楊先林(四川綿竹川潤(rùn)化工有限公司,四川 德陽 618200)
我公司年20萬噸/年合成氨裝置有一臺(tái)直插式三套管合成廢鍋Φ1 500/Φ2 300,管層設(shè)計(jì)壓力:22.0 MPa 、設(shè)計(jì)溫度460 ℃。實(shí)際運(yùn)行工況合成塔出口:壓力15.0 MPa、氣體溫度420 ℃,氣體組分(V)%H2:50.71%;N2:17.13%; NH3:15.99%,CH4:11.33%,Ar:4.84%。管板材質(zhì):12Cr2Mo1Ⅳ,厚度420 mm,換熱管材質(zhì)12Cr2Mo1,Φ45×4.5。
(1)采用濕式流量計(jì),測(cè)量水氣比,分析蒸汽冷凝水中氨氮濃度的方法來監(jiān)測(cè)廢鍋泄漏情況。經(jīng)監(jiān)測(cè)分析,蒸汽冷凝水中NH3含量約300 mg/L,水氣比約250,確認(rèn)新建裝置投運(yùn)8個(gè)月后合成廢鍋管板已出現(xiàn)泄漏,且泄漏趨勢(shì)隨時(shí)間逐漸加大。
2020年4月合成廢鍋大修前、后取樣分析檢測(cè)數(shù)據(jù)表,如表1所示。
表1 2020年4月合成廢鍋大修前、后取樣分析檢測(cè)數(shù)據(jù)表
(2) 在現(xiàn)場(chǎng)試壓,當(dāng)壓力1.0 MPa發(fā)現(xiàn)管板與換熱管管頭的焊縫出現(xiàn)大量細(xì)裂紋,水直接噴出。確認(rèn)管板與管頭焊縫出現(xiàn)裂紋造成泄漏的主要原因。
先后經(jīng)歷現(xiàn)場(chǎng)大修、返廠大修、現(xiàn)場(chǎng)大修,大修質(zhì)量不理想,泄漏問題無法解決,最終更換設(shè)備。
2.2.1 第一次:現(xiàn)場(chǎng)大修及修后使用情況
使用磨光機(jī)磨掉管頭圓周有裂紋的焊縫,采用天然氣將管板加熱至200 ℃消氫后用Cr2Mo焊絲補(bǔ)焊,大量出現(xiàn)邊焊邊裂現(xiàn)象,又采用NiCr-3焊絲焊接邊焊邊裂現(xiàn)象相對(duì)減少,無法補(bǔ)焊的采用堵管,最終堵管27根,修補(bǔ)27根,整個(gè)過程歷時(shí)15天,現(xiàn)場(chǎng)根本無法保證焊接質(zhì)量[1]。
修復(fù)后投入使用,并繼續(xù)做泄漏監(jiān)測(cè)。設(shè)備運(yùn)行20天后,再次出現(xiàn)泄漏。運(yùn)行并持續(xù)監(jiān)測(cè)3個(gè)月,根據(jù)數(shù)據(jù)分析泄漏仍有增大趨勢(shì),最終將設(shè)備拆卸返設(shè)備制造廠進(jìn)行返修。
2.2.2 第二次:返廠大修及修后使用情況
設(shè)備制造廠將廢鍋換熱管全部取出,將管頭切除150 mm,并將管板表面車削10 mm,然后重新組裝,按焊接工藝焊接,并在焊后進(jìn)行了熱處理,試壓合格。
設(shè)備回廠安裝投運(yùn)30天后,根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析,出現(xiàn)泄漏,特別是負(fù)荷波動(dòng)或開停車后,泄漏量會(huì)成倍增加,蒸汽中的氨含量較高,已危及安全生產(chǎn)。在持續(xù)運(yùn)行3個(gè)月后,蒸汽冷凝液中 NH3含量已達(dá)到約4 300 mg/L,水氣比約35。
2.2.3 第三次:現(xiàn)場(chǎng)大修
因泄漏量大,危機(jī)安全生產(chǎn),被迫于2020年4月又在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次管板大修,但泄漏量依然逐步增大,堅(jiān)持生產(chǎn)等待新廢鍋回廠更換。
2.2.4 大修效果總結(jié)
經(jīng)歷三次大修,均在運(yùn)行一段時(shí)間后就出現(xiàn)泄漏,且泄漏量逐漸加大,泄漏原因基本一致。盡管修復(fù)方案及質(zhì)量控制非常嚴(yán)謹(jǐn),但材料經(jīng)過氫腐蝕后,CrMo鋼的焊接性能發(fā)生重大變化,能解決泄漏問題的概率極小,因此從便于修復(fù)的角度考慮,建議將材質(zhì)改為304不銹鋼為宜。
最終選擇更換一臺(tái)新制造廢鍋設(shè)備。設(shè)備更換后運(yùn)行至今15個(gè)月,經(jīng)持續(xù)監(jiān)測(cè)分析,蒸汽冷凝水中氨氮含量及水氣比未出現(xiàn)異常,廢鍋未出現(xiàn)泄漏。
(1)由于進(jìn)合成廢鍋氣體組分(V)H2約為50.7%,氣體溫度約為420 ℃,壓力約為15 MPa左右,在高溫高壓高氫的苛刻工況下會(huì)發(fā)生氫腐蝕。
