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        三峽水庫大型取水纜車離心泵吸入管道超規(guī)范安裝問題研究及處理措施

        2022-08-28 00:36:48曹繼學(xué)郭棉明錢曉慧范家兵
        中國農(nóng)村水利水電 2022年8期
        關(guān)鍵詞:纜車排空離心泵

        曹繼學(xué),郭棉明,錢曉慧,周 尚,范家兵

        (1.中國長江三峽集團(tuán)有限公司流域樞紐運(yùn)行管理中心,湖北宜昌 443100;2.枝江鴻巨船舶制造有限公司,湖北枝江 443200)

        0 引 言

        離心泵具有流量均勻、運(yùn)轉(zhuǎn)可靠和維護(hù)方便等特點(diǎn),廣泛運(yùn)用于農(nóng)業(yè)、石油化工、市政給排水工程中,離心泵吸入管道規(guī)范安裝是保證離心泵正常啟動(dòng)和穩(wěn)定運(yùn)行的前提。《風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、泵安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(GB50275-2010)》附錄C.01 第6條規(guī)定:離心泵水平吸入管道應(yīng)向泵的吸入口方向傾斜,斜度不應(yīng)小于5‰,但未給出條文說明。行業(yè)研究多集中于泵殼內(nèi)氣、液兩相運(yùn)動(dòng)規(guī)律與泵本身性能的研究,鮮有關(guān)于離心泵吸入管道氣、液兩相運(yùn)動(dòng)規(guī)律,以及傾斜程度與離心泵工作性能的研究。

        以三峽水庫為水源的給水工程,因庫水位變化頻繁且變幅大,離心泵的水平吸入管道漂浮于水面,保證規(guī)范要求的傾斜角度和順直,難度大、代價(jià)高。本文結(jié)合工程實(shí)踐詳細(xì)描述了吸入管道超規(guī)范安裝導(dǎo)致離心泵無法正常啟動(dòng)的現(xiàn)象,通過計(jì)算和試驗(yàn)排查原因,總結(jié)分析了離心泵啟動(dòng)前后吸入管道中氣、液兩相運(yùn)動(dòng)規(guī)律,闡明了離心泵無法啟動(dòng)的原因,并在不改變吸入管道起伏不平狀態(tài)的前提下,成功解決了問題,驗(yàn)證了本文的研究成果。

        1 研究背景

        三峽工程是治理開發(fā)長江的關(guān)鍵性骨干工程,汛前水位下落至防洪限制水位145 m,汛末蓄水至175 m,年內(nèi)庫水位浮動(dòng)達(dá)30 m。為適應(yīng)大水位變幅,移動(dòng)式取水纜車是三峽水庫沿岸常用的給水解決方案,見圖1所示。

        圖1 三峽水庫大型取水纜車(高程145 m和175 m)示意圖Fig.1 Large cable car for water-intake in the Three Gorges Reservoir(water level 145 m&175 m)

        汛期近壩區(qū)域會(huì)聚集大量漂浮物,年均約8 萬m3(其中2020年達(dá)38 萬m3),壩前漂浮物厚度達(dá)3 m。漂浮物經(jīng)常堵塞取水口導(dǎo)致取水纜車無法正常工作,故采用浮船接長離心泵吸入管道,以避開漂浮物。

        浮船受力與壩前復(fù)雜水流流向相關(guān),而纜車的自由度受軌道限制,為有效調(diào)整纜車的受力,避免纜車脫軌,兩者之間采用DN400 波紋軟管連接。波紋軟管用浮力跳躉間隔支撐,充水之后軟管高低起伏,無法達(dá)到規(guī)范要求的順直和傾斜角度,見圖1所示。

        纜車未安裝延長管前,離心泵可正常取水,但安裝后無法正常工作。啟動(dòng)過程如下:第一步排空吸入管道(灌引水和抽真空兩種方式),隨著水量增加,跳躉間波紋軟管逐漸沉入水面,待真空度表計(jì)數(shù)接近-0.1 MPa 后停止排空;第二步啟動(dòng)離心泵,出口段壓力表讀數(shù)至0.52 MPa,穩(wěn)壓約15 s 后,逐步開啟多功能水泵控制閥,一旦多功能水泵控制閥開度達(dá)到1/8 左右,運(yùn)行電流增至400 A(超額定工況2 倍),出口水壓力驟降至0 MPa,保護(hù)啟動(dòng),泵機(jī)自停,延長管浮出水面。

