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        某切圓燃燒鍋爐水冷壁高溫腐蝕現(xiàn)象及其與H2S含量的關(guān)系研究

        2022-08-13 03:49:04熊小鶴呂釗敏阮仁暉陳發(fā)林譚厚章
        廣東電力 2022年7期
        關(guān)鍵詞:水冷壁煤粉爐膛

        熊小鶴,呂釗敏,阮仁暉,陳發(fā)林,譚厚章

        (西安交通大學(xué)熱流科學(xué)與工程教育部重點實驗室,陜西 西安 710049)

        “雙碳”目標(biāo)約束下,為消納更多新能源發(fā)電,大型燃煤機(jī)組頻繁參與調(diào)峰成為趨勢,同時,為滿足超低排放要求(NOx質(zhì)量濃度小于50 mg/m3),鍋爐主燃區(qū)長期處于貧氧運行狀態(tài)[1],導(dǎo)致主燃區(qū)區(qū)域水冷壁發(fā)生高溫腐蝕的概率大幅增加,300 MW、600 MW、1 000 MW容量等級的現(xiàn)役機(jī)組均出現(xiàn)不同程度的高溫腐蝕現(xiàn)象[2-3]。目前對高溫腐蝕的研究主要分為2類:一類是在實驗室模擬鍋爐高溫腐蝕發(fā)生的環(huán)境,對不同耐熱鋼材料進(jìn)行腐蝕測試,觀察不同煙氣成分、溫度、熔鹽等工況下的腐蝕速率,這對于不同類型耐熱鋼基礎(chǔ)腐蝕動力學(xué)特性具有較好的促進(jìn)作用,尤其是對于新型耐熱鋼材料的耐腐蝕特性評估,能提供充分的基礎(chǔ)研究數(shù)據(jù)[4-5];另一類是針對現(xiàn)場實際已發(fā)生高溫腐蝕的鍋爐,通過割管取樣分析,判斷腐蝕類型和高溫腐蝕成因,并進(jìn)行有針對性的改造或燃燒調(diào)整,破壞還原性氣氛,減緩或防止高溫腐蝕進(jìn)一步惡化[6-9]。孟繁兵等[10]以300 MW鍋爐為研究對象,沿爐膛高度方向測試不同高度位置處的H2S含量分布,發(fā)現(xiàn)中間層測點H2S體積分?jǐn)?shù)最大,最大值約0.50%;項岱軍等[11]發(fā)現(xiàn)鍋爐分離燃盡風(fēng)(separated over-fire air,SOFA)噴口下方區(qū)域、冷灰斗區(qū)域高溫腐蝕比主燃區(qū)嚴(yán)重;李戈等[12]認(rèn)為硫分質(zhì)量分?jǐn)?shù)高于0.7%時容易發(fā)生高溫腐蝕;蔡勇等[13]通過檢查對沖燃燒鍋爐水冷壁壁厚發(fā)現(xiàn),上層燃燒器至燃盡風(fēng)噴口之間區(qū)域的腐蝕較為嚴(yán)重;陳輝等[14]發(fā)現(xiàn)在對沖燃燒鍋爐上,冷灰斗區(qū)域也出現(xiàn)了高溫腐蝕現(xiàn)象;鄒磊等[15]對1 000 MW鍋爐的現(xiàn)場測試結(jié)果表明,前后墻附近的H2S含量比兩側(cè)墻高。這些現(xiàn)場研究僅給出了測點處的H2S含量結(jié)果,沒有研究H2S含量隨時間變化的規(guī)律,因此很難結(jié)合運行工況的變化進(jìn)行有針對性的分析,比如給粉機(jī)和磨煤機(jī)的啟停、配風(fēng)方式的變化等運行調(diào)整對H2S含量的影響?;诖?,本文對某300 MW亞臨界鍋爐壁面H2S、CO含量進(jìn)行連續(xù)測量,分析該鍋爐高溫腐蝕的原因,為同類型鍋爐高溫腐蝕防治工作提供參考。

