董建鋒,魏光升?,朱 榮,董 凱,張慶南,張丙龍
1) 北京科技大學(xué)冶金與生態(tài)工程學(xué)院,北京 100083 2) 北京科技大學(xué)二氧化碳科學(xué)研究中心,北京 100083
轉(zhuǎn)爐煉鋼作為當(dāng)今世界最主要的煉鋼方式,占全球鋼產(chǎn)量的70%以上,我國轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量占國內(nèi)鋼總產(chǎn)量的85%以上,轉(zhuǎn)爐煉鋼通常采用O2作為頂吹氣體,但轉(zhuǎn)爐煉鋼過程煙塵量大、爐渣鐵損高,單渣法冶煉時(shí)脫磷率不穩(wěn)定[1-5].
CO2與O2相比是一種弱氧化性氣體,近年來有研究者將CO2用作煉鋼過程,并取得了較好的結(jié)果[6-18].靳任杰等[10]、尹振江等[11]進(jìn)行了CO2噴吹煉鋼的可行性實(shí)驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)在煉鋼過程中噴入一定濃度CO2氣體后,也可脫除鋼液中的碳,實(shí)現(xiàn)脫碳的目的.李智崢等[12]建立了CO2用于煉鋼過程的物料及能量模型,認(rèn)為CO2用于轉(zhuǎn)爐煉鋼過程可完成脫碳等冶金任務(wù),并有利于溫度的控制,若要滿足轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)對熱量的要求,CO2噴吹比例應(yīng)在23.5%以內(nèi).張偉等[13]通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),混入CO2后鐵的蒸發(fā)量降低,同時(shí)有利于降低鐵損,渣中TFe和FeO均降低.文獻(xiàn)[14~17]進(jìn)行了CO2-O2混合噴吹煉鋼降低煙塵排放的基礎(chǔ)及中試試驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)頂?shù)讖?fù)吹CO2煉鋼過程煙塵量減少了約12.5%.呂明等[1,18]進(jìn)行了30 t轉(zhuǎn)爐頂?shù)讖?fù)吹CO2的試驗(yàn),研究發(fā)現(xiàn)煙塵量平均降低11.15%,鋼液氮、磷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別降低50%和23.33%,爐渣TFe和(FeO)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別降低了3.10%和3.97%,提高了金屬收得率.可見轉(zhuǎn)爐噴吹CO2有利于降低煙塵量,提高脫磷、脫氮效果,同時(shí)控制爐渣氧化性,降低渣中(FeO)和鐵損.
為進(jìn)一步明確轉(zhuǎn)爐CO2噴吹比例對鋼液脫磷、脫氮、鋼液與爐渣氧化性等的影響,本文在團(tuán)隊(duì)研究基礎(chǔ)上,在某鋼廠300 t轉(zhuǎn)爐上進(jìn)行了不同頂吹CO2比例的工業(yè)試驗(yàn)研究.
CO2在高溫狀態(tài)下具備弱氧化性,結(jié)合表1煉鋼溫度(1873 K)下的標(biāo)準(zhǔn)反應(yīng)吉布斯自由能ΔG?(其中T為溫度),可以看出CO2作為氧化劑時(shí),在煉鋼環(huán)節(jié)中具備冶金反應(yīng)可行性.和純氧噴吹相比,CO2的弱氧化性為控制煉鋼反應(yīng)提供了條件.因此,可采用CO2作為煉鋼過程的氧化反應(yīng)介質(zhì),完成脫碳等冶金任務(wù),有利于實(shí)現(xiàn)熔池氧化性的控制.CO2和O2與熔池中主要元素反應(yīng)的熱力學(xué)數(shù)據(jù)如表1所示.
表 1 CO2與鋼液中元素反應(yīng)的熱力學(xué)數(shù)據(jù)[19]Table 1 Thermodynamic data of reactions between CO2 and elements in molten steel[19]
圖1為CO2和O2與表1中各元素反應(yīng)在298 K時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)摩爾反應(yīng)焓ΔH,其中碳與氧的反應(yīng)以生成CO為參考.從圖中可以看出CO2和碳、鐵之間的反應(yīng)為吸熱效應(yīng),和硅、錳之間為放熱效應(yīng),而O2與所有元素反應(yīng)均為放熱效應(yīng),且遠(yuǎn)高于CO2反應(yīng)產(chǎn)生的放熱,因而可通過在不同轉(zhuǎn)爐冶煉階段吹入不同量的CO2達(dá)到控制轉(zhuǎn)爐升溫速率的目的.
