尹招進
(云南天安化工有限公司, 云南安寧 650309)
某煤氣化裝置采用殼牌粉煤氣化技術(shù),于2008年5月投產(chǎn),2008年—2013年主要使用無煙煤(貴州煤與富源煤)。該煤種熱值低(25.21 MJ/kg左右)、灰分質(zhì)量分數(shù)高(25.08%左右),導致氣化爐十字架積灰頻繁[1-2]。為降低煤中灰分含量,2013年6月在原料煤中摻燒石油焦。石油焦的硫質(zhì)量分數(shù)高達6%~8%,摻燒后合成氣中硫化氫質(zhì)量分數(shù)為7 000×10-6~9 000×10-6,高硫含量對設(shè)備的腐蝕影響較大。隨著設(shè)備逐年老化,磨煤系統(tǒng)設(shè)備磨損、輸煤單元泄壓管磨蝕減薄、氣化爐水冷壁管腐蝕泄漏、渣系統(tǒng)堵渣、合成氣管線腐蝕、氣化爐碳轉(zhuǎn)化率低等相關(guān)問題日趨凸顯,自2013年6月以來氣化爐水冷壁管出現(xiàn)8次泄漏,且泄漏點數(shù)量逐年增加,影響煤氣化裝置的安全、穩(wěn)定、長周期運行。
為進一步提升煤氣化裝置的運行周期,減少非計劃停車次數(shù),使裝置“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行,組織開展探索煤氣化裝置寬泛化用煤的技術(shù)攻關(guān),研究使用高活性、高熱值、低灰分含量、低硫含量的煤來代替石油焦配煤的可行性。
2019年2月27日,經(jīng)過前期準備,氣化爐具備摻燒煙煤的條件,并進行了煙煤的試燒,摻燒比例(質(zhì)量分數(shù),下同)從10%逐步提升至60%左右,使用了不同地區(qū)(青海、甘肅、陜西等)、不同熱值(26~28 MJ/kg),以及不同灰分含量的煙煤,與之相配的原料煤則采用高硫含量,以及不同熱值(23.5 MJ/kg、24.5 MJ/kg)的煤。對不同煙煤與不同原料煤配比的混煤進行了試燒,煙煤摻燒比例為25%,并完成裝置72 h性能測試。測試結(jié)果表明采用煙煤配煤后,該煤氣化裝置運行穩(wěn)定。測試期間對煙煤在殼牌氣化爐應(yīng)用中的適用性進行了深入的探索,逐步找到了適應(yīng)新煤種的操作控制方式及經(jīng)濟性配煤方式[3-4]。
煙煤的揮發(fā)分含量高,存在悶燃、自燃的風險,因此,在裝置72 h性能測試前必須做好安全保障措施,具體為:
(1) 確保原料堆放場地安全消防設(shè)施完好,正常投運;加強對堆放場地的監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)煤堆溫度升高、冒煙時采取相應(yīng)措施。
(2) 倒通至碎煤倉的低壓氮氣盲板,使碎煤倉適當補入氮氣。
(3) 磨煤系統(tǒng)運行過程中嚴格控制氧體積分數(shù)小于8%,一氧化碳體積分數(shù)小于5 000×10-6。
(4) 磨煤系統(tǒng)停運后,保持反吹運行,適當補入氮氣,監(jiān)控一氧化碳含量及溫度變化,每班對停運磨煤線放空口檢測2次一氧化碳含量并做好記錄。
(5) 若磨煤系統(tǒng)需要停運檢修,在循環(huán)風機停運后應(yīng)保持布袋過濾器反吹運行至少1 d。
(6) 監(jiān)控粉煤貯倉(V1201)、高壓粉煤給料罐(V1205)的溫度變化,保持各設(shè)備氮氣暢通,布袋除塵器(S1201)反吹正常。
(7) 現(xiàn)場配臨時事故氮氣接頭,在煤氣化裝置突然停車時,煤粉輸送單元應(yīng)保持惰性環(huán)境事故用氮。
