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        一起因高壓電機(jī)接地造成主變跳閘的案例分析

        2022-08-28 05:47:04
        設(shè)備管理與維修 2022年15期
        關(guān)鍵詞:動(dòng)作

        何 熙

        (福建晉江天然氣發(fā)電有限公司,福建晉江 362251)

        0 引言

        某燃?xì)怆姀S一期裝有4 臺(tái)S109FA 350 MW 燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組。高廠變高壓側(cè)與發(fā)電機(jī)出口斷路器GCB出線及主變壓器低壓側(cè)相連接,其低壓側(cè)與6 kV 廠用母線相連接,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)由高廠變向6 kV 廠用母線供電,電量保護(hù)采用兩套獨(dú)立的國電南自公司DGT801UB 保護(hù)裝置。4 臺(tái)機(jī)組共用1 臺(tái)高備變,其低壓側(cè)分為8 路,分別與4 臺(tái)機(jī)組的6 kV 廠用母線相連接,電量保護(hù)采用兩套獨(dú)立的國電南自公司DGT801UB 保護(hù)裝置。6 kV 高給泵電機(jī)型號(hào)為西門子1LA4562-2CN60-Z,保護(hù)裝置為上海AREVA 電力自動(dòng)化的MICOM P241 保護(hù)裝置。2021 年6 月15 日14:16:00,1 號(hào)機(jī)組負(fù)荷336 MW,1 號(hào)主變及高廠變跳閘,機(jī)組甩負(fù)荷;廠用電切換后,01#高備變相繼跳閘。

        1 事件經(jīng)過

        2021 年6 月15 日14:16:00,1#機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行,負(fù)荷336 MW。2#機(jī)滿負(fù)荷352 MW,3#機(jī)調(diào)啟(14:12 并網(wǎng)),負(fù)荷40.7 MW。

        14:16:18,1#發(fā)電機(jī)、主變、高廠變跳閘,01#高備變自動(dòng)切換帶1#機(jī)6 kV IA、IB 段母線后跳閘,1#機(jī)組廠用電全失,機(jī)組轉(zhuǎn)速最高升至3050 r/min。檢查直流潤滑油泵、直流密封油泵聯(lián)啟正常,柴油發(fā)電機(jī)自動(dòng)啟動(dòng)成功,380 V 工作保安MCC 與MCCE 段母線電壓恢復(fù)正常(工作保安MCC 從失電到電壓恢復(fù)用時(shí)約18 s),潤滑油泵B 自動(dòng)聯(lián)啟正常,潤滑油系統(tǒng)、密封油系統(tǒng)運(yùn)行正常,恢復(fù)工作保安段上UPS,直流系統(tǒng)及其它負(fù)荷,保安段電流最大528 A,停運(yùn)直流潤滑油泵和直流密封油泵。期間,潤滑油油壓最低降至0.093 MPa(跳閘前0.22 MPa,油壓低報(bào)警值0.068 95 MPa),密封油油氫差壓最低降至0.012 5 MPa(跳閘前0.046 5 MPa),1#、2#瓦瓦溫呈上漲趨勢且溫度最高為1#瓦BTJ1_1 從92.3 ℃上升至98.1 ℃;軸封壓力最低降至0.005 MPa;220 V 直流母線電壓最低降至201 V。停機(jī)過程中,就地手動(dòng)搖開真空破壞閥,真空至零后退軸封。關(guān)閉通往管擴(kuò)和本擴(kuò)的所有疏水(管擴(kuò)最高溫度至121 ℃,機(jī)組運(yùn)行中為80 ℃;本擴(kuò)最高溫至94 ℃,機(jī)組運(yùn)行中為35 ℃)。