        1 現(xiàn)場實驗

        1.1 鍋爐概況

        某電廠2號爐為上海鍋爐有限公司引進(jìn)美國CE公司技術(shù)設(shè)計制造的亞臨界、中間一次再熱、控制循環(huán)汽包爐。鍋爐額定工況蒸發(fā)量907 t/h,發(fā)電負(fù)荷300 MW;采用鋼球磨、中間倉儲式、熱風(fēng)送粉制粉系統(tǒng);鍋爐型式為單爐膛、Π型、露天布置,全懸吊鋼結(jié)構(gòu),平衡通風(fēng);主燃燒器區(qū)域布置4層一次風(fēng)噴口、2層三次風(fēng)噴口,四角切圓燃燒,鍋爐俯視視角下煤粉氣流呈逆時針旋轉(zhuǎn);主蒸汽壓力18.3 MPa,主蒸汽溫度541 ℃。爐膛寬11.97 m(布置180根管),深11.76 m,水冷壁由直徑45 mm、壁厚6 mm的光管和內(nèi)螺紋管組成。在停機(jī)檢修過程中,發(fā)現(xiàn)鍋爐水冷壁管四面墻均存在不同程度的腐蝕減薄現(xiàn)象,在水冷壁鰭片上開孔,在四面墻不同層高處安裝直徑8 mm的不銹鋼管,用于監(jiān)測還原性氣氛。

        1.2 管壁減薄現(xiàn)狀分析

        對于四角切圓燃燒鍋爐來說,從一次風(fēng)噴口射出的煤粉氣流在上游向火側(cè)高溫?zé)煔獾淖矒粝?,?qiáng)烈湍流摻混伴隨傳熱傳質(zhì),這是新鮮煤粉氣流噴入爐膛后能穩(wěn)定著火的熱源,同時煤粉射流在旋轉(zhuǎn)高溫?zé)煔庾饔孟掳l(fā)生一定程度的偏轉(zhuǎn),造成未燃盡煤粉沖刷下游受熱面;因此,主燃區(qū)易發(fā)生腐蝕的位置如圖1陰影區(qū)域所示,即順著煙氣旋轉(zhuǎn)的方向,離爐膛中心線一定距離,沿?zé)煔鈦砹鞯南掠畏较颉?/p>

        圖1 易高溫腐蝕區(qū)域位置示意圖Fig.1 Schematic diagram of the locations of areas prone to high temperature corrosion

        以后墻為例,在17.9 m、21 m、23.6 m這3層平臺高度處均發(fā)生嚴(yán)重的高溫腐蝕(如圖2中陰影區(qū)域所示),管壁減薄20%~50%。在這3層高度對應(yīng)的腐蝕區(qū)域中,又以17.9 m、21 m這2層腐蝕范圍更大(換管根數(shù)多),23.6 m層雖然管壁減薄程度大,但換管范圍較小。同時,圖1中17.9 m和21 m層對應(yīng)的嚴(yán)重腐蝕換管區(qū)域正好相反,17.9 m層換管嚴(yán)重區(qū)域位于2~6 m區(qū)域,21 m層換管嚴(yán)重區(qū)域位于7~11 m區(qū)域,說明2號爐熱態(tài)切圓直徑過大,如圖1中虛線圓所示,腐蝕區(qū)域擴(kuò)展至氣流上游區(qū)域。

        圖2 不同層高處水冷壁管壁減薄情況Fig.2 Thinning of water wall pipes at different heights

        1.3 鍋爐噴口、測點布置和測試系統(tǒng)布置

        鍋爐檢修期間,在17.9 m、21m、23.6 m平臺前后墻區(qū)域,每層平臺安裝4~6個直徑8 mm的不銹鋼抽氣取樣管,抽氣取樣點位置比各自對應(yīng)的平臺高約0.5 m,測試時抽氣取樣相對位置如圖3所示。

        圖3 鍋爐噴口、測點布置和測試系統(tǒng)布置Fig.3 Layout of boiler nozzle, measuring point and testing system

        采用特氟龍管和硅膠軟管將煙氣引出,分別接濾筒、真空泵、流量計、Envent 331S H2S煙氣分析儀(防爆款)和筆記本電腦。Envent 331S H2S煙氣分析儀是基于醋酸鉛紙袋原理對H2S進(jìn)行測量,反應(yīng)式為

        (CH3COOH)2Pb+H2S→PbS+2CH3COOH.

