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        蘭炭高濃度含油含鹽廢水處理工藝技術(shù)改造研究

        2022-08-16 09:00:30鼎,劉
        關(guān)鍵詞:工藝流程

        王 鼎,劉 乾

        (1.榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西 榆林 719000;2.陜西優(yōu)然天辰環(huán)??萍加邢薰?,陜西 榆林 719000)

        榆林的蘭炭年產(chǎn)能為5 000萬(wàn)t,占全國(guó)蘭炭產(chǎn)業(yè)的一半,也是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱之一。然而在榆林蘭炭生產(chǎn)中,重大難題之一是每年產(chǎn)生的近1億m3的高毒有機(jī)含酚廢水的處理[1]。鑒于當(dāng)前國(guó)家對(duì)污染性工業(yè)發(fā)展的基本政策是以廢制廢、變廢為寶、資源化利用[2-3],因此,對(duì)榆林的蘭炭產(chǎn)業(yè)同樣適用。

        通常,在蘭炭生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的蘭炭廢水,其成分復(fù)雜、色度高,含有高COD、氨氮、揮發(fā)酚和其他有機(jī)污染物,是典型的高濃度難降解的有機(jī)廢水[4-5]。而在煤化工項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中,所排放的廢水主要有高濃度的煤氣洗滌廢水,以及煤焦油深加工產(chǎn)生的含硫、含油廢水等,此廢水含有大量的酚類、氨氮以及硫化物等有毒有害物質(zhì),且廢水中COD的平均值在5 000 mg/L以上、氨氮也會(huì)在500 mg/L以上,甚至更高;且廢水中所含的多數(shù)有機(jī)污染物,無(wú)法通過(guò)現(xiàn)有的生化處理系統(tǒng)降解[6-8]。近年來(lái),隨著國(guó)家環(huán)保要求逐年加強(qiáng),尤其是對(duì)污染物排放的嚴(yán)格控制,所以,煤化工零排放的環(huán)保目標(biāo)已作為項(xiàng)目立項(xiàng)和環(huán)評(píng)基本要求。由此可以看出,煤化工廢水處理技術(shù)是項(xiàng)目持續(xù)、綠色發(fā)展的有力保障。

        當(dāng)前,煤化工廢水處理采取分質(zhì)回收利用的思路,是通過(guò)創(chuàng)新廢水處理工藝技術(shù),降低污染程度,提取有害物質(zhì),最終達(dá)到循環(huán)利用的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),結(jié)合廢水處理工藝的特性和項(xiàng)目生產(chǎn)工藝,采取靈活有效的處理方法,以彌補(bǔ)技術(shù)缺陷,從而形成廢水的回收和循環(huán)利用,這樣既可以降低生產(chǎn)原水消耗,又達(dá)到了廢水處理的目的[9-10]。

        1 含油廢水處理技術(shù)方案

        1.1 廢水的來(lái)源及特性

        含油廢水主要是來(lái)自延遲焦化裝置焦炭塔冷焦過(guò)程中,經(jīng)放空冷卻塔塔頂分液罐冷卻分離出的廢水,其廢水量約為2.5 t/h。該廢水含油量高、油分乳化程度高,若采用常規(guī)的物理分離方法很難進(jìn)行分離。含油廢水水質(zhì)指標(biāo)詳見(jiàn)表1。

        表1 含油廢水水質(zhì)指標(biāo)

        1.2 工藝路線選擇

        此技術(shù)方案是將廢水收集后,送至蘭炭炭化爐噴淋,再通過(guò)高溫汽化實(shí)現(xiàn)油水分離,其中油分通過(guò)煤氣凈化系統(tǒng)回收;但當(dāng)噴淋系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),也可送至電廠流化床鍋爐摻燒。具體處理工藝如圖1所示。

