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        針對(duì)修程修制改革輪軸檢修措施的探究

        2022-08-08 04:55:46栗嘉峰
        關(guān)鍵詞:輪軸故障率車輪

        栗嘉峰

        (中國(guó)鐵路太原局集團(tuán)有限公司湖東車輛段,山西 大同 037300)

        1 輪軸檢修措施的研究背景

        鐵路貨車修程修制改革以來,車輛定期檢修周期及走行公里都有所延長(zhǎng),造成在運(yùn)行過程中,車輪踏面、輪緣等部位磨耗加劇,進(jìn)而導(dǎo)致輪軸故障增多[1-3]。同時(shí)在輪軸檢修過程中及輪軸一次交檢時(shí)發(fā)現(xiàn),輪軸故障較前期也明顯增多,對(duì)貨車上線運(yùn)行造成極大的安全隱患。

        為進(jìn)一步提高輪軸檢修的運(yùn)行品質(zhì),有效防范檢修周期及走行公里延長(zhǎng)對(duì)輪軸故障增多造成的安全隱患,針對(duì)當(dāng)前輪軸檢修存在的問題和調(diào)研基本情況,改進(jìn)與制定了輪軸檢修措施。

        2 當(dāng)前輪軸檢修存在的問題

        在輪軸檢修過程中,一次交檢故障率明顯增多,導(dǎo)致返工率增加,生產(chǎn)任務(wù)重,生產(chǎn)節(jié)奏快。由于輪軸檢修作業(yè)是貨車車輛檢修的重要環(huán)節(jié),因此返工率的增加勢(shì)必會(huì)影響后序生產(chǎn)節(jié)奏和整個(gè)生產(chǎn)任務(wù)。表1 為2019 年10 月—12 月與2020 年1月—3 月輪軸一次交檢合格率情況對(duì)比。

        表1 2019 年10 月—12 月與2020 年1 月—3 月輪軸一次交檢合格率情況對(duì)比

        通過表1 可以發(fā)現(xiàn),與2019 年10 月—12 月輪軸故障統(tǒng)計(jì)情況相比,2020 年1 月—3 月的一次交檢合格率明顯降低,增加了車輛上線運(yùn)行的安全隱患。針對(duì)輪軸交檢故障增多的問題,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的故障進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)分析,見表2。由表2 可知輪軸返修故障較多的主要因素是輪軸支出、車輪鏇修、收入檢測(cè)、關(guān)蓋磨合,占不合格總數(shù)的87%。解決一次交檢合格率低問題需要處理好這些因素。

        表2 輪軸返修故障分類統(tǒng)計(jì)情況

        3 調(diào)研基本情況

        3.1 收入測(cè)量互控措施執(zhí)行不到位

        通過查閱2020 年1 月—3 月故障發(fā)現(xiàn),輪軸收入測(cè)量數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤的一個(gè)主要原因?yàn)椋很嚱y(tǒng)-51C標(biāo)志板與收入數(shù)據(jù)不對(duì)應(yīng)、實(shí)物與票據(jù)不一致。然而,建票、輸入鐵路貨車技術(shù)管理信息系統(tǒng)(HMIS) 人員也未及時(shí)核對(duì),未能發(fā)現(xiàn)不一致問題,例如收入末次組裝日期為160915,而車統(tǒng)-51C 標(biāo)志板誤為160415。

        3.2 車輪鏇修崗位設(shè)備故障率較高

        調(diào)查發(fā)現(xiàn),車輪鏇修崗位的數(shù)控車輪車床故障率較高。共計(jì)6 個(gè)數(shù)控車輪車床,其中6 號(hào)車床因狀態(tài)不良故基本上不使用。通過對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的車輪鏇修成型不良問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)可知,大約80%為3號(hào)、4 號(hào)數(shù)控車輪車床加工的車輪,這兩個(gè)數(shù)控車輪車床的故障率較高。

        3.3 輪軸支出崗位閉環(huán)管理存在漏洞

        通過統(tǒng)計(jì)分析問題發(fā)現(xiàn),涉及輪軸支出崗位故障的主要原因是輪軸支出人員發(fā)現(xiàn)有故障重新加修時(shí),只在車統(tǒng)-51C 標(biāo)志板施修范圍內(nèi)畫鏇修選項(xiàng),而未返回到輪軸收入崗位,從而造成故障情況原因未填寫,HMIS 更改后也未相應(yīng)修改,閉環(huán)措施執(zhí)行不到位,例如后返軸承HMIS 車統(tǒng)-51C 標(biāo)志板仍為二級(jí)修。

        3.4 防松片材質(zhì)存在問題

        通過統(tǒng)計(jì)分析問題發(fā)現(xiàn),防松片變形未撬起占比達(dá)到90%左右。通過溯源分析發(fā)現(xiàn),防松片變形未撬起的主要原因是止耳與原型尺寸相差1 mm,造成螺栓超過止耳根部,不容易撬起,撬起后不能密貼,有時(shí)出現(xiàn)未撬起情況。

        4 改進(jìn)與制定輪軸檢修措施

        4.1 解決收入測(cè)量互控措施執(zhí)行差問題

        制定互控措施,建立考核獎(jiǎng)勵(lì)制度,充分調(diào)動(dòng)職工積極性,發(fā)現(xiàn)類似問題互控人員同時(shí)進(jìn)行責(zé)任追溯,能夠有效卡控上一工序,并對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的工作者給予獎(jiǎng)勵(lì)。通過執(zhí)行質(zhì)量加強(qiáng)措施,票據(jù)不一致問題明顯減少,效果良好。

