楊相展,易壯鵬
(1.創(chuàng)輝達設(shè)計股份有限公司,湖南 長沙410004;2.長沙理工大學(xué)土木工程學(xué)院,湖南 長沙410114)
預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁橋因為施工方便、造型美觀、整體性好,在我國公路、城市高架建設(shè)中得到了廣泛的應(yīng)用。但是由于箱梁結(jié)構(gòu)尺寸選擇不合理、施工質(zhì)量缺陷、負荷超載等方面的原因,國內(nèi)不少預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁橋的頂板、底板、腹板、橫梁在運營階段出現(xiàn)了較嚴重的裂縫[1-2],影響了橋梁結(jié)構(gòu)的安全和正常使用。
本文以某公路大橋的引橋為研究對象,通過現(xiàn)場荷載試驗和有限元計算,對箱梁裂縫產(chǎn)生的原因進行了分析;根據(jù)分析結(jié)果,對箱梁不同裂縫采取了不同的加固方法,并對加固后的連續(xù)箱梁進行了現(xiàn)場荷載試驗,以便驗證加固效果。
某公路大橋于1999 年6 月開工建設(shè),2001 年9 月建成通車。全長40 m+3×40 m+5×40 m+5×40 m+(40+120+310+120+40)m+3×40 m+4 0 m=1 350 m,其中主橋長630 m,為雙塔雙索面斜拉橋,塔墩固結(jié)全漂浮體系,輔助墩與共用墩頂均設(shè)置滑動支座。引橋共18 孔,其中小樁號側(cè)14 孔40 m+3×40 m+5×40 m+5×40 m=560 m;大樁號側(cè)4 孔3×40 m+40 m=160 m。該大橋的橋型布置圖見圖1。
圖1 橋型布置圖(單位:cm)
引橋上部結(jié)構(gòu)為單箱雙室,兩邊腹板處梁高250 cm,橋面設(shè)雙向1.5%的橫坡,由腹板高差形成;箱梁在墩頂處設(shè)橫梁及檢查人孔,箱梁頂寬1 900 cm,底寬1 300 cm,箱梁腹板厚45 cm,底板厚18 cm,頂板厚25 cm。引橋箱梁橫斷面圖見圖2。
圖2 引橋箱梁橫斷面圖(單位:cm)
(1)設(shè)計行車速度:80 km/h。
(2)設(shè)計荷載等級[3]:汽超-20,掛-120,人群3.5 kN/m2(原設(shè)計標準)。
(3)橋梁寬度:行車道為雙向車道,凈寬16.0 m,兩側(cè)各設(shè)寬1.0 m 人行道及0.25 m 的防撞護欄和鋼護欄,橋梁全寬19.0 m。
(4)地震烈度:按照Ⅶ度設(shè)防。
該大橋自2001 年建成后,管理部門于2007 年4月和2011 年10 月進行了橋梁全面檢查和主橋荷載試驗。根據(jù)檢查結(jié)果,分別于2008 年和2012 年對全橋進行了大修及加固處理。2014 年又委托檢測單位進行全橋技術(shù)狀況檢查及荷載試驗。引橋的主要病害有:
(1)箱梁底面及腹板外側(cè)均經(jīng)過多次修補,大部分較寬的裂縫已作封閉處理,但局部仍有較寬裂縫(見圖3)。
圖3 腹板縱向裂縫和底板橫向裂縫
(2)箱梁內(nèi)側(cè)頂板普遍有縱向裂縫,多數(shù)已封閉,少數(shù)未封閉,寬度小于0.2 mm,部分裂縫通長存在。在每一聯(lián)的兩端,有起于角部的斜裂縫,從角部往中間延伸,個別裂縫與頂板縱向裂縫相連。多數(shù)孔腹板有與預(yù)應(yīng)力筋走向基本吻合的水平或斜向裂縫,裂縫不連續(xù),寬度不超過0.2 mm,部分裂縫已作封閉處理(見圖4)。
圖4 頂板縱向裂縫和腹板斜向裂縫
經(jīng)分析,對于腹板縱向裂縫產(chǎn)生的主要原因為腹板采用雙排φs15.2-13 鋼束,而腹板厚度只有45 cm,導(dǎo)致鋼束中心與腹板邊的距離只有12.5 cm,施工質(zhì)量不易保證,不易振搗實,從而產(chǎn)生了沿鋼束的縱向裂縫;頂板縱向裂縫產(chǎn)生的原因主要為箱梁箱寬較寬,頂板跨度達到了6.5 m,未設(shè)置橫向預(yù)應(yīng)力,在車輛荷載作用下,頂板產(chǎn)生了較多縱向裂縫;對于腹板斜向裂縫產(chǎn)生的原因是本橋在支點位置未設(shè)置腹板加厚段,致使支點位置抗剪能力不足。
針對上述病害,檢測單位對引橋進行了靜載試驗和承載能力計算,根據(jù)試驗結(jié)果和計算分析,得出以下結(jié)論:
