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        液氮洗冷箱工藝氣壓差升高因素分析及預(yù)防措施

        2022-08-05 06:58:38張偉華
        氮肥與合成氣 2022年8期
        關(guān)鍵詞:工藝

        張偉華

        (中海石油華鶴煤化有限公司, 黑龍江鶴崗 154100)

        中海石油華鶴煤化有限公司(簡稱華鶴公司)現(xiàn)有1套年產(chǎn)30萬t合成氨、52萬t大顆粒尿素裝置(簡稱3052項目),配套建設(shè)年產(chǎn)60萬t新華煤礦為3052 項目提供原料煤。3052 項目中煤氣化采用美國GE水煤漿氣化技術(shù),變換采用寬溫耐硫變換工藝,脫硫、脫碳采用大連低溫甲醇洗工藝,合成氣精制采用杭州制氧機集團股份有限公司(簡稱杭氧公司)的液氮洗工藝,氨合成采用丹麥Topsoe技術(shù),尿素裝置采用斯塔米卡邦2000+TM技術(shù),其他裝置均采用國內(nèi)先進成熟技術(shù)。

        3052 項目自2015年5月9日成功投產(chǎn)運行至今,全系統(tǒng)基本達到了設(shè)計能力,實現(xiàn)了安穩(wěn)長滿優(yōu)的正常生產(chǎn)運行。2021年8月中修后,在開車過程中,液氮洗冷箱工藝氣壓差增高,被迫復(fù)熱后再開車,延長了開車時間,對生產(chǎn)大平衡造成一定影響。筆者就華鶴公司液氮洗裝置檢修開車后的運行情況進行總結(jié)和介紹。

        1 液氮洗的基本原理和工藝流程

        1.1 基本原理

        液氮洗脫除原料氣中少量一氧化碳,是基于原料氣中各組分沸點不同的特性進行的。在原料氣中,氫的沸點最低,其次是氮氣、一氧化碳、氬氣、甲烷等,不同氣體的有關(guān)物理性質(zhì)參數(shù)見表1。由于一氧化碳的沸點比氮氣高并能溶解于液氮中,因此可以利用液氮洗滌少量的一氧化碳,并能使各種雜質(zhì)以液態(tài)與氫氣分離,從而使原料氣得到最終凈化[1]。

        表1 不同氣體有關(guān)物理性質(zhì)參數(shù)

        液氮洗滌一氧化碳為物理過程,是利用空氣分離裝置所得到的高純度液氮在洗滌塔中與原料氣接觸,一氧化碳被冷凝在液相中,而一部分液氮蒸發(fā)到氣相中。由于甲烷、氬氣和氧氣的沸點均比一氧化碳高,所以這些組分也同時被冷凝,并隨著一氧化碳的冷凝液和液氮一起從洗滌塔排出,成為一氧化碳餾分;而原料氣體中的氫氣不易溶解于液氮中,因此達到了液氮洗滌凈化原料氣體中甲烷、氬氣和一氧化碳的目的。

        1.2 工藝流程

        液氮洗工藝?yán)梅肿雍Y先將合成氣中微量的二氧化碳、甲醇在進冷箱之前吸附除去,然后利用液氮在-189 ℃低溫條件下除去合成氣中殘余的甲烷、氬氣和一氧化碳等微量雜質(zhì),并配置氫氮比(質(zhì)量比)為 3∶1 的合成氣,供氨合成工序使用。雖然液氮洗工藝流程復(fù)雜,投資相對較大,但由于其氣體凈化度高,φ(H2+N2)可以達到 99.99%,可有效降低氨合成過程中的弛放氣量,因此被大型合成氨裝置廣泛使用,尤其在液氮洗裝置上游配置低溫甲醇洗工藝時,更有利于冷量的利用[2]。液氮洗工藝流程見圖1。

        1,2—分子篩吸附器;3—高壓氮氣冷卻器;4—1#原料氣冷卻器;5—2#原料氣冷卻器;6—氮洗塔;7—冷箱。圖1 液氮洗滌工藝流程簡圖

        從低溫甲醇洗工序來的原料氣(體積流量為90 509.08 m3/h、溫度約為-60.85 ℃、壓力為5.60 MPa)先進入分子篩吸附器,將其中含有的微量甲醇和二氧化碳脫除,以免其在冷箱內(nèi)凍結(jié)而引起低溫設(shè)備和管道堵塞。原料氣的氣體組分分析見表2。

