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        低壓輸水管排氣困難技術(shù)改造

        2022-08-20 08:28:50安儒海屈衛(wèi)泉郭林水郝士朝
        城鎮(zhèn)供水 2022年4期
        關(guān)鍵詞:浮球輸水管閘閥

        安儒海 屈衛(wèi)泉 郭林水 郝士朝

        (1.北方工程設(shè)計(jì)研究院有限公司,石家莊 050000;2.石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供水排水公司,石家莊 050000)

        引言

        在給水工程中,輸水管道排氣是一個非常重要且復(fù)雜的問題,及時排除管道內(nèi)氣體對保證供水系統(tǒng)安全運(yùn)行具有重要意義。本文針對北方某水廠廠區(qū)內(nèi)128米長、口徑DN1400原水輸水管實(shí)際運(yùn)行情況,分析該管段積氣的形成原因,給出解決排除管道積氣的有效方法,并對工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)、分析。

        1.工程概況

        北方某水廠原設(shè)計(jì)規(guī)模5萬m3/d,南水北調(diào)工程建成通水后企業(yè)關(guān)閉自備井,用水量激增,在老廠區(qū)的基礎(chǔ)上進(jìn)行升級改造,并擴(kuò)容至15萬m3/d,該項(xiàng)目用地緊張,設(shè)計(jì)時盡最大可能使土地利用率最大化。廠區(qū)前端設(shè)計(jì)有事故緩沖池,兼有預(yù)氧化功能,事故緩沖池出水設(shè)計(jì)水位標(biāo)高70.30m,為充分利用水池容積,采用堰后渠道出水,用一根DN1400鋼管從渠底引水至配水井,DN1400管道全長128m,水平埋地敷設(shè),埋地敷設(shè)管中心標(biāo)高62.55m,管道布置呈“U”型,如圖1所示。DN1400輸水管分兩路DN1000管進(jìn)入配水井,配水井控制水位標(biāo)高69.80,DN1400管與DN1000管采用管中心對接,水平輸水管內(nèi)最大工作壓力約為0.075MPa。

        圖1 斷面示意圖

        本工程建成后通水運(yùn)行,在運(yùn)行過程中連通事故緩沖池與配水井的DN1400輸水管水平管段內(nèi)積氣嚴(yán)重,形成氣囊,管道內(nèi)出現(xiàn)嚴(yán)重的氣爆及管道振動,在管道末端地面上,能聽見的管道內(nèi)氣爆聲音;站在管道正上方,能明顯感到管道的振動傳至地面;最嚴(yán)重的情形出現(xiàn)在DN1000管的出口位置,氣囊在水壓作用下越過DN1400與DN1000管道交界面后進(jìn)入DN1000管道,瞬間從管口噴出,氣流帶動沖起水柱高度高出配水井地面約1.0m,DN1000管道出口正上方有活動鍍鋅鋼格板,每塊鋼格板約60 kg,水柱能把鋼格板頂起約0.5m高后落入配水井中,此現(xiàn)象周期性重復(fù)出現(xiàn),存在嚴(yán)重安全隱患。

        2.積氣原因分析及其危害

        2.1 管道積氣分析

        本工程設(shè)計(jì)規(guī)模15萬m3/d,投產(chǎn)初期冬季供水量7萬m3/d左右,夏季供水量10萬m3/d左右,低峰供水量不足設(shè)計(jì)規(guī)模的50%,整個生產(chǎn)工序處于低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),使運(yùn)行工藝存在如下情況:

        (1)事故緩沖池出水設(shè)堰穩(wěn)定出水水位,出水堰頂標(biāo)高70.70m,堰長7.10m,滿負(fù)荷運(yùn)行時堰上水頭0.26m。配水井控制水位標(biāo)高69.80m,經(jīng)計(jì)算事故緩沖池至配水井管段總水頭損失0.49,則事故緩沖池出水渠水位標(biāo)高70.29m,堰跌落高度0.41m。水流跌落過程中,有跌水曝氣的作用,攜帶部分空氣進(jìn)入水流,溶解到水中,隨水流帶走。低負(fù)荷運(yùn)行時,堰上水頭0.15m,跌落過程中形成較薄水層,跌水高度達(dá)0.70m,加大了跌水曝氣吸入的空氣量。