        (1)

        反應(yīng)生成的PbS在紙袋上顯示褐色至黑色,顏色越深,代表H2S含量越大。

        采用德圖350煙氣分析儀測試CO體積分?jǐn)?shù)。德圖350分析儀的CO體積分?jǐn)?shù)量程最大為1%,在主燃燒器區(qū)域測量時,先用Dekati稀釋器進(jìn)行稀釋,稀釋倍數(shù)約為20,稀釋氣源來自壓縮空氣。

        1.4 煤質(zhì)分析

        鍋爐日常燃用煤質(zhì)為貧煤,9天測試期間的煤質(zhì)分析結(jié)果見表1:入爐煤干燥無灰基揮發(fā)分質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均為15.04%,不易著火;空干基灰分質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均為28.85%,灰分較大,難燃盡;收到基全硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均為1.83%,硫分最大值2.26%,最小值1.62%,硫含量較高。

        本次調(diào)查樣本男女比例基本均衡,平均年齡約為23.7歲,月消費水平從800到10 000元不等,集中于2 500元以下;多為來自東南亞、南亞的留學(xué)生群體,有極小部分華裔;來華時長從1個月到7年不等,以小于1年和2.5~4年居多,調(diào)查樣本的基本情況如表1所示。

        表1 煤質(zhì)參數(shù)Tab.1 Coal parameters

        2 測試結(jié)果及分析

        2.1 H2S含量測試結(jié)果

        圖4是某日10:00—19:00的連續(xù)測量結(jié)果,全天電負(fù)荷保持在220 MW,A、B、C層給粉機(jī)運行,D層4只給粉機(jī)中僅3號角給粉機(jī)運行,選取17.9 m、21 m層不同高度處的測點,可以看到在連續(xù)測試的9 h內(nèi),H2S體積分?jǐn)?shù)波動幅度較大,表現(xiàn)為上升→穩(wěn)定→上升→下降→穩(wěn)定等階段。這期間負(fù)荷保持不變,進(jìn)行了2項調(diào)整操作:①11:00關(guān)閉A、B層之間的燃油二次風(fēng),可以明顯觀察到17.9 m層H2S體積分?jǐn)?shù)迅速增大,平均上升約0.03%;12:19切換到21 m層測點,在隨后的90 min內(nèi),H2S體積分?jǐn)?shù)一直呈現(xiàn)增大的趨勢,超過0.16%。②經(jīng)短暫穩(wěn)定后,14:17停3號角給粉機(jī),可以看到21 m層測點處H2S體積分?jǐn)?shù)迅速降低,在15 min內(nèi)從0.182%降至0.06%,在隨后的2 h測試中H2S體積分?jǐn)?shù)進(jìn)一步降低,該過程可能是由于直徑8 mm取樣管逐步堵管引起,因為H2S體積分?jǐn)?shù)最低至0.003%;在隨后切換至17.9平臺后,H2S體積分?jǐn)?shù)又迅速上升至0.06%左右,并且很穩(wěn)定;切換至21 m平臺后,H2S體積分?jǐn)?shù)繼續(xù)上升至0.116%;再將測點切換至23.6 m平臺層,H2S體積分?jǐn)?shù)降至0,測不到H2S,這是因為三次風(fēng)中煤粉含量低,氧量充足,H2S被氧化。

        圖4 鍋爐H2S測試結(jié)果Fig.4 Test results of H2S concentration

        2.2 沿爐膛高度方向CO含量分布規(guī)律

        為了找出CO含量與H2S含量的對應(yīng)關(guān)系,測試不同爐膛高度處的CO含量,結(jié)果如圖5所示。17.9 m平臺測得CO體積分?jǐn)?shù)平均為4.3%,21 m平臺測得CO體積分?jǐn)?shù)平均為11%,23.6 m平臺測得CO體積分?jǐn)?shù)平均為1%。在主燃燒區(qū),爐膛中間部位的CO含量最高,下層和上層CO含量均較低,這主要是由于火焰中心在爐膛中間部位,欠氧燃燒導(dǎo)致CO含量高。由于上層23.6 m平臺對應(yīng)的是三次風(fēng)層,三次風(fēng)中的煤粉含量與主燃區(qū)相比明顯偏小,風(fēng)量相對偏大,CO體積分?jǐn)?shù)最低,降至1%。

