伍 川 姜維強 劉思拓 王朝輝 王國成 馬鎮(zhèn)東 周曉蕾
(1.中鐵城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 成都 610000;2.中鐵北京工程局集團(tuán)第一工程有限公司 西安 710199; 3.長安大學(xué)公路學(xué)院 西安 710064)
水泥穩(wěn)定基層憑借其強度高、荷載擴(kuò)散能力優(yōu)良且取材容易等優(yōu)點,逐漸得到了廣泛研究與應(yīng)用。但在氣候溫差大、土壤鹽漬化嚴(yán)重的南疆地區(qū),由于水泥穩(wěn)定基層剛度過大,變形能力差,導(dǎo)致拱脹破壞病害頻發(fā)[1-3]。目前,常用的防治措施有設(shè)置脹縫、雙層連續(xù)攤鋪等。上述方法雖能在一定程度上緩解路面拱脹現(xiàn)象,但作用有限。而橡膠顆粒水泥穩(wěn)定基層材料具有較高韌性,可有效提高路面耐久性,是鋪筑公路基層的優(yōu)質(zhì)材料。
現(xiàn)階段國內(nèi)外學(xué)者關(guān)于橡膠改性水泥穩(wěn)定基材料及其橡膠水泥穩(wěn)定基層的研究主要集中在性能影響因素、改進(jìn)機理、工藝優(yōu)化等方面。針對橡膠水泥穩(wěn)定基層材料性能影響因素,孫鵬飛等[4]利用3因素3水平正交法分析了水泥劑量、橡膠粒徑,以及摻量對水泥穩(wěn)定碎石強度的影響;呂松濤等[5]研究了橡膠顆粒摻量對水泥穩(wěn)定碎石無側(cè)限抗壓強度、最大劈裂與彎拉應(yīng)變及動態(tài)模量的影響;關(guān)于改進(jìn)機理方面,王軍龍等[6]基于SEM圖像分析技術(shù)揭示了橡膠粉對水泥穩(wěn)定碎石混合料的改善機理;郝迎軍等[7]通過圓環(huán)實驗研究橡膠顆粒水泥基材料抗裂性能,發(fā)現(xiàn)摻入橡膠集料降低了材料的彈性模量,提高了抗裂性能;在工藝優(yōu)化方面,陳振偉等[8-9]采用不同方式對橡膠顆粒進(jìn)行表面預(yù)處理,顯著提高了橡膠顆粒與水泥材料的黏結(jié)力。由此可知,雖然橡膠顆粒水泥穩(wěn)定材料緩解拱脹開裂能力優(yōu)良,但橡膠顆粒彈性大,基層施工質(zhì)量難以保障,且現(xiàn)有研究僅停留于室內(nèi)試驗,傳統(tǒng)基層施工工藝無法適用于橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層。
基于此,本文依托若羌至民豐高速工程,基于室內(nèi)試驗,開展橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫材料組成設(shè)計,針對橡膠顆粒水泥穩(wěn)定基層材料特點,明確橡膠顆粒水泥穩(wěn)定基層施工工藝,鋪筑橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層試驗段,評價橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層施工質(zhì)量,分析橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層防拱脹開裂機理,以期為橡膠顆粒水泥穩(wěn)定基層進(jìn)一步推廣與應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。
試驗段位于若羌至民豐高速公路項目SG2標(biāo)段,標(biāo)段所在區(qū)域地形平坦開闊,屬沖積平原和風(fēng)積沙漠地貌。通過氣象調(diào)查得該區(qū)域蒸發(fā)強烈,干燥少雨,晝夜溫差大,沿線年平均蒸發(fā)量2 879.9 mm,極端最高氣溫42.7 ℃,極端最低氣溫-21.7 ℃。試驗段總長度為200 m,設(shè)計厚度為33 cm,頂面寬度為12 m,為明確橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層施工質(zhì)量,選取緊鄰試驗段200 m原路面作對比,原路面采用普通水泥穩(wěn)定砂礫基層材料,且與試驗段等厚。
橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層材料主要原材料包括橡膠顆粒、水泥、集料、水。橡膠顆粒選用廢舊輪胎內(nèi)胎加工后的優(yōu)質(zhì)顆粒;水泥為42.5普通硅酸鹽水泥;集料由20~25、10~20、5~10 mm 3檔卵石及0~5 mm機制砂組成;拌和用水從當(dāng)?shù)亻_采,經(jīng)檢測質(zhì)量合格。橡膠顆粒技術(shù)指標(biāo)和粗集料技術(shù)指標(biāo)分別見表1和表2。
表1 橡膠顆粒技術(shù)指標(biāo)
表2 粗集料技術(shù)指標(biāo)
通過NaOH溶液對橡膠顆粒進(jìn)行了表面處理,以提高其與水泥及石料間的黏結(jié)性。通過室內(nèi)試驗確定采用集料質(zhì)量1%的橡膠顆粒等體積替代0~5 mm機制砂制備橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層材料,水泥劑量采用集料質(zhì)量的4.5%,具體配合比見表3,試驗段基層材料礦料合成級配見圖1。
表3 橡膠顆粒水泥穩(wěn)定基層材料配合比
圖1 試驗段礦料合成級配
試驗段基層材料加入的2~4 mm橡膠顆粒與被替換0~5 mm機制砂粒徑相似、體積相等,從整體上使試驗段基層材料顆粒粒徑組成與原路面基本保持一致,保障了基層強度不因級配變化產(chǎn)生較大衰減,且基層材料的部分0~5 mm機制砂被橡膠顆粒等體積替換,使試驗段礦料級配較原路面略微偏粗,級配骨架特征更加顯著,基層材料膨脹系數(shù)降低,進(jìn)而提高了基層材料的防拱脹能力。
通過室內(nèi)重型擊實試驗確定了橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層材料的最佳含水率及最大干密度,并基于擊實試驗結(jié)果采用靜壓法成型直徑×高度為150 mm×150 mm的圓柱形試件,養(yǎng)生7 d后測定了其無側(cè)限抗壓強度,并與普通水泥穩(wěn)定砂礫基層材料進(jìn)行對比,橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層各性能指標(biāo)見表4。
表4 橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層材料性能指標(biāo)
由表4可知,橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層材料7 d無側(cè)限抗壓強度為3.5 MPa,符合規(guī)范JTG/T F20-2015 《公路路面基層施工技術(shù)細(xì)則》(以下簡稱《細(xì)則》)中3~5 MPa要求,可滿足高速公路基層承載能力需求。橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層材料的最佳含水率及最大干密度分別為4.6%、2.409 g/cm3,較未摻加橡膠顆粒的普通水泥穩(wěn)定砂礫基層材料分別上升0.4%、下降0.011 g/cm3。其原因是經(jīng)過處理后的橡膠顆粒吸水能力較強,密度比石料小,替換石料后造成基層材料最佳含水率上升、最大干密度下降。
為保證試驗段施工質(zhì)量,基于橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層材料特點,對現(xiàn)有水泥穩(wěn)定砂礫基層施工工藝進(jìn)行調(diào)整,并增加了預(yù)拌和交互式碾壓工藝,以保障橡膠顆粒均勻分布及其碾壓效率。
為保障橡膠顆粒在基層材料中分布均勻并解決因橡膠顆粒密度小導(dǎo)致拌和站皮帶秤無法感量其重量的問題,將橡膠顆粒與機制砂提前預(yù)拌,具體流程為:拆分橡膠顆粒并檢查是否受潮,受潮顆粒及時更換避免影響橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層含水率;與0~5 mm機制砂混合:待橡膠顆粒裝滿裝載機后,采用裝載機將橡膠顆粒均勻撒布于機制砂上,并杜絕橡膠顆粒撒布在機制砂范圍外;裝載機拌和:采用裝載機將機制砂與橡膠顆粒拌和,拌和過程中應(yīng)從多個方向進(jìn)行拌和,并視情況增加拌和次數(shù),以保證橡膠顆粒均勻分布于機制砂中;待預(yù)拌完成后,對拌和均勻性進(jìn)行檢查,保證橡膠顆粒均勻分布在混合料中。使用預(yù)拌工藝摻入橡膠顆粒前后0~5 mm機制砂見圖2。