        圖1 原工藝流程框圖

        在實(shí)際處理過(guò)程中,焦化切焦含油廢水經(jīng)泵送至中間緩存水箱,再經(jīng)過(guò)新增離心泵進(jìn)入蘭炭炭化爐輔助煤倉(cāng),在煤倉(cāng)同原料煤一并進(jìn)入爐體;而在下降過(guò)程中,廢水水分和油分逐步氣化分離,然后隨煤氣進(jìn)入蘭炭裝置凈化工段經(jīng)氣液分離器分離后進(jìn)入氨水池,油分通過(guò)靜置回收。因原煤進(jìn)入炭化爐時(shí)水分含量在15%左右,且原煤進(jìn)料量最大240 t/h,噴淋量不超過(guò)2.5 t/h,噴淋量相對(duì)較小,所以對(duì)爐溫及控制指標(biāo)沒(méi)有影響;但在炭化爐噴淋系統(tǒng)出現(xiàn)故障的情況下,可將廢水送入電廠循環(huán)流化床鍋爐進(jìn)行高溫焚燒作為應(yīng)急方案,油分氣化燃燒產(chǎn)生熱能,水分在高溫下氣化隨煙氣進(jìn)入脫硫裝置,以此實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。

        1.3 技術(shù)改造

        (1)技改原因:在原工藝中,當(dāng)噴淋系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),需要緊急把碳化爐切出來(lái)進(jìn)行維修,但會(huì)導(dǎo)致廢水儲(chǔ)存系統(tǒng)出現(xiàn)溢流或滿罐現(xiàn)象,這樣既污染環(huán)境也影響整個(gè)水處理系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。因此,原碳化爐由于噴淋裝置設(shè)置缺陷,無(wú)法調(diào)節(jié)噴淋水量,水資源浪費(fèi)嚴(yán)重。

        (2)技改方案:通過(guò)自行設(shè)計(jì)安裝中間儲(chǔ)罐、管道及噴淋系統(tǒng),并在管道、設(shè)備間安裝滿足操作要求的閥門(mén)若干。可將延遲焦化放空冷卻塔分液罐廢水經(jīng)管線輸送至中間儲(chǔ)罐,而儲(chǔ)罐作為廢水緩沖和儲(chǔ)存設(shè)施,經(jīng)泵加壓,通過(guò)管道輸送至炭化爐,再通過(guò)自制的花灑噴淋頭送入爐體五層輔助煤箱,均勻?qū)U水噴入爐體輔助煤箱,以此形成完整可靠的廢水噴淋系統(tǒng)。電廠摻燒技術(shù)改造方案如圖2、圖3所示。

        圖2 技改后工藝流程框圖

        圖3 焦化含油廢水鍋爐摻燒系統(tǒng)技術(shù)改造圖

        (3)技改成效:通過(guò)調(diào)節(jié)不同廢水噴淋量,對(duì)炭化爐進(jìn)行了爐溫測(cè)試,具體測(cè)試結(jié)果詳見(jiàn)表2。在測(cè)試期間,炭化爐進(jìn)料量為180 t/h,入爐煤平均水分含量不超過(guò)14.5%,通過(guò)噴淋量計(jì)算水分理論增加量百分比。通過(guò)對(duì)以下數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,炭化爐在含油廢水噴淋量最大為2.5 t/h,噴淋廢水對(duì)炭化爐爐溫幾乎沒(méi)有影響。

        表2 炭化爐噴淋量對(duì)爐溫影響測(cè)試分析表

        由于部分廢水為間歇式排放,根據(jù)公司現(xiàn)階段的運(yùn)行負(fù)荷,記錄兩天切焦過(guò)程中間儲(chǔ)罐的液位,平均計(jì)算所得運(yùn)行數(shù)據(jù)詳見(jiàn)表3。在測(cè)算期間,延遲焦化裝置運(yùn)行負(fù)荷為65%,從運(yùn)行數(shù)據(jù)看,焦化切焦含油廢水最大量在2.5 t左右,而在焦化裝置滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),炭化爐噴淋完全可實(shí)現(xiàn)廢水平衡。

        表3 含油廢水運(yùn)行水量記錄表

        2 化學(xué)濃鹽水處理技術(shù)方案

        2.1 廢水的來(lái)源及特性

        該廢水來(lái)自脫鹽水站制水產(chǎn)生的化學(xué)濃鹽水,由于部分廢水鹽濃度含量高,若采用常規(guī)處理方法工藝復(fù)雜,其處理成本較高。含氨廢水水質(zhì)指標(biāo)詳見(jiàn)表4。

        表4 含氨廢水水質(zhì)指標(biāo)