        (2)事故緩沖池出水渠板底標(biāo)高68.50m,滿負(fù)荷運(yùn)行時出水渠水位標(biāo)高70.29m,出水渠通過一根埋地DN1400管連通至配水井,事故緩沖池出水渠管口淹沒深度為1.80m,設(shè)計(jì)管道流速1.18m/s,埋地DN1400鋼管管中心標(biāo)高62.55m。水流通過管道從70.29m標(biāo)高的自然液面跌下至62.55m,下落高度7.74m,水流重力下落過程中沿管壁做加速運(yùn)動,水流速度勢必大于1.18m/s,隨著水流下降流速的增加,水流所受的管壁摩擦力也隨之增加,當(dāng)水流所受向上摩擦力與重力達(dá)到平衡時,下降水流速度才能保持不變。在低負(fù)荷運(yùn)行時,出水口淹沒深度約1.50m,在出水渠管口處,水流沿管壁作下落運(yùn)動,形成有一定厚度的帶有橫向隔膜的附壁環(huán)狀水膜流或水塞流,在管中心處形成離心漩渦,管口淹沒深度不足以克服漩渦形成的離心作用力時,漩渦通向液面吸入空氣。在向下運(yùn)動過程中隔膜下部管內(nèi)壓力不斷增加,壓力達(dá)到一定值時,管內(nèi)氣體將橫向隔膜沖破,管內(nèi)氣壓恢復(fù)正常[1]。在連續(xù)水流下降過程中,又形成新的橫向隔膜,橫向隔膜的形成與破壞交替進(jìn)行。在頻繁的交替運(yùn)行過程中,水中摻入了大量空氣,隨水流進(jìn)入水平管道。

        (3)上述兩種情形吸入的空氣進(jìn)入水平管段,溶解的氣體從水中釋放出來與漩渦直接吸入的空氣在管頂聚集,末端DN1400管接DN1000管采用管中心對接,管道中的氣體不能順利排出,被水流分割成較大的分散氣囊,這些氣囊因水流挾帶向前運(yùn)動,再次聚集、分裂,引起水流速度變化和管道中壓力急劇升降。管道中的氣囊在DN1400管道末端不能及時排除,處于被壓縮狀態(tài),這種氣囊極不穩(wěn)定,不斷分散、聚集,突快突慢,碰撞急停,引起水流速度發(fā)生急劇變化。氣囊運(yùn)動引起局部水流變化一般難以預(yù)料和控制,往往達(dá)到每秒數(shù)米流速,產(chǎn)生的局部水錘[2]。

        2.2 管道積氣危害

        管道憋氣運(yùn)行,就出現(xiàn)前述的管道氣爆、水擊和振動現(xiàn)象,在DN1400管道末端尤為明顯,長期運(yùn)行可能導(dǎo)致管道失穩(wěn),導(dǎo)致管道焊口裂縫、儀表、閥門等松動現(xiàn)象。氣囊在管道末端越積越多,達(dá)到一定體積后,在瞬間高水壓的推動下,越過DN1400與DN1000管道交界面,以較大流速進(jìn)入DN1000管道,瞬間從管口噴出,出現(xiàn)前述水柱頂起鋼格板的現(xiàn)象。

        管道運(yùn)行一段時間后,管道頂部積存氣體不能及時排除,減少水流斷面,增加了局部水流阻力,嚴(yán)重時可能截?cái)嗨?,造成管道運(yùn)行困難。目前,埋地鋼管大多采用內(nèi)外防腐的成品管,在水擊的反復(fù)作用下,導(dǎo)致成品管的防腐層脫落,失去防腐功能;在局部水錘作用下,管道出現(xiàn)“氣蝕現(xiàn)象”,長期反復(fù)錘擊,防腐層和鋼管內(nèi)壁出現(xiàn)蜂窩狀小孔,加速管道銹蝕,縮短管道使用壽命;管道內(nèi)壁銹蝕,污染輸水水質(zhì),導(dǎo)致輸水管道二次污染。

        進(jìn)入配水井的兩根DN1000管道上設(shè)有電磁流量計(jì),正常情況下水中溶解空氣釋放和形成的氣泡較少,約占體積的2%,吸附在管道頂部,對流量計(jì)不會產(chǎn)生較大影響,但大量氣泡聚集在管道上部,壓縮了水流通道截面,使水流通道截面積變小,水流速度增大,尤其是較大氣囊通過時,截面積瞬間變小,使流量計(jì)測量值由異常大到異常小或出現(xiàn)負(fù)測量值[3],測量值出現(xiàn)較大誤差,給工藝運(yùn)行帶來困擾。

