張飛飛,張 猛,陳 煒
(陜西長青能源化工有限公司, 陜西寶雞 721405)
陜西長青能源化工有限公司60萬t/a甲醇項目,配置污水處理系統(tǒng),設(shè)計最大處理水量為200 m3/h,來水氨氮質(zhì)量濃度為270~350 mg/L,COD值為700~1 100 mg/L。該污水處理系統(tǒng)采用序批式活性污泥法[1]和曝氣生物濾池,即SBR+BAF工藝,通過生化反應(yīng)完成污水降解。自2013年5月投產(chǎn)以來,污水處理負(fù)荷一直穩(wěn)定在180 m3/h以上,產(chǎn)水氨氮質(zhì)量濃度小于1 mg/L,COD值小于50 mg/L,但是,硝酸氮質(zhì)量濃度最高時達(dá)到600 mg/L,總氮質(zhì)量濃度長期在100 mg/L以上。
生產(chǎn)廢水和生活污水通過地管、機(jī)械格柵機(jī)自流至地下集水池,再通過集水池提升泵送至均質(zhì)調(diào)節(jié)池。水煤漿加壓氣化工段送來的廢水體積流量約為110 m3/h,通過冷卻塔降溫后直接進(jìn)均質(zhì)調(diào)節(jié)池。各路廢水在調(diào)節(jié)池均質(zhì)后,由調(diào)節(jié)池提升泵送至氣浮裝置,在氣浮前設(shè)有管道混合器,投加聚合氯化鋁(PAC)、碳酸鈉和磷酸鈉,氣浮出水分別自流至4個SBR反應(yīng)池。單個SBR反應(yīng)池容積為6000 m3,配有1臺風(fēng)量為120 m3/min的離心風(fēng)機(jī)、4臺體積流量為1 200 m3/h的循環(huán)泵,正常生產(chǎn)時循環(huán)泵3用1備。SBR反應(yīng)池出水通過泵送進(jìn)曝氣生物濾池進(jìn)行深度處理,進(jìn)一步去除水中有機(jī)物和氨氮。曝氣生物濾池產(chǎn)水進(jìn)入混凝沉淀池,除去水中殘余懸浮物后,出水經(jīng)過濾器過濾后送至回用水站。工藝流程見圖1。
PAM—聚丙烯酰胺。
SBR工藝?yán)煤醚?、厭氧微生物分解COD和NH3-N。
好氧曝氣時,在好氧微生物及亞硝酸菌、硝酸菌的作用下,發(fā)生如下反應(yīng)[1]。
有機(jī)物分解:
(1)
硝化反應(yīng):
(2)
(3)
在反硝化階段厭氧攪拌時,發(fā)生如下脫氮反應(yīng):
(4)
(5)
SBR反應(yīng)池是污水處理部分的主體單元,按預(yù)先設(shè)定的程序自動運行,每個反應(yīng)周期為8 h,1 d共計3個周期。其中,進(jìn)水為2 h、反應(yīng)為6 h(與進(jìn)水重疊)、沉淀為1 h、排水為1 h。反應(yīng)階段好氧與厭氧交替運行,硝化和反硝化在同一構(gòu)筑物中完成,提高反應(yīng)效率,增強(qiáng)脫氮效果。4座SBR反應(yīng)池,每座池內(nèi)設(shè)有9臺蝶式射流曝氣器。在好氧反應(yīng)階段,曝氣器上部進(jìn)氣、下部進(jìn)水,氣與水混合后由噴嘴噴射而出,在SBR反應(yīng)池內(nèi)完成對污水的充氧并確保污水的完全混合。由于原進(jìn)水中堿度和碳源較少,不能完全滿足生化反應(yīng)需要,因此在進(jìn)水階段要投加碳酸鈉,以補(bǔ)充硝化反應(yīng)所需堿度;厭氧反應(yīng)時停止曝氣,只開啟循環(huán)泵,對污水進(jìn)行攪拌,通過投加甲醇來補(bǔ)充反硝化所需碳源,強(qiáng)化反硝化反應(yīng)效果。
自運行以來,污水處理產(chǎn)水氨氮低、總氮高。針對此問題分析其中的原因。
污水處理系統(tǒng)自運行以來,為了確保出水COD指標(biāo)正常,需要投加少量碳源。若碳源投加量不足,導(dǎo)致SBR反應(yīng)池厭氧反應(yīng)不徹底,產(chǎn)水硝酸根質(zhì)量濃度為500 mg/L,是總氮高的主要原因。
之前環(huán)保對總氮沒有嚴(yán)格要求,氨氮質(zhì)量濃度要求小于12 mg/L,污水處理負(fù)荷較重。為了盡可能處理水質(zhì),SBR反應(yīng)池單個周期(8 h)內(nèi),有5 h都在好氧曝氣(與進(jìn)水重疊)。而厭氧反應(yīng)、沉淀、排水各1 h,反應(yīng)時間不夠,導(dǎo)致厭氧反應(yīng)不徹底,是總氮較高的另一原因。
