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        煤礦刮板輸送機自動張緊裝置的優(yōu)化研究

        2022-08-08 02:30:38王楷元
        機械管理開發(fā) 2022年7期

        王楷元

        (西山煤電集團有限責任公司西銘礦, 山西 太原 030053)

        引言

        刮板輸送機是礦井采掘作業(yè)面煤、矸石運輸?shù)闹饕O備,其運行效率、穩(wěn)定性等直接關系到井下煤炭生產(chǎn)效率。刮板輸送機主要結構部件有刮板鏈、中部槽、鏈輪、電動機以及張緊裝置等。刮板輸送機在應用過程中最為常見的故障有刮板鏈斷鏈、卡鏈等。當刮板輸送機停止運行時需要給刮板鏈施加一定量的張緊力,以確保刮板鏈與巷道底板間的懸垂度;正常運行時刮板鏈張力應在合理范圍內,以便設備可正常運行。受到刮板鏈彈性變形影響,刮板輸送機長時間運行后刮板鏈條會出現(xiàn)松弛問題,因此需要根據(jù)現(xiàn)場情況對刮板鏈進行張緊。為此,文中提出一種刮板輸送機自動張緊控制系統(tǒng),該系統(tǒng)通過監(jiān)測刮板鏈張力變化情況對張緊裝置運行情況進行控制,以便達到提高刮板輸送機運行效率的目的。

        1 自動張緊裝置控制系統(tǒng)工作原理

        自動張緊控制裝置布置在刮板輸送機機尾位置,結構包括有液壓油缸、壓力傳感器、位移傳感器、PLC控制單元、組合開關以及液壓控制單元等,具體結構如圖1 所示。

        圖1 自動張緊控制裝置機構示意圖

        刮板鏈自動張緊裝置使用各類傳感器實時監(jiān)測刮板輸送機電動機輸入電流、電壓變化參數(shù)以及液壓系統(tǒng)液壓壓力、液壓活塞伸縮量等,傳感器監(jiān)測獲取到的參數(shù)首先經(jīng)過PLC 控制器進行A/D 轉換(模擬/數(shù)字轉換)后再進行邏輯控制處理;液壓控制系統(tǒng)依據(jù)PLC 處理結果控制液壓油缸伸出或收回,并再次對位移傳感器監(jiān)測數(shù)據(jù)進行確定,從而使得刮板鏈張緊力穩(wěn)定在設定區(qū)間內。液壓控制單元通過PLC 控制器控制液壓油缸動作,組合開關為PLC 控制器運行提供220 V 交流電[1-2]。

        2 自動張緊裝置硬件及軟件結構

        2.1 硬件結構

        自動張緊裝置控制核心為PLC 控制器,選用型號為FX2N 系列,具備穩(wěn)定性強、擴展性能好以及接口豐富等優(yōu)點,具體PLC 控制器各主要功能模塊結構參數(shù)見表1。

        表1 PLC 控制器各主要功能模塊結構參數(shù)

        采用的壓力傳感器型號為CYB-36S-2-I,具有便于調試、精度高以及多量程等優(yōu)點,選用的位移傳感器型號為ZBT-24-2-I,具有測量精度高、安裝便捷以及使用方便等優(yōu)點。

        2.2 自動張緊控制方案

        具體刮板輸送機自動張緊裝置自動張緊方案控制流程如下頁圖2 所示,控制方案使用FB 語言編寫,可通過PLC 控制器中的單片機進行運行控制。自動張緊裝置運行有自動、手動兩種控制模式,一般情況下僅使用自動控制模式,手動控制模式僅為自動控制模式補充??刂瞥绦蜻\行時首先需要進行初始化處理,確保自動張緊裝置各按鈕均處于初始功能狀態(tài),保護裝置處于未啟動狀態(tài),同時,清理PLC 控制器內各變量,確保PLC 控制器可平穩(wěn)運行。下文以自動控制模式為例對控制程序運行流程進行闡述:當PLC控制器接收到啟動信號后,檢測液壓裝置匯總推移油缸底部壓力,若壓力小于設定值時則推移油缸小幅動作,并在動作過程中持續(xù)對推移油缸底部壓力進行測定,確保底部壓力達到設計值。若檢測到推移油缸底部液壓值在正常范圍內,首先判定是否接收到刮板輸送機停機指令,若未接收到停機指令則循環(huán)檢測液壓油缸底部壓力;若接收到停機指令則液壓油缸緩慢收縮液壓活塞,使得刮板鏈張緊力處于允許范圍內的最低值,即液壓油缸底部壓力為壓力下限值。同時延時T 時間,在此時間范圍內若未接收到啟動指令則保持液壓油缸不動作;若接收到新的啟動指令后再次對液壓油缸底部壓力進行檢查,并調整液壓油缸動作情況,確保液壓油缸底部壓力在合理范圍內。

        圖2 自動張緊方案控制流程

        3 現(xiàn)場應用效果分析

        西銘礦設計產(chǎn)能為360 萬t/年,主采的3 號煤層賦存穩(wěn)定,煤層厚度3.6 m、傾角5°,現(xiàn)井下有48705綜采工作面處于回采階段。采面采用MG700/1740-WD 型采煤機、SGZ730/320 型刮板輸送機進行煤炭運輸。工作面設計傾向長度200 m、走向推進長度1 580 m。為了提高刮板輸送機運行效率,將自動張緊裝置控制系統(tǒng)應用到采面刮板輸送機上,具體使用的張緊裝置參數(shù)見表2。

        表2 張緊裝置技術參數(shù)

        現(xiàn)場耗時1 d 即完成安裝調試工作,在后續(xù)應用過程中發(fā)現(xiàn)隨著刮板輸送機使用時間增加,刮板鏈受到的張力呈現(xiàn)緩慢下降趨勢,當PLC 控制器監(jiān)測到刮板鏈張緊力不在設定允許范圍內,PLC 控制會向液壓控制單元發(fā)出指令,液壓油缸通過伸出或者收縮活塞來實現(xiàn)對鏈條張緊力調控的目的。在采面內對自動張緊裝置控制系統(tǒng)運行監(jiān)測共計6 個月,現(xiàn)場監(jiān)測發(fā)現(xiàn)該控制系統(tǒng)可依據(jù)現(xiàn)場情況對刮板輸送機刮板鏈張緊情況進行調整,在監(jiān)測期間刮板鏈鏈條事故僅出現(xiàn)1 次,刮板鏈故障發(fā)生率平均為0.17 次/月,較使用前的0.5 次/月明顯降低。使用自動張緊裝置后基本避免了人工張緊刮板鏈操作,不僅降低了作業(yè)人員勞動強度,而且提高了刮板輸送機工作效率[3-5]。

        4 結語

        刮板輸送機是礦井采煤工作面重要的生產(chǎn)、運輸設備,隨著采煤工作面切眼斜長增加,刮板輸送機在運行過程中刮板鏈受到的張力不斷增加,隨著運行時間增加刮板鏈在載荷作業(yè)下會出現(xiàn)一定的彈性變形,從而導致刮板輸送機在后續(xù)使用過程中頻繁出現(xiàn)卡鏈等故障。本文提出使用刮板輸送機自動張緊控制系統(tǒng),依據(jù)刮板輸送機使用情況自動調整刮板鏈張緊力,從而提高刮板輸送機工作效率并降低故障發(fā)生率?,F(xiàn)場應用后,刮板輸送機刮板鏈始終在張力設定范圍內,故障發(fā)生率由平均0.5 次/月降低至0.17 次/月,不僅提高了刮板輸送機工作效率,而且在一定程度上降低了礦井作業(yè)人員的勞動強度。

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