摻燒煙煤前后實際配煤及實際入爐煤的煤質(zhì)分析見表1。
表1 實際配煤的煤質(zhì)分析
由表1可以看出:煙煤配煤后,入爐煤的熱值下降。
煤粉粒度變化情況見表2。
表2 煤粉粒度分析
摻燒煙煤前后,工藝參數(shù)變化見表3。由表3可以看出:摻燒煙煤后氣化爐的投煤量增加,有效氣量上漲,氨產(chǎn)量上漲,激冷器(SGC)出口溫度上漲,合成氣中硫化氫含量下降。
表3 工藝參數(shù)變化
不同的煙煤摻燒比例下,入爐煤含硫質(zhì)量分數(shù)與合成氣中硫化氫質(zhì)量分數(shù)的變化見表4。
表4 入爐煤硫含量與合成氣中硫化氫含量變化
渣、濾餅、灰中的碳含量變化見表5。由表5可以看出:灰中碳含量有下降趨勢,濾餅中碳含量下降明顯。
表5 渣、濾餅、灰中的碳含量變化
灰、渣、濾餅質(zhì)量變化見表6。由表6可以看出:煤泥量濾餅有下降,渣量增加。
表6 灰、渣、濾餅質(zhì)量流量
由摻燒煙煤72 h性能測試(煙煤摻燒比例為25%,氣化爐負荷為19.4 kg/s)考核測算得出碳轉(zhuǎn)化率為96.18%,與2018年摻燒石油焦性能測試(石油焦摻燒比例為15%,氣化爐負荷為19.6 kg/s)對比,在氧質(zhì)量流量低(0.2 kg/s)的情況下,碳轉(zhuǎn)化率提高了2.18百分點。從全年分析來看,氣化爐碳轉(zhuǎn)化率達98%左右。
相比于石油焦,煙煤的熱值低、灰分含量高;相比于石油焦配煤,煙煤配煤后的熱值低1.11 MJ/kg,灰分質(zhì)量分數(shù)高3百分點,灰熔點低41 K。
相比于石油焦配煤,入爐的煙煤配煤熱值低0.6 MJ/kg,灰分含量無變化,灰熔點低2 K。
煙煤揮發(fā)分含量高,活性高,在同等負荷下, 每天多投81 t煙煤配煤,有效氣體積流量上漲5.2 km3/h,每天多產(chǎn)81 t液氨。
煙煤硫含量低,在同等負荷下?lián)綗裏熋汉蠛铣蓺庵辛蚧瘹滟|(zhì)量分數(shù)下降2 787×10-6,大大降低了對設(shè)備的腐蝕性。
相比于石油焦配煤,采用煙煤配煤后,碳轉(zhuǎn)化率提升,日產(chǎn)濾餅質(zhì)量下降33.89 t,因投煤量增加,日產(chǎn)渣量多29.55 t,灰量無太大變化。
相比于石油焦配煤,摻燒煙煤后渣、灰中碳含量變化不大,濾餅中碳含量下降9.83百分點。
4.3.1 降低蒸汽質(zhì)量流量
由于煙煤灰分含量低、揮發(fā)分含量高、反應(yīng)活性好,因此將蒸汽質(zhì)量流量從4.4~4.6 kg/s降至4.2~4.4 kg/s控制,爐溫降低之后,渣系統(tǒng)堵渣等情況得到了有效的控制和緩解。
4.3.2 降低石灰石添加比例
由于煙煤中氧化鈣含量高,灰融點低,因此將石灰石添加質(zhì)量分數(shù)由(1.4±0.2)%調(diào)整至(0.4±0.2)%控制,大大節(jié)約了石灰石的用量。
2019年3月—2021年7月,在使用煙煤期間,使用了不同地區(qū)(青海、甘肅、陜西等)、不同熱值(26~28 MJ/kg)及不同灰分含量的煙煤,與之相混配的原料煤則采用高硫含量,以及不同熱值(23.5 MJ/kg、24.5 MJ/kg)的煤,并對不同煙煤與不同原料煤配比的經(jīng)濟性及操作性進行了全面的分析與研究,找出相對應(yīng)的混配比例及操作參數(shù)。部分試燒的煙煤分析數(shù)據(jù)見表7。
