銅山華潤電力有限公司 葛強強
燃料成本在電廠生產成本的占比最高,而我廠裝機容量較大,年度煤炭消耗量巨大。隨著煤炭市場價格的不斷攀升,低揮發(fā)分煤與煙煤價差明顯,價格優(yōu)勢越來越大。低揮發(fā)分煤不易著火,摻燒后飛灰及爐渣含碳量大幅上升、鍋爐效率下降。如何在保障鍋爐安全、經濟運行的前提下,提高劣質煤的摻燒率這一課題亟待開展。如何合理摻燒低揮發(fā)分煤種,保證鍋爐燃燒安全和經濟性,我們開展了大量研究試驗。研究低揮發(fā)煤特性,針對其特性制定對應措施,取得了顯著成果。
我廠2×1000MW超超臨界機組鍋爐采用上海鍋爐廠有限公司設計制造的3044t/h超超臨界壓力直流鍋爐,型號為SG-3044/27.46-M535,超超臨界參數(shù)、直流爐、單爐膛、一次再熱、平衡通風、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構架、全懸吊結構、切圓燃燒方式塔式鍋爐。鍋爐采用冷一次風正壓直吹式制粉系統(tǒng),配備6臺型號為ZGM133G的中速磨煤機,是一種中速輥盤式磨煤機,其碾磨部分是由轉動的磨環(huán)和三個沿磨環(huán)滾動的固定且可自轉的磨輥組成,采用動靜組合式旋轉分離器,用以調整煤粉細度。額定負荷下設計五用一備,正常運行時為上層磨煤機運行。
煤粉燃燒器為四角布置、切向燃燒,采用低NOx同軸燃燒系統(tǒng)(LNTFS)。鍋爐布置12層一次風噴嘴,每臺磨煤機引出4根一次風管,在爐前分為兩根,分上下噴嘴噴入爐膛;燃燒器分兩組布置,每組布置6層一次風噴嘴。在每相鄰2層煤粉噴嘴之間布置有1層燃油輔助風噴嘴。每相鄰兩層煤粉噴嘴的上方布置了1個組合噴嘴,其中預置水平偏角的輔助風噴嘴(CFS)和直吹風噴嘴各占50%出口流通面積。
鍋爐設計煤種為揮發(fā)分較高的中等熱值煙煤。近一段時間我廠鍋爐摻燒貧煤、無煙煤的比例擴大,導致鍋爐飛灰含碳量大幅升高,達到7~8%,對機組鍋爐效率和發(fā)電成本存在較顯著的影響。低揮發(fā)煤種其煤質參數(shù)與鍋爐設計用煤偏差較大,大量摻燒低揮發(fā)煤質勢必影響鍋爐安全性、經濟性。我廠低揮發(fā)分煤種熱值與揮發(fā)分見表1。
表1 低揮發(fā)煤質與鍋爐設計用煤對比
煤粉顆粒由揮發(fā)分、固定碳、水分和灰分4部分組成,由于揮發(fā)分能在較低溫度下析出和燃燒,因此揮發(fā)分含量越高煤粉越容易著火,也越容易燃盡;反之,揮發(fā)分含量約低煤粉越不容易著火,也不容易燃盡[1]。我廠部分低揮發(fā)分煤質含硫量較高,長期摻燒后導致鍋爐各受熱面高溫腐蝕情況較為嚴重;部分低揮發(fā)煤質含氮量較高,長期摻燒后導致脫硝系統(tǒng)氮氧化物濃度高,噴氨量大、造成氨逃逸偏高,導致煙氣中NH3濃度、SO3的濃度比較高,容易導致空預器硫酸氫銨堵塞。
