江孝武
(上海梅山鋼鐵股份有限公司,江蘇 南京 210039)
梅精礦作為梅鋼公司的自產(chǎn)礦,長期以來幾乎沒有停用過,也是一直以來燒結(jié)配用比例較高的含鐵原料。隨著近年燒結(jié)產(chǎn)能的擴大和外銷市場不斷開拓,在目前的生產(chǎn)中,梅鋼公司5號燒結(jié)機使用的梅精礦配比較往年有所下降,一般在15%左右。但由于梅精礦礦物組成復雜,含粘性物質(zhì)較多、水分大時粘設備、水分小時結(jié)塊散不開,給使用帶來了很多不便,燒結(jié)料層厚度不均,嚴重制約了燒結(jié)礦質(zhì)量和產(chǎn)量[1]。
一般認為,水分在燒結(jié)過程中對強化燒結(jié)混合料制粒效果影響顯著,并有助于固體燃料的燃燒[2]。但混合料的加水量并不是越多越好,混合料含水量過大時,混勻制粒過程無法順利進行,且在燒結(jié)過程中,過濕層變寬,影響料層透氣性;混合料含水量過小時,物料無法充分潤濕、接觸,無法凝聚成球,減弱制粒效果。故而,合適的混合料加水量,對于燒結(jié)過程尤其重要,不僅可以保證燒結(jié)制粒效果,優(yōu)化燒結(jié)過程,而且對減少燒結(jié)燃料使用,降低燒結(jié)礦成本、提高燒結(jié)礦的產(chǎn)量等都有著顯著的影響。
研究表明,對于不同的燒結(jié)混合料,其制粒所需的最佳水分差異明顯[3-6]。2007年,Manuel等[7]研究發(fā)現(xiàn),通過確定礦物中SiO2、LOIT和Al2O3(1 mm)的含量,以及粒度分數(shù)的百分比,可以準確判斷最佳水分。2010年,Lv[8]等首次通過濕容量的概念來研究燒結(jié)混合料最佳含水量,對鐵礦粉的濕容量進行了實驗和分析。實驗表明,鐵礦粉濕容量主要受其粒度的影響,隨礦物粒度的減小而逐漸增加,在料層透氣性達到最佳時,M=6.94+0.12N(其中M表示濕容量,N表示鐵礦石的最佳配水量)。此方程表明當料層透氣性最佳時,混合料所需的水分配加量隨著鐵礦粉濕容量的增大而增加。
本文以梅鋼5號燒結(jié)機配礦結(jié)構(gòu)及實際生產(chǎn)要求為基礎,主要研究混合料水分大小對梅鋼燒結(jié)礦質(zhì)量的影響,分析了不同加水量對梅鋼5號燒結(jié)機燒結(jié)礦質(zhì)量和產(chǎn)量的影響,指出在保持目前正常生產(chǎn)條件下,燒結(jié)礦滿足入爐條件時,梅鋼燒結(jié)混合料的最佳水分,為提高燒結(jié)礦質(zhì)量和產(chǎn)量提供了數(shù)據(jù)支持,以便進一步指導生產(chǎn)。
本試驗期間,所使用的含鐵原料有:梅精粉、ore A、ore B、ore C、ore D等;燃料主要是焦粉;熔劑為堿性熔劑,主要為石灰石、生石灰、白云石。各種原料及燃料的化學組成分別列于表1。
表1 試驗主要原料的化學成分 單位:%
由表1可知,梅精粉的全鐵和SiO2含量分別為58.06%和6.02%,是一種典型的酸性精粉。Ore A是一種典型的褐鐵礦粉[9],其燒損較高,配比增加易導致燒結(jié)礦成品率下降。而梅精粉粒度較細,易結(jié)塊、散不開,配比過高也不利于燒結(jié)[1]。因此,在實際燒結(jié)生產(chǎn)過程中,應合理搭配各礦粉比例,保證燒結(jié)過程料層透氣性。在本試驗中,礦種配比和實際生產(chǎn)保持一致,由煉鐵廠生技室給出。
表2 混合料配礦結(jié)構(gòu) 單位:%
以梅鋼5號燒結(jié)機生產(chǎn)的實際配礦方案為基礎進行燒結(jié)試驗,具體的試驗條件如表3所示。各中間指標均符合生產(chǎn)要求,混合料依據(jù)實際生產(chǎn)情況做出變動,水分按6.75%、7.0%、7.25%、7.5%、7.75%、8.0%控制。水分由公式
表3 工藝參數(shù)(基準)
W=(m2-m1)/m2×100%
確定,其中:W為混合料含水量,m2為混合料烘干前質(zhì)量,m1為混合料烘干后質(zhì)量,所用儀器為電熱鼓風干燥箱(101A-1B型,上海實驗儀器廠)。
燒結(jié)完成后,經(jīng)破碎篩分,根據(jù)相關(guān)標準取粒度大于5 mm部分作為成品礦對其進行轉(zhuǎn)鼓試驗(GB 8029-1987)和低溫還原粉化性能(GB/T 13241-1991)檢測等。分析各燒結(jié)指標與水分含量的關(guān)系,判斷混合料的最佳水分。
燒結(jié)礦混合料水分對梅精礦燒結(jié)過程的影響如圖1~圖3所示。
圖1 水分對燒結(jié)成品率的影響
圖2 水分對燒結(jié)利用系數(shù)的影響
圖3 水分對燒結(jié)礦FeO的影響