        4.2 解決數(shù)控車輪車床故障率較高的問題

        1) 發(fā)現(xiàn)有設(shè)備故障后,及時(shí)與設(shè)備車間聯(lián)系,設(shè)備車間不能解決則及時(shí)聯(lián)系廠家,杜絕設(shè)備帶故障運(yùn)行。

        2) 通過車間制定設(shè)備管理維護(hù)措施,每月進(jìn)行設(shè)備互控競(jìng)賽評(píng)比,這極大調(diào)動(dòng)了工作者對(duì)設(shè)備維護(hù)使用的積極性,通過平時(shí)加強(qiáng)日常點(diǎn)檢,自檢自修,設(shè)備故障率明顯降低。

        4.3 解決輪軸支出崗位閉環(huán)管理存在漏洞的問題

        1) 建立閉環(huán)管理措施,而且專人負(fù)責(zé)盯控,將故障處理徹底,尤其是HMIS 和車統(tǒng)-51C 標(biāo)志板要同步更正,做到數(shù)據(jù)統(tǒng)一。

        2) 發(fā)現(xiàn)有返工處理的故障,要做好標(biāo)記,存放在專門存放處所,分類存放,重點(diǎn)故障由工長(zhǎng)參加鑒定,防止使用不合格配件。

        4.4 解決防松片材質(zhì)問題

        1) 建立現(xiàn)場(chǎng)反饋機(jī)制,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)配件不符合時(shí),應(yīng)立即停止該批次配件的使用,并向入段檢驗(yàn)相關(guān)人員反饋。

        2) 對(duì)照?qǐng)D紙,在入段檢驗(yàn)時(shí),加強(qiáng)防松片止耳與安裝螺栓孔中心距離的抽查,發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)及時(shí)向材料科反饋,由材料科向廠家提出質(zhì)量問題反饋。

        5 制定鞏固措施并形成長(zhǎng)效機(jī)制

        1) 針對(duì)收入測(cè)量互控措施執(zhí)行不到位的問題,將收入測(cè)量相關(guān)崗位納入《車間檢修質(zhì)量加強(qiáng)措施》中,確保關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵工序有互控措施,質(zhì)量有保障。

        2) 針對(duì)車輪鏇修崗位設(shè)備故障率較高問題,首先形成工作者、工長(zhǎng)、車間與設(shè)備車間、廠家的反饋機(jī)制,其次形成《設(shè)備互控競(jìng)賽評(píng)比》機(jī)制,確保設(shè)備運(yùn)行良好,達(dá)到以工裝保工藝、以工藝保質(zhì)量的要求。

        3) 針對(duì)輪軸支出崗位閉環(huán)管理存在漏洞的問題,將閉環(huán)管理納入到《車間崗位安全風(fēng)險(xiǎn)提示卡》中,確保處理故障不留死角,卡死安全漏洞。

        4) 針對(duì)防松片材質(zhì)問題,在車間、材料科及相關(guān)科室,形成質(zhì)量問題反饋機(jī)制,嚴(yán)格按照《不合格配件控制管理辦法》執(zhí)行,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品及時(shí)反饋,堅(jiān)決杜絕不合格產(chǎn)品裝車使用。

        6 輪軸檢修措施和鞏固措施執(zhí)行的主要成效

        6.1 質(zhì)量效益

        經(jīng)過攻關(guān),改進(jìn)、制定并采取得力措施,在實(shí)施過程中嚴(yán)格要求,2020 年9 月—11 月,對(duì)輪軸一次交檢發(fā)現(xiàn)問題和輪軸一次交檢合格率情況進(jìn)行了為期3 個(gè)月的統(tǒng)計(jì)分析,見表3。

        通過表3 可以看出:對(duì)4 項(xiàng)影響一次交檢合格率的主要因素,重點(diǎn)進(jìn)行了制定措施的執(zhí)行,降低了輪軸一次交檢發(fā)現(xiàn)故障率,提高了運(yùn)行品質(zhì)。

        表3 2020 年9 月—11 月輪軸一次交檢合格率情況

        6.2 經(jīng)濟(jì)效益

        經(jīng)過攻關(guān),輪軸一次交檢發(fā)現(xiàn)故障率明顯降低,減少了作業(yè)交檢時(shí)的返工次數(shù)和成本支出,提高了貨車造修的經(jīng)濟(jì)效益。

        6.3 其他效益

        貨車車輛產(chǎn)品一次交檢合格率的提升,極大地提高了貨車車輛產(chǎn)品的支出效率,節(jié)約了車輛產(chǎn)品的加工時(shí)間,節(jié)省了人力,為車輛檢修有序銜接奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

        6.4 社會(huì)效益

        通過實(shí)施強(qiáng)有力的措施,極大地調(diào)動(dòng)了工作者發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能力,輪軸交檢故障返修率明顯降低,提升了重載貨車檢修源頭質(zhì)量,有效防范檢修質(zhì)量隱患,不斷提升重載貨車運(yùn)行品質(zhì),保障了大秦線重載貨車運(yùn)輸暢通,為確保國(guó)家交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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