大量摻燒低揮發(fā)煤質導致鍋爐飛灰含碳量升高較多,影響鍋爐效率和供電煤耗較大。我廠磨組為中速輥式磨,磨煤機設計可磨系數(shù)(HGI)65,部分低揮發(fā)煤可磨系數(shù)低,導致磨組磨組研磨困難,磨煤機出力下降、石子煤量增大,易發(fā)生堵磨等情況,對制粉系統(tǒng)設備影響較大。
我廠委托相關單位進行煤種成分分析,結果見表2。由表2可知我廠低揮發(fā)分煤揮發(fā)分低、固定碳即發(fā)熱量高、可磨性差,大大偏離設計煤種。
表2 我廠煤種成分分析結果
對我廠煤種進行了熱重試驗,由空氣氣氛的等速升溫燃燒的熱重試驗可以得到煤的著火溫度參數(shù)。試驗進行50℃/min升溫速率測試,根據(jù)測試數(shù)據(jù)分別做出了三種升溫速度的熱重曲線,并做出微商DTG曲線,進而得到煤種的著火溫度ti、燃盡溫度th、最大反應速率點tmax。對煙煤、貧瘦煤、無煙煤進行空氣氣氛下升溫速率50℃/min條件下的燃煤靜態(tài)著火特性及燃盡規(guī)律研究,得到煤的著火溫度、燃盡溫度和最大反應點的溫度。煙煤、貧瘦煤、無煙煤的著火溫度、燃盡溫度和最大反應點的溫度分別見圖1、圖2和圖3。
圖1 煙煤著火溫度、燃盡溫度和最大反應點的溫度
圖2 貧瘦煤著火溫度、燃盡溫度和最大反應點的溫度
圖3 無煙煤著火溫度、燃盡溫度和最大反應點的溫度
試驗結果如下:煙煤著火溫度ti為480℃,燃盡溫度th為783℃,燃燒反應最大反應速率點tmax為629℃;貧瘦煤煤著火溫度ti為568℃,燃盡溫度th未測出,燃燒反應最大反應速率點tmax為655℃;無煙煤著火溫度ti為606℃,燃盡溫度th未測出,燃燒反應最大反應速率點tmax為699℃。由試驗結果可知,我廠低揮發(fā)分煤較煙煤著火、燃盡困難,燃燒反應所需溫度高,無法有效燃盡。
委托華北電力大學對我廠各煤種進行燃燒動力學試驗,確定各類煤質燃盡時間。試驗結果見圖4。1300℃下恒溫熱重燃燒動力學特性,各煤種燃盡時間分別為煙煤147s、貧瘦煤252s、無煙煤293s。由熱重燃燒動力學特性試驗結果可知,我廠低揮發(fā)分煤:貧瘦煤、無煙煤燃盡時間長,已超出煤粉在爐膛內停留時間。
圖4 1300℃下恒溫熱重燃燒動力學特性
貧煤、無煙煤揮發(fā)分較低,其燃燒速率較煙煤小,需要的燃盡時間較煙煤長,因此最有效的調整方法是降低磨煤機出口煤粉細度,一般燃燒貧煤時煤粉細度R90宜不大于10%。
煤粉在爐膛內燃燒時,煤粉燃盡時間受煙氣O2濃度擴散與燃燒溫度控制。貧煤、無煙煤屬于揮發(fā)分偏低的煤種,根據(jù)熱重分析數(shù)據(jù),其著火溫度、最大燃燒速率溫度與燃盡溫度都明顯高于煙煤。火焰溫度對煤粉燃燒速率的影響大于煙氣O2濃度,因此提高火焰溫度是配風調整的重點。由于煤粉射流在爐膛中存在強烈的旋轉擴散,配風的影響在空間上有限,初期著火穩(wěn)定與火焰溫度影響較大,所以燃燒貧煤的燃燒器應減少一次風速、提高一次風溫、減小周界風一次風量。為維持一次風火焰著火初期的燃燒溫度,應推遲一次風射流與二次風射流的混合,適當減少摻燒貧煤、無煙煤的噴嘴的上下二次風射流風速。