圖1為水分對燒結(jié)成品率的影響。由圖1可知,燒結(jié)成品率隨燒結(jié)混合料水分的增加,先升高后降低,在燒結(jié)混合料水分為7.5%時,燒結(jié)成品率最高,達到83.6%。在水分過大時,一方面在同燃料配比下,更多的熱量被用于水分蒸發(fā),造成燒結(jié)過程熱量不足,有相當比例的混合料未生成液相,導致燒結(jié)礦成品率降低;另一方面是水分過大時,造球階段易形成大球,在燒結(jié)過程中出現(xiàn)燒不透現(xiàn)象,導致燒結(jié)礦成品率降低。
圖2為混合料水分與燒結(jié)利用系數(shù)變化關(guān)系。由圖2可知,當燒結(jié)混合料水分提高時,燒結(jié)利用系數(shù)變化趨勢和燒結(jié)成品率變化趨勢保持一致,隨混合料水分的增加,燒結(jié)利用系數(shù)先增大后降低。在水分達到7.25%時,利用系數(shù)最高,為1.38 t·m-2·h-1。適當提高燒結(jié)混勻礦水分,有利于造球,從而改善燒結(jié)料層的透氣性,縮短燒結(jié)時間,提高燒結(jié)垂直燃燒速度和燒結(jié)利用系數(shù);在相同料溫下,水分過大使得過濕層過大,透氣性變差,燒結(jié)時間上升,造成垂直燃燒速度下降。同時成品率降低也是導致燒結(jié)利用系數(shù)下降的原因。
圖3為燒結(jié)礦FeO質(zhì)量分數(shù)隨混合料水分變化趨勢圖。由圖3可知,燒結(jié)礦FeO質(zhì)量分數(shù)隨著燒結(jié)混合料水分的提高線性下降,在水分達到7.8%后,燒結(jié)礦FeO質(zhì)量分數(shù)上升。這主要是由于水分升高,被用于水分蒸發(fā)的熱量增加,相應的被用于燒結(jié)化學反應的熱量降低,使得燒結(jié)礦FeO質(zhì)量分數(shù)降低。
圖4為混合料水分對燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的影響。隨著水分的增加,混合料造球效果及燒結(jié)過程不斷改善,使得燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)升高,當水分繼續(xù)增加時,燒結(jié)過程產(chǎn)生液相的熱量不足,不利于燒結(jié)礦強度的提高,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)下降。當水分在7.5%時,燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓指數(shù)最大。
圖4 水分對燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的影響
圖5為混合料水分對燒結(jié)礦RDI+3.15的影響。隨著燒結(jié)混合料水分的提高,燒結(jié)礦低溫還原粉化率先提高后降低。這可能是由于隨著燒結(jié)混合料水分提高,燒結(jié)礦FeO質(zhì)量分數(shù)下降,而赤鐵礦質(zhì)量分數(shù)降低,降低了Fe2O3還原到Fe3O4過程中產(chǎn)生的體積膨脹而導致的粉化。隨著水分的進一步增加,燒結(jié)過程熱量不足,燒結(jié)礦液相量不足,造成燒結(jié)礦強度變差,低溫還原粉化嚴重。由圖5可知,水分在7.5%時,燒結(jié)礦的粉化指標最佳,達到83.6%。
圖5 水分對燒結(jié)礦RDI+3.15的影響
(1)燒結(jié)過程是一個復雜的物理化學變化,梅精粉由于其粒度細,親水性強等特點,對水分變化十分敏感,選擇一個適當?shù)乃?,對于提高燒結(jié)礦產(chǎn)量、改善燒結(jié)礦質(zhì)量至關(guān)重要。
(2)在基準條件下,混合料水分在7.5%時,燒結(jié)礦的各項指標達到最優(yōu)值,此時燒結(jié)成品率為83.6%,燒結(jié)利用系數(shù)為1.36 t ·m-2·h-1,燒結(jié)礦FeO含量為8.72%,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)為83.1%,RDI+3.15為83.6%,各項指標均滿足生產(chǎn)要求。
(3)考慮到燒結(jié)原料中也含有部分水分,在實際生產(chǎn)中若要達到混合料含水量最優(yōu)值,可適當減小一混、二混處加水量。綜合考慮,實際生產(chǎn)中,一混、二混的最佳加水量為7.2±0.1%,其中一混占加水總量的90%。
(4)采用最佳水分生產(chǎn),可以有效避免因為水分過多造成的燒結(jié)過程中熱量的無效浪費,很大程度上節(jié)省了燃料的使用,降低了生產(chǎn)成本。