        圖5 后墻不同高度測點處的CO體積分?jǐn)?shù)Fig.5 Volume fractions of CO at different measuring points on the back wall

        29 m平臺位于SOFA噴口下方,由于沒有側(cè)墻風(fēng)箱的限制,對四面墻的CO含量均進(jìn)行了測試,結(jié)果如圖6所示。可以看到除后墻外,其余3面墻的CO體積分?jǐn)?shù)均大于1%。

        圖6 29 m平臺四面墻測點的CO體積分?jǐn)?shù)分布Fig.6 CO concentrations at measuring points on four walls of a 29 meter platform

        為分析H2S含量和CO含量的關(guān)聯(lián)關(guān)系,將圖4和圖5的測試結(jié)果進(jìn)行關(guān)聯(lián),并與其他文獻(xiàn)測試結(jié)果進(jìn)行對比,如圖7所示。可以看到,由于不同文獻(xiàn)中所使用的H2S測試儀器、燃用煤種、鍋爐爐型、負(fù)荷、測點位置等不同,測得H2S含量和CO含量的關(guān)聯(lián)結(jié)果存在差異。另外,受測試條件限制,本文未能同步測量H2S和CO,導(dǎo)致測得的二者關(guān)聯(lián)結(jié)果存在偏差??傮w上H2S含量和CO含量呈現(xiàn)良好的正相關(guān)性,因此對于高溫腐蝕防治而言,不需要完全將主燃區(qū)壁面氣氛調(diào)整為氧化性氣氛,保持弱還原性氣氛即可。

        圖7 H2S含量與CO含量的關(guān)聯(lián)關(guān)系對比Fig.7 Comparisons of the relationship between H2S and CO

        2.3 高溫腐蝕成因分析

        高溫腐蝕影響因素眾多,煤質(zhì)、一次風(fēng)速、二次風(fēng)速、煤粉細(xì)度等均會影響腐蝕速率。就本鍋爐而言,燃煤收到基全硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均值達(dá)到1.83%,硫分偏高導(dǎo)致H2S含量過大。從燃燒角度來說,硫分越低越好,但煤質(zhì)往往由煤炭市場的價格因素決定,電廠出于經(jīng)營壓力不得不采購低價高硫煤,因此很難從調(diào)整煤源方面防治高溫腐蝕。

        文獻(xiàn)[16]推薦假想切圓直徑

        (2)

        式中:a為爐膛寬度;b為爐膛深度。

        圖8 不同高度處切圓直徑變化Fig.8 Changes of tangent circle diameters at different heights

        因此,該爐在34.6 m SOFA噴口層也出現(xiàn)了高溫腐蝕現(xiàn)象,但是由于SOFA氧量的及時補入,該層水冷壁腐蝕程度較輕。在SOFA噴口再往上的區(qū)域是氧化性氣氛,水冷壁沒有腐蝕現(xiàn)象。