        表2 原料氣的氣體組分分析

        經(jīng)分子篩吸附器處理后的原料氣送入冷箱中的1#原料氣冷卻器和2#原料氣冷卻器,在此被返流的氮洗氣、燃料氣和循環(huán)氫氣冷卻至-188 ℃,然后進入氮洗塔下部。原料氣中所含的如一氧化碳、氬氣和甲烷等氣體在氮洗塔中被頂部來的液氮洗出,凈化后的含有少量氮氣的氮洗氣自塔頂離開,經(jīng)2#原料氣冷卻器復(fù)熱,然后將高壓氮氣管線中來的氮氣配入,氫氮比(質(zhì)量比)基本達到3∶1后,再經(jīng)過1#原料氣冷卻器復(fù)熱,其中:一部分送至低溫甲醇洗工序,補回由原料氣自低溫甲醇洗工序帶來的冷量;另一部分繼續(xù)在高壓氮氣冷卻器中復(fù)熱至環(huán)境溫度后出冷箱,與來自低溫甲醇洗工序復(fù)熱后的凈化氣混合,再經(jīng)精配氮實現(xiàn)準(zhǔn)確的氫氮比后作為凈化氣送入氨合成工序。

        高壓氮氣來自界區(qū)外的空分裝置,其溫度為40 ℃、壓力為6.2 MPa,經(jīng)高壓氮氣冷卻器和1#原料氣冷卻器被返流氣體冷卻后,其中大部分經(jīng)節(jié)流直接與自氮洗塔頂部來的氮洗氣混合,氫氮比(質(zhì)量比)基本達到3∶1,其余部分繼續(xù)在1#、2#原料氣冷卻器中冷卻并液化,液氮進入氮洗塔頂部作為洗滌液[3]。

        2 事故概況

        2021年7月19日08:00:00,華鶴公司按照檢修計劃,對整個裝置進行停車檢修,液氮洗裝置按照計劃本次檢修有兩項重點工作:(1) 對液氮洗分子篩進行全部更換;(2) 對液氮洗冷箱內(nèi)管道和設(shè)備進行加溫復(fù)熱。液氮洗裝置順利停車后,對分子篩進行隔離、泄壓、置換,交出更換分子篩。7月29日分子篩更換完成,對分子篩進行程序控制,對分子篩進行升溫再生;同時,使用高壓氮氣對液氮洗冷箱內(nèi)的管道及設(shè)備加溫至15 ℃以上后退出高壓氮氣,冷箱內(nèi)隔離保壓。8月5日09:20:00低溫甲醇洗頂部出口凈化氣合格(φ(總硫)≤0.1×10-6、φ(CO2)≤20×10-6、φ(CH3OH)≤32×10-6),按照操作規(guī)程向液氮洗均壓,分子篩A冷卻;13:00:00分子篩出口凈化氣合格(φ(CO2+CH3OH)<1×10-6),向冷箱均壓導(dǎo)氣;15:30:00液氮洗冷液體液位陸續(xù)上漲,分析精制氣合格,液氮洗導(dǎo)氣完成。由于系統(tǒng)開車階段負荷率沒有達到100%,在合成塔開車階段逐漸加負荷的過程中,工藝氣壓差逐漸上漲(見表3)。

        表3 檢修前后液氮洗冷箱工藝氣壓差

        由表3可以看出:冷箱內(nèi)的換熱器或管道中發(fā)生了堵塞。若原料氣通道的阻力持續(xù)增大,將會影響生產(chǎn)負荷;同時,冷量平衡無法維持導(dǎo)致出口的CO含量超標(biāo),嚴(yán)重時會造成冷箱內(nèi)換熱器端面溫差增大,造成換熱器損壞,不僅影響生產(chǎn)的經(jīng)濟運行,而且對設(shè)備的安全產(chǎn)生威脅。

        3 壓差升高表現(xiàn)特征

        工藝氣壓差升高后液氮洗工況表現(xiàn)出分子篩出口在線分析數(shù)值較高、冷箱內(nèi)工藝氣流量偏低的特征[4]。

        在滿負荷液氮洗穩(wěn)定運行工況下,分子篩吸附器出口在線分析φ(CO2+CH3OH)為0.2×10-6;在冷箱工藝氣壓差升高過程中,分子篩吸附器出口在線分析φ(CO2+CH3OH)平均為0.66×10-6,通過手動分析分子篩吸附器出口φ(CO2+CH3OH)小于0.5×10-6。一般情況下,分子篩吸附器出口凈化氣中φ(CO2+CH3OH)應(yīng)控制在1.0×10-6以下,但仍有微量的二氧化碳和甲醇進入了液氮洗冷箱,在低溫的換熱器和管道上形成干冰,說明確實有可凝固組分進入工藝氣管道。

