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        某煤氣化高氨氮廢水處理工程案例分析

        2022-08-26 01:37:20王虹魏興民
        當代化工研究 2022年15期
        關(guān)鍵詞:水質(zhì)系統(tǒng)

        *王虹 魏興民

        (1.北京新源智慧水務科技有限公司 北京 100044 2.北京昊智設計有限公司 北京 101199)

        “富煤、貧油、少氣”是我國能源結(jié)構(gòu)的基本特征[1],以煤炭為主的資源稟賦是我國的基本國情,煤氣化可以有效實現(xiàn)煤炭的清潔使用。在煤氣化過程中,不同的煤氣化爐,產(chǎn)生的廢水水質(zhì)差異性很大。煤氣化廢水主要含有有機物、氨氮、氰化物、酚類等[2-3]。煤氣化廢水成分復雜含有對微生物有毒有害物質(zhì)、處理難度大,實際水質(zhì)和設計之初預測水質(zhì)可能偏差很大,廢水處理達標成為煤氣化企業(yè)面臨的一大難題。

        1.金項概況

        某大型煤制天然氣項目,采用循環(huán)流化床煤氣化技術(shù)和氣化飛灰焚燒發(fā)電技術(shù),在煤氣化過程不產(chǎn)生焦油和酚類物質(zhì),主要污染物質(zhì)為氨氮。設計水質(zhì)中有機物含量高,但實際運行水質(zhì)有偏差,導致藥劑費用增高。

        2.污水處理廠水量水質(zhì)分析

        (1)設計水量

        污水處理站接收廢水:煤氣化污水、蒸氨裝置污水、生活污水、地面沖洗水、初期污染雨水、化學清洗廢液、火炬污水。經(jīng)過核算多股廢水的排放量及排放周期,確定廢水設計水量為210m3/h。

        (2)設計水質(zhì)

        進水水質(zhì)根據(jù)多股廢水的水質(zhì)進行加權(quán)平均后,確定按照下表進行工藝設計計算。

        表1 設計進水水質(zhì)(單位:mg/L,除pH外)

        經(jīng)污水處理站處理后,設計出水水質(zhì)要求達到當?shù)匚鬯幚韽S接管標準要求(氰化物、硫化物、揮發(fā)酚執(zhí)行《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)一級排放標準要求),其他指標執(zhí)行《GB/T 31962污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》B級指標的要求。設計出水水質(zhì)主要控制指標如表2。

        表2 設計產(chǎn)水水質(zhì)(單位:mg/L,除pH外)

        (3)水質(zhì)特性分析

        有機物指標CODcr和BOD5含量高,去除率分別為75%和72.7%。總氮和氨氮去除率指標分別為86%和88.9%。

        進水水質(zhì)中BOD5為1100mg/L,CODcr為2000mg/L,B/C比為0.55,該值大于0.25,說明該水質(zhì)適用于用生化處理。BOD5/TN=1100/500=2.2,判斷運行過程中碳源不足,因此設置碳源投加裝置,防止由于碳源不足影響系統(tǒng)脫氮率。

        (4)處理重點及難點分析

        水中石油類、氰化物、硫化物會對微生物產(chǎn)生生化抑制作用,在預處理段主要對油、氰化物、硫化物、懸浮物進行處理。

        原水總氮500mg/L,出水要求總氮≤70mg/L,去除率達86%??偟娜コ?jīng)過氨化、硝化、反硝化三個過程。氨化過程較容易發(fā)生。硝化過程發(fā)生在生化好氧池內(nèi),在硝化菌的作用下,將氨氮硝化為硝態(tài)氮。反硝化過程發(fā)生在生化缺氧池內(nèi),在反硝化菌的作用下,將硝態(tài)氮反硝化為氮氣。在好氧池設計時,要保證硝化菌的長污泥齡。