圖2 0~5 mm機制砂摻入橡膠顆粒前后對比
預(yù)拌工藝將0~5 mm機制砂與橡膠顆粒按預(yù)定比例提前混合,并使用裝載機將橡膠顆粒撒布于機制砂上進(jìn)行多方向、多次拌和。該工藝簡單易行,有效合理,通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)橡膠顆粒在基層材料中均勻分布,保障了橡膠顆粒應(yīng)用于基層的工程質(zhì)量。
橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層材料采用廠拌法進(jìn)行生產(chǎn)。拌和站型號為WCB800,每小時出料800 t,共設(shè)6個儲料倉。其中預(yù)拌后的橡膠顆粒機制砂混合料采用備用倉儲存。
向儲料倉加料時應(yīng)及時、準(zhǔn)確,避免空倉,以免所生產(chǎn)混合料配合比錯誤;各粒徑集料經(jīng)皮帶秤按預(yù)定配合比稱重后,以一定流速匯集于輸送皮帶上進(jìn)行預(yù)混。生產(chǎn)過程中應(yīng)指定專人將灑落集料重新加于皮帶上,最大程度減小配合比誤差;下料時由前往后裝入自卸運輸車;為防止水分損失和粉塵污染,運輸車覆蓋篷布直到準(zhǔn)備卸料前打開,從裝車到運輸至現(xiàn)場應(yīng)不超過2 h。
《細(xì)則》認(rèn)為采用大厚度攤鋪工藝,可減少結(jié)構(gòu)層數(shù)量,改善基層與鄰近結(jié)構(gòu)層結(jié)合狀態(tài),提高路面結(jié)構(gòu)整體性,且實踐表明,現(xiàn)場配備的RP1855T攤鋪機、BOMAG BW260-40 26 t單鋼輪壓路機、PR300C-8 30 t膠輪壓路機能夠滿足大厚度攤鋪工藝要求。因此,試驗段采用大厚度攤鋪工藝,一次攤鋪完成33 cm厚的橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層。
為保障碾壓效率,攤鋪時應(yīng)設(shè)專人在攤鋪機后消除橡膠顆粒堆積部位,并用新料填補;由于橡膠顆粒具有高彈性,將其摻入水泥穩(wěn)定基層中會影響碾壓效果,故采用交互式碾壓工藝,在雙鋼輪壓路機靜壓1遍后,使用單鋼輪壓路機、重型膠輪壓路機交互碾壓,分別振動壓實4遍、靜壓3遍,在單鋼輪壓路機正弦式交變壓力與膠輪壓路機揉搓交替作用下,達(dá)到最佳壓實效果,保證壓實度符合要求。交互式碾壓工藝見表5。碾壓結(jié)束,檢測壓實度符合要求,立即覆蓋薄膜養(yǎng)生。攤鋪、碾壓與養(yǎng)生流程見圖3。
表5 橡膠顆粒水泥穩(wěn)定基層碾壓工藝
圖3 橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層攤鋪、碾壓與養(yǎng)生流程示意
為確保橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層材料在采用預(yù)拌及交互式碾壓工藝后,其工程適用性優(yōu)良,檢驗試驗段工程質(zhì)量,基于現(xiàn)行規(guī)范質(zhì)量檢測指標(biāo),針對橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層特點,優(yōu)選施工質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢測。
3.4.1施工質(zhì)量指標(biāo)確定
