jié)果見表6。由表6可見,不同負荷下?lián)綗勰鄬﹀仩t煙氣中二噁英排放無明顯影響,排放質(zhì)量濃度均小于0.01 ng/m3,遠小于垃圾發(fā)電廠二噁英排放質(zhì)量濃度限制。其主要原因為,煤粉爐爐膛溫度達1 300~1 500 ℃,僅停留數(shù)微秒二噁英就可以完全分解,且產(chǎn)物中幾乎不包含二噁英前體物,大大降低后期重新合成幾率[26]。

        表6 煙氣中二噁英排放質(zhì)量濃度Tab.6 mass concentration of dioxin emission in flue gas

        5 結(jié) 論

        1)本項目采用城市廢棄物前置干燥炭化技術(shù)在污泥耦合發(fā)電項目中進行了應(yīng)用,一期項目投運后污泥處置能力達到250 t/d,鍋爐主輔機運行參數(shù)均正常,為污泥的無害化及資源化處置提供了一種新的技術(shù)路徑。本項目投資省、占地小,污泥處置過程無臭水及臭氣產(chǎn)生,后續(xù)具備對處置對象的拓展能力。

        2)本工藝系統(tǒng)污泥處置過程中平均電耗為65.03 kW·h/t。摻燒污泥后,鍋爐飛灰含碳量上升0.160百分點,排煙溫度升高4.15 ℃,鍋爐效率降低0.298百分點。此外,不同負荷下?lián)綗勰嗪箦仩t煙氣中二噁英排放質(zhì)量濃度均無明顯增加。

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