        3.工藝流程

        工藝流程如下圖1所示,蒸氨裝置污水、煤氣化污水和火炬污水先進入生產(chǎn)廢水調(diào)節(jié)池進行水質(zhì)均衡和穩(wěn)定流量后提升進入混凝反應沉淀池,通過混凝沉淀作用,去除水中毒性氰化物、硫化物,以及部分懸浮物。生活污水、地面沖洗水和化學清洗廢液先經(jīng)過粗格柵去除水中漂浮物,經(jīng)過生活污水調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)后,與混凝沉淀池的出水混合后進入生化系統(tǒng)。生化系統(tǒng)采用三級A/O-MBR工藝?;炷磻恋沓睾蚆BR膜池排泥排入污泥暫存池,經(jīng)污泥脫水后泥餅外運。

        圖1 污水處理工藝流程圖

        通過第三級A/O單元去除約大部分的有機氮及氨氮,保證了出水總氮的達標。在第二級A池和三級A池加入乙酸鈉營養(yǎng)源保證反硝化反應的正常進行。由于系統(tǒng)泥齡長,MBR系統(tǒng)不會產(chǎn)生污泥流失,因此系統(tǒng)內(nèi)有足夠的專性細菌(一般專性細菌世代時間長,需要較長的污泥停留時間),這些細菌能夠適應難降解的有機污染物[4]。MBR系統(tǒng)將傳統(tǒng)生化反應過程中的污染物水力停留時間與污泥停留時間分開,達到在有限的水力時間情況下有足夠的反應時間將污染物降解。另外MBR膜采用改性PVDF中空纖維膜,膜孔徑為0.2μm,產(chǎn)水水質(zhì)好、渾濁度低,保證了水質(zhì)的達標。

        4.主要設計參數(shù)

        (1)生產(chǎn)廢水調(diào)節(jié)池

        由于蒸氨裝置污水、煤氣化污水和火炬污水,排水周期不同,水質(zhì)水量波動很大,因此設置生產(chǎn)廢水調(diào)節(jié)池。調(diào)節(jié)池內(nèi)設置潛水攪拌機,使來水中懸浮物保持混合狀態(tài),同時達到均質(zhì)的目的。調(diào)節(jié)池有效容積6000m3,水力停留時間28.6h,潛水攪拌機4臺,功率11kW/臺。

        (2)事故池

        事故池池容6000m3,水力停留時間28.6h,潛水攪拌器4臺,功率11kW/臺。

        (3)混凝反應沉淀池

        設計水量210m3/h,混凝反應沉淀池2座,混凝區(qū)停留時間5min,絮凝區(qū)停留時間20min,沉淀區(qū)停留時間1.14h。

        (4)MBR生化池

        MBR生化池采用三級AO工藝,A1池水力停留時間15h,O1池水力停留時間30h,A2池15h,O2池停留時間30h,A3池停留時間7h,O3池停留時間14h。生化鼓風機設置數(shù)量:7臺(6用1備)流量Q=42m3/min、揚程H=68.6kPa、功率N=75kW。A1池潛水攪拌器4臺,功率N=4kW、A2池潛水攪拌器4臺,功率N=4kW,A3池潛水攪拌器2臺、功率N=7.5kW。生化池污泥濃度(MLSS)為4~5g/L,BOD負荷0.035kg BOD5/(kgMLSS·d),TN負荷為0.019kgTN/(kgMLSS·d)。

        (5)MBR膜車間

        MBR膜池,3列,單列膜池容積為260m3,設計凈通量9LMH,MBR膜箱18套;產(chǎn)水泵3臺變頻,流量Q=100~130m3/h,揚程H=10~15m;污泥回流泵2臺,流量Q=210m3/h,揚程H=15m;膜擦洗風機,4臺,流量Q=39Nm3/h,揚程H=45kPa;配置反洗水箱、殺菌劑、酸維護加藥裝置等。

        (6)污泥脫水系統(tǒng)

        系統(tǒng)產(chǎn)生污泥量1203kg DS/day,設置2臺離心脫水機,1用1備,處理后污泥含水率80%。

        (7)除臭系統(tǒng)

        設置1套除臭系統(tǒng),采用生物除臭的工藝對調(diào)節(jié)池、事故池以及生化池的氣體進行處理。設計臭氣處理量為Q=18000m3/h。

        5.運行效果分析

        (1)實際運行進出水水質(zhì)

        表3 實際運行進出水水質(zhì)(單位:mg/L,除pH外)