在摻燒貧煤、無煙煤時制粉系統(tǒng)調整與配風調整的目的都是提高燃燒火焰溫度,減少冷卻風量,調整的效果是降低主燃燒器區(qū)域燃燒過量空氣系數(shù),提高主燃燒器區(qū)域爐膛火焰溫度。因此下爐膛吸熱增加,主燃燒器區(qū)域生成的煙氣NOx濃度有所降低,一級再熱器進口煙溫下降,對再熱蒸汽溫度存在下降的影響[2]。
摻燒方式:低揮發(fā)分煤摻燒比例為1:1,如果摻燒量大于50%,鍋爐安全和經濟性很差。為保證鍋爐燃燒安全,延長煤粉在爐內的燃燒時間,低揮發(fā)煤質加入鍋爐下層制粉系統(tǒng),延長燃燒距離,提高燃燒時間。以CDEF磨運行方式為例,CD摻燒低揮發(fā)煤種。
氧量:適當提高氧量設定值,較高的氧量有利于低揮發(fā)煤的充分燃燒。但是較高氧量同時帶來NOx生成量多以及風機耗電率高。
二次風配風:對于摻燒低揮發(fā)煤的制粉系統(tǒng),對應二次風擋板應適當關小,摻燒低揮發(fā)煤磨周界風開度為10%~20%,上下二次風輔助關小15~20%。
制粉系統(tǒng)調整:提高磨煤機出口溫度至95~100℃;開展各臺磨分離器轉速——煤粉細度標定試驗,將每臺磨煤機分離器轉速與煤粉細度進行標定。提高分離器轉速,控制煤粉細度R90不大于10%;適當降低一次風壓和低揮發(fā)煤摻燒磨一次風量,降低風煤比;采用上海外高橋第三發(fā)電有限公司首創(chuàng)的廣義回熱技術來提高熱風溫度[3],以解決低負荷下粒徑較大,燃燒速率較慢的問題[4]。
其它:對于可磨性系數(shù)HGI低于50的低揮發(fā)煤種,不應采購進廠;堅持不跨越煤種的原則,即設計燃燒煙煤的鍋爐不能摻燒無煙煤;摻燒時不宜采取貧煤與煙煤摻混加倉方式,特別不能采用貧煤和高揮發(fā)分煙煤或褐煤摻混加倉方式;對研磨貧煤的磨煤機應適當縮短定期檢修周期,可以考慮磨輥、襯瓦堆焊比較耐磨的材料,提高磨煤機的研磨出力和延長磨煤機定檢周期[5]。我廠將一臺ZGM133G中速磨煤機改造為陶瓷磨輥,該套陶瓷磨輥安全可靠、研磨效率高,耐磨性能遠高于原材料,有利于降低低揮發(fā)煤種的煤粉細度;長期摻燒貧煤時,宜在合適的時間進行制粉系統(tǒng)調整試驗,摸清制粉系統(tǒng)煤粉狀況,減小一次風煤粉濃度與細度分布的偏差;在鍋爐檢修后進行一次風調平試驗,減少一次風速分布偏差。
效果對比:鍋爐未摻燒低揮發(fā)煤時,飛灰及爐渣含碳量量<2%,摻燒50%量低揮發(fā)煤調整前7.3%,調整后3.9%;磨煤機單耗升高了約10%,送風機單耗升高了約5%,引風機單耗升高了約6%;摻燒低揮發(fā)煤調整前后液氨單耗降低了約7%。
低揮發(fā)分煤摻燒初期,飛灰含碳量、液氨單耗大幅升高,鍋爐效率降低,機組煤耗上升。通過多次對低揮發(fā)分煤種進行聯(lián)合檢測研究,掌握其特性,并針對其特性制定多項舉措,取得了很大成果。低揮發(fā)分煤摻燒比例在50%以下,通過燃燒調整,鍋爐的燃燒安全穩(wěn)定,經濟性得到很大提升。