要加強(qiáng)生化系統(tǒng)的反硝化反應(yīng),就意味必須提高反硝化效率或者要延長反硝化反應(yīng)時間。在實際生產(chǎn)中,延長反硝化時間就必須要縮短好氧反應(yīng)時間,這就會影響污水處理負(fù)荷。因此,要提高反硝化反應(yīng)和硝化反應(yīng)效率,應(yīng)做以下調(diào)整。
污水處理脫氮的核心就在于活性污泥(硝化細(xì)菌和反硝化細(xì)菌)的培養(yǎng),影響活性污泥的主要因素有污泥濃度、溶解氧(DO)、進(jìn)水溫度、pH值、生物營養(yǎng)比[2]。經(jīng)不斷摸索調(diào)整、試驗后發(fā)現(xiàn),SBR反應(yīng)池污泥質(zhì)量濃度為3~4 g/L、好氧DO為2~4 mg/L、厭氧DO為0.5 mg/L以下、SBR反應(yīng)池溫度為28~35 ℃、pH為7~7.5時,有利好氧細(xì)菌和厭氧細(xì)菌生長,硝化反應(yīng)和反硝化反應(yīng)效率最佳,污水系統(tǒng)運行穩(wěn)定。
SBR反應(yīng)池內(nèi)好氧反應(yīng)中利用微生物分解水中有機(jī)物和氨氮,將氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸氮;厭氧反應(yīng)中,硝酸氮和有機(jī)物在微生物的作用下分解成CO2、N2和水。只有好氧反應(yīng)和厭氧反應(yīng)進(jìn)行徹底,才能形成完整的脫氮過程。為了降低硝酸氮含量,將SBR反應(yīng)池運行程序改為先厭氧、后好氧、再厭氧。先厭氧是為了利用進(jìn)水的COD和外加碳源反應(yīng)池內(nèi)上周期未降解的硝酸根,進(jìn)水部分COD被前置厭氧反應(yīng)后,減輕了好氧階段的反應(yīng)負(fù)荷,縮短好氧反應(yīng)時間,提高好氧反應(yīng)的效率。后置厭氧是為了通過外加碳源(甲醇)來反應(yīng)本周期所產(chǎn)生的硝酸根。通過改變程序,提高了反應(yīng)效率和硝酸氮的降解率。
在厭氧反應(yīng)階段,當(dāng)DO小于0.5 mg/L時投加甲醇,補(bǔ)充反硝化所需碳源,根據(jù)池內(nèi)硝酸根和進(jìn)水負(fù)荷情況,及時調(diào)整系統(tǒng)前置和后置厭氧反應(yīng)時間和甲醇投加量。前置厭氧反應(yīng)時,若甲醇投加過量,好氧反應(yīng)時間會變長,影響污水處理水質(zhì);前置厭氧時,若甲醇投加量不足,后置厭氧反應(yīng)時間就應(yīng)適當(dāng)延長并增加甲醇量。后置厭氧反應(yīng)時,甲醇投加量不足,反硝化反應(yīng)進(jìn)行不徹底,出水總氮超標(biāo);若甲醇投加過量,則影響出水COD指標(biāo)。所以,及時調(diào)整污水處理好氧、厭氧反應(yīng)時間和甲醇投加量,可提高污水處理的反應(yīng)效率,是控制好總氮的關(guān)鍵[3]。
SBR反應(yīng)池正常運行時,循環(huán)泵3開1備。甲醇投加點只有1個進(jìn)水口,厭氧反應(yīng)時開3臺循環(huán)泵。按循環(huán)泵滿負(fù)荷為1 200 m3/h計算,池內(nèi)水循環(huán)一遍需要約90 min時間。甲醇投加點改為3個后,SBR反應(yīng)池內(nèi)的碳源更加均勻,厭氧反應(yīng)效率提高了3倍,縮短了厭氧反應(yīng)時間,提高了反硝化反應(yīng)效率[4]。
根據(jù)SBR反應(yīng)池運行實際情況,35 min可以完成排水。因此,將排水時間改為40 min,以增加SBR反應(yīng)池反應(yīng)時間,保證SBR反應(yīng)池處理效率。
調(diào)整前SBR反應(yīng)池進(jìn)水和出水的水質(zhì)見表1,調(diào)整后SBR池進(jìn)水和出水的水質(zhì)見表2。
表1 調(diào)整前SBR池進(jìn)水和出水水質(zhì)
表2 調(diào)整后SBR反應(yīng)池進(jìn)水和出水水質(zhì)
通過調(diào)整后,污水處理的進(jìn)水水質(zhì)與之前相比基本無變化,但出水水質(zhì)中,硝酸氮含量降低了90%,污水處理產(chǎn)水的總氮質(zhì)量濃度控制在15 mg/L以下,滿足了環(huán)保排放要求。
長青能化污水處理脫氮項目調(diào)整優(yōu)化,沒有增加額外的設(shè)備,污水處理運行成本幾乎沒有增加,但調(diào)整效果非常好,達(dá)到降氮的目的,環(huán)保和社會效益明顯。該項目的成功應(yīng)用對類似企業(yè)污水處理系統(tǒng)脫氮具有一定借鑒和示范作用。