        在滿負荷液氮洗穩(wěn)定運行工況下,冷箱入口工藝氣體積流量在86 000 m3/h;工藝氣壓差升高期間,工藝氣體積流量一般在82 000 m3/h左右。

        通過以上現(xiàn)象和一段時間的監(jiān)測運行,由于冷箱內(nèi)各端面溫差在可控范圍內(nèi)(<10 K),冷箱各通道無跑冷現(xiàn)象,由此判斷冷箱內(nèi)各通道能夠滿足換熱需求,但是工藝氣通道發(fā)生堵塞現(xiàn)象。隨即對工藝氣壓差高現(xiàn)象原因進行排查。

        4 事故原因排查

        4.1 開車過程排查

        2021年8月5日15:30:00液氮洗導(dǎo)氣完成后,在合成氣壓縮機和二氧化碳壓縮機開車過程中,合成氣壓縮機干氣密封壓差報警,流量波動較大,對現(xiàn)場進行排查。打開干氣密封使用的低壓氮氣導(dǎo)淋,發(fā)現(xiàn)低壓氮氣導(dǎo)淋排出大量水。隨即對合成氣壓縮機入口低壓氮氣導(dǎo)淋進行排放、置換,確認(rèn)氮氣導(dǎo)淋無水汽后,合成氣壓縮機開始緩慢加負荷。液氮洗冷箱工藝氣壓差升高后針對整個液氮洗開車過程進行排查,發(fā)現(xiàn)在開車階段使用分子篩吸附器A過程中,在冷箱導(dǎo)氣時分子篩吸附器出口兩個溫度點同時同幅度波動,具體數(shù)據(jù)見圖2。

        由圖2可以看出:分子篩吸附器A在冷箱導(dǎo)氣過程中出口工藝氣溫度出現(xiàn)上漲,最高漲至-25 ℃。在-25 ℃情況下,工藝氣是不可能帶液態(tài)水的,但分子篩吸附器前期再生活化使用的是低壓氮氣,很有可能是低壓氮氣帶水導(dǎo)致分子篩吸附器內(nèi)進入水汽,進而在導(dǎo)氣過程中,分子篩吸附器內(nèi)可能存在冰晶;隨著工藝氣進入到冷箱內(nèi),冰晶在1#原料氣冷卻器換熱器入口聚集,迫使換熱器工藝氣管道堵塞流通不暢,使工藝氣壓差升高。這就解釋了冷箱內(nèi)各換熱器換熱正常而工藝氣壓差升高的原因。隨即對整個分子篩吸附器系統(tǒng)和低壓氮氣系統(tǒng)進行全面排查[5]。

        圖2 冷箱導(dǎo)氣分子篩吸附器出口溫度曲線圖

        4.2 分子篩吸附器系統(tǒng)排查

        4.2.1 氮氣加熱器內(nèi)漏排查

        氮氣加熱器使用中壓蒸汽加熱氮氣,用于分子篩吸附器再生氮氣的熱源,如果氮氣加熱器發(fā)生內(nèi)漏,會使中壓蒸汽漏入再生氮氣系統(tǒng),進入分子篩吸附器,造成分子篩吸附器進水。對分子篩吸附器氮氣加熱器氮氣側(cè)進出口進行露點分析,氮氣加熱器入口露點為-52 ℃,出口露點為-54 ℃,雖然氮氣加熱器內(nèi)漏情況排除,但氮氣露點溫度較高,證明氮氣內(nèi)仍然含有水分。

        4.2.2 氮氣冷卻器排查

        對分子篩水冷器進行內(nèi)漏排查,盡管氮氣冷卻器為檢修新?lián)Q設(shè)備,加之循環(huán)水和低壓氮氣壓差并不大,存在內(nèi)漏的可能性不大,但是為了徹底找到水汽進入分子篩吸附器的原因,在分子篩吸附器不加熱階段將水冷器循環(huán)水切除,查看循環(huán)水排液,無氮氣排出,水冷器內(nèi)漏情況排除。

