米雪鋒,莘艾青
(河北陽煤正元化工集團有限公司, 河北石家莊 051530)
我國氮肥企業(yè)生產(chǎn)的尿素產(chǎn)品,一般都按照小顆粒設(shè)計。與小顆粒尿素相比,大顆粒尿素有如下優(yōu)點:
(1) 大顆粒尿素的顆粒強度更高,不易破碎和結(jié)塊,方便運輸,流動性好,適合于機械化施肥。
(2) 因兩者生產(chǎn)工藝不同,大顆粒尿素中粉塵含量更低。
(3) 大顆粒尿素生產(chǎn)時,要求尿液蒸發(fā)濃縮至95%~96%,有效減少了縮二脲的產(chǎn)生,避免了尿素對農(nóng)作物的傷害。
(4) 由于大顆粒尿素粒徑較大,相對于小顆粒尿素,其比表面積較小,在土壤中溶解速率較慢,肥效更持久。但是,起效時間比小顆粒尿素慢。不過,由于大顆粒尿素顆粒本身質(zhì)量較重,使得其在水田中能夠深入下部土壤,減少揮發(fā)損失,肥效更加持久。
2015年,石家莊柏坡正元化肥有限公司(簡稱柏坡正元)投運一套10萬t/a大顆粒尿素裝置,采用了固體冷卻器和袋式除塵器兩種新工藝。
大顆粒尿素(機械造粒尿素)與小顆粒尿素(造粒塔造粒尿素)的成粒原理是不同的。
依靠機械方法,將尿素熔融物霧化為細(xì)小液滴,在特定環(huán)境下以固體尿素顆粒為晶種,多個細(xì)小液滴結(jié)晶固化在每粒晶種上。隨著固體顆粒越長越大,最終成為大顆粒尿素。
利用旋轉(zhuǎn)的尿素造粒噴頭,尿素熔融物以液柱形式噴出,在尿素熔融物表面張力下,液柱斷裂,形成球型液滴。在造粒塔中球型液滴與空氣逆流接觸,降落過程中結(jié)晶冷卻,成為小顆粒尿素。
流化空氣從兩端進入造粒轉(zhuǎn)鼓的流化床腔內(nèi),并經(jīng)過流化床分布板的篩孔噴出。固體尿素(晶種和返料)從轉(zhuǎn)鼓的一端進入,隨著抄板和轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)動提升和推進分布到流化床,形成均勻的流化層。在流化風(fēng)的作用下,尿素顆粒從流化床的低端離開床面,依靠重力散落下來,形成“料簾”。尿素熔融物由造料轉(zhuǎn)鼓的兩端進入尿素熔融物總管,經(jīng)過均勻分布在總管上的特制尿素熔融物噴頭,以一定噴射角度噴向尿素“料簾”,并均勻地包覆在尿素顆粒上,再由下方的抄板收集,并隨轉(zhuǎn)鼓進行軸向轉(zhuǎn)動,周而復(fù)始,不斷“長大”,直到達(dá)到設(shè)計規(guī)格[1]。
從尿素造粒塔和篩分機來的小顆粒尿素經(jīng)晶種料倉進入造粒轉(zhuǎn)鼓。由尿素蒸發(fā)工段來的尿素熔融物進入造粒轉(zhuǎn)鼓的特制噴頭,尿液噴至“料簾”上,以便晶種長大。流化空氣由鼓風(fēng)機送入造粒轉(zhuǎn)鼓的流化床,開車時,流化空氣加熱至設(shè)計溫度后再送轉(zhuǎn)鼓。由造粒轉(zhuǎn)鼓送出的半成品尿素經(jīng)斗提機送入雙層篩分機,在最上層篩網(wǎng)篩出的超大顆??苫厥蘸髥为毘鍪?。最下層篩網(wǎng)篩出的小顆粒尿素進入造粒轉(zhuǎn)鼓作晶種循環(huán)使用。在兩層篩網(wǎng)中間引出的大顆粒尿素,經(jīng)過成品皮帶、1#成品斗提機進入冷卻器,經(jīng)水冷和干空氣冷卻至50 ℃以下后,再經(jīng)2#成品斗提機送至包裝。
造粒轉(zhuǎn)鼓出口氣相含尿素粉塵,通過引風(fēng)機的吸引,先經(jīng)過沉降室沉降大顆粒粉塵,再入除塵器。部分質(zhì)量大的粉塵顆粒在重力的作用下沉降,其余含塵氣體向上進入中箱體,經(jīng)過濾袋過濾后,潔凈氣體通過濾袋進入除塵器的上部箱體,再經(jīng)出風(fēng)口,在引風(fēng)機、排風(fēng)管作用下排向大氣。
大顆粒裝置主要設(shè)備見表1。
表1 大顆粒裝置主要設(shè)備一覽表
1.4.1 防止大顆粒尿素縮二脲含量超標(biāo)
(1) 開車階段,造粒轉(zhuǎn)鼓順利切換到造粒狀態(tài)后,及時將尿素熔融物溫度降到正常入口溫度。
(2) 正常生產(chǎn)時,蒸發(fā)器出口尿素熔融物溫度控制在138 ℃左右,通過管線輸送到造粒轉(zhuǎn)鼓裝置,管線中尿素熔融物的溫度下降至134 ℃,尿素大顆粒產(chǎn)品中縮二脲質(zhì)量分?jǐn)?shù)可控制在0.7%以下。操作人員要密切關(guān)注管路降溫,溫度高會造成縮二脲含量超標(biāo),應(yīng)及時查找原因。