表7 試燒煙煤統(tǒng)計
通過對煤的深入研究后,實現(xiàn)了以幾點突破:
(1) 打破了之前對原料煤只使用富源煤、貴州煤的限制,并將富源煤與貴州煤進行了混配,對原鐵、硫含量較高的煤種進行了有效的使用,極大拓展了原料煤的采購和使用空間;選煤時不再限定區(qū)域,通過對來煤的精細化研究,在后期的混配中可以達到最終的入爐煤要求。
(2) 煙煤的引入有效降低了入爐煤的灰分含量,實現(xiàn)了入爐煤配煤的較大操作空間;煙煤的使用打破了對高鐵煤、高硫煤、高鈣煤的使用認知,含鐵質(zhì)量分數(shù)最高時達27.79%,含鈣質(zhì)量分數(shù)最高達35.91%,有效解決了原氣化爐渣口掛渣、氣化爐堵渣的問題,通過不斷地實踐,有效拓寬了煤的使用范圍。
(3) 通過對煤質(zhì)的提前管控,建立了前方貨場、到站分析、上煤皮帶煤分析及入爐煤質(zhì)分析等日常煤質(zhì)管理模式,建立煤種大數(shù)據(jù)庫,在對氣化爐十字架積灰、氣化爐磨損、噸氨成本、運行可靠性方面進行了充分的論證和實踐,通過對氣化爐摻燒煤種的可行性和經(jīng)濟性進行分析,達到最優(yōu)的用煤效果。
(4) 面對較為復雜的煤種變化和煤質(zhì)特性,針對殼牌粉煤氣化的特性,總結(jié)出對應(yīng)不同煤種的操作控制方法,通過對氧煤比、石灰石添加量、水氧比、爐溫、多元素特性等進行研究,找到了多煤種在殼牌粉煤氣化中的最佳生產(chǎn)方式和操作方法。
煙煤摻燒仍存在以下問題并需要注意以下事項:
(1) 由于煙煤熔點低、灰熔點低,所以氣化爐十字架溫度控制得相對較低,這對激冷氣壓縮機能力提出了更高的要求。
(2) 部分產(chǎn)區(qū)煙煤燃燒后的濾餅黏結(jié)性較強,對濾餅過濾存在一定的壓力。
(3) 煙煤的灰分含量較低,在配煤過程中需控制入爐煤灰分質(zhì)量分數(shù)在16%左右。
(4) 煙煤的揮發(fā)分含量較高,在煤的堆存及粉煤的貯存過程中需要做好煤自燃風險的控制。
通過對煙煤特性進行深入的理論分析,對不同煙煤的灰成分、灰熔點等進行總結(jié),從理論上找到煙煤在殼牌氣化爐應(yīng)用的可行性,并在此基礎(chǔ)上進行了生產(chǎn)實踐和性能測試。對氣化爐十字架積灰、氣化爐磨損、噸氨成本、運行可靠性方面進行了充分的論證和實踐,分析了氣化爐摻燒煙煤的可行性和經(jīng)濟性。結(jié)果表明:摻燒煙煤具有經(jīng)濟性,對煤氣化裝置運行具有穩(wěn)定性,有利于裝置的長周期運行。特別是煙煤中硫含量低,有利于減緩對設(shè)備的硫腐蝕;同時,煙煤活性好,反應(yīng)完全,所得氨產(chǎn)量顯著上升。
通過2019年3月—2022年1月運行,氣化爐使用了不同地區(qū)(青海、甘肅、陜西等)、不同熱值(26~28 MJ/kg),以及不同灰分含量的煙煤,突破了原用煤種的局限性,開拓性地進行了高鐵含量、高鈣含量、高硫含量等惡劣煤種的使用,對煙煤在殼牌氣化爐應(yīng)用中的適用性進行了深入的探索,逐步找到了適應(yīng)新煤種的操作控制方式及經(jīng)濟性配煤方式。氣化爐負荷從19.4 kg/s降至18.6 kg/s,大大降低了氣化爐水冷壁的磨損,硫含量大幅下降,降低了整體設(shè)備的腐蝕,裝置穩(wěn)運行時間超過1 a,創(chuàng)造了穩(wěn)定運行249 d的最長運行記錄。從經(jīng)濟性來看,如果全年摻燒煙煤,對煤氣化裝置節(jié)能降耗、噸氨成本的控制有較大的貢獻。