王愛民,鄭曉建,陳小龍
(中國石油天然氣股份有限公司獨石化塔里木石化分公司, 新疆庫爾勒 841000)
中國石油天然氣股份有限公司獨石化塔里木大化肥裝置中,合成氨系統(tǒng)采用丹麥托普索傳統(tǒng)蒸汽轉(zhuǎn)化工藝(由中國成達工程有限公司根據(jù)托普索工藝包完成初步設(shè)計和詳細設(shè)計)。2010年3月24日一段爐首次點火,5月5日成功打通流程產(chǎn)出液氨,試車投產(chǎn)一次成功。
氨罐內(nèi)的冷液氨由液氨輸送泵抽出,在送往尿素裝置前需要在液氨加熱器(05E0001)中預(yù)熱。為防止蒸汽冷凝液結(jié)凍,05E0001采用雙“U”型特殊設(shè)計,在換熱器的殼程充滿了常溫液氨,通過常溫氨的蒸發(fā)和冷凝對冷氨進行加熱,避免蒸汽與冷氨直接接觸。預(yù)熱后液氨的溫度由溫度控制自調(diào)閥(TIC-0503)控制。加熱后的蒸汽冷凝液通過疏水器,送往冷凝液回收系統(tǒng)。液氨加熱器主要的作用是彌補系統(tǒng)氨量,將氨罐中的液氨加熱后輸送到系統(tǒng)及液氨裝車臺。
以上工作是間歇性的,故液氨加熱器要根據(jù)不同的作用增添蒸汽。不同冷凝液經(jīng)過疏水器到冷凝液系統(tǒng)進一步回收的過程,也是間歇性的,且環(huán)境溫度不同,經(jīng)常造成冷凝液管線有液擊現(xiàn)象,需要操作人員處理。將原塔西南煉化廠化肥廠冷凝液回收泵運用到此處,可自動回收凝結(jié)水到冷凝液系統(tǒng),且再也沒有發(fā)生液擊現(xiàn)象,一定程度上減輕了操作人員的勞動強度,保證資源再利用[1-2]。
合成氨裝置中,在高變鍋爐給水預(yù)熱器(E212)后、汽包(B201)前,設(shè)計管線返回除氧器(B701),在開停工過程中使用。此改造目的是防止高壓汽包上水汽化,增加水流量,同時保證B201液位不會上漲過快。近年來,進B201前回流至B701的管線多次出現(xiàn)管壁沖刷變薄導(dǎo)致泄漏的情況。該漏點與B701本體相連,無法切除,只能帶壓堵漏引流焊接閥門處理。E212回B701管線泄漏一直是本裝置長周期運行的重點隱患。
該管線前后壓差較高,高壓水經(jīng)過閥后迅速減壓汽化,高壓的汽液混合對管壁的沖刷較為嚴重,管壁逐漸變薄后泄漏。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,將兩道閥門和限流孔板放置在靠近設(shè)備本體處,減少兩道閥后的彎頭及管線,避免沖刷管線,降低泄漏的風險。
自2019年2月26日改造完成后,管線既未發(fā)生泄漏,也無振動。
2020年9月25日12:45,脫碳系統(tǒng)循環(huán)氣壓縮機(K301)降負荷停機,高閃塔壓力自調(diào)閥(PIC-3014)逐漸全開,同時高壓閃蒸塔(B302)壓力至0.89 MPa,且有繼續(xù)上漲的趨勢。為防止設(shè)備超壓(B302安全閥啟跳壓力為1.20 MPa),脫碳系統(tǒng)只能降負荷運行。K301停機(因設(shè)備故障暫時無法備機)后,PV-3014放空量不夠,造成B302超壓,整個系統(tǒng)負荷被迫降至95%運行。通過優(yōu)化脫碳系統(tǒng)運行工況,提高消泡劑的投加頻次,降低系統(tǒng)循環(huán)量,適當降低系統(tǒng)熱量,保證B302運行壓力不超過0.83 MPa(正常運行及設(shè)計指標為0.79 MPa)的情況下,將系統(tǒng)負荷勉強提升至96%。B302壓力高會導(dǎo)致低閃出口二氧化碳產(chǎn)品中氫含量上升,對尿素裝置運行不利,同時,消泡劑投加量增大會造成后期脫碳溶液發(fā)泡,對系統(tǒng)運行不利。B302壓力高成為K301停機后系統(tǒng)加負荷困難的主要瓶頸[3-4]。
選定增加K301臨時放空跨線(B302壓力控制在指標范圍內(nèi)),兩個導(dǎo)淋之間的距離為5 m左右,配管簡單(見圖1)。打開入口閘閥,全開入口導(dǎo)淋閥,全開機組安全閥放空管線導(dǎo)淋閥,B302壓力由壓力控制閥(PV-3014)控制。
K301—脫碳系統(tǒng)循環(huán)氣壓縮機;B302—高壓閃蒸塔;B305—循環(huán)氣分離器;PV-3014—B302壓力控制閥;V002—K301安全閥Ⅰ;V006—K301安全閥Ⅱ;F302—CO2吸收塔。