(1)荷載試驗加載過程中,原有裂縫寬度有不同程度的增加,測試斷面底板產(chǎn)生新裂縫;試驗橋跨的撓度校驗系數(shù)大于1。因此,試驗跨橋梁結(jié)構(gòu)在正常使用極限狀態(tài)下不能滿足原設(shè)計荷載的要求。
(2)根據(jù)設(shè)計圖紙及技術(shù)狀況檢測結(jié)果提供的資料,進行承載能力極限狀態(tài)檢算。檢算結(jié)果表明,大橋上部結(jié)構(gòu)的承載能力極限狀態(tài)滿足原設(shè)計要求。
(3)技術(shù)狀況檢測及靜載試驗結(jié)果表明結(jié)構(gòu)預(yù)應(yīng)力不足,其對極限承載能力的影響應(yīng)作進一步的調(diào)查研究后才能確定。
(1)對引橋各聯(lián)均采用體外預(yù)應(yīng)力加固措施。預(yù)應(yīng)力鋼絞線采用0VM-S6 環(huán)氧涂覆型無黏結(jié)成品索(φs15-19),標準抗拉強度fpk=1 860 MPa,張拉控制應(yīng)力σcon= 0.45 fpk= 837 MPa;邊跨采用單端張拉,中跨采用兩端張拉,縱橋向共設(shè)置4 束通長束。鋼束布置見圖5、圖6。
圖5 體外預(yù)應(yīng)力立面布置圖(單位:cm)
圖6 體外預(yù)應(yīng)力平面布置圖(單位:cm)
(2)對箱梁內(nèi)部未封閉的裂縫以及沿預(yù)應(yīng)力縱向的裂縫采用裂縫封閉處理。
(3)對箱梁頂板進行粘貼鋼板加固處理。鋼板、螺栓、螺母等配件均采用Q355GNH 高耐候鋼,粘貼鋼板尺寸采用150 mm×5 mm,縱橋向間距為450 mm。頂板粘貼鋼板布置圖見圖7。
圖7 頂板粘貼鋼板布置圖(單位:cm)
為掌握加固后的效果,對加固前后的箱梁承載力、應(yīng)力進行了對比計算,結(jié)果見表1。
表1 加固前后極限狀態(tài)驗算對比
由表1 可以看出,采用體外預(yù)應(yīng)力加固后對橋梁承載能力影響不大,但加固后對橋梁的正截面抗裂及斜截面抗剪改善明顯,這也與加固運營后箱梁斜裂縫、橫向裂縫不再擴展的現(xiàn)象相吻合,證明采用體外預(yù)應(yīng)力加固大大增加了箱梁的抗裂及抗剪能力。圖8、圖9 分別給出了第4 聯(lián)加固前后的主應(yīng)力。
圖8 第4 聯(lián)加固前主應(yīng)力(單位:MP a)
圖9 第4 聯(lián)加固后主應(yīng)力(單位:MP a)
為檢驗加固效果,分別在采用體外索進行加固前后,對引橋第2 聯(lián)(K2~K4 孔3×40 m 預(yù)應(yīng)力混凝土箱梁)、第4 聯(lián)(K10~K14 孔5×40 m 預(yù)應(yīng)力混凝土箱梁)、第6 聯(lián)(K23 孔1×40 m 預(yù)應(yīng)力混凝土箱梁)進行靜載試驗,測試箱梁在試驗荷載作用下的撓度。2 次靜載試驗均測量了這3 聯(lián)引橋在同等荷載作用下的箱梁撓度。撓度測試位置見圖10、圖11,其中單跨聯(lián)選取跨中斷面,3 跨聯(lián)選取1 個邊跨跨中斷面和中跨跨中斷面,5 跨聯(lián)選取1 個邊跨跨中斷面和1 個次邊跨跨中斷面。撓度測點布置于箱梁腹板中心,橫橋向共設(shè)置3 個測點。
圖10 測試斷面1 車輛加載位置(單位:cm)
圖11 測試斷面2 車輛加載位置(單位:cm)
試驗加載車輛為斯泰爾三軸加載車,加載車輛參數(shù)見表2。橫向加載位置見圖12。
表2 加載車輛參數(shù)
圖12 車輛橫向加載位置(單位:cm)
加固前后實測撓度對比見表3。由表3 可見,在同等試驗荷載作用下,各聯(lián)加固后的實測撓度值與加固前對比均有較明顯的減小。說明采用體外預(yù)應(yīng)力對連續(xù)箱梁的加固效果明顯,試驗橋跨結(jié)構(gòu)剛度較加固前有明顯的提高[6]。
表3 加固前后實測撓度對比 單位:mm
(1)采用體外預(yù)應(yīng)力加固對橋梁承載能力影響不大,但加固后對橋梁的正截面抗裂及斜截面抗剪改善明顯。
(2)通過荷載試驗,證明了采用體外預(yù)應(yīng)力對連續(xù)箱梁的加固效果明顯,試驗橋跨結(jié)構(gòu)剛度較加固前有明顯提高。
(3)連續(xù)箱梁的頂板縱向裂縫可通過粘貼鋼板加固進行處理。