        14:27,關(guān)閉循環(huán)水回水閥,關(guān)閉爐側(cè)主蒸汽電動(dòng)閥。

        14:53,啟動(dòng)輔機(jī)停機(jī)冷卻水泵往凝汽器水室注水,DCS 上關(guān)閉循泵出口蝶閥(循泵A/B 跳閘后蝶閥仍有15%、11%開度顯示);就地關(guān)閉化學(xué)取樣架一次閥,控制鍋爐汽包壓力,高壓包壓力由10.11 MPa 上升至最高10.761 MPa,中壓包供輔汽壓力未上升,低壓包壓力由0.32 MPa 上升至最高0.45 MPa。

        14:20,檢查1#主變保護(hù)保護(hù)A、B 屏報(bào)“高廠變零序電流t11、t12”,01#高備變保護(hù)A/B 屏報(bào)“高備變低壓側(cè)零序t11、t21”保護(hù)動(dòng)作信號(hào)(以上保護(hù)定值均為2 A,1 s),保護(hù)裝置實(shí)際動(dòng)作值均為2.7 A 達(dá)到保護(hù)動(dòng)作值,1020 ms 后開關(guān)跳閘,保護(hù)動(dòng)作正確。6 kV IA/IB 段母線上僅“高壓給水泵A”報(bào)“零序保護(hù)發(fā)信(定值0.1 A,0.5 s),實(shí)際零序電流0.29 A 達(dá)到發(fā)信值”,經(jīng)保護(hù)動(dòng)作情況初步判斷為高給泵A 電機(jī)接地故障。

        14:37,檢查6 kV IA、IB 母線上工作電源及備用電源進(jìn)線開關(guān)在斷開位,低廠變A/B 高壓側(cè)開關(guān)及勵(lì)磁變開關(guān)在合閘位,其余負(fù)荷在分閘位(運(yùn)行泵組開關(guān)因低電壓保護(hù)動(dòng)作跳閘),斷開低廠變A/B 高低壓側(cè)及勵(lì)磁變開關(guān),斷開380 V PC A/B 段母線上的負(fù)荷電源開關(guān),斷開380 V GE 配套MCC1/2、工作MCC A/B/C 母線電源開關(guān)。

        14:45,因01#高備變做為其余3 臺(tái)機(jī)的備用電源,根據(jù)保護(hù)動(dòng)作及現(xiàn)場目視檢查情況,判斷01#高備變無接地故障,向省調(diào)申請后,合上01#高備變高壓側(cè)21G 開關(guān),恢復(fù)其余3 臺(tái)機(jī)的6 kV 備用電源。

        14:54,盤車投入正常,檢查盤車電流61.6 A,惰走時(shí)間37.3 min,偏心0.034 mm。

        15:00,將6 kV 母線工作電源及備用電源進(jìn)線開關(guān)轉(zhuǎn)冷備用,退出母線PT 后,分別測量6 kV IA、IB 段母線對地絕緣均合格。合上6 kV IA、IB 母線備用電源進(jìn)線開關(guān),恢復(fù)母線正常運(yùn)行。

        15:08,分別測量跳閘時(shí)運(yùn)行的輔機(jī)高給泵A 電機(jī)絕緣為0 MΩ(6 月8 日定期測高給泵A 絕緣為921 MΩ/2.51 GΩ,吸收比2.72,合格),凝泵B、閉冷泵B、循泵A/B 絕緣合格,啟動(dòng)凝泵B、閉冷泵B、中給泵B、高給泵B,往高中低壓包上水?;謴?fù)380V PC A/B 段、GE 配套MCC 1/2、工作MCC A/B/C 母線電源。潤滑油泵切至A 運(yùn)行,頂軸油泵切至B 運(yùn)行,停運(yùn)柴油發(fā)電機(jī)(14:16 啟動(dòng),15:47 停運(yùn),總運(yùn)行時(shí)間91 min,油箱油位下降約80 mm),380 V 工作保安MCC 切至380 V PC-A 段帶。將380 V 廠用電切至正常接線運(yùn)行方式,投入相關(guān)連鎖。檢查UPS、直流系統(tǒng)已切至正常主路運(yùn)行。