9月30日11:25投用,效果明顯,PV-3014開度從100%下降至50%,B302壓力下降,系統(tǒng)負荷逐漸提至100%。將B302壓力從0.83 MPa調(diào)整至正常指標0.79 MPa,系統(tǒng)運行穩(wěn)定。
自9月30日開始到11月22日停工之間,系統(tǒng)負荷一直為100%,且消泡劑增加量也在正常允許的范圍內(nèi),節(jié)能降耗效果顯著?,F(xiàn)場操作人員不需要不停添加消泡劑,勞動強度降低。
2019年冬修時,B302臨時增加壓力控制閥(PV3014)副線。因疫情,K301改造延后,該條管線在疫情復(fù)工階段起到重要作用。
2020年3月30日凌晨,K301因電機故障跳車,在短短17 s內(nèi),B302壓力達到0.91 MPa。操作人員立即將該副線的放空旁路全開,并沖消泡劑200 mL,系統(tǒng)負荷從100.9%降至99%,B302壓力得以控制在0.79 MPa,避免設(shè)備因超壓安全閥起跳。
共用表冷器(E401)主要有2個作用:一是將壓縮機中的乏汽冷凝成冷凝水,可用于循環(huán)利用;二是建立并維持高度真空,降低汽輪機排氣壓力,增加汽輪機功率。
夏季生產(chǎn)運行過程中,E401真空度(PI-7055)為-0.06 MPa,合成氣壓縮機(K431)的排氣溫度達到93 ℃。PI-7055對三大機組的振動、脹差、軸向位移、推力瓦溫度、排氣溫度等指標有影響。尤其是機組蒸汽消耗大,不僅對機組部件運行不利,而且機組焓降下降、冷凝液回收增加、整體消耗動能損失較大。2019年7月,系統(tǒng)短停時,PI-7055一度好轉(zhuǎn),控制在-0.07 MPa運行,但對其正常指標(-0.08 MPa)而言,還有差距,需要在冬修過程中加以改造。
驅(qū)動抽汽器(EJ401)的蒸汽為0.40 MPa低壓蒸汽。當啟抽打開后,抽吸處的壓力已經(jīng)降至0.32 MPa,此時再投主抽,反而使E401的真空度下降。經(jīng)查,主蒸汽管線供應(yīng)蒸汽量不足,啟抽和主抽全開時蒸汽使用量大,蒸汽壓力低造成抽汽器工作不好?,F(xiàn)將管線尺寸改為和總管尺寸一樣,以提高驅(qū)動蒸汽的動力。2020年EJ401投用時,現(xiàn)場驅(qū)動蒸汽壓力表顯示為0.39 MPa(原為0.32 MPa),PI-7055由-45 kPa變化為-66 kPa。提高驅(qū)動蒸汽的壓力對節(jié)能降耗和壓縮機長周期運行有益。
E401大氣安全閥排液管線存在“U”型彎,每年冬季停工期間,為防止此處因存水而被凍裂,需將“U”型彎低點管線割開排液。為此,在“U”型彎處加裝排液導(dǎo)淋。正常運行時,此導(dǎo)淋關(guān)閉;冬季時,打開導(dǎo)淋,將積液排盡,防止管線凍裂。
據(jù)統(tǒng)計,PI-7055每下降1%,蒸汽消耗增加1.0%~1.5%,出力約下降1%。2019年實施上述措施后,PI-7055提高了5~6 kPa,避免了三大機組透平在低真空條件下長時間運行,保障了設(shè)備的安全,同時節(jié)能降耗效果較好。
對于抽汽凝汽式透平,當汽輪機負荷不變時,排氣壓力降低1%,相當于蒸汽消耗率降低1%~2%。K431透平排氣壓力降低8.77%,空氣壓縮機(K421)透平降低8.77%,由此計算:
可減少高壓蒸汽(500 ℃、10.80 MPa)用量為20.9 t/h; 可減少中壓蒸汽(383 ℃、4.27 MPa)用量為4.71 t/h。
2019年冬修時,對運行10 a的氨罐進行首檢前工藝處理。排氨虹吸管不位于氨罐底部,需使用氨罐進水升氨罐壁溫的方法處理高度為30 mm的余氨。進水后發(fā)現(xiàn)氨罐底部不平整,其實有50~60 mm的余氨(25~50 t)。故進水100 t,將氨水混合液全部打入尿素裝置地下槽,以進一步回收利用。
對氨罐底部排盡口進行改造,增加虹吸管口的高度,降低環(huán)保處理余氨的難度,也避免危及操作員工健康。
夏季運行過程中,小空壓機因油溫超過50 ℃報警,除了采取噴淋、引流、遮陽等措施以外,小空壓機需要短停以清洗過濾器。每一次短停,系統(tǒng)都需要降負荷,增加了安全隱患。
在窗口檢修過程中,安裝并聯(lián)式過濾器,采用外濾式過濾器,可在線反沖洗。經(jīng)過試運行,進一步改造反沖洗過濾器的底部堵頭,保證在線清洗水渣易被排出。
通過對設(shè)備進行相關(guān)改造,既滿足生產(chǎn)工藝的需求,在一定程度上減輕操作員工的勞動強度,又保證設(shè)備長周期穩(wěn)定運行。