應(yīng)汶靜,崔鐘續(xù)
(中化泉州石化有限公司,福建 泉州 362103)
某廠 3.3 Mt/a 渣油加氫處理裝置采用兩系列單開單停工藝,反應(yīng)系統(tǒng)完全分離,而分餾系統(tǒng)共用,因此設(shè)計了兩臺反應(yīng)進(jìn)料加熱爐(F-101I/II),一臺分餾塔進(jìn)料加熱爐(F-201),一套煙氣余熱回收系統(tǒng)和一座 60 m 獨立鋼煙囪。正常操作工況,煙氣經(jīng)余熱回收系統(tǒng)后,加熱爐的整體燃料熱效率可達(dá)92%。
反應(yīng)進(jìn)料加熱爐(F-101I/II)采用雙室雙面輻射水平管純輻射箱式爐爐型,設(shè)計熱負(fù)荷 8.25 MW,正常熱負(fù)荷為 5.5 MW ,加熱介質(zhì)為渣油+循環(huán)氣。工藝介質(zhì)分兩管程進(jìn)入輻射室加熱至所需溫度,爐底燃燒器為扁平焰附墻氣體燃燒器。分餾塔進(jìn)料加熱爐(F-201)采用對流-輻射型圓筒爐,設(shè)計熱負(fù)荷 18 MW ,正常熱負(fù)荷為 10 MW,加熱介質(zhì)為石腦油+柴油+渣油。工藝介質(zhì)先經(jīng)對流室預(yù)熱,再進(jìn)入輻射室加熱至所需溫度,爐輻射室底部設(shè)置10臺圓火焰低NOx氣體燃燒器。
燃燒器是加熱爐的關(guān)鍵部件之一,其技術(shù)性能的優(yōu)劣對加熱爐的能耗、環(huán)保和長期安全穩(wěn)定運行有直接影響。
2.1.1 問題分析
火嘴槍頭與燃燒器桿為螺紋連接,靠螺紋間隙配合密封,但機加工誤差和長時間的高溫導(dǎo)致了螺紋間隙變大,燃料氣泄漏,導(dǎo)致火焰在螺紋連接處燃燒,如圖1所示。
圖1 火嘴槍頭與燃燒器桿為螺紋連接
2.1.2 解決措施
與廠家聯(lián)系確認(rèn),并提出升級燃燒器需求,最終廠家提供新型燃燒器。新型燃燒器密封采用球面密封,不存在泄漏瓦斯情況,如圖2所示。
主火嘴和長明燈組件通過金屬軟管與加熱爐燃?xì)庵鞴苈愤B接。
2.2.1 問題分析
爐底燃料氣管線配管不合理,致使波紋管彎折過大。根據(jù)廠家提供要求,波紋管彎折最大半徑應(yīng)小于5倍波紋管直徑,前期火嘴經(jīng)常泄漏,多次拆清火嘴彎折,使波紋管斷裂,導(dǎo)致燃料氣泄漏,如圖3所示。
2.2.2 解決措施
燃料氣管線生產(chǎn)過程動火比較危險,于是聯(lián)系廠家制作球型密封螺紋連接的90°特制彎頭,試用后效果較好,在不動火的情況下徹底解決金屬軟管彎折過大問題,如圖4所示。
瓦斯燃燒不充分會使多余的瓦斯因高溫裂解產(chǎn)生積碳并在火嘴處結(jié)焦。
2.3.1 問題分析
1)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),火嘴前瓦斯壓力較高,會通過火嘴槍頭與燃燒器桿的連接縫隙泄漏,并在此燃燒,導(dǎo)致火嘴高溫、結(jié)焦、積炭等。
2)燃料氣中含有液體,在使用過程中液體在噴射時會有部分停留在噴口處,由于火焰輻射的原因,會出現(xiàn)結(jié)焦現(xiàn)象。這種結(jié)焦是比較難以消除的,除非除去燃料中的液體。
3)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)風(fēng)門開度較小,風(fēng)道經(jīng)常負(fù)壓,導(dǎo)致個別火嘴配風(fēng)不夠。