        4.2.3 分子篩吸附器排查

        在分子篩吸附器A再生冷卻階段,將分子篩吸附器隔離、泄壓,拆下分子篩吸附器底部盲蓋,對分子篩吸附器底部進行檢查,確認(rèn)無粉化現(xiàn)象;同時,將分子篩吸附器出口過濾器拆下,過濾器內(nèi)無任何粉末和雜質(zhì),過濾器濾網(wǎng)無破損,證明分子篩吸附器無粉化情況。檢查完畢后投用分子篩吸附器程序控制。

        4.3 氮氣系統(tǒng)排查

        排除分子篩吸附器系統(tǒng)內(nèi)漏進水后,對整個低壓氮系統(tǒng)進行排查,低壓氮氣系統(tǒng)見圖3。

        圖3 低壓氮系統(tǒng)圖

        氮氣導(dǎo)淋的排查位置共9處,具體見表4。

        表4 全系統(tǒng)氮氣導(dǎo)淋確認(rèn)表

        由表4可以看出:

        (1) 氮氣管線含水導(dǎo)淋共4處,4處含水導(dǎo)淋的共同特點為都在氮氣管網(wǎng)的末端。

        (2) 空分裝置導(dǎo)淋無水,空分裝置氮氣源頭帶水可能性不大。

        (3) 氮氣管網(wǎng)沿途各裝置導(dǎo)淋無水,表示裝置目前正向氮氣管線內(nèi)帶水的結(jié)論排除。

        (4) 停車檢修期間水漏入低壓氮氣管網(wǎng)的可能性很大。

        5 原因分析及處理措施

        鑒于液氮洗冷箱工藝氣壓差無下降趨勢,低壓氮氣管網(wǎng)進水事故的嚴(yán)重性,決定對液氮洗及后系統(tǒng)停車,液氮洗系統(tǒng)冷箱加溫。對整個氮氣管網(wǎng)進行排水置換查找進水原因。

        5.1 原因分析

        對裝置所有連接低壓氮氣管線的設(shè)備進行排查,通過查找過程記錄,發(fā)現(xiàn)氣化裝置氣化爐A在檢修期間,使用低壓氮氣對氣化爐A進行氣密的過程中,由于停車期間整個低壓氮氣管網(wǎng)由空分低壓事故氮泵作為動力源,低壓事故氮泵為往復(fù)式泵,隨著用戶對氮氣的使用,加之往復(fù)式泵的特點,低壓氮氣壓力會有一定幅度的漲降。氣密示意圖見圖4。

        圖4 氣化A爐氣密示意圖

        氣化爐A在氣密前,爐內(nèi)建立56.2%的液位,隨著低壓氮氣的不斷充入,氣化爐壓力不斷上升,而低壓氮氣入氣化爐管線設(shè)備口位置在氣化爐液相送高閃管線靠上位置,當(dāng)氣化爐內(nèi)壓力與低壓氮氣管網(wǎng)壓力一致時,加上56.2%液位靜壓,導(dǎo)致氣化爐低壓氮氣入口壓力大于低壓氮氣壓力,導(dǎo)致氣化爐與低壓氮氣管網(wǎng)間存在壓差,本身低壓氮氣管線還存在止逆閥,正常情況情況下氣化爐內(nèi)液體不會倒流入低壓氮氣管網(wǎng)內(nèi)。氣化爐A壓力液位趨勢見圖5。

        圖5 氣化爐A壓力液位趨勢

        氮洗塔在使用低壓氮氣氣密后壓力升至0.40 MPa后,氮洗塔內(nèi)壓力基本和低壓氮氣管網(wǎng)壓力一致,加之往復(fù)式低壓事故氮泵壓力有一定幅度的波動,在止逆閥失效的情況下,氣化爐內(nèi)液位通過壓差,氮洗塔內(nèi)的水反串入至低壓氮氣管線內(nèi),隨著壓力降至0.33 MPa,液位降至12.4%,壓差達到平衡,停止進水,造成低壓氮氣管網(wǎng)進水事故。所以低壓氮氣止逆閥失效,風(fēng)險辨識不到位是低壓氮氣進水的根本原因。

        5.2 處理措施

        5.2.1 低壓氮氣管網(wǎng)

        查找到根本原因后,排除進水風(fēng)險,對整個低壓氮氣管網(wǎng)進行排水、置換、露點分析。具體內(nèi)容如下:

