韓詠梅 楊超 王實金
1.昆明維恒升自控技術(shù)有限公司 云南 昆明 650105;
2.云南迪慶有色金屬有限責(zé)任公司 云南 香格里拉 674400
云南迪慶有色金屬有限責(zé)任公司普朗銅礦,位于云南省西北部迪慶藏族自治州香格里拉縣北東部,臨近三江并流世界遺產(chǎn)保護(hù)區(qū),平均海拔3600m,環(huán)境溫度-20℃至30℃,多雷雨地域,屬高寒礦區(qū),礦區(qū)生態(tài)環(huán)境脆弱,環(huán)境惡劣。
普朗銅礦生活水來自孫諾永河,建有生活水取水壩、取水廊道和沉砂池。受季節(jié)變化的影響,雨季水質(zhì)較差,水源上游有牧場,森林枯枝敗葉、動物糞便等受雨水沖刷流進(jìn)孫諾永河,全礦飲用水安全存在安全隱患。給排水系統(tǒng)較為分散,給水凈化站遠(yuǎn)離礦區(qū),每班需2人值班,回水處理及加壓泵房、鍋爐房均需現(xiàn)場值班,生活污水處理站能夠就地自動運(yùn)行,因不能遠(yuǎn)程監(jiān)控需要值班人員。
為了減少人員配置,改善水質(zhì)和作業(yè)環(huán)境,降低飲用水安全風(fēng)險,需進(jìn)行在線監(jiān)測及給排水自動化改造,實現(xiàn)遠(yuǎn)程在線監(jiān)控,提高普朗銅礦給排水自動化水平。
通過對原水取樣送檢,分析超標(biāo)項,針對超標(biāo)項采取措施。實現(xiàn)濁度、pH值、余氯在線監(jiān)測,自動及時調(diào)整給藥量、進(jìn)水量,使生活水水質(zhì)達(dá)到國家生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。給水凈化站、回水處理及加壓泵房、鍋爐房、污水處理站實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控,自動運(yùn)行。
PLC柜內(nèi)集成完成相應(yīng)范圍內(nèi)設(shè)備運(yùn)行反饋、遠(yuǎn)程/自動啟停、液位控制、閥門開度調(diào)節(jié)、水質(zhì)處理及檢測、給藥裝置調(diào)控、流量計量、壓力、溫度監(jiān)視,調(diào)度中心DCS遠(yuǎn)程監(jiān)控,設(shè)備滿足海拔3600m,環(huán)境溫度-20℃至30℃、多雷雨地域穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。
取消現(xiàn)場值班人員,轉(zhuǎn)變工作方式,只配置點巡、巡檢人員,實現(xiàn)生產(chǎn)調(diào)度中心遠(yuǎn)程集中監(jiān)控。
減少用水總量,污水不外排,再生水全部回用。
全礦現(xiàn)有霍尼韋爾DCS系統(tǒng)、礦山在線監(jiān)測六大系統(tǒng)、井下電機(jī)車無人駕駛運(yùn)輸系統(tǒng)、消防系統(tǒng),都已集成至調(diào)度中心,實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)視與控制;生活給排水水處理工藝流程未實現(xiàn)水質(zhì)在線監(jiān)測,四個作業(yè)點未將數(shù)據(jù)集成到調(diào)度中心,不能自動化遠(yuǎn)程監(jiān)控。
2.1.1 給水凈化站生活用水無在線監(jiān)測,處理工藝自動化水平較低,給藥量控制依靠經(jīng)驗進(jìn)行,給藥設(shè)備簡陋,故障較多,次氯酸鈉發(fā)生器不能正常運(yùn)行。
2.1.2 給水凈化站、回水處理及加壓泵房建有DCS站,只能通過觸摸屏對水池液位、流量、水泵出口壓力進(jìn)行監(jiān)視,不能對水泵、電動閥門、攪拌器等設(shè)備進(jìn)行控制。
2.1.3 供暖鍋爐房鍋爐系統(tǒng)配有PLC控制柜,就近有銅鉬車間DCS站,只能就地運(yùn)行。
2.1.4 生活污水處理站配有設(shè)備自帶PLC控制柜,只能就地運(yùn)行。
2.2.1 項目地點在高海拔地區(qū),冬季寒冷,施工難度大。
2.2.2 邊生產(chǎn)邊改造,需與生產(chǎn)管理部門溝通分工段停機(jī)改造,對施工時間需掌控[1]。
2.2.3 牽涉設(shè)備品牌多樣,對原有設(shè)備的工作原理需充分熟悉;電控柜內(nèi)線路修改各不相同,線路的修改、標(biāo)記要準(zhǔn)確清晰,是改造難點。
2.2.4 自控程序需根據(jù)現(xiàn)場工藝、設(shè)備、操控需求編制,對工藝原理、控制方式,需理解到位。