2.3.2 解決措施
1)降低主火嘴閥后壓力?,F(xiàn)場通過增點主火嘴和側(cè)氣槍將壓力降低至 0.09 MPa。
2)降低燃料氣進(jìn)分液罐溫度,能夠提高分液罐分液效果。
3)調(diào)整引風(fēng)機、鼓風(fēng)機負(fù)荷。采用強制通風(fēng),提高入爐風(fēng)壓,將風(fēng)道壓力調(diào)整至20~50 Pa,使空氣與燃料的混合程度大大加強;現(xiàn)場風(fēng)門要留有一定開度,保證燃料氣充分燃燒的配風(fēng)量。
渣油加熱爐在運行期間,通過煙氣的在線檢測,發(fā)現(xiàn)煙氣中一氧化碳和氧含量都偏高,影響加熱爐的熱效率。爐子在正常情況下是不會出現(xiàn)這種相互矛盾的現(xiàn)象的。
2.4.1 問題分析
煙氣中氧含量偏高可能是由于爐體漏風(fēng)導(dǎo)致,未點火的燃燒器的助燃空氣蝶閥或看火孔沒有關(guān)閉而向爐膛內(nèi)漏風(fēng),造成煙氣中氧含量偏大。而煙氣中含有一氧化碳則表明,實際上參與燃燒的氧氣并不充足。
2.4.2 解決措施
1)盡量處理并密封住所有容易漏風(fēng)的地方,特別要檢查停用火嘴的進(jìn)風(fēng)擋板是否關(guān)嚴(yán),并適當(dāng)調(diào)節(jié)各投用火嘴的進(jìn)風(fēng)量。
2)將燃燒狀態(tài)不好的火嘴熄滅后進(jìn)行清焦處理,以降低一氧化碳的生成。
3)將未使用的燃燒器的金屬軟管拆掉,并用膠帶將拆掉的接口處封好,以防止燃料氣漏入爐膛,進(jìn)而使燃燒不充分。
4)調(diào)整主火嘴噴孔燃燒角度,即主氣槍噴孔背對著爐墻方向,使燃料氣和空氣充分混合。
2.5.1 影響因素分析
加熱爐的損失主要表現(xiàn)為排煙熱損失、燃料不完全燃燒損失和爐墻散熱損失等方面。降低排煙熱損失主要是降低排煙溫度和降低過??諝庀禂?shù)。降低不完全燃燒損失主要是降低煙氣中一氧化碳的含量。爐墻散熱損失在不改變爐子結(jié)構(gòu)的情況下基本比較穩(wěn)定[1]。
2.5.2 加熱爐的最佳狀態(tài)點
對于燒氣的加熱爐,煙氣中的氧含量一般控制在2%~4%,煙氣中一氧化碳(CO)的含量應(yīng)控制在w(CO)=100 mg/kg。當(dāng)煙氣中的一氧化碳含量過低或消失時,則說明爐內(nèi)空氣過多;反之,如果一煙氣中的一氧化碳含量高于此值,則說明爐內(nèi)燃燒不完全。因此,可以根據(jù)煙氣分析對加熱爐進(jìn)行調(diào)節(jié),在滿足w(CO)≤100 mg/kg 的前提下,盡量降低供風(fēng)量。使燃料燃燒接近于最佳狀態(tài)。
通過檢測加熱爐運行數(shù)據(jù),找出了加熱爐燃料氣燃燒不充分導(dǎo)致CO含量高,爐子熱效率低的解決辦法,及時整改后熱效率高達(dá)93%,CO質(zhì)量分?jǐn)?shù)也降到了控制值以下(如圖5、6、7)。
圖6 F101-II熱效率及煙氣中CO含量曲線
圖7 F201熱效率及煙氣中CO含量曲線
渣油加氫加熱爐在日常操作中要注意火焰燃燒是否正常和平穩(wěn),以判斷加熱爐是否高效率運行;同時還要兼顧爐管受熱是否均勻,以防止?fàn)t管結(jié)焦,確保爐子的長周期安全運行。另外,還要定期檢測煙氣中CO和NOx的含量,及時調(diào)整,以確保符合環(huán)保要求。