圖1 CO2和O2與各元素在298 K時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)摩爾反應(yīng)焓Fig.1 Standard mole reaction enthalpy of CO2 and O2 with elements at 298 K
從表1可以看出CO2是一種弱氧化性氣體,在煉鋼溫度下不能直接與磷發(fā)生反應(yīng),在有CaO時(shí),CO2參與脫磷反應(yīng)過程如式(1)所示:
根據(jù)經(jīng)典脫磷STB經(jīng)驗(yàn)公式[20],轉(zhuǎn)爐頂?shù)讖?fù)吹時(shí),磷的分配比為:
從式(2)可以看出在低溫條件下,磷在渣-金間的分配比比在高溫條件下更大,在低溫下脫磷具有更好的熱力學(xué)條件.
脫磷反應(yīng)為典型的渣-鋼界面反應(yīng),爐渣形成速率對脫磷有著重大的影響.而溫度過高,磷在渣-金間的分配比很小,溫度過低不利于前期脫磷渣的熔化,當(dāng)溫度小于1300 ℃時(shí),渣、鋼不易分離,造成爐渣黏稠,脫磷動(dòng)力學(xué)條件極差,不利于脫磷.提高熔池溫度,會使磷的分配比下降,但會減小爐渣的黏度,有利于石灰的熔解加速,從而有利于磷從鋼液中向爐渣相的轉(zhuǎn)移傳質(zhì),因此,要保證脫磷效果,應(yīng)當(dāng)將溫度控制在一定范圍內(nèi)[21].
筆者團(tuán)隊(duì)研究認(rèn)為CO2替代部分O2用于轉(zhuǎn)爐脫磷,可起到較好的控溫效果,在脫磷轉(zhuǎn)爐中CO2頂吹比例為15.5%時(shí),脫磷率提高6.99%[21-22].
噴吹CO2時(shí),CO2與鋼液中的碳發(fā)生如式(3)所示的反應(yīng):
在1873 K下平衡時(shí)可以得到CO分壓PCO與鋼液中碳的活度a[C]的關(guān)系如式(4)所示:
式中,P?為標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,R為普適氣體常數(shù),根據(jù)式(4)可以得到平衡狀態(tài)下CO量綱一的分壓=隨碳活度變化的趨勢,如圖2所示.從圖中可以看出,隨著熔池碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)的降低,平衡持續(xù)降低,轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.35%~0.40%時(shí),平衡P′CO降低約4%,與CO2和碳反應(yīng)類似,CO2與鋼液中其他元素如錳、硅和鐵等反應(yīng)也會存在部分CO2不能完全反應(yīng),這也是CO2弱氧化性的體現(xiàn).
圖2 平衡CO分壓與碳活度的關(guān)系Fig.2 Relationship between equilibrium CO partial pressure and carbon activity
根據(jù)碳氧積定義式[23]反應(yīng)平衡時(shí):
碳氧積m只與溫度有關(guān),為溫度的函數(shù),因此當(dāng)溫度不變時(shí),平衡的降低將使碳氧濃度積[%C][%O]降低,這意味著在碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)相同時(shí),鋼液中的氧的質(zhì)量分?jǐn)?shù)將會降低.實(shí)際上,碳氧濃度積還與終點(diǎn)碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、爐內(nèi)動(dòng)力學(xué)條件和爐齡等因素有關(guān)[24].
通過以上分析可以發(fā)現(xiàn),使用CO2作為煉鋼氧化劑時(shí),因CO2與鋼液中的元素反應(yīng)為吸熱或微放熱效應(yīng),總體的反應(yīng)的熱效應(yīng)降低,可噴吹一定比例的CO2實(shí)現(xiàn)煉鋼脫磷過程溫度的調(diào)控,為脫磷反應(yīng)的發(fā)生創(chuàng)造良好的熱力學(xué)條件;此外,CO2與硅、錳、鐵等元素的氧化反應(yīng)均可產(chǎn)生CO氣體,與碳反應(yīng)可產(chǎn)生兩倍體積的CO氣體,熔池?cái)嚢枘芰υ黾?,?dòng)力學(xué)條件改善,而CO2不完全反應(yīng)特性有利于降低平衡CO分壓,降低碳氧濃度積.