        2 原因分析及存在問題

        2.1 原因分析

        2.1.1 電氣繼電保護(hù)動(dòng)作分析

        燃?xì)怆姀S1#機(jī)一次系統(tǒng)如圖1 所示,1A 高壓給泵電機(jī)零序保護(hù)配置為:零序電流定值為0.1 A(二次側(cè),變比100/5),接地動(dòng)作時(shí)間0.5 s,出口邏輯投發(fā)信;1#高廠變零序保護(hù)配置為:零序電流定值為2 A(二次側(cè),變比10/5),接地動(dòng)作時(shí)間1 s,出口邏輯投跳閘;01#高備變零序保護(hù)配置為:低壓側(cè)零序電流保護(hù)定值為2 A(二次側(cè),變比10/5),接地動(dòng)作時(shí)間1 s,出口邏輯投跳閘。

        圖1 燃?xì)怆姀S1#機(jī)一次系統(tǒng)

        高壓電機(jī)接地時(shí),二次側(cè)實(shí)際零序電流為0.29 A,超過定值,發(fā)信正確。因保護(hù)邏輯非跳閘,1A 高給泵電機(jī)未跳閘,導(dǎo)致6 kV IAIB 段母線接地。接地時(shí),1#高廠變低壓側(cè)零序電流實(shí)際2.7 A 超過保護(hù)定值,零序電流保護(hù)動(dòng)作后,1#主變及1#發(fā)電機(jī)跳閘。廠用電快切裝置啟動(dòng),切換合01#高備變低壓側(cè)開關(guān)后因高壓電機(jī)6106 開關(guān)未跳閘,1A 高給泵電源接地故障點(diǎn)仍存在,01#高備變保護(hù)裝置檢測到低壓側(cè)零序電流2.7 A 超過保護(hù)定值,零序電流保護(hù)動(dòng)作,01#高備變跳閘。廠用電零序保護(hù)方案不合理,1A 高壓給泵電機(jī)接地故障,導(dǎo)致高廠變零序保護(hù)動(dòng)作,越級(jí)跳主變、發(fā)電機(jī),同時(shí)由于電機(jī)持續(xù)接地,廠用電快切至01#高備變時(shí),高備變零序保護(hù)動(dòng)作,高備變跳閘是事故的主要原因之一。

        2.1.2 高壓電機(jī)定子線圈絕緣損壞故障原因分析

        6 月16 日,通過現(xiàn)場耐壓試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)電機(jī)內(nèi)部有放電點(diǎn),當(dāng)日運(yùn)往維修廠,整體更換線圈,拆卸繞組銅線時(shí)發(fā)現(xiàn)匝間短路點(diǎn)在W 相第40 槽上層繞組槽口處。電機(jī)定子繞組接地的原因應(yīng)該是繞組輕微匝間短路所引起,導(dǎo)致主絕緣損壞發(fā)生接地。造成電機(jī)定子繞組匝間短路與接地短路故障主要有以下4 種情況:

        (1)電機(jī)在運(yùn)行中線圈經(jīng)常承受有高次諧波DV/DT 沖擊,DV/DT 導(dǎo)致產(chǎn)生瞬間的高電壓,這會(huì)給電機(jī)的絕緣長期帶來沖擊,使得線圈絕緣匝間損壞形成短路。

        (2)電機(jī)運(yùn)行中啟動(dòng)或斷開時(shí)瞬間產(chǎn)生不同步合閘,可能產(chǎn)生相電流不平衡,不平衡的電流導(dǎo)致絕緣老化損壞。

        (3)電機(jī)頻繁過載,使得定子線圈頻繁承受大電流,造成線圈過熱從而導(dǎo)致匝間絕緣損壞短路。

        (4)電機(jī)定子線圈的漆包線在制造過程中絕緣性能不可能是一樣的,可能存在檢測儀器和試驗(yàn)不能檢測到的薄弱點(diǎn),在長時(shí)間的電、熱、力作用下,出現(xiàn)絕緣劣化。