        實際運行中,正常運行狀態(tài)下,來水CODcr、氰化物、硫化物、石油類、揮發(fā)酚污染物較少,主要污染物為氨氮,這是煤氣化采用循環(huán)流化床煤氣化技術(shù)和氣化飛灰焚燒發(fā)電技術(shù)的水質(zhì)特點。實際來水中CODCr約在150mg/L左右,而pH和氨氮含量受到前端蒸氨運行系統(tǒng)的影響,波動比較大,pH會在4~11波動,氨氮一般會在300~500mg/L。事故情況下排放的氨氮值最高可達到6000mg/L,這種極高的氨氮廢水是無法直接進入生化系統(tǒng)的,也無法通過小流量逐步提升進入生化系統(tǒng)處理,因此后期增加了將事故情況下的高氨氮廢水提升返回前端蒸氨系統(tǒng)的管線,事故水經(jīng)過蒸氨系統(tǒng)處理達標后,再進入生化系統(tǒng)。

        生化系統(tǒng)設計三級AO多點進水系統(tǒng),原多點進水是為了充分利用原水中的有機物起到脫氮的作用,由于實際來水中CODcr/TN量差距太大,導致多點進水設置沒有發(fā)揮作用。生化O池內(nèi)的硝化作用很徹底,出水氨氮基本上≤10mg/L,總氮的去除主要是受到碳源的影響,在保證出水水質(zhì)達標的情況下,適當?shù)臏p少碳源投加可節(jié)省藥劑費用。

        MBR系統(tǒng)的出水懸浮物基本在1mg/L,實現(xiàn)了生物固體平均停留時間與HRT(水力停留時間)的分離,有利于生物反應器中的細菌種群的多樣性,世代時間長的硝化菌能夠生長保證了氨氮的去除。

        (2)MBR膜過濾性能

        本項目的MBR膜過濾采用了恒流量的過濾方式,運行9min,反洗1min。通過監(jiān)測MBR膜的跨膜壓差值(TMP)表征膜的污染情況。當TMP值<-45kPa時,進行維護性清洗,維護性清洗周期為三月一次。從圖2中看出:膜運行過程中,TMPmax=-45kPa TMPmin=-10.2kPa,維護清洗后TMP恢復到-20kPa左右,MBR膜的過濾性能表現(xiàn)穩(wěn)定。(由于MBR產(chǎn)水是負壓抽吸過程,因此TMP采用負數(shù)表示)。

        圖2 MBR膜運行中TMP的變化值

        (3)藥劑實際投加量

        運行藥劑投加量如表4所示。

        表4 運行藥劑投加量匯總表

        (4)活性污泥的鏡檢觀察

        在顯微鏡下觀察活性污泥,顯現(xiàn)褐色的絮狀物,可以觀察到大量的細菌、真菌、以及原生動物和后生動物等[5]。原生動物是表征污水處理運行效果的重要指示性生物?,F(xiàn)場運行過程中采用顯微鏡觀察生化池內(nèi)的活性污泥,如圖3所示,污泥中存在較多活性較好的累枝蟲,該原生動物的存在說明水質(zhì)處理效果良好。

        圖3 活性污泥的鏡檢觀察照片

        6.投資及成本分析

        本項目工程投資建設費用約3000萬元,本工程的直接運行成本為3.5元/噸水,其中電費為0.75元/噸水,藥劑費用為2.75元/噸水,其中乙酸鈉1.6元/噸水。

        7.結(jié)論

        (1)本項目廢水為高氨氮廢水,總氮達500mg/L,采用混凝沉淀+多級AO生化MBR工藝運行穩(wěn)定,出水TN低于70mg/L,水質(zhì)滿足排放要求。

        (2)本項目水質(zhì)高氨氮含量低CODcr導致脫氮的運行費用高,乙酸鈉和堿度消耗量大,可考慮采用其它碳源代替乙酸鈉降低運行成本。

        (3)設置1座單獨接收事故情況下的蒸氨裝置污水的事故池,并配置將該股廢水返回蒸氨系統(tǒng)的泵及管線對于系統(tǒng)運行是有利的。

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