試驗(yàn)過程采用頂吹CO2-O2、底吹CO2/Ar的冶煉工藝,圖3所示為CO2噴吹工業(yè)試驗(yàn)示意圖,CO2經(jīng)回收后分別通向底吹與頂吹管路,頂吹CO2與O2混合后吹入轉(zhuǎn)爐內(nèi).試驗(yàn)轉(zhuǎn)爐為常規(guī)冶煉轉(zhuǎn)爐.
圖3 噴吹CO2工業(yè)試驗(yàn)示意圖Fig.3 Schematic diagram of CO2 injection test
轉(zhuǎn)爐冶煉在不同時(shí)期有不同的任務(wù),在前期,主要完成脫磷等任務(wù),從而需要控制升溫速率,延長有效脫磷時(shí)間;轉(zhuǎn)爐冶煉中期,過高的溫度將產(chǎn)生大量的煙塵,造成環(huán)境污染與資源浪費(fèi),因而可以增加CO2噴吹比例;轉(zhuǎn)爐后期,底吹CO2反應(yīng)產(chǎn)生的CO與Ar相比,將提高CO分壓,不利于鋼液內(nèi)部碳氧濃度積的降低,而頂吹CO2由于氧化性的降低,可能造成回磷,根據(jù)不同時(shí)期轉(zhuǎn)爐冶煉的目的,頂?shù)讖?fù)吹CO2試驗(yàn)供氣流量方案如表2所示.
表 2 工業(yè)試驗(yàn)方案Table 2 Industrial test scheme
工業(yè)試驗(yàn)中初始、終點(diǎn)碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)等信息如表3所示.將原工藝與試驗(yàn)工藝剔除補(bǔ)吹等異常、特殊爐次后進(jìn)行分析,剔除后所有工藝平均終點(diǎn)碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)與溫度相差不大,試驗(yàn)為連續(xù)進(jìn)行,爐齡相差不大,盡量排除了其他因素對碳氧濃度積造成的影響.
表 3 試驗(yàn)碳、溫度與補(bǔ)熱劑加入情況Table 3 Industrial test carbon, temperature, and heat compensating material
圖4所示為不同CO2前中期頂吹比例下轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化,從圖中可以看出隨著前中期CO2頂吹比例的增加,終點(diǎn)磷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)先快速下降后下降不明顯,相比于原工藝,終點(diǎn)磷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高由 9.3×10-5下降至 7.4×10-5,下降比例為20.4%.說明噴吹CO2可降低轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷的質(zhì)量分?jǐn)?shù),但在一定比例后,繼續(xù)增大噴吹比例對脫磷效果的提升不明顯,這可能是因?yàn)镃O2的噴吹雖然在一定情況下控制了升溫速率,但也降低了氧氣的分壓,降低了爐渣的氧化性,且較大的前期的頂吹CO2比例降低了氧化性和鋼液溫度,可能不利于化渣,另一方面由于噴吹CO2會造成鋼液一定的溫度損失,為了達(dá)到出鋼溫度要求,通常會加入硅鐵、焦炭等補(bǔ)熱劑,可能造成爐渣堿度降低,不利于脫磷.
圖4 不同CO2噴吹工藝下轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)Fig.4 Mass fraction of endpoint phosphorus in converter under different CO2 injection processes
圖5所示為不同CO2前中期頂吹比例下轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氮的質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化,從圖中可以看出CO2的噴吹降低了轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氮的質(zhì)量分?jǐn)?shù),轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氮最高由1.69×10-5降低至1.11×10-5,下降比例為34.3%.隨著CO2頂吹比例的增加,終點(diǎn)氮的質(zhì)量分?jǐn)?shù)保持下降趨勢,但下降幅度變小,這說明CO2的噴吹促進(jìn)了鋼液的脫氮反應(yīng).