        電機(jī)頻繁承受大電流沖擊加劇絕緣受損電機(jī)在運(yùn)行過程中由于受到熱脹冷縮及電磁力的共同作用,線圈在槽內(nèi)會(huì)發(fā)生一定的變化,定子繞組對地絕緣層在槽內(nèi)與鐵芯之間發(fā)生摩擦,使絕緣開始慢慢損傷,而電機(jī)長期運(yùn)行,最薄弱的部位就會(huì)加速損傷,最終導(dǎo)致絕緣燒壞對地?fù)舸┦鞘鹿实闹饕蛑弧?/p>

        2.1.3 定值定期校核不到位

        自投產(chǎn)以來,繼電保護(hù)定值經(jīng)過3 次的定期校核,且每年機(jī)組檢修時(shí)均有對高廠變進(jìn)行保護(hù)校驗(yàn)。但因6 kV 電機(jī)與高廠變不屬于同一個(gè)系統(tǒng),且電氣班人員分工不同,分別由兩部分人來執(zhí)行保護(hù)檢驗(yàn),未能發(fā)現(xiàn)保護(hù)級(jí)配不合理問題,是事故的次要原因。

        2.2 存在問題及改進(jìn)方向

        2.2.1 人員組織方面

        (1)事發(fā)時(shí)某值包括值長僅7 人,事故發(fā)生后緊急聯(lián)系住廠運(yùn)行人員,此時(shí)增援人員較多,未經(jīng)當(dāng)值值長進(jìn)行有效的統(tǒng)籌安排,基本是自發(fā)性的商議分工,較為無序。改進(jìn)方向:值長應(yīng)明確運(yùn)行機(jī)組、調(diào)啟機(jī)組負(fù)責(zé)人,根據(jù)現(xiàn)場應(yīng)急處置及人員情況,按輕重緩急進(jìn)行合理的人員安排。

        (2)運(yùn)行機(jī)組監(jiān)盤人員更換為增援人員。改進(jìn)方向:當(dāng)事故發(fā)生時(shí),除非有特殊需要,原則上不更換運(yùn)行機(jī)組監(jiān)盤人員;切忌因事故處理,忽視運(yùn)行機(jī)組的安全。

        (3)事故處理機(jī)組負(fù)責(zé)人與現(xiàn)場人員溝通不順暢。改進(jìn)方向:機(jī)組負(fù)責(zé)人應(yīng)熟練事故處置的流程,整個(gè)處置過程應(yīng)以其為主,其指令應(yīng)準(zhǔn)確、清楚,現(xiàn)場人員須確認(rèn)無誤方可操作;若出現(xiàn)不明確的情況應(yīng)請示值長。

        (4)事故處理過程存在多頭指揮的情況。改進(jìn)方向:在事故處理過程中,具體細(xì)節(jié)由機(jī)組負(fù)責(zé)人把握,但關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)仍應(yīng)匯報(bào)值長知曉、批準(zhǔn)。

        (5)因現(xiàn)場人員不足,查找故障及恢復(fù)時(shí)較為緩慢。改進(jìn)方向:人員足夠時(shí),應(yīng)及時(shí)安排兩組人員進(jìn)行母線和泵組的絕緣測量,盡早恢復(fù)廠用電正常運(yùn)行。

        (6)現(xiàn)場操作人員位置分配不合理。改進(jìn)方向:合理分配現(xiàn)場操作人員位置,如6.5 m 層和0 m 層各安排一組人員操作,避免操作人員上下跑動(dòng),影響及時(shí)恢復(fù)廠用電。

        2.2.2 操作方面

        (1)機(jī)組跳閘后真空破壞閥失電,就地手搖力矩太小且破壞閥位置處于高度,開啟緩慢,未能迅速破真空從而影響退軸封蒸汽的時(shí)間,致軸加無凝結(jié)水冷卻(凝泵已跳閘)的情況下無法及時(shí)隔離熱源。改進(jìn)方向:將真空破壞閥電源由380 V GE 配套MCC-2 段改接至保安段帶,防止廠用電失去后緊急破真空時(shí)遠(yuǎn)方無法操作問題。