2.2.5 鍋爐房自控系統(tǒng),雖已收到鍋爐設(shè)備廠家提供的資料,鍋爐自帶臺達(dá)PLC控制器程序地址表等相關(guān)信息,但與新增PLC5、調(diào)度中心DCS系統(tǒng)連接通訊仍然是難點;3臺鍋爐是電加熱型(2.1MW/臺),且為壓力容器,自控調(diào)試有一定風(fēng)險。
2.2.6 加氯設(shè)備換一套新設(shè)備,需修改原有加氯系統(tǒng)程序;原程序加密、破解是個難點。
2.2.7 改造新增6套PLC與調(diào)度中心DCS通訊連接,實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控,是本次改造的重點難點。
針對以上難點和重點,在施工組織管理和自控技術(shù)二個方面做好準(zhǔn)備,積極應(yīng)對。
2.3.1 做好設(shè)備保暖、防雨雪,注意臨時儲存地點,選擇好設(shè)備安裝位置,盡量在室內(nèi)利于保暖。
2.3.2 室外施工,盡量在冬季前完成。
2.3.3 收集全所需的圖紙資料,提前消化其內(nèi)容,現(xiàn)場涉及改造的設(shè)備情況全面掌握,重點難點部分,細(xì)化分解問題,向業(yè)內(nèi)專家咨詢,提前準(zhǔn)備多種處置方案[2]。
2.3.4 修改電控柜線路前,進(jìn)行小組討論;重要配電柜內(nèi)改線,需請電氣技術(shù)員參與討論,確定方案,避免錯誤。
2.3.5 自控技術(shù)人員編制程序前,與生產(chǎn)管理和操控人員溝通到位,實現(xiàn)所需要的控制功能。
2.3.6 自控系統(tǒng)接線,注意不要影響到原作業(yè)點DCS系統(tǒng),儀表檢測信號,采用信號分配器分別傳輸。
2.3.7 重要設(shè)備試車前(特別是鍋爐,大型水泵,大型攪拌機(jī)),需與生產(chǎn)管理人員、設(shè)備電氣維修技術(shù)員一起討論試車方案,審核通過后,才能進(jìn)行試車。
2.3.8 針對現(xiàn)場情況,明確劃分PLC控制站的控制范圍。
新建生活水壩控制站PLC1,監(jiān)控生活水壩區(qū)域內(nèi)設(shè)備。
新建生產(chǎn)水壩控制站PLC2,監(jiān)控生產(chǎn)水壩區(qū)域內(nèi)設(shè)備。
新建凈水站控制站PLC3,監(jiān)控凈水站區(qū)域內(nèi)設(shè)備,含生活生產(chǎn)高位水池、尾礦回水及沖洗系統(tǒng)、井下回水系統(tǒng)、三組PAC加藥系統(tǒng)、高壓送水系統(tǒng)、選礦采礦高位水池、生產(chǎn)生活供水系統(tǒng)、生活回水沉淀系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)。
改造次氯酸鈉控制站PLC3-1,監(jiān)控二套次氯酸鈉制備投加系統(tǒng)設(shè)備,新次氯酸鈉設(shè)備自帶STC控制器接入PLC3-1。
新建回水處理及回水加壓泵房PLC4,監(jiān)控回水處理區(qū)域內(nèi)設(shè)備,含選礦廠銅鉬廠回用水、雨水回水、采礦回水、廢水回水、生產(chǎn)回水沉淀系統(tǒng)、污泥處理系統(tǒng)。
新建鍋爐房控制站PLC5,監(jiān)控鍋爐及鍋爐房內(nèi)軟水處理系統(tǒng)設(shè)備,原3臺鍋爐自帶PLC5-1,2,3接入PLC5。
新建污水處理控制站PLC6,監(jiān)控雨水污水提升泵站、污水處理系統(tǒng)、再生回用水系統(tǒng)設(shè)備,原污水處理設(shè)備自帶PLC7接入PLC6。
2.3.9 構(gòu)建清晰的自控網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),先各分區(qū)內(nèi)自控施工,后連接完成系統(tǒng)搭建。
自控系統(tǒng)調(diào)試時,污水處理PLC6控制站的數(shù)據(jù)傳輸不穩(wěn)定,通訊經(jīng)常中斷。
從網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分析,逐段檢查相關(guān)的光纖網(wǎng)絡(luò)回路,發(fā)現(xiàn)從磨浮車間DCS站到污水處理PLC6控制站,傳導(dǎo)光纖的光衰比較嚴(yán)重。經(jīng)過反復(fù)試驗,確定解決方案:
3.1.1 光纖終端盒之間添加光電收發(fā)器,增加光能的傳輸強(qiáng)度;
3.1.2 重做本區(qū)域內(nèi)的尾纖接頭,采用裝置固定尾纖接頭,安裝時對正對中。
光衰問題得到解決,污水處理PLC6控制站與磨浮車間DCS站通訊正常。