圖5 不同CO2噴吹工藝下轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氮的質(zhì)量分?jǐn)?shù)Fig.5 Mass fraction of endpoint nitrogen in converter under different CO2 injection processes
從表1可以看出,CO2與O2相比,與相同量的熔池中的元素反應(yīng),均多生成相同CO2反應(yīng)量的CO氣體,根據(jù)李智崢[21]研究結(jié)果,在鋼液碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.24%~4%時(shí),CO2反應(yīng)率為60%~95%,此時(shí)由于CO2吹入而增加的CO氣體量VCO增為:
其中,VCO2為冶煉過程CO2的吹入量.隨著CO2噴吹比例的增加,鋼液中的氮減少,若假設(shè)氮為相比于原工藝額外產(chǎn)生的CO氣泡所脫除,且氣泡壓力為101325 Pa,根據(jù)此時(shí)鋼液中氮的質(zhì)量分?jǐn)?shù)所計(jì)算得到的氮的分壓[25]與額外產(chǎn)生的CO氣泡中氮的分壓PN2范圍如圖6所示.
圖6 不同CO2噴吹工藝時(shí)額外氣泡及與鋼液氮平衡的氮分壓Fig.6 Nitrogen partial pressure in additional bubbles and equilibrium with liquid steel nitrogen in different CO2 injection processes
從圖6中可以看出,隨著CO2噴吹比例的增加,與原工藝相比,額外氣泡中的N2分壓逐漸降低,這說明額外產(chǎn)生的CO對氮的脫除效果逐漸變差.但無論CO2反應(yīng)率為60%還是95%,額外氣泡中的氮的分壓均遠(yuǎn)高于此時(shí)鋼液中的氮的質(zhì)量分?jǐn)?shù)相平衡的分壓,這說明脫氮效果的提高不僅僅是因?yàn)榇等隒O2反應(yīng)產(chǎn)生了額外的氣體,還提高了原有氣體的脫氮效果,額外氣體的產(chǎn)生改善了熔池的動(dòng)力學(xué)條件,有利于氮的傳質(zhì),另一方面更多的CO也將有利于隔絕空氣,避免吸氮.
圖7所示為不同CO2前中期頂吹比例下轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳氧濃度積及TFe的質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化,從圖中可以看出在一定范圍內(nèi)噴吹CO2可降低轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳氧濃度積,相比于原工藝碳氧濃度積最多由1.659×10-3降低至 1.445×10-3,渣中 TFe 質(zhì)量分?jǐn)?shù)最多由18.34%降低至16.71%,下降比例分別為12.92%和8.89%.這可能是因?yàn)镃O2為弱氧化性氣體,一方面在熱力學(xué)上降低了CO分壓,另一方面由于產(chǎn)生更多的CO氣泡,改善了熔池動(dòng)力學(xué)條件.隨著CO2頂吹比例的增加,碳氧濃度積與爐渣中TFe變化趨勢基本相同,均為先降低后增加,這說明過大的CO2頂吹比例不利于轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧化性的控制,這可能是因?yàn)镃O2噴吹比例過大對鋼液與爐渣溫度影響過大,也可能與冶煉過程中補(bǔ)熱劑的加入有關(guān).
圖7 不同CO2噴吹工藝下轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳氧濃度積及渣中TFe的質(zhì)量分?jǐn)?shù)Fig.7 Endpoint carbon and oxygen concentration product of converter and mass fraction of TFe in slag under different CO2 injection processes
在某廠進(jìn)行300 t轉(zhuǎn)爐頂吹CO2-O2、底吹CO2/Ar的工業(yè)試驗(yàn),通過改變頂吹CO2比例研究了不同CO2頂吹比例對轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷、氮和碳氧濃度積的影響,在本研究中可以得到以下結(jié)論:
(1)隨著轉(zhuǎn)爐冶煉前中期CO2頂吹比例由4.84%逐漸提高到9.68%,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)先下降后基本不變,而氮的質(zhì)量分?jǐn)?shù)保持下降趨勢,但降低幅度逐漸減小.此次試驗(yàn)中轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷、氮的質(zhì)量分?jǐn)?shù)下降比例分別最高為20.4%和34.3%.
(2)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳氧濃度積與渣中TFe隨前中期CO2頂吹比例增加變化趨勢基本相同,均為先降低后增加.此次試驗(yàn)中轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳氧濃度積與渣中TFe降低比例最高分別為12.92%和8.89%.
(3)轉(zhuǎn)爐冶煉中頂吹部分CO2可降低終點(diǎn)磷、氮、氧的質(zhì)量分?jǐn)?shù)和渣中TFe,改善熔池動(dòng)力學(xué)條件,對于不同指標(biāo)來說最佳頂吹CO2比例不同.