        (2)輔機(jī)停機(jī)冷卻水泵啟動(dòng)不及時(shí)。改進(jìn)方向:循泵跳閘后應(yīng)立即啟動(dòng)輔機(jī)停機(jī)冷卻水泵或由臨機(jī)供循環(huán)水,保證凝汽器循環(huán)水供應(yīng),防止熱源對鈦管沖擊。

        (3)MKVIe 上部分泵組或風(fēng)機(jī)因電源失去后停運(yùn),但合閘指令一直存在,母線送電后,盤面未點(diǎn)擊STOP 按鈕,致該部分泵組或風(fēng)機(jī)電源開關(guān)送電后即自啟動(dòng)。改進(jìn)方向:修訂廠用電失電應(yīng)急預(yù)案,增加泵組及風(fēng)機(jī)停運(yùn)后,及時(shí)點(diǎn)擊停止按鈕,聯(lián)系熱控修改泵組跳閘后合閘指令自保持的邏輯。

        2.2.3 設(shè)備方面

        (1)6 kV 輔機(jī)“高壓側(cè)零序保護(hù)”動(dòng)作發(fā)信告警未上傳DCS顯示,對故障判斷造成一定的延誤。改進(jìn)方向:將6 kV 負(fù)載動(dòng)作于發(fā)信的后備保護(hù)上傳至DCS 告警,以便運(yùn)行人員快速發(fā)現(xiàn)并做出判斷。

        (2)DCS 上發(fā)“1#高廠變及01#高備變保護(hù)操作箱保護(hù)跳閘”告警,但未發(fā)“1#高廠變及01#高備變零序保護(hù)”動(dòng)作告警,經(jīng)核查為熱控DCS 后臺(tái)采樣時(shí)間較500 ms,保護(hù)動(dòng)作出口跳閘后因故障點(diǎn)不在保護(hù)范圍內(nèi),60 ms 后信號(hào)返回,DCS 無法采集到。改進(jìn)方向:聯(lián)系熱控將DCS 后臺(tái)采樣時(shí)間縮短,電氣部分保護(hù)出口信號(hào)增加自保持功能。

        (3)NCS 實(shí)時(shí)報(bào)警的遙信與SOE 時(shí)間存在2 min 的偏差。改進(jìn)方向:檢查為對時(shí)功能出錯(cuò),已增加定期對時(shí)工作。

        3 整改防范措施

        (1)通過對高壓電機(jī)定子線圈絕緣損壞故障原因分析,另外根據(jù)高壓電機(jī)特點(diǎn),西門子廠家推薦每10 年對高壓電機(jī)進(jìn)行一次抽轉(zhuǎn)子大修,每5 年進(jìn)行一次保養(yǎng)(電氣試驗(yàn)、軸承檢查等),才能有效的提高電機(jī)壽命?,F(xiàn)根據(jù)機(jī)組檢修計(jì)劃排查同類輔機(jī)設(shè)備健康狀況,優(yōu)化大型輔機(jī)維護(hù)周期及維護(hù)項(xiàng)目。

        (2)根據(jù)DLT 5153—2014《火力發(fā)電廠廠用電設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》保留6 kV 輔機(jī)零序電流保護(hù)出口為信號(hào),將1~4 號(hào)高廠變零序電流保護(hù)、01#高備變低壓側(cè)零序電流保護(hù)由跳閘改投信號(hào)。

        (3)定期組織全廠保護(hù)配置校核,尤其重點(diǎn)核查保護(hù)上下級(jí)配合。

        (4)組織電氣專項(xiàng)保護(hù)培訓(xùn)及保護(hù)規(guī)程學(xué)習(xí),針對出現(xiàn)的問題,修改電氣規(guī)程、圖紙、廠用電中斷預(yù)案等。

        (5)利用仿真機(jī)加強(qiáng)對運(yùn)行人員廠用電失電現(xiàn)場處置的培訓(xùn),完善廠用電失電應(yīng)急預(yù)案。

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