1.4.2 返料量的控制要點
系統(tǒng)返回到造粒轉(zhuǎn)鼓的尿素量多,在噴淋尿素熔融物量和晶種量不變的情況下,加重造粒轉(zhuǎn)鼓及其下游設(shè)備的負(fù)荷,會影響單臺設(shè)備的生產(chǎn)強度。影響返料量的主要因素為篩分機的工作狀態(tài)和晶種尿素顆粒的規(guī)格。
應(yīng)定期對造粒轉(zhuǎn)鼓出口半成品大顆粒尿素進行篩分分析。當(dāng)返料中小顆粒質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于5%時,需要檢查和維護篩分機的工況。晶種的粒度越不均勻則返料量越大。選用何種顆粒做晶種,應(yīng)綜合考慮工廠的實際情況。
1.4.3 防止造粒轉(zhuǎn)鼓內(nèi)尿素熔融物黏壁
(1) 開車初期未及時發(fā)現(xiàn)噴頭滴漏;噴頭背壓不足,引起霧化效果欠佳;系統(tǒng)負(fù)荷低,未及時調(diào)節(jié)系統(tǒng)真空度,引起霧沫夾帶等,均會引起尿素熔融物黏壁。
(2) 正常生產(chǎn)時,無需頻繁調(diào)整裝置,巡檢時注意鼓內(nèi)噴頭的工作狀況。噴頭設(shè)計壓力為0.66 MPa,壓力過小會影響霧化效果,造成尿素熔融物黏壁。如造粒轉(zhuǎn)鼓停車,應(yīng)立即關(guān)閉閥門,防止尿素熔融物進入轉(zhuǎn)鼓,導(dǎo)致黏壁事故。
正常生產(chǎn)時,每隔40 d左右,需清理維護噴頭。尿素熔融物的潔凈程度與維護周期有關(guān)。
尿素顆粒依靠自身重力作用自上而下通過冷卻板間的通道,冷卻水從傳熱板的內(nèi)流道自下而上通過,尿素固體顆粒與冷卻水在傳熱板壁面實現(xiàn)間壁換熱,從而冷卻尿素顆粒。該冷卻器由3個部分組成,上部設(shè)有均勻布料裝置,保證物料均勻地分布在傳熱板組成的各個通道內(nèi);中部設(shè)有傳熱主體裝置,該裝置分3層傳熱板束,每層傳熱板互相錯開,利于傳熱;下部為振動卸料裝置,保證流道內(nèi)的物料均勻下落。在進料倉下端設(shè)有集氣管箱及管路,提供干燥的空氣,對板片和大顆粒尿素顆粒進行吹掃,起到物料換熱效果。同時,冷卻器控制系統(tǒng)具備大顆粒尿素進出口溫度測量、料位計及變頻電控等功能[2]。
(1) 調(diào)整下料閥門開度,使設(shè)備在連續(xù)出料狀態(tài)下運行。要不定期清空設(shè)備,以防堵塞。超過30 min以上的停滯,必須清空設(shè)備。
(2) 進口物料的溫度在83 ℃左右,水汽含量較高,冷卻水溫度過低,容易堵塞設(shè)備。冷卻水的體積流量保持在50 m3/h左右,以防止出水溫度過低,不利于設(shè)備運行。
(3) 正常生產(chǎn)時,空氣體積流量保持在2 200 m3/h左右,保證空氣干燥。
(4) 必須經(jīng)常清理設(shè)備進料處的格篩,防止異物進入設(shè)備,引起堵塞[3]。
低壓脈沖袋式除塵器采用外濾式進行氣體凈化,含塵氣體從導(dǎo)流管進入各單元過濾室,并在過濾室內(nèi)均勻分布。氣體中的粉塵通過自然沉降分離后直接落入灰斗,其余粉塵在導(dǎo)流系統(tǒng)引導(dǎo)下進入中箱體過濾區(qū),吸附在濾袋外表面。過濾后的潔凈氣體經(jīng)上箱體、排風(fēng)管排出。
采用壓縮空氣對濾袋進行噴吹清理,過濾室內(nèi)每排濾袋出口頂部配備噴吹管,噴吹管下側(cè)正對濾袋中心設(shè)有噴吹口。清理時,按設(shè)定程序打開電磁脈沖噴吹,壓縮空氣在極短時間內(nèi)進入濾袋,形成空氣波,濾袋急劇膨脹并振動,以抖落粉塵,達(dá)到清理效果[4]。
(1) 除塵器的總壓差不能超過1 500 Pa,分室壓差不能超過500 Pa。正常生產(chǎn)中,如果總壓差、分室壓差突然增大,需檢查處理除塵器人孔蓋。
(2) 必須保證氣源充足、不間斷。
(3) 包裝工及時放料,不能造成堵塞。
河北陽煤正元化工集團有限公司10萬t/a尿素大顆粒裝置自投運以來運行平穩(wěn),滿負(fù)荷時各工藝指標(biāo)控制良好。大顆粒尿素產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到了GB/T 2440—2017《尿素》規(guī)范要求。