(2)氫腐蝕是在高溫高壓條件下,氫分子發(fā)生部分分解而變成氫原子或氫離子,并通過金屬晶格和晶界向鋼內(nèi)部擴(kuò)散,侵入鋼中的氫與不穩(wěn)定的碳化物發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成甲烷氣泡,并在晶間空穴和非金屬夾雜部位聚集,化學(xué)反應(yīng)如下:
而甲烷在鋼中的擴(kuò)散能力很小,聚積在晶界原有的微觀孔隙內(nèi),形成局部高壓,造成應(yīng)力集中,使晶界變寬,并發(fā)展成為裂紋,開始時(shí)是很微小的,但到后期,無數(shù)裂紋相連,引起鋼的強(qiáng)度、延性和韌性下降的同時(shí)發(fā)生晶間斷裂。由于這種脆化現(xiàn)象是發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的結(jié)果,具有不可逆的性質(zhì),永久脆化現(xiàn)象[2]。
(3) 操作溫度越高或者氫的分壓力越大,發(fā)生高溫氫腐蝕的起始時(shí)間越早。氫分壓8.0 MPa是個(gè)分界線,低于此值影響比較緩和,高于此值影響比較明顯,操作溫度200 ℃是個(gè)臨界點(diǎn),高于此溫度鋼材氫腐蝕程度隨介質(zhì)的溫度升高而逐漸加重。
新廢鍋制造增加脹接工藝,運(yùn)用脹接過程的超壓過載技術(shù),通過對(duì)管與管板的環(huán)形焊縫進(jìn)行復(fù)脹,造成應(yīng)變遞增而應(yīng)力不增加,即讓該區(qū)域處于屈服狀態(tài),在焊縫的拉伸殘余應(yīng)力場(chǎng)中,留下一個(gè)壓縮殘余應(yīng)力體系。兩種殘余應(yīng)力相互疊加的結(jié)果,使其拉伸殘余應(yīng)力的峰值大減;二次應(yīng)變又引起應(yīng)力的重新分布,結(jié)果起到調(diào)整和均化應(yīng)力場(chǎng)的效果,最終將殘余應(yīng)力的峰值削弱到預(yù)定限度以下。脹接示意圖如圖1所示。
圖1 脹接示意圖
12Cr2Mo1材料的化學(xué)成份如表2所示,力學(xué)性能見表3所示。
表2 12Cr2Mo1的化學(xué)成分(ASME標(biāo)準(zhǔn)要求) 單位:%
表3 12Cr2Mo1的力學(xué)性能
根據(jù)材料成份及力學(xué)性能分析,管板和換熱管材質(zhì)同為12Cr2Mo1,鉻鉬鋼焊接性能較差,淬硬傾向較大,焊接時(shí)在焊縫和熱影響區(qū)易形成馬氏體組織,且內(nèi)應(yīng)力很大,容易在焊縫熱影響區(qū)產(chǎn)生冷裂紋;管頭焊后熱處理過程中,在熱影響區(qū)的粗晶區(qū)易產(chǎn)生再生裂紋,因此焊接工藝和焊前焊后熱處理是確保質(zhì)量的關(guān)鍵。
(1)12Cr2Mo1鋼的淬硬傾向較大,為防止冷裂紋產(chǎn)生,焊前整個(gè)管板必須250±10 ℃預(yù)熱,24 h連續(xù)焊接作業(yè),焊后保溫降至常溫。
(2)加熱方法,管板外圓周采用三組電加熱帶纏繞密實(shí),然后用100 mm厚的硅酸鋁巖棉包住加熱帶并捆扎結(jié)實(shí),熱處理設(shè)備采用ZWK-360型智能溫控儀,控制溫升速度及溫度;管板采用天然氣加熱,設(shè)置四組燒嘴均布管板,用測(cè)溫槍檢測(cè)管板多點(diǎn)溫度保持均勻[3]。
(3)未焊接部分采用隔熱石棉布保溫防止焊工燙傷,焊接時(shí)先用測(cè)溫槍檢測(cè)焊接位置區(qū)域的溫度。由于焊接環(huán)境溫度高,防止?fàn)C傷,焊接工作由固定的專業(yè)的焊接技能高的2~3人24 h不間斷連續(xù)焊接作業(yè)。
(1)管板焊后整體入爐熱處理,其目的不僅是消除其殘余內(nèi)應(yīng)力,更重要的是改善其金相組織,降低焊縫和熱影響區(qū)的強(qiáng)度。焊后熱處理主控參數(shù)為升溫速率、熱處理溫度、恒溫時(shí)間和降溫速率。
(2)管箱管束組合件熱處理規(guī)范工藝:入爐溫度≤280 ℃,升溫速度≤55 ℃/h,恒溫溫度695±15 ℃,恒溫時(shí)間360 min,降溫速度≤55 ℃/h,出爐溫度≤280 ℃,嚴(yán)格執(zhí)行 GB 50235—2010 的相關(guān)規(guī)定。
目前合成氨裝置同行業(yè)合成廢鍋使用過程中存在的主要問題在管板泄漏,究其原因在設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、使用三個(gè)環(huán)節(jié)密不可分,必須高度重視。特別在使用過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,在開車、運(yùn)行和停車時(shí)溫度波動(dòng)應(yīng)緩慢,不能驟升驟降,防止溫度急劇變化。同時(shí)控制好合成塔出口溫度,廢鍋彈簧支座高度的檢查調(diào)整、液位控制、定期水質(zhì)檢驗(yàn),定期檢測(cè)漏。