現(xiàn)行《細(xì)則》規(guī)定水泥穩(wěn)定材料的施工質(zhì)量檢測主要指標(biāo)包括壓實度、強度、顆粒級配組成、水泥劑量等指標(biāo),考慮到橡膠顆粒的摻加并不會影響基層的級配組成及水泥劑量,但會降低材料壓實度與強度,因此,本文重點對試驗段的壓實度及強度進(jìn)行了檢測。此外,本文在試驗段及原路面內(nèi)部埋設(shè)了應(yīng)變傳感器,以明確橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層使用效果,主要施工質(zhì)量指標(biāo)見表6。
3.4.2檢測結(jié)果分析
1) 壓實度與7 d無側(cè)限抗壓強度。經(jīng)現(xiàn)場檢測,橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層壓實度為98.04%,低于普通水泥穩(wěn)定砂礫基層,這進(jìn)一步證明了橡膠顆粒的摻入增加了水泥穩(wěn)定砂礫基層材料彈性,對壓實效果具有一定影響,但也符合規(guī)范《細(xì)則》中不小于98%的要求,在后續(xù)研究及推廣應(yīng)用過程中,應(yīng)進(jìn)一步研究碾壓遍數(shù)對橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層材料壓實度的影響規(guī)律;經(jīng)7 d薄膜覆蓋養(yǎng)生后,進(jìn)行鉆芯取樣,并檢測抗壓強度,試驗段基層芯樣的7 d無側(cè)限抗壓強度為3.6 MPa,符合規(guī)范《細(xì)則》中3~5 MPa要求。
此外,為進(jìn)一步明確試驗段與原路面芯樣差異,分別在試驗段及原路面各鉆取1個芯樣,原路面與試驗段芯樣對比見圖4。
圖4 原路面與試驗段芯樣對比
由圖4可知,試驗段基層芯樣中,高彈性橡膠顆粒均勻分布且填充在骨料間,可吸收骨料間因高溫、結(jié)晶產(chǎn)生的膨脹、鹽脹應(yīng)力,進(jìn)而緩解干旱荒漠區(qū)公路基層拱脹變形。而普通水泥穩(wěn)定砂礫基層芯樣較試驗段基層芯樣更密實,但其剛度過大,易在干旱荒漠區(qū)產(chǎn)生拱脹變形開裂。此外,試驗段通車后,骨料間橡膠顆??捎行杞廛囕v荷載,對提高高速公路基層耐久性也具有重要意義。
2) 應(yīng)變監(jiān)測及機理分析?,F(xiàn)場應(yīng)變監(jiān)測結(jié)果表明,鋪筑完成10個月范圍內(nèi),橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層、普通水泥穩(wěn)定砂礫基層應(yīng)變差值分別為157.3×10-6、194.1×10-6,橡膠顆粒的摻加有效降低了水泥穩(wěn)定砂礫變形,應(yīng)變值降幅達(dá)19%,效果顯著。
橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫具有良好的防拱脹抗開裂效果,本文分別從防拱脹、抗開裂兩方面分析橡膠顆粒作用機理。認(rèn)為造成基層拱脹的原因主要為高溫?zé)崤蛎洝Ⅺ}分結(jié)晶膨脹,而橡膠顆粒具有高彈性,可為基層材料及鹽分膨脹提供空間,降低基層整體膨脹變形;造成基層開裂的原因主要為溫縮、干縮及車輛荷載作用,橡膠顆粒能夠吸收溫縮應(yīng)力作用,堵塞基層材料孔隙,降低基層失水速率,縮小干縮變形,同時吸收裂縫尖端應(yīng)力,降低裂縫擴(kuò)展速度,提高水泥穩(wěn)定砂礫抗開裂性能。
1) 橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫7 d無側(cè)限抗壓強度為3.5 MPa,相較普通水泥穩(wěn)定砂礫其最佳含水率增長0.4%、最大干密度降低0.011 g/cm3。
2) 針對橡膠顆粒的特點,改進(jìn)了水泥穩(wěn)定砂礫基層施工工藝,增加了預(yù)拌工藝,并采用了交互式碾壓,保障了橡膠顆粒與機制砂的拌和均勻及基層壓實度。
3) 橡膠顆粒具有高彈性,其試驗段經(jīng)工后檢測壓實度為98.04%,低于原路段,無側(cè)限抗壓強度為3.6 MPa,但均符合規(guī)范《細(xì)則》要求。
4) 橡膠顆粒水泥穩(wěn)定砂礫基層應(yīng)變差值較普通水泥穩(wěn)定砂礫基層降低19%,防拱脹抗開裂效果顯著。