PAC(聚合氯化鋁),是水處理絮凝劑,絮凝劑對水中雜質(zhì)進(jìn)行凝結(jié)通過沉淀或者過濾進(jìn)行去除。水處理PAC藥劑準(zhǔn)確投加量,是水處理的一個難點。根據(jù)礦區(qū)原水、凈水站出水的水質(zhì)分析,結(jié)合藥劑配置濃度、產(chǎn)水量,經(jīng)過反復(fù)摸索試驗,在PLC控制器中設(shè)置投加計量泵的控制程序,實現(xiàn)藥劑準(zhǔn)確投加。
3.2.1 PAC藥液投加參數(shù)設(shè)置。
表1 生活水PAC藥液投加參數(shù)表
3.2.2 投加計量泵的控制運(yùn)行。現(xiàn)場柜面上計量泵設(shè)置手/自動轉(zhuǎn)換開關(guān),在現(xiàn)場可手動控制調(diào)節(jié)計量泵運(yùn)行;在PLC柜觸摸屏/中心調(diào)度計算機(jī)上,可遠(yuǎn)程手動/自動運(yùn)行計量泵。
遠(yuǎn)程控制:操作人員在調(diào)度中心計算機(jī)上點擊需要操作的PAC計量泵。查看PAC的計量泵狀態(tài)正常后點擊啟動按鈕則PAC啟動,根據(jù)進(jìn)水濁度及流量更改變頻器的投加量的大小。
全自動運(yùn)行:操作人員在調(diào)度中心計算機(jī)上,把PAC計量泵控制模式設(shè)置在自動位置,PAC計量泵則根據(jù)出水濁度和進(jìn)水流量的大小來自動啟停和自動調(diào)整投加量的大小,實現(xiàn)閉環(huán)控制[3]。
凈水站加氯消毒間,采用了德國杰西科次氯酸鈉發(fā)生器,生產(chǎn)的次氯酸鈉溶液,作為消毒劑,滅殺出廠水中對人體有害微生物。
設(shè)備自帶STC控制器,需與原次氯酸鈉設(shè)備自帶PLC3-1西門子S7-200通訊,數(shù)據(jù)再上傳DCS系統(tǒng)。STC控制器與PLC的通訊,一直處于連通故障狀態(tài)。
研究STC資料手冊和圖紙,發(fā)現(xiàn)MB01電路板的接線端子59號是通信接口,本接口沒有連線到STC的外接線端子,導(dǎo)致通信故障。補(bǔ)充連接端口接線后,STC與西門子PLC實現(xiàn)正常通訊。
改造新增的PLC控制站,需要與DCS系統(tǒng)通訊,實現(xiàn)給排水自控系統(tǒng)融入礦區(qū)的總調(diào)度控制系統(tǒng)。在做全系統(tǒng)綜合調(diào)試時,發(fā)現(xiàn)兩個系統(tǒng)的通訊不穩(wěn)定,霍尼韋爾DCS系統(tǒng),使用Modbus-TCP讀取西門子PLC開關(guān)量和模擬量,讀取時間有約50s延遲。
經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)故障原因,PLC系統(tǒng)與DCS系統(tǒng)通訊,采用PLC軟件通信對DCS服務(wù)器一對一通訊,對通信點位數(shù)量,通訊周期,都有一定要求,超過限量,導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸緩慢,通訊故障。
改變通訊連接方案,增加ModbusTCP轉(zhuǎn)Profinet智能網(wǎng)關(guān),網(wǎng)關(guān)主動采集PLC數(shù)據(jù)并緩存到網(wǎng)關(guān)內(nèi)部,減少讀寫指令,減少數(shù)據(jù)采集過程中來回交互的次數(shù),DCS服務(wù)器通過 Modbus TCP 直接從網(wǎng)關(guān)取數(shù)據(jù),減少DCS服務(wù)器與PLC的交互次數(shù),提高了數(shù)據(jù)的采集速度、實時性、可靠性以及穩(wěn)定性,PLC系統(tǒng)與DCS系統(tǒng)實現(xiàn)通訊正常。
經(jīng)過1年的時間,改造工程順利完成。礦區(qū)飲用水水質(zhì)檢測合格達(dá)標(biāo),生活污水零排放,全部回收利用,改善了水質(zhì)和作業(yè)環(huán)境,消除了安全隱患。給排水系統(tǒng)實現(xiàn)自動化運(yùn)行,自控系統(tǒng)全面融入礦區(qū)調(diào)度中心的DCS系統(tǒng),在調(diào)度中心可實現(xiàn)給排水系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控。礦區(qū)四個固定作業(yè)點給水凈化站、回水處理及加壓泵房、供暖鍋爐房、生活污水處理站實現(xiàn)無人值守,實現(xiàn)了減員增效、水資源綜合利用、礦區(qū)安全環(huán)保的總體目標(biāo)。