        2.4 高溫腐蝕原因分析

        水冷壁長期運行在H2S體積分?jǐn)?shù)0.06%~0.1%的氛圍中,該腐蝕類型為典型的H2S腐蝕。關(guān)于H2S腐蝕的機(jī)理,已有很多文獻(xiàn)進(jìn)行了詳細(xì)論述[19-20],本文重點關(guān)注與高溫腐蝕緊密相關(guān)的嚴(yán)重結(jié)渣現(xiàn)象。在看火孔視場中,能觀察到毫米級和厘米級的渣樣,而入爐煤粒徑一般控制在200 μm以下,能形成大粒徑的渣樣,說明新鮮煤粉在噴入爐膛后,在燃燒過程中發(fā)生了團(tuán)聚現(xiàn)象。考慮到SOFA風(fēng)量約占總風(fēng)量的30%,主燃區(qū)是欠氧燃燒,根據(jù)圖5測試結(jié)果,CO體積分?jǐn)?shù)高達(dá)11%,在強(qiáng)還原性氣氛下,煤灰熔點會進(jìn)一步降低。在切圓燃燒過程中,煤粉隨著氣流經(jīng)歷強(qiáng)烈的湍流摻混、傳熱傳質(zhì)、化學(xué)反應(yīng)等過程,部分顆粒會在該過程中發(fā)生熔融、團(tuán)聚和長大。在切圓旋轉(zhuǎn)過程中,由于慣性力的作用,煤粉被甩到水冷壁管并粘附在管壁上,由于炭顆粒來不及完全燃盡,欠氧條件下繼續(xù)受熱釋放出H2S,腐蝕管壁,隨著反應(yīng)時間的增加,這部分渣樣還會進(jìn)一步長大。魏博[21]在某350 MW切圓鍋爐水冷壁上發(fā)現(xiàn)如圖9所示的渣樣,該部分渣樣迎著刷墻氣流的來流方向,高度逐漸增加,到一定高度后(圖中的渣樣高度約2 cm),由于重力作用而脫落,脫落后管壁基體表面暴露在強(qiáng)還原性氣氛中,造成腐蝕進(jìn)一步加劇。王春昌等[22]指出四角切圓鍋爐發(fā)生高溫腐蝕部位和結(jié)渣部位高度一致。因此,對于煤粉爐,高溫腐蝕嚴(yán)重的區(qū)域往往結(jié)渣也很嚴(yán)重。

        圖9 水冷壁結(jié)渣形貌[21]Fig.9 Slagging morphology of water wall[21]

        2.5 高溫腐蝕速率評估

        在線獲得H2S體積分?jǐn)?shù)后,可以通過模型在線計算水冷壁高溫腐蝕速率,為運行人員提供指導(dǎo)。本文經(jīng)過長期實驗室與現(xiàn)場研究,提出H2S體積分?jǐn)?shù)與腐蝕深度之間的關(guān)聯(lián)模型為[23]

        (3)

        式中:A、n為實驗確定的常數(shù);CH2S為H2S體積分?jǐn)?shù),%;τ為腐蝕層開裂周期,取24 h;ρ為水冷壁管金屬密度,取5 210 mg/cm3;B為金屬管壁生成的鐵氧化物體積與消耗金屬體積之比,取2.12;h為水冷壁管腐蝕深度,cm;t為運行時間,h。

        計算得到腐蝕深度與運行時間的關(guān)聯(lián)關(guān)系,如圖10所示??梢钥吹?,模型計算出的腐蝕深度與運行時間、H2S體積分?jǐn)?shù)呈正比關(guān)系,運行時間越長,H2S體積分?jǐn)?shù)越高,腐蝕越嚴(yán)重。在H2S體積分?jǐn)?shù)0.15%工況,運行1年的管壁減薄量為約0.7 cm,這與該爐換管周期一致。當(dāng)然,該模型也存在不足之處,沒有考慮壁溫對腐蝕速率的影響,后續(xù)還需要進(jìn)一步完善。

        圖10 腐蝕深度與運行時間的關(guān)聯(lián)關(guān)系Fig.10 Correlations between corrosion depths and operating hours

        3 結(jié)論

        本文對某亞臨界切圓燃燒鍋爐的高溫腐蝕現(xiàn)象進(jìn)行了現(xiàn)場試驗測試和分析,得到主要結(jié)論如下:

        a)該爐入爐煤硫分過高,測試期間收到基全硫平均值達(dá)到1.83%,為降低NOx主燃區(qū)長期貧氧運行,同時切圓直徑過大,壁面還原性氣氛嚴(yán)重,H2S峰值體積分?jǐn)?shù)高達(dá)0.182%,CO高達(dá)11%,是導(dǎo)致該爐高溫腐蝕的主要原因。

        b)沿爐豎直方向,從下往上,CO含量先增加后降低,氣流切圓直徑逐漸增大,這是造成在SOFA層水冷壁高溫腐蝕的主要原因。

        c)H2S含量與腐蝕速率關(guān)聯(lián)模型計算表明,模型對腐蝕速率的預(yù)測結(jié)果在趨勢上與該爐腐蝕嚴(yán)重程度一致。

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