        2.2 工藝路線選擇

        為了實(shí)現(xiàn)廢水合理利用,大部分濃鹽水用于金屬鎂冷渣系統(tǒng),部分回用發(fā)電分廠脫硫裝置補(bǔ)充,富余少部分用于廠區(qū)灑水降塵。而脫鹽水站產(chǎn)生的化學(xué)濃鹽水一部分經(jīng)除鹽除硬單元處理后,經(jīng)管道送至電廠脫硫裝置清水罐,用于脫硫裝置補(bǔ)水和塔頂噴淋;另外一部分濃鹽水通過(guò)管道送至金屬鎂冷渣棚,即由于金屬鎂還原渣出爐溫度高,可通過(guò)噴淋化學(xué)濃鹽水進(jìn)行冷卻降溫,其中水汽蒸發(fā),而鹽類物質(zhì)殘留還原渣一同送入攔渣壩集中填埋,符合環(huán)保要求;而富余部分濃鹽水用于廠區(qū)灑水降塵。具體工藝流程如圖4所示。

        圖4 原工藝流程框圖

        2.3 技術(shù)改造

        (1)技改原因:由于原工藝脫硫的生產(chǎn)水量無(wú)法調(diào)節(jié),且沒(méi)有新鮮水進(jìn)行及時(shí)補(bǔ)充,導(dǎo)致濃鹽水無(wú)法滿足生產(chǎn)需求,無(wú)法實(shí)現(xiàn)濃鹽水的綜合利用,導(dǎo)致水資源浪費(fèi)嚴(yán)重。

        (2)技改方案:將原脫硫生產(chǎn)水管線盲板隔斷,再將脫鹽水站反滲透設(shè)備出水濃鹽水管線與原生產(chǎn)水管線閥門(mén)接通后,送入降硬除鹽單元,而處理后的水其中一部分送入清水罐,另外一部分直接送入脫硫塔,并在管道、泵連接輸送之間安裝若干閥門(mén),滿足安全操作要求;最后達(dá)到濃鹽水替代生產(chǎn)水的目的,實(shí)現(xiàn)濃鹽水的綜合回收利用。具體工藝流程如圖5、圖6所示。

        圖5 技改后工藝流程框圖

        圖6 濃鹽水回用電廠脫硫補(bǔ)水裝置改造圖

        (3)技改成效:由于化學(xué)濃鹽水鹽類物質(zhì)含量高,但金屬鎂澆渣經(jīng)高溫爐后渣水汽化,鹽類物質(zhì)會(huì)殘留爐渣內(nèi),爐渣運(yùn)轉(zhuǎn)至攔渣壩統(tǒng)一填埋,符合環(huán)保處理要求?;瘜W(xué)濃鹽水還可用于脫硫裝置補(bǔ)水,且每月對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次清洗,未發(fā)現(xiàn)設(shè)備結(jié)垢、腐蝕等現(xiàn)象。降塵主要在煤場(chǎng)、焦場(chǎng)周邊,嚴(yán)禁過(guò)度灑水,污水流入清凈回水,同時(shí),在公司總排口增加多道閘板閥,每天有專人負(fù)責(zé)巡檢,若發(fā)現(xiàn)異常水質(zhì)及時(shí)回抽事故水池。通過(guò)對(duì)運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析詳見(jiàn)表5,在測(cè)試期運(yùn)行的工況下,化學(xué)濃鹽水產(chǎn)量在約670 t/h,大部分用于金屬鎂澆渣,剩余部分電廠脫硫補(bǔ)水,少量廠區(qū)降塵,廢水達(dá)到系統(tǒng)平衡。

        表5 化學(xué)濃鹽水水平衡記錄

        3 結(jié)論

        蘭炭企業(yè)針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中高濃度廢水處理的問(wèn)題,結(jié)合廢水特性及生產(chǎn)工藝,在運(yùn)行過(guò)程中采用了技術(shù)改造,解決了廢水處理過(guò)程中的一些困難。同時(shí),技改后的工藝流程配置合理、簡(jiǎn)捷,在最大程度地降低了廢水處理成本的同時(shí),也為企業(yè)帶來(lái)了很好的經(jīng)濟(jì)效益。后期經(jīng)蘭炭企業(yè)廢水處理車(chē)間運(yùn)行的穩(wěn)定性,以及相關(guān)數(shù)據(jù)證明:技術(shù)改造方法得當(dāng),方案可行,廢水處理完全符合國(guó)家環(huán)保要求。

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