        3.解決方案

        為了解決積氣產(chǎn)生的上述問題,需要快速、及時排除管道頂部聚集的空氣,首先想到的方法是在管道上安裝排氣閥。本工程DN1400管末端綜合管線復(fù)雜,不具備增設(shè)排氣閥的條件,選擇距離沿水流方向第一個三通3.0m處設(shè)置一個排氣閥,在水平管段起端設(shè)置另一個排氣閥,如圖1所示。

        3.1 排氣閥選擇

        浮球(筒)式排氣閥:較早生產(chǎn)的進(jìn)排氣閥,排氣最大壓力一般不超過0.08MPa,浮球式排氣閥的浮力較小,排完第一段氣體后水就把浮球托起,第二段氣體帶有壓力,氣體對浮球的托力等于排氣口面積乘以管道內(nèi)壓力[4],按此方法計(jì)算的浮球托力一般都大于浮球重力,即浮球不再落下自行排氣,則僅能排出第一段氣體,不能連續(xù)排氣,常用于管道首次充水或事故檢修后充水排氣。

        氣缸式排氣閥:是用浮筒杠桿等控制氣缸內(nèi)氣動膜片動作,控制閥體排氣口啟動,根據(jù)氣缸原理制成的一種進(jìn)排氣閥。能排出多段水柱、氣柱相間氣體,有壓無壓氣體均可排出,能起到防止管道出現(xiàn)水錘、氣爆的作用。

        復(fù)合式排氣閥:是在浮球(筒)式排氣閥的基礎(chǔ)上組合改進(jìn)而成,氣、水分離盤設(shè)計(jì)采用特殊結(jié)構(gòu),只排氣、不排水。當(dāng)空管注水時,排氣閥塞頭位于開啟位置,大量排氣,直至排完氣體,浮力傳動塞頭關(guān)閉;當(dāng)運(yùn)行管道過程中,少量空氣聚集在閥體內(nèi)至一定程度,閥內(nèi)水位下降,浮球隨之下降,空氣由小孔排出。該閥性能可靠,可快速排出管道中的大量氣體及系統(tǒng)運(yùn)行中的少量氣體。只要管道內(nèi)有壓力,排氣閥就能連續(xù)不斷的把積存的氣體快速排出。

        本工程改造時要求不能停止運(yùn)行,采用如下安裝方法:在DN1400管頂焊接一個DN150的法蘭盤短管,焊接完成后在法蘭盤段安裝一個DN150閘閥,閘閥全開,通過閘閥中心向下固定DN125的開孔器,在DN1400管頂開孔,成孔后關(guān)閉閘閥,在閘閥上法蘭安裝排氣閥。首先選擇2個DN150雙孔口高速復(fù)合式排氣閥,起端的排氣閥運(yùn)行效果較好,能排出初期積存的少量氣體;下游排氣閥排氣量偏小,排氣效果不佳,偶爾瞬間可排出一股氣體,且運(yùn)行一段時間后易被氣水泡沫中的浮渣堵塞而喪失排氣功能,排氣閥清洗維護(hù)工作量較大,但安裝排氣閥后,管道氣爆、振動現(xiàn)象改善甚微,DN1000管道出口噴水現(xiàn)象未完全消除。再次更換氣缸式排氣閥,運(yùn)行一段時間,同樣效果甚微。

        結(jié)合工程具體條件分析:現(xiàn)狀DN1400輸水管水平敷設(shè),無管道最高點(diǎn),排氣閥也就不具備安裝在管道最高點(diǎn)的條件,條件限制未設(shè)置在管道末端,加之排氣閥排氣量較小,而管道內(nèi)形成的氣囊較大且氣泡較多,排氣閥不瞬間排出大量有壓氣體,未來得及排出的氣體被水流向前推進(jìn),在管道末端聚集。氣囊在水壓作用下在管道內(nèi)再次分裂、聚集且隨水流鼓動而運(yùn)動,當(dāng)氣囊往回運(yùn)動至排氣口時,則能被排氣閥排出,但大部分氣囊還是聚集在管道末端。針對此種情況,需要瞬間排出大量過流有壓氣體,目前市場上的排氣閥很難達(dá)到這樣的效果。