        (1) 打開整個低壓氮氣管網(wǎng)導(dǎo)淋進行排放、置換。

        (2) 對低壓氮氣管網(wǎng)4處π形低點管線開孔、加閥、排放、置換。

        (3) 無水排出后對空分送出低壓氮氣總管導(dǎo)淋、合成氣壓縮機氮氣導(dǎo)淋、液氮洗氮氣導(dǎo)淋、變換氮氣導(dǎo)淋、氣化氮氣導(dǎo)淋5處低壓氮氣末端導(dǎo)淋進行露點分析,連續(xù)3次露點溫度<-60 ℃,置換合格。

        5.2.2 液氮洗裝置

        停車后對液氮洗冷箱進行排液復(fù)熱, 復(fù)熱原則是不留死角, 保證冷箱內(nèi)所有管線回溫合格。正常的冷箱回溫干燥使用高壓氮氣,手動分析高壓氮氣露點連續(xù)3次合格(<-60 ℃),分別將高壓氮氣引入氮洗塔流經(jīng)節(jié)流閥、冷排放閥和火炬氣管線, 經(jīng)燃料氣通道、凈化氣通道及循環(huán)氫通道排放。復(fù)熱時, 要求控制升溫速率<15 K/h, 同時控制換熱器端面溫差<60 K,防止復(fù)熱過程中損壞設(shè)備。各通道溫度復(fù)熱至0 ℃以上后,每隔 1 h 分別在高壓氮氣通道、凈化氣通道,以及循環(huán)氫通道和燃料氣通道的 4個排放口取樣分析露點溫度,連續(xù)分析3次露點溫度<-60 ℃時結(jié)束復(fù)熱。確認(rèn)低壓氮氣露點合格后,對分子篩A/B進行徹底再生,再生出口溫度>200 ℃,同時延長1 h加熱時間,再生氮氣體積流量>5 000 m3/h。在吹冷階段末期,分析分子篩出口露點<- 60 ℃,2個分子篩分別再生3次后,備用[6]。冷箱內(nèi)各通道數(shù)據(jù)見表5。

        表5 液氮洗復(fù)熱各個通道露點數(shù)據(jù)

        處置完畢后,2021年8月11日液氮洗進行冷卻積液開車,8月12日冷箱接氣開車后運行正常。

        6 預(yù)防措施

        通過液氮洗冷箱工藝氣壓差事故,華鶴公司制定了嚴(yán)格的公用物料使用規(guī)定和液氮洗開車規(guī)定:

        (1) 與公用物料相連的設(shè)備、管線、閥門在使用前和使用后必須確認(rèn)絕對隔離。

        (2) 在生產(chǎn)中連續(xù)使用低壓氮氣的設(shè)備部位,必須設(shè)置止逆閥,防止工藝氣體倒流;其他正常生產(chǎn)不使用氮氣的部位,停用后應(yīng)及時采取盲板隔離或雙閥關(guān)閉、中間導(dǎo)淋打開,防止介質(zhì)互竄,影響分子篩的再生效果。

        (3) 遇上開停車重新引用公用物料(低壓氮氣、高壓氮氣、工廠空氣、儀表空氣)的情況必須重新進行露點分析,連續(xù)3次合格后方可引入。

        (4) 每日對分子篩吸附器再生低壓氮氣進行露點分析1次。

        (5) 液氮洗開車?yán)鋮s分子篩吸附器完成后,不但要分析φ(CO2+CH3OH)(應(yīng)<1×10-6),而且要分析出口工藝氣露點(應(yīng)<-60 ℃)。

        (6) 系統(tǒng)長期停車必須進行冷箱復(fù)溫操作,且復(fù)溫操作必須按操作規(guī)程進行。

        7 結(jié)語

        介紹了華鶴公司典型的公用物料互竄引起冷箱堵塞的事故。但是冷箱凍堵還有很多途徑, 如凈化氣擊穿分子篩吸附器帶入冷箱、甲醇洗和液氮洗共用的放空線反竄到冷箱、水或二氧化碳竄到中壓氮氣中帶入冷箱、分子篩吸附器加熱器內(nèi)漏后水汽進入冷箱。不論是何種途徑導(dǎo)致冷箱凍堵,都會對生產(chǎn)造成較大的影響,甚至?xí)p壞設(shè)備。因此,需要積極采取科學(xué)的技術(shù)防范措施,深刻汲取事故教訓(xùn),加強操作和管理人員的培訓(xùn),提升專業(yè)管理水平,以避免液氮洗冷箱的凍堵事故,為裝置長周期穩(wěn)定運行提供有力的技術(shù)保障。

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