        離心泵是利用葉輪旋轉(zhuǎn)而使水發(fā)生離心運(yùn)動(dòng)來工作的。在泵內(nèi)充滿液體的情況下,葉輪旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心力,液體在離心力的作用下由葉輪中心向外運(yùn)動(dòng),獲得一定的能量,并快速地離開葉輪外緣進(jìn)入泵殼內(nèi)[1],葉輪中心形成真空,在大氣壓力的作用下,液體通過管路進(jìn)入泵內(nèi),如此離心泵可循環(huán)吸入和排出液體。

        電流激增,壓力驟降,說明離心泵失壓空轉(zhuǎn),導(dǎo)致此故障的原因有兩種:①氣蝕問題:吸入管道長度延長,水頭損失增加,離心泵安裝高度超限,液體氣化,堵塞流道;②氣縛問題:泵內(nèi)吸入較多空氣,由于空氣密度很小,不能拋到葉輪外緣,堵住葉輪部分或全部流道。

        2 離心泵安裝高度復(fù)核

        離心泵是利用大氣來工作的,大氣壓強(qiáng)減去安裝高度、水頭損失的余量必須大于氣蝕余量,才能有效避免氣蝕現(xiàn)象[2]。氣蝕現(xiàn)象產(chǎn)生原因是,泵的安裝高度過高,使泵內(nèi)壓力等于或低于輸送液體溫度下的飽和蒸汽壓時(shí),液體氣化,氣泡形成、破裂,引起剝蝕,此時(shí)液體因沖擊而產(chǎn)生噪音、振動(dòng),將導(dǎo)致流量減少,甚至無法排液。

        離心泵允許安裝高度[3]計(jì)算公式如下:

        式中:[Hg]為泵的允許幾何安裝高度,m;Hj為局部水頭損失,m;Pe為吸水水面壓力,Pa;Hf為沿程水頭損失,m;Pv為飽和蒸汽壓力,Pa;vi為吸水管液體流速,m/s;ρ為流體的密度,kg/m3;ξi為局部水頭損失系數(shù);g為重力加速度9.81 m/s2;λi為沿程水頭損失系數(shù);[NPSH]為水泵汽蝕余量,m;Li為吸水管管長,m;Hw為吸入管的水頭損失,m;di為吸入管管徑,m。

        本工程選用離心泵品牌為上海東方泵業(yè),型號(hào)DFSS250-6/4B,主要設(shè)計(jì)參數(shù)如表1。

        表1 離心泵設(shè)計(jì)參數(shù)表Tab.1 Main design parameters of centrifugal pump

        不銹鋼底閥閥板厚4 mm,底閥局部水頭損失根據(jù)重力平衡計(jì)算為0.027 7 m。經(jīng)復(fù)核計(jì)算,延長水管產(chǎn)生的沿程和局部水頭損失十分有限,合計(jì)僅為0.18 m;離心泵允許安裝高度限值的計(jì)算結(jié)果為:[Hg]= 6.59 m,遠(yuǎn)大于纜車離心泵的實(shí)際安裝高度4 m,可排除“因吸水水頭損失過大產(chǎn)生氣蝕現(xiàn)象”的情況。

        3 離心泵氣縛原因分析

        氣、液兩相流是離心泵實(shí)際運(yùn)行中較為常見的一種多相流,即純水流體中混入一定含量的空氣[4]。國內(nèi)眾多學(xué)者對離心泵的性能和泵殼內(nèi)部含氣率的關(guān)系進(jìn)行了研究,袁建平等[5]認(rèn)為含氣率達(dá)到10%時(shí),會(huì)出現(xiàn)氣液分離現(xiàn)象,造成離心泵輸水性能急劇下降;隨著含氣率增大,靠近前后蓋板側(cè)的氣相濃度逐漸增大,靠近葉輪出口邊前蓋板側(cè)的氣相濃度增加較后蓋板更明顯,最終氣體可能會(huì)堵塞流道,出現(xiàn)氣縛現(xiàn)象。

        離心泵內(nèi)混入氣體的原因,袁壽其等[4]、袁建平等[5]、陳佩賢[6]、謝聰[7]等認(rèn)為是離心泵進(jìn)口真空度過低和輸送管道漏氣,但均未給出詳細(xì)研究。本工程調(diào)試過程中,真空度表可達(dá)到設(shè)計(jì)值,且經(jīng)反復(fù)檢查未發(fā)現(xiàn)管道漏氣現(xiàn)象,說明泵內(nèi)氣體還有其他來源。為探明原因,設(shè)計(jì)了一套可視化試驗(yàn)裝置,即透明泵殼的離心泵(流量20 m3/h)連接30 m 長DN50 透明軟管,尾端連接單向排氣閥和底閥。試驗(yàn)分兩種工況:工況1灌引水(排氣閥開、關(guān)兩種情況),試驗(yàn)過程見圖2 所示;工況2 抽真空,試驗(yàn)過程見圖3所示。

        圖2 工況1灌引水過程示意圖Fig.2 Condition1 filling pump with water

        圖3 工況2抽真空過程示意圖Fig.3 Condition2 making pump a vacuum

        研究泵內(nèi)氣體來源實(shí)質(zhì)是研究排空吸入管道過程中氣、液兩相運(yùn)動(dòng)規(guī)律,假設(shè)吸入管道中的氣體體積和質(zhì)量分別為V氣、m氣,液體分別為V水、m水。

        工況一,尾端排氣閥開時(shí),t1時(shí)水聚集于低陷處,t2時(shí)水翻過高位水管底部灌入水平段,V水和m水增加、V氣和m氣相應(yīng)減少,空氣通過排氣閥排出;t3時(shí)水平段水充滿后,空氣無法排出,t4時(shí)水持續(xù)灌入至充滿泵室,V水和m水增加、V氣減少但m氣不變,高位處形成有壓氣囊,壓力逐步增加,至與右側(cè)水壓相同,此時(shí)真空表讀數(shù)達(dá)到要求。如吸入管道尾部不排氣,則從t2階段開始,m氣不變,會(huì)形成更大的氣囊。

        工況二,吸入管道真空度不斷增加,水不斷吸入管內(nèi),t1時(shí)并聚集于水平段管,t2時(shí)水翻過高位水管底部流向低陷處,V水和m水增加、V氣和m氣相應(yīng)減少;t3時(shí)低陷處充滿水,高位處空氣無法抽出,t4時(shí)刻水持續(xù)流入至充滿泵室,與工況一相同,V水和m水增加、V氣減少但m氣不變,高位處形成有壓氣囊。

        兩種工況下,吸入管道均會(huì)下沉,氣囊在高位處。此時(shí)開啟離心泵,泵室及豎直管內(nèi)的水體被抽走后,壓力釋放,有壓氣體擴(kuò)散,泵室含氣量超過臨界值,泵機(jī)失壓跳停,延長管浮出水面。

        4 消除氣縛的措施研究

        4.1 重復(fù)加引水法

        試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)氣囊數(shù)量N與管道起伏數(shù)量一一對應(yīng),且啟動(dòng)水泵后,氣囊會(huì)隨著液體流動(dòng),一旦到達(dá)泵室,水泵停機(jī);繼續(xù)灌滿引水后,重啟泵機(jī),下一個(gè)氣囊到達(dá)泵室,水泵停機(jī),此時(shí)氣囊數(shù)量減少一個(gè),為N-1 個(gè)。重復(fù)上述操作N次后可消除氣囊,避免出現(xiàn)氣縛現(xiàn)象,離心泵持續(xù)正常工作。

        三峽水庫大型纜車離心泵吸入管道起伏有2處,按上述“注水—啟泵—排水—停泵—注水”方法4 次均未成功取水。經(jīng)觀察,每次排空后吸入管道起伏位置大體相同,說明氣囊未隨水體流動(dòng)而移動(dòng)。

        依次更換DN65、DN80、DN100、DN125 的吸入管道重復(fù)進(jìn)行可視化試驗(yàn),采用DN65 的吸入管道時(shí)氣囊隨水體流動(dòng)而移動(dòng),采用DN80、DN100、DN125 時(shí)均不移動(dòng),說明利用“氣、液兩相運(yùn)動(dòng)規(guī)律”的排空方法在DN400 的大管徑吸入管道中不適用。

        4.2 離心泵兩級(jí)串聯(lián)法

        為驗(yàn)證串聯(lián)兩個(gè)離心泵是否可以解決問題,改造設(shè)計(jì)了可視化試驗(yàn),選取流量均為20 m3/h 的潛水泵與離心泵串聯(lián),連接管采用起伏不平透明軟管,當(dāng)管道直徑為ND50、DN65、DN80時(shí),氣囊會(huì)隨水流至離心泵處排出,排空氣囊后流量可達(dá)額定值20 m3/h。但當(dāng)管道直徑為DN100和DN125時(shí),氣囊會(huì)穩(wěn)定于管道起伏高點(diǎn)處,水流從吸入管道底部通過,第二級(jí)離心泵的出水流量小于額定流量20 m3/h,可見氣囊的存在減小了吸入管道過流斷面,降低了流量,相當(dāng)于開度較小的“氣閥”。由此證實(shí),吸入管道管徑較大時(shí),“串聯(lián)泵法”雖可以抽水,但達(dá)到第二級(jí)離心泵額定流量的概率較低,而且造價(jià)高、運(yùn)行復(fù)雜、運(yùn)維成本高。

        4.3 高位排氣法

        通過“氣、水兩相運(yùn)動(dòng)規(guī)律”的研究發(fā)現(xiàn),排空吸入管道是關(guān)鍵,根據(jù)此理論依據(jù),作者設(shè)計(jì)了一個(gè)簡單的裝置,即在軟管之間加一個(gè)長100 cm 的帶單向排氣閥的不銹鋼管,并將其放置于浮力跳躉上,人為制造高點(diǎn),利用氣囊聚集于吸入管道高點(diǎn)位置且有壓的特點(diǎn)排空吸入管道,見圖4 所示。安裝此裝置后灌引水,真空表穩(wěn)定在設(shè)計(jì)值時(shí),單向排氣閥不停排氣,待無氣體排出后啟動(dòng)離心泵,穩(wěn)壓在0.4 MPa 約10 s 后,逐級(jí)加大閘閥開啟度至流量達(dá)到設(shè)計(jì)值440 m3/h,且流量持續(xù)穩(wěn)定,表明調(diào)試成功。

        圖4 簡易排氣裝置(單位:mm)Fig.4 A simply vacuum device

        經(jīng)對比,增加延長管后,啟動(dòng)過程[8]耗時(shí)由1 min 增長至約5 min,主要原因是增長吸入管道后,負(fù)壓傳導(dǎo)時(shí)間增長,導(dǎo)致逐級(jí)穩(wěn)壓時(shí)間變長。

        5 結(jié) 論

        (1)行業(yè)研究大多關(guān)心離心泵內(nèi)氣、液兩相流動(dòng)規(guī)律,鮮有對氣體來源的研究,本文發(fā)現(xiàn),除了離心泵和管道密封不嚴(yán)的因素外,另一隱蔽來源是因管道不順直導(dǎo)致氣體被液體封閉而形成氣囊,氣囊與管道彎曲數(shù)量相同。研究結(jié)論可補(bǔ)充相應(yīng)規(guī)范的條文說明。

        (2)離心泵的吸入管道長度引起的水頭損失量有限,但吸水負(fù)壓傳導(dǎo)時(shí)間會(huì)變長、底閥開啟會(huì)延遲,故離心泵啟動(dòng)前期十分關(guān)鍵,須嚴(yán)格控制閘閥開啟速度,逐級(jí)開啟。

        (3)起伏不平吸入管道中的氣液兩相流動(dòng)規(guī)律與管徑、介質(zhì)流速有關(guān),與泵的性能無關(guān);管道管徑小、介質(zhì)流速大,封閉氣囊更易隨介質(zhì)流動(dòng)。

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