        3.2 常壓排氣裝置

        針對排氣閥排氣量小,不能瞬間排出大量氣體的情況,開發(fā)了常壓排氣裝置。拆除原閘閥上端的排氣閥,在閘閥的上法蘭安裝定制的橡膠軟連接變徑DN150×DN500,變徑的DN500端通過法蘭連接DN500一根成品鋼管與大氣相通;在管底安裝一個DN65泄水閥,末端設(shè)快接卡盤,可重力泄水,也可接移動泵快速泄水,如圖2所示。DN500鋼管高8米,鋼管管頂標(biāo)高72.00m,高于事故緩沖池最高水位標(biāo)高70.96m。為防止雨水、飛鳥及空氣中的灰塵落入DN500鋼管內(nèi),在管頂安裝一個不銹鋼風(fēng)帽。為使高聳的鋼管與周圍環(huán)境相協(xié)調(diào),在鋼管頂部做一個圓環(huán)球,在地面上種植爬山虎或其它藤蔓植物爬上圓環(huán)球,最終形成一個綠植圓球,融入周圍環(huán)境中,即解決了管道排氣問題,也起到美化環(huán)境的景觀效果,如圖3所示。

        圖2 常壓排氣裝置

        圖3 改造實(shí)景圖

        3.3 改造效果

        安裝完成后打開閘閥,DN1400管道內(nèi)與大氣相通,管道中的有壓或無壓氣囊、氣泡劃過排氣口時,瞬間上溢進(jìn)入DN500的排氣管中,有壓氣體從DN150管進(jìn)入DN500鋼管,斷面突然增大,釋放有壓氣體能量,形成自然氣泡上浮至自然液面,釋放至大氣中。改造完成后管道內(nèi)無氣爆、水擊現(xiàn)象,管道也無振動現(xiàn)象;配水井出水口水面穩(wěn)定,無瞬間噴水現(xiàn)象;DN1000管道上的電磁流量計(jì)生成計(jì)量曲線平穩(wěn),在正常誤差范圍內(nèi)。

        每周或十天關(guān)閉下端閘閥,打開泄水閥,排除管道內(nèi)存水,管道內(nèi)的浮渣通過泄水管一并排除,重復(fù)一至兩次操作,清洗干凈排氣管道,關(guān)閉泄水閥,打開閘閥恢復(fù)運(yùn)行。此方法不像傳統(tǒng)排氣維護(hù)操作復(fù)雜、需要定期巡視,檢查排氣閥是否正常工作;常壓排氣裝置維護(hù)操作簡單易行,投入使用后一勞永逸,不再擔(dān)心出現(xiàn)排氣閥故障不排氣的事故了。經(jīng)過長期運(yùn)行實(shí)踐表明,采用常壓排氣裝置對輸水管進(jìn)行排氣改造后,給水系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,保障輸水管道安全運(yùn)行,保障生產(chǎn)工藝穩(wěn)定運(yùn)行。

        4.結(jié)語

        根據(jù)本次工程經(jīng)驗(yàn)及觀測情況,改造后排氣管內(nèi)水面無劇烈波動情況,因此釋放壓力的排氣管可適當(dāng)減小,可改為DN300,具體規(guī)格大小根據(jù)輸水管管徑及運(yùn)行工況研究決定。輸水管頂部開孔孔徑取經(jīng)計(jì)算的排氣閥口徑,一般取輸水管直徑的1/5~1/8為開孔孔徑[5]。排氣管管頂標(biāo)高應(yīng)高于上游水位(壓)標(biāo)高1.2~1.5m,確保氣囊壓力釋放時管頂不溢水。以上工程經(jīng)驗(yàn)在另一項(xiàng)目的泵站吸水母管上得到充分應(yīng)用,該泵站吸水母管上的排氣閥頻繁失靈,經(jīng)常維護(hù)或更換,排氣不暢導(dǎo)致啟泵困難或啟泵后水泵運(yùn)行不穩(wěn)定,采用常壓排氣裝置后得到完美解決,再無吸水母管積氣的情況出現(xiàn)。

        輸水管道改造工程投入使用后運(yùn)行良好,常壓排氣裝置給水廠安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了強(qiáng)有力保障,該裝置簡單易行且非常有效,給解決低壓(建議水壓≤0.1MPa)輸水管道